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      BBD4366型磨煤機(jī)傳動(dòng)齒軸承燒損原因分析

      2017-04-06 09:31:56代述波鄭亮
      中國(guó)科技縱橫 2016年23期
      關(guān)鍵詞:磨煤機(jī)軸承

      代述波++鄭亮

      【摘 要】珙縣電廠磨煤機(jī)為BBD4366型雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),磨煤機(jī)負(fù)荷較重。西南地區(qū)燃煤構(gòu)成復(fù)雜,偏離設(shè)計(jì)值較多,原煤含煤塊甚至石塊,螺旋推進(jìn)系統(tǒng)故障頻發(fā),可靠性不高傳動(dòng)齒工況較差。自投產(chǎn)以來(lái),#1爐A、B磨煤機(jī)傳動(dòng)齒軸承均出現(xiàn)過(guò)熱燒損,小齒輪圓螺母退出與罩殼摩擦發(fā)熱燒損,致使小齒輪軸發(fā)熱,傳動(dòng)齒油燒干,小齒輪出現(xiàn)坑蝕。小齒輪軸承也因軸發(fā)熱而燒干潤(rùn)滑脂,軸承燒損。因次類故障致使多臺(tái)磨煤機(jī)不能正常投運(yùn),給機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行造成危害,甚至影響到爐內(nèi)燃燒的均勻性。本文就BBD4366型雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)軸承燒損原因進(jìn)行深入分析,通過(guò)分析設(shè)備結(jié)構(gòu),找到了軸承過(guò)熱的原因,并提出了故障的解決措施。

      【關(guān)鍵詞】雙進(jìn)雙出 磨煤機(jī) 軸承 燒損

      1 磨煤機(jī)概述

      珙縣電廠一期2×600MW機(jī)組制粉系統(tǒng)為冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)爐配6臺(tái)BBD4366型雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),由上海重型機(jī)器廠生產(chǎn),采用一次風(fēng)正壓密封。磨煤機(jī)主要由磨煤機(jī)本體、傳動(dòng)部分、潤(rùn)滑系統(tǒng)以及分離器等組成,其工作流程如圖1所示。

      雙進(jìn)雙出型磨煤機(jī)配正壓直吹式制粉系統(tǒng)是近年來(lái)我國(guó)火電機(jī)組中大量采用的模式,該磨煤機(jī)適用于任何煤種,對(duì)煤質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng),磨制的煤粉細(xì)度均勻,具有連續(xù)運(yùn)行周期長(zhǎng),設(shè)備可用率高,耐磨性能強(qiáng),檢修工作量小等優(yōu)點(diǎn)。珙縣電廠一期2×600MW機(jī)組設(shè)計(jì)燃用無(wú)煙煤,且實(shí)際運(yùn)行中煤質(zhì)極為不穩(wěn)定,因此選用雙進(jìn)雙出型磨煤機(jī)。珙縣電廠磨煤機(jī)技術(shù)參數(shù)如表1所示。

      2 故障情況

      珙縣電廠BBD4366型磨煤機(jī)傳動(dòng)齒共2盤軸承,分別安裝于齒輪兩側(cè),軸承型號(hào)為23260,潤(rùn)滑方式為脂潤(rùn)滑,潤(rùn)滑脂為二硫化鉬。2011年5月16日,#1爐B磨煤機(jī)傳動(dòng)齒非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度過(guò)高,磨煤機(jī)停運(yùn)時(shí),溫度高達(dá)92℃。隨后對(duì)該軸承進(jìn)行更換,磨煤機(jī)恢復(fù)備用。

      在B磨傳動(dòng)齒軸承燒損后,維護(hù)人員密切監(jiān)視各臺(tái)磨煤機(jī)軸承溫度,于每天上午10時(shí)開(kāi)始記錄各軸承溫度值。自5月24日,發(fā)現(xiàn)A磨煤機(jī)傳動(dòng)齒驅(qū)動(dòng)端軸承溫度有升高的跡象,并通知運(yùn)行人員監(jiān)視運(yùn)行,5月29日夜間,溫度突然劇烈上升造成該軸承燒損,磨煤機(jī)停運(yùn)。該軸承溫度上升趨勢(shì)如圖2所示。為避免故障再一次出現(xiàn),立即對(duì)A、B磨煤機(jī)傳動(dòng)部分進(jìn)行全面檢查,分析故障發(fā)生的原因以避免軸承再次燒損。

      3 原因分析

      軸承燒損的原因較多,如潤(rùn)滑不良、裝配不當(dāng)、軸承質(zhì)量、間隙不合理等。因此,必須對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)檢查、逐項(xiàng)排除后方能找出根本原因進(jìn)行處理。

      3.1 潤(rùn)滑不良

      A、B磨煤機(jī)傳動(dòng)齒軸承燒損后,解體檢查發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)部剩余潤(rùn)滑脂極少,由此可知,導(dǎo)致軸承燒損的最直接原因可能是缺油。

      為確認(rèn)是否因?yàn)槿庇驮斐奢S承燒損,維護(hù)人員打開(kāi)各臺(tái)磨煤機(jī)傳動(dòng)齒軸承座端蓋,對(duì)潤(rùn)滑脂進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)各臺(tái)磨煤機(jī)加油量均較為合理,填充1/2-2/3潤(rùn)滑空間,潤(rùn)滑良好。因此,A、B磨煤機(jī)傳動(dòng)齒軸承內(nèi)的潤(rùn)滑脂可能由于軸承溫度升高而融化或升華,造成缺油的假象。因此,該原因可暫不考慮。

      3.2 裝配緊力過(guò)大

      該軸承與傳動(dòng)齒軸配合方式為正過(guò)渡配合,配合緊力一般為0.02-0.04mm。如果裝配緊力過(guò)大,可能造成軸承內(nèi)環(huán)應(yīng)力過(guò)大,軸承游隙縮小,影響軸承的正常運(yùn)轉(zhuǎn),使軸承溫度升高而損壞。該處配合為基孔制,因此,軸的直徑必須依據(jù)軸承內(nèi)環(huán)尺寸進(jìn)行加工,軸承內(nèi)環(huán)尺寸為標(biāo)準(zhǔn)尺寸,生產(chǎn)精度可達(dá)1/1000mm。

      在更換軸承時(shí),均對(duì)配合緊力進(jìn)行了測(cè)量。與新軸承配合,A磨傳動(dòng)齒軸與軸承配合緊力為0.02mm,B磨為0.03mm,均符合檢修規(guī)程要求。因軸承生產(chǎn)精度較高,各軸承內(nèi)環(huán)尺寸誤差可忽略,由此可知,原始安裝時(shí),軸承配合緊力符合標(biāo)準(zhǔn)。因此,此項(xiàng)因素可排除。

      3.3 軸承質(zhì)量原因

      因A、B煤機(jī)軸承已燒損,已無(wú)法考證是否因?yàn)檩S承質(zhì)量問(wèn)題造成軸承燒損。但F磨煤機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度已開(kāi)始有上升趨勢(shì),可對(duì)該軸承進(jìn)行詳細(xì)檢查。仔細(xì)檢查該軸承滾動(dòng)體、內(nèi)環(huán)、外環(huán)、保持架,未發(fā)現(xiàn)任何異常,測(cè)量軸承游隙為0.27mm,由此可確定該軸承不是翻新軸承,且無(wú)明顯質(zhì)量問(wèn)題。

      隨后對(duì)其余各臺(tái)磨煤機(jī)軸承進(jìn)行了檢查,均未發(fā)現(xiàn)任何異常,因此可排除次因素。

      3.4 安裝間隙不合理

      軸承安裝間隙不合理可能造成軸承溫度升高而燒損,安裝間隙包括軸承頂隙、瓦口間隙等。安裝間隙不合理是引起軸承溫度高的主要原因之一,如果軸承頂隙或瓦口間隙過(guò)小,軸承運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中不能自由膨脹,溫度就會(huì)逐漸升高而引起燒損。如果軸承頂隙過(guò)大,軸承外環(huán)易發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),引起振動(dòng)及摩擦,可能引起軸承損壞。因此,檢修規(guī)程中明確規(guī)定了各間隙的合理范圍。軸承頂隙一般為0.08-0.12mm,瓦口間隙為0.1-0.15mm,無(wú)夾邦。

      #1爐各磨煤機(jī)傳動(dòng)齒軸承安裝間隙如表2所示。

      由表2可知,各臺(tái)磨煤機(jī)安裝間隙均無(wú)明顯問(wèn)題,因此,軸承燒損不是由于安裝間隙不合理引起。

      3.5 設(shè)備自身原因

      以上四點(diǎn)即為軸承過(guò)熱燒損的主要原因,但經(jīng)過(guò)分析之后,各項(xiàng)均可排除,因此,該軸承燒損可能由其他原因引起,必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行進(jìn)一步分析。

      解體B磨傳動(dòng)齒檢查傳動(dòng)齒輪、軸及各部件,發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)齒鎖緊螺母已退出,緊貼著齒輪密封罩。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),傳動(dòng)齒鎖緊螺母與齒輪密封罩有明顯的磨損痕跡。各部件相對(duì)位置如圖3所示。結(jié)合運(yùn)行中軸承座及齒輪密封罩發(fā)熱(已變紅)的現(xiàn)象,可以推定,軸承燒損原因是由傳動(dòng)齒鎖緊螺母退出引起。鎖緊螺母退出后與齒輪密封罩摩擦,使傳動(dòng)齒軸溫度逐漸升高,熱量傳遞到軸承處,使軸承內(nèi)部潤(rùn)滑脂升華,致使軸承缺油引起燒損。

      檢查A磨煤機(jī)傳動(dòng)齒,發(fā)現(xiàn)了與B磨煤機(jī)同樣的情況。

      4 鎖緊螺母的固定及退出原因分析

      為防止類似情況再次發(fā)生,有必要對(duì)造成鎖緊螺母退出的原因進(jìn)行分析,以找到解決的辦法。

      鎖緊螺母的固定方式通常有兩種:圓螺母配合止動(dòng)墊圈、帶螺孔的圓螺母配合卡片(軸上開(kāi)有卡片用的小槽),如圖4所示。

      上海重型機(jī)器廠生產(chǎn)的BBD4366型雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)傳動(dòng)齒采用的是帶螺孔的圓螺母配合卡片的方式固定的。固定卡片的螺栓只采用了墊圈防松,在運(yùn)行中由于振動(dòng)等原因松動(dòng)、脫落,使圓螺母失去了止動(dòng)措施,從而退出并與齒輪密封罩摩擦發(fā)熱。

      5 處理方法

      由以上分析可知,軸承燒損是由傳動(dòng)齒鎖緊螺母的止動(dòng)措施失效而退出所引起的。因此,必須對(duì)鎖緊螺母止動(dòng)方式進(jìn)行改進(jìn)以避免鎖緊螺母再次退出。

      方法1:圓螺母配合止動(dòng)墊圈。需要解體傳動(dòng)齒并拆卸軸承。

      方法2:對(duì)圓螺母固定卡片的螺栓進(jìn)行防松處理??梢渣c(diǎn)焊或加防松固化膠。

      由于現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要,為盡快回復(fù)設(shè)備運(yùn)行,本次采用的是點(diǎn)焊圓螺母固定卡片螺栓的方式處理。

      在對(duì)B磨傳動(dòng)齒處理完成后,對(duì)其余5臺(tái)磨煤機(jī)傳動(dòng)齒鎖緊螺母及軸承潤(rùn)滑脂進(jìn)行了詳細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)各臺(tái)磨煤機(jī)均存在此類現(xiàn)象。采用了相同方法處理,避免鎖緊螺母退出造成軸承燒損,同時(shí)也對(duì)軸承潤(rùn)滑脂進(jìn)行了補(bǔ)充。處理后磨煤機(jī)得以安全運(yùn)行,未見(jiàn)此類現(xiàn)象發(fā)生。

      6 結(jié)語(yǔ)

      軸承過(guò)熱燒損是鍋爐輔機(jī)中常見(jiàn)的故障,在查找原因時(shí),必須結(jié)合設(shè)備實(shí)際情況進(jìn)行分析,珙縣電廠雙進(jìn)雙出型磨煤機(jī)軸承燒損原因是一個(gè)典型的案例。在球磨機(jī)中,傳動(dòng)齒端面一般沒(méi)有設(shè)計(jì)鎖緊螺母,因此,在球磨機(jī)投入使用的幾十年中,為出現(xiàn)過(guò)類似的問(wèn)題。但在BBD4366型雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)中,鎖緊螺母卻是引起軸承燒損的主要原因。新設(shè)備投入使用后,需不斷進(jìn)行改進(jìn),雙進(jìn)雙出型磨煤機(jī)的優(yōu)點(diǎn)將不斷得以體現(xiàn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]羅時(shí)友.410牽引電機(jī)軸承燒損原因分析及對(duì)策[J].機(jī)車電傳動(dòng),2003(1).

      [2]楊金好.擺箭齒輪箱軸承損壞原因分析與解決方法[J].冶金設(shè)備,2010(5).

      [3]萬(wàn)文新.250DK240A型水泵軸承損壞原因分析[J].中國(guó)設(shè)備工程,2003.10.

      [4]張翼飛.多級(jí)離心泵滾動(dòng)軸承燒毀原因分析[J].流體機(jī)械,1996.12.

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