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      東走行線鐵路提升設(shè)備狀態(tài)技術(shù)研究與應(yīng)用

      2017-04-10 03:31:09石磊
      山東工業(yè)技術(shù) 2017年7期
      關(guān)鍵詞:可靠性鐵路狀態(tài)

      摘 要:為了提升設(shè)備狀態(tài),實(shí)施了萊鋼東走行線鐵路重軌化升級(jí)、軌道不均勻下沉整治,找出了鋼軌接頭病害應(yīng)對(duì)方法,開(kāi)發(fā)應(yīng)用了新型扣件,對(duì)小半徑曲線鋼軌磨耗嚴(yán)重、非標(biāo)道岔改標(biāo)準(zhǔn)型道岔進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),提升了線路運(yùn)行可靠性,降低了設(shè)備維修成本。

      關(guān)鍵詞:鐵路;狀態(tài);可靠性

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.094

      1 前言

      多年來(lái),萊鋼所有大宗原燃材料的到達(dá)和產(chǎn)品的外發(fā)主要是通過(guò)萊鋼接軌站完成,區(qū)間只有一條東走行線,因其不可替代的重要性,建成以來(lái)從未進(jìn)行過(guò)系統(tǒng)的大規(guī)模升級(jí)改造。隨著大功率重型機(jī)車車輛不斷投入使用,運(yùn)量成倍增加,該段線路技術(shù)狀態(tài)越來(lái)越不能適應(yīng)安全、高效、快捷的運(yùn)輸生產(chǎn)需要,各種病害層出不窮,維護(hù)、維修費(fèi)用大幅增加,事故隱患時(shí)有發(fā)生。提升該段線路的設(shè)備運(yùn)用狀態(tài),消除各類安全隱患,是擺在技術(shù)人員面前的一項(xiàng)刻不容緩的任務(wù)。

      2 現(xiàn)狀分析

      東走行線西起磁萊線萊鋼站,貫穿編組站、煉鋼站至軋鋼站,全長(zhǎng)9.6km,擔(dān)負(fù)大宗原燃料輸入和產(chǎn)品外發(fā)的同時(shí),還兼顧為燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼等多項(xiàng)工藝流程服務(wù)。長(zhǎng)期的超負(fù)荷運(yùn)用,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐年下降,分析線路運(yùn)用狀況,主要問(wèn)題有:

      (1)萊鋼站至編組站2.2km線路坡度為7.6‰,目前采用P50型鋼軌及扣板式扣件,運(yùn)用中由于軌型輕和扣壓力不足致使鋼軌爬行,對(duì)軌道結(jié)構(gòu)的整體和穩(wěn)定性起破壞作用。

      (2)線路路基運(yùn)用多年來(lái)未進(jìn)行過(guò)有效的大修處理,路基不均勻沉降及道床變形引起軌道下沉,導(dǎo)致線路整體幾何尺寸不能很好的保持,危及行車安全。

      (3)鋼軌接頭多達(dá)384個(gè),病害多由此產(chǎn)生。據(jù)統(tǒng)計(jì),東走行線鋼軌因接頭處傷損而換下來(lái)的占更換總數(shù)25%以上,接頭軌枕失效比其他部位多3~5倍。

      (4)煉鋼站四組P43/8非標(biāo)道岔已屬市場(chǎng)淘汰型號(hào),側(cè)向通行能力低,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和各種配件有別于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)道岔,養(yǎng)護(hù)、維修極不方便。

      (5)煉鋼站與軋鋼站之間的小半徑曲線外股超高設(shè)置受限,車輛通過(guò)時(shí)離心力比正常情況下大2.5倍,外軌磨耗加劇,給行車安全帶來(lái)較大隱患,維修、維護(hù)費(fèi)用較高。

      3 技術(shù)改造措施實(shí)施結(jié)果與分析

      3.1 實(shí)施換軌及新型扣件技術(shù)研究與應(yīng)用

      鋼軌的重量越大,力學(xué)性能越好,在相同條件下使用壽命越長(zhǎng)。目前萊鋼鐵路使用的鋼軌基本以P50型為主,隨著機(jī)車車輛軸重和貨運(yùn)量的提高,鋼軌向重型化發(fā)展是大趨勢(shì),本次技術(shù)改造選擇了長(zhǎng)度25m/根的P60型重軌。為減少單股更換對(duì)曲線要素的影響,在曲線段和直線段上、下股同時(shí)進(jìn)行更換,軌面高差及內(nèi)側(cè)錯(cuò)牙由專人配合焊補(bǔ)順坡處理,避免施工過(guò)程中車輛通過(guò)時(shí)的重大安全隱患。

      常用的扣板式扣件由于其本身結(jié)構(gòu)方面的缺陷,螺母擰得過(guò)緊會(huì)使彈簧墊片失去彈性,過(guò)松又會(huì)減小扣壓力。經(jīng)過(guò)與工務(wù)配件廠家多次溝通,共同開(kāi)發(fā)了一種C型扣件,該扣件用高強(qiáng)度彈簧鋼一次加熱彎曲成型,扣壓力大,一般作用于一根軌枕上的抗爬行阻力為26kN,比穿銷式防爬器阻力值(20 kN)大,大于一根軌枕的道床縱向阻力(1O~l7kN)值,且在動(dòng)載作用下的扣壓力損失小,通過(guò)運(yùn)用實(shí)踐證明,扣件無(wú)松動(dòng)脫出現(xiàn)象,鋼軌爬行量為零,徹底解決了萊鋼站至編組站鐵路大坡度的爬行問(wèn)題,消除了安全隱患。

      3.2 軌道不均勻下沉導(dǎo)致線路幾何尺寸變形問(wèn)題研究與解決

      軌道下沉大都是由道床和路基的下沉引起,路基部分的下沉通常在新建鐵路運(yùn)營(yíng)初期表現(xiàn)較明顯,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后趨于穩(wěn)定,因此,線路的軌道下沉主要是道床下沉。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期觀測(cè)我們發(fā)現(xiàn)一是在列車動(dòng)載荷的反復(fù)作用下,壓力和振動(dòng)力使碎石破損,棱角被磨,顆粒間摩擦阻力降低,石砟產(chǎn)生“流動(dòng)”引起下沉;二是雨水的滲透,進(jìn)一步減小了顆粒間的摩擦系數(shù),加速下沉發(fā)展[1]。表1是東走行線徐家莊至編組站線路的實(shí)測(cè)軌道下沉量。

      由表1可以看出軌道的最大下沉量達(dá)40cm,最小處14cm,這種不均勻下沉破壞了線路幾何尺寸,不利于行車安全。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題我們對(duì)現(xiàn)有道床進(jìn)行了橫斷面調(diào)整,根據(jù)下沉量的不同對(duì)線路起道并增補(bǔ)石砟,確保道床頂寬3.1m及邊坡坡度1:1.75,為了防止道床表面水分銹蝕鋼軌和扣件,避免傳失軌道電路電流,將道床頂面控制在低于軌枕頂面20~30mm范圍內(nèi),另外為避免因枕下中部支撐產(chǎn)生過(guò)大的負(fù)彎矩,在軌枕中間產(chǎn)生橫向裂紋,將軌枕底下中部道床掏空或使其保持疏松。

      3.3 過(guò)渡減震接頭夾板的技術(shù)應(yīng)用。

      普通魚(yú)尾夾板只起到將兩根鋼軌連接在一起的作用,本身并不直接受到輪載的壓力,而過(guò)渡減震夾板是安裝在鋼軌外側(cè),結(jié)構(gòu)形式在原夾板的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)和加強(qiáng),增加了能夠承受輪載的部分,中部一定長(zhǎng)度范圍內(nèi)加高至鋼軌頭部以上,這一部分在軌縫處起到“橋梁”作用,車輪通過(guò)軌縫時(shí)與過(guò)渡減震夾板的頂部 同時(shí)接觸,車輪外部踏面軋?jiān)趭A板上通過(guò),相當(dāng)于使鋼軌的軌線由中斷式變?yōu)檫B續(xù)式,緩解了軌縫和鋼軌錯(cuò)牙臺(tái)階的影響,減小了輪對(duì)對(duì)軌縫的沖擊,同時(shí)由于夾板截面變大,彎曲應(yīng)力變大,使接頭處軌道整體剛度變大,有效減小了鋼軌接頭處折角,增加了軌面平順性。

      3.4 小半徑曲線鋼軌調(diào)邊使用技術(shù)的研究與應(yīng)用。

      煉鋼站至軋鋼站之間存在一段半徑為180m的小半徑曲線,外股鋼軌側(cè)磨嚴(yán)重。針對(duì)這一問(wèn)題,首先對(duì)側(cè)磨形成的原因進(jìn)行了初步分析[2]:曲線鋼軌在使用過(guò)程中起到導(dǎo)向列車輪對(duì)的作用,實(shí)際受力狀況是除了受到垂直方向的壓力外,還存在一水平側(cè)向力,這個(gè)力是無(wú)法避免的,正是這個(gè)力造成了鋼軌側(cè)磨。既然側(cè)向力無(wú)法避免,那么只有想辦法盡量降低側(cè)磨對(duì)鋼軌壽命造成的影響,通過(guò)查閱技術(shù)資料和多次試驗(yàn),側(cè)磨量大于10mm的鋼軌,軌頭變小,踏面變窄,不能達(dá)到穩(wěn)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),所以選擇了側(cè)磨量為8~10mm的鋼軌上下股對(duì)調(diào)使用,使鋼軌的原作用邊變?yōu)榉亲饔眠?,原鋼軌外?cè)完好的非作用邊得到充分利用,延長(zhǎng)鋼軌使用壽命,充分發(fā)揮了鋼軌的潛能。調(diào)邊后的鋼軌具有足夠的強(qiáng)度和剛度,每根鋼軌可以延長(zhǎng)使用壽命50%,而且節(jié)約了新舊鋼軌的倒運(yùn)費(fèi),減少了維修工作量。

      3.5 四組非標(biāo)道岔更換標(biāo)準(zhǔn)道岔改造技術(shù)方案實(shí)施

      煉鋼站南咽喉18#、22#、28#、36#道岔目前已屬市場(chǎng)淘汰型號(hào),運(yùn)用至今養(yǎng)護(hù)、維修難度極大,該處已經(jīng)成為制約整段線運(yùn)輸能力提高的薄弱環(huán)節(jié)。通過(guò)查閱有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)得知增大道岔導(dǎo)曲線半徑是提高車輛側(cè)向過(guò)岔速度的主要途徑,經(jīng)多次現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察、測(cè)量,選擇了通過(guò)性能更好的1/9標(biāo)準(zhǔn)道岔代替1/8非標(biāo)道岔。表2是兩種型號(hào)道岔主要尺寸對(duì)照表[3]。

      從表2看出由于增大了道岔導(dǎo)曲線半徑,減少了車輪對(duì)道岔各部分的沖擊,道岔的側(cè)向通過(guò)速度提高了20%,同時(shí)增加了機(jī)車、車輛過(guò)岔安全系數(shù)。

      4 結(jié)論

      運(yùn)用實(shí)踐表明:各項(xiàng)改造技術(shù)的實(shí)施,有效提高了東走行線的運(yùn)輸效率。在投入較少資金的同時(shí)消除了重大安全隱患,提高了機(jī)車、車輛運(yùn)行的安全可靠性,節(jié)約了大量的材料購(gòu)置費(fèi)用及維修費(fèi)用。

      參考文獻(xiàn):

      [1]李振江等.萊鋼冶金鐵路的發(fā)展現(xiàn)狀及問(wèn)題對(duì)策[J].山西建筑,2010.

      [2]龔積球等.輪軌磨損[M].中國(guó)鐵道出版社,1997.

      [3]鐵道部主編.工業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范[M].中國(guó)計(jì)劃出版社,1989.

      作者簡(jiǎn)介:石磊(1979-),山東泰安人,本科,工程師,主要從事企業(yè)冶金鐵路設(shè)備與技術(shù)管理工作。

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