王 鍇,劉玉明,程慶國
(山東耐火材料集團(tuán)有限公司 王鋁分公司,山東 淄博261000)
山東耐火材料集團(tuán)有限公司王鋁分公司原料分廠主要生產(chǎn)YNS43、YNS44、YNS45焦寶石及合成莫來石。料石的生產(chǎn)離不開豎窯的煅燒。原料分廠共有9只豎窯,用來進(jìn)行焦寶石和莫來石的燒結(jié)。2014年,豎窯燃料全部由煤氣改為天然氣。由于天然氣熱值相較低,造成生產(chǎn)成本較高,同時存在著部分熱量的浪費(fèi)。本著節(jié)能減排、降本增持的目的,對豎窯進(jìn)行了改造,對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了優(yōu)化。
一方面,豎窯燃燒的同時會產(chǎn)生大量煙氣,這些煙氣經(jīng)排煙機(jī)從排煙管中排入空中,排放煙氣溫度為90~200℃,造成大量的熱能浪費(fèi)。另一方面,職工洗浴浴池用于供給職工及其家屬的洗浴,洗浴用水則需要蒸汽鍋爐進(jìn)行加熱。蒸汽鍋爐燃?xì)庀牧枯^大,同時鍋爐屬于特種設(shè)備,對操作人員要求比較嚴(yán)格,1個鍋爐房需要8個操作人員,運(yùn)行成本較高。
一方面,料石經(jīng)過豎窯1 200℃以上的煅燒后,出窯溫度比較高,有300~400℃,為了滿足手選的要求,需用水將料石進(jìn)行冷卻。料石冷卻過程,不但會造成熱量的損失,還會造成水資源的浪費(fèi)。另一方面,莫來石生產(chǎn)線上,莫來石濕坯需要進(jìn)入網(wǎng)帶烘干后才能入窯煅燒,而網(wǎng)帶所需的熱量由1臺燃煤熱風(fēng)爐提供,熱風(fēng)爐每天消耗大量的煤炭,且需要專人看護(hù)并進(jìn)行開停和填炭工作,耗費(fèi)人力和財力。并且由于環(huán)保要求,燃煤爐也需要關(guān)停淘汰。如何解決網(wǎng)帶濕坯烘干熱量的提供,成為當(dāng)前面臨的問題。
豎窯排出煙氣溫度可以達(dá)到90~200℃,制作換熱器安裝在排煙管上,鋪設(shè)水管路,利用煙氣余熱將換熱器中的水加熱,然后將熱水引入水箱進(jìn)行儲存,供給浴池使用。
利用現(xiàn)有的豎窯結(jié)構(gòu),在豎窯冷卻帶采取出料口進(jìn)風(fēng)、排熱風(fēng)口出風(fēng)的方法,利用從窯內(nèi)冷卻帶抽出的熱風(fēng)來替代燃煤熱風(fēng)爐熱量,接入原網(wǎng)帶熱風(fēng)管路,進(jìn)行網(wǎng)帶莫來石濕坯的烘干。
制作換熱器。將制作好的換熱器安裝在豎窯排煙管上。焊制儲水箱,用于儲存熱水。然后把儲水箱與浴池管路連接。鋪設(shè)安裝進(jìn)出水管路,出水管路連接至儲水箱。同時在換熱器出水處安裝熱電偶,以便及時監(jiān)測出水溫度。最后將水箱和水輸送管路進(jìn)行保溫,減少管路熱量損耗。
在豎窯原棄用的冷風(fēng)口位置接裝鋪設(shè)抽熱風(fēng)管路,然后連接到原燃煤熱風(fēng)爐熱風(fēng)進(jìn)入網(wǎng)帶的管路上。在豎窯冷風(fēng)口外附近位置安裝閘閥,以便控制出熱風(fēng)量。為確保豎窯熱風(fēng)滿足網(wǎng)帶烘干要求,將現(xiàn)運(yùn)行的豎窯全部連接,確??梢詮母G內(nèi)抽取足夠的熱量滿足網(wǎng)帶烘干需求。關(guān)停熱風(fēng)爐,將熱風(fēng)爐與網(wǎng)帶管路斷開,安裝盲板,將豎窯抽熱風(fēng)管路與網(wǎng)帶管路串聯(lián)起來,通過原風(fēng)機(jī)來進(jìn)行熱風(fēng)的輸送。
借助除塵設(shè)備對熱風(fēng)進(jìn)行除塵,避免對坯料造成污染。安裝測溫?zé)犭娕?,利用原燃煤熱風(fēng)爐檢測系統(tǒng)對熱風(fēng)溫度進(jìn)行實時監(jiān)控。根據(jù)豎窯情況,調(diào)整排煙機(jī)壓力,調(diào)整各豎窯各點(diǎn)的天然氣、與風(fēng)的比例,穩(wěn)定豎窯壓力,確保豎窯正常生產(chǎn)。調(diào)整網(wǎng)帶運(yùn)行時間,由原來的分段式運(yùn)行改為間歇式,調(diào)整網(wǎng)帶循環(huán)風(fēng)機(jī)、供熱風(fēng)機(jī)和排濕風(fēng)機(jī)的比例,提高網(wǎng)帶的烘干效率。最后將熱風(fēng)管路進(jìn)行保溫,減少管路熱量損耗。
3.3.1 豎窯排煙余熱利用效果
項目改造完成后,試運(yùn)行期間經(jīng)調(diào)試,通過對排煙管換熱器進(jìn)水閥的控制,得到水溫與產(chǎn)水量之間的關(guān)系。通過對比發(fā)現(xiàn),當(dāng)水溫達(dá)到45℃時,8#、9#兩只豎窯每天即可產(chǎn)水50 m3,水量能夠滿足職工洗浴用水的供給。
3.3.2 豎窯冷卻帶余熱利用效果
豎窯冷卻帶余熱利用項目實施后,熱風(fēng)爐烘干溫度在150~180℃,滿足了網(wǎng)帶烘干熱風(fēng)的需求。通過對改造前后豎窯產(chǎn)量與天然氣消耗量對比數(shù)據(jù)可以看出,8#、9#豎窯焦寶石月產(chǎn)量保持穩(wěn)定,天然氣能耗和改造前相比大體一致,天然氣能耗基本保持穩(wěn)定,所以可以得出結(jié)論,冷卻帶余熱利用改造項目實施后,沒有影響到豎窯的正常生產(chǎn)運(yùn)行。在烘干網(wǎng)帶進(jìn)行取樣,對濕坯烘干效果進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在未進(jìn)行改造前1個月,1#網(wǎng)帶干坯水分含量平均為8.73%,2#網(wǎng)帶干坯水分平均為9.47%;改造后的1#網(wǎng)帶干坯水分含量平均為8.76%,2#網(wǎng)帶干坯水分平均為9.68%。前后對比可知,改造后烘干干坯的水分和之前相近,仍然能夠達(dá)到原熱風(fēng)爐烘干的效果??梢源_定冷卻帶余熱烘干莫來石濕坯能夠達(dá)到預(yù)期效果,滿足技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)統(tǒng)計,改造前8#窯和9#窯月產(chǎn)量分別為1 416 t和1 446 t,天然氣消耗量分別為73 263 m3和69 370 m3;改造后兩窯產(chǎn)量分別為1 419 t和1 468 t,天然氣消耗量分別為73 353 m3和69 964 m3。通過前后比對,豎窯余熱利用和冷卻帶余熱利用項目對于豎窯產(chǎn)量和天然氣消耗量沒有造成影響。
綜上所述,豎窯排煙余熱利用項目和冷卻帶余熱利用項目全部達(dá)到預(yù)期設(shè)定目標(biāo),改造圓滿完成。
通過對豎窯煙氣和冷卻帶兩處的余熱利用,全年節(jié)省天然氣18 000 m3,煤1 200 t,冷卻水6 000 m3,維修成本5萬元,減少操作人員12名,共計節(jié)約資金近200余萬元。通過改造,減少了煙氣熱量的排放,避免了資源浪費(fèi),優(yōu)化了工藝流程,節(jié)省了生產(chǎn)成本,節(jié)能減排效果顯著。