陳海杰
摘 要:介紹了以氨水為還原劑,利用選擇性非催化還原法(SNCR)的高效煙氣脫硝技術(shù)在某電廠650 MW級W火焰爐上的應(yīng)用實(shí)例。常規(guī)SNCR技術(shù)脫硝效率比較低,一般情況下,中小型機(jī)組的脫硝效率在40%左右,大型機(jī)組的脫硝效率在30%左右,而W型火焰爐的脫硝效率在25%以下。對于大型機(jī)組W型火焰爐來說,爐膛面積比較大,溫度場復(fù)雜,煙氣量大,低氮后NOx含量高,更是給SNCR脫硝技術(shù)的實(shí)施增加了難度。目前,國內(nèi)尚無大型機(jī)組W型火焰爐SNCR脫硝技術(shù)高效率的項(xiàng)目業(yè)績。因此,在大型機(jī)組W型火焰爐上,要達(dá)到高效的SNCR,關(guān)鍵在于選擇適宜的溫度區(qū)間,并盡可能使煙氣與還原劑充分均勻混合。為了滿足以上關(guān)鍵條件,對鍋爐進(jìn)行CKM&CFD模擬,合理設(shè)計,使高效SNCR技術(shù)在650 MW級W型火焰爐上取得了良好的脫硝效果,綜合脫硝效率在62.5%左右,且氨逃逸比較低。高效SNCR技術(shù),總體投資費(fèi)用低,效率一般在38%~75%,不僅能成功運(yùn)用在大型機(jī)組W型火焰爐上,還能作為其他爐型的大型機(jī)組超低排放的最佳聯(lián)合手段。
關(guān)鍵詞:W型火焰爐;煙氣脫硝;SNCR;氨水
中圖分類號:X701.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.24.020
隨著我國電力行業(yè)的不斷發(fā)展,燃煤電廠對煤的需求量不斷增加。在能源日趨緊張的情況下,低揮發(fā)分煤和低熱值煤逐漸被廣泛應(yīng)用于大型電站。由于W型火焰鍋爐采取了煤粉濃縮、分級送風(fēng)燃燒、長火焰、敷設(shè)衛(wèi)燃帶等技術(shù)措施,有效提高了鍋爐的燃煤適應(yīng)性、低負(fù)荷穩(wěn)態(tài)燃燒能力和飛灰燃盡率,在燃料的著火、火焰的穩(wěn)定和燃料的燃盡方面也有顯著的優(yōu)勢,所以,它被廣泛應(yīng)用于我國電站中。
目前,我國引進(jìn)的各流派W型火焰爐共計100臺左右,鍋爐形勢均為π型爐結(jié)構(gòu)。由于W火焰爐在煤質(zhì)、爐型和燃燒方式上比較特殊,導(dǎo)致NOx排放濃度較高?,F(xiàn)階段,國內(nèi)現(xiàn)役的大型機(jī)組W型火焰爐未進(jìn)行低氮燃燒器改造的NOx排放量基本在1 000~1 500 mg/Nm3之間,經(jīng)低氮燃燒器改造后的NOx排放量基本都在800~1 200 mg/Nm3。由此可見,W型火焰爐NOx排放濃度遠(yuǎn)高于常規(guī)燃燒方式鍋爐的NOx排放水平。為了達(dá)到國家超低排放標(biāo)準(zhǔn),除了采用低氮燃燒器改造外,還可以聯(lián)合SCR增容來提高脫硝效率。但是,SCR技術(shù)不僅投資比較高,后期更換催化劑費(fèi)用也高,而且長期穩(wěn)定在95%以上的脫硝效率難度比較大,仍不能滿足長期超低排放要求。
與SCR增容方法相比,在大型機(jī)組W型火焰爐上,在不對鍋爐進(jìn)行SCR增容的情況下,采用高效SNCR技術(shù),裝置結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行可靠,便于維護(hù),且投資費(fèi)用低,鍋爐整體脫硝效率可達(dá)95%以上,實(shí)現(xiàn)超低排放。
1 項(xiàng)目概述
某電廠機(jī)組為650 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐為北京B&W公司生產(chǎn)的超臨界參數(shù)、垂直爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、露天布置的∏型鍋爐,采用W型火焰燃燒方式。
經(jīng)現(xiàn)場考察,電廠原設(shè)置有氨區(qū),可以將氨水作為脫硝還原劑,減少初期投資成本。另外,電廠脫硝用氨水含氨量不超過25%,劃分為丙類物質(zhì),危險性低,可以制備一定量氨水存儲使用。該工程鍋爐已經(jīng)過低氮燃燒器改造,改造后產(chǎn)生的氮氧化合物濃度在800 mg/Nm3以內(nèi),增設(shè)高效SNCR脫硝系統(tǒng),設(shè)計在鍋爐40%~100%BMCR負(fù)荷范圍內(nèi)。當(dāng)氨逃逸率小于1×10-5時,長期穩(wěn)定脫硝效率為35%;當(dāng)氨逃逸率小于9×10-5時,長期穩(wěn)定脫硝效率大于50%.
2 高效SNCR工藝流程
SNCR法,即選擇性非催化還原法,在適宜溫度范圍內(nèi),在無催化劑的條件下,將氨水、尿素等還原劑噴入爐膛與煙氣中氮氧化合物混合,最終生成N2。
不同還原劑的最佳反應(yīng)溫度區(qū)間不同,以氨水為還原劑的最佳反應(yīng)溫度區(qū)間在850~1 175 ℃。
以氨水為還原劑的主要反應(yīng)如下:
將氨水作為還原劑的SNCR系統(tǒng),是由氨水制備系統(tǒng)、氨水存儲系統(tǒng)、氨水升壓輸送泵模塊、稀釋水升壓輸送泵模塊、計量稀釋模塊、計量噴射模塊、噴槍等組成的。液氨由廠區(qū)管道輸送進(jìn)氨水制備器中,與混合水在制備器中,制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的氨水溶液后輸送到氨水儲罐存儲;氨水罐中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的氨水再通過氨水升壓輸送泵模塊輸送到計量稀釋模塊,稀釋水由廠區(qū)水罐通過稀釋水升壓輸送泵同時輸送到計量稀釋模塊,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的氨水和稀釋水在計量稀釋模塊內(nèi)混合為質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%~10%的稀氨水。稀釋后的氨水經(jīng)過計量噴射模塊的精確計量后,分配至每支噴槍。還原劑氨水由噴槍霧化后噴入爐膛,進(jìn)行脫硝反應(yīng)。
3 系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)
3.1 鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)
鍋爐的主要運(yùn)行參數(shù)如表1所示。
注:表中參數(shù)除注明外,均為設(shè)計煤種BMCR工況
3.2 鍋爐設(shè)計煤種資料
鍋爐設(shè)計煤種資料如表2所示。
3.3 鍋爐熱力計算參數(shù)(設(shè)計煤種)
鍋爐熱力計算參數(shù)參如表3所示。
3.4 SNCR系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)
SNCR系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)如表4所示。
4 SNCR脫硝系統(tǒng)CKM&CFD模擬
實(shí)施高效SNCR技術(shù)的關(guān)鍵是:①精確選取合適的溫度反應(yīng)區(qū)間;②在這個反應(yīng)區(qū)間找出還原劑合適的噴射濃度和噴射液滴直徑;③使還原劑噴射的覆蓋面積相對大,與煙氣充分混合均勻。這3點(diǎn)都做得比較好,脫硝效率就會非常高。
對于本工程650 MW的W型火焰爐來說,爐膛面積大,溫度場復(fù)雜,NOx含量分布不均勻,所以,要精確鎖定最佳溫度反應(yīng)窗口,選擇合理的插槍位置,需進(jìn)行CKM&CFD模擬。在模擬過程中,先要手動測量鍋爐關(guān)鍵位置的溫度;測溫后,對比和分析實(shí)測溫度與熱力計算參數(shù)、現(xiàn)場DCS數(shù)據(jù),為CKM&CFD模擬提供相對精確的溫度場數(shù)據(jù)。
CKM&CFD模擬模型入口NOx含量按800 mg/Nm3設(shè)置,其他煙氣成分按照經(jīng)驗(yàn)分布設(shè)置,除了氧氣水分等,并不影響脫硝反應(yīng)的進(jìn)行。在此設(shè)置條件下,分別在100%,75%,50%的負(fù)荷情況下進(jìn)行CKM&CFD溫度場模擬。SNCR系統(tǒng)出口采用壓力出口邊界條件。
模擬結(jié)果如圖1、圖2、圖3所示。
100%負(fù)荷時,溫度場分布如圖1所示。
75%負(fù)荷時,溫度場分布如圖2所示。
50%負(fù)荷時,溫度場分布如圖3所示。
5 高效SNCR脫硝系統(tǒng)關(guān)鍵因素
高效SNCR系統(tǒng)與常規(guī)SNCR系統(tǒng)相比,在設(shè)計大型機(jī)組W型火焰爐上,除了要精確鎖定最佳反應(yīng)溫度窗口外,還有幾個關(guān)鍵因素對脫硝效率有重要的影響。由于W型火焰爐爐膛面積比較大,且最佳反應(yīng)溫度區(qū)間不同于常規(guī)鍋爐,所以,噴射量、噴射濃度、噴射霧化顆粒大小、反應(yīng)停留時間、還原劑覆蓋面積等關(guān)鍵因素同樣起著至關(guān)重要的作用。
在不同負(fù)荷下,還原劑噴射量不同,濃度不同,反應(yīng)停留時間不同,與煙氣的混合程度也不同。同樣,霧化顆粒粒徑也不能過大過小,過大,不僅不能在短時間內(nèi)完全反應(yīng),還會產(chǎn)生液滴,引起過熱器爆管;過小,穿透性差,不利于與煙氣的充分混合。
因此,在設(shè)計高效SNCR系統(tǒng)時,如何使用少量的還原劑達(dá)到高脫硝效率,是系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),是系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)計部分,而且設(shè)計時要充分考慮工程經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目實(shí)際情況等,不可忽略。
6 高效SNCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果
本工程SNCR脫硝裝置委托湖南電科院測試,測試項(xiàng)目主要包括SNCR進(jìn)出口O2含量、SNCR進(jìn)出口NOx濃度分布和SNCR出口氨逃逸濃度。
測點(diǎn)布置情況如圖4所示。
測試點(diǎn)選取在低溫省煤器出口與SCR入口之間。當(dāng)SNCR不噴氨時,測點(diǎn)處所測NOx濃度和O2含量默認(rèn)為SNCR入口NOx濃度和O2含量;當(dāng)SNCR系統(tǒng)開始運(yùn)行噴氨系統(tǒng)并運(yùn)行穩(wěn)定時,測點(diǎn)處所測NOx濃度和O2含量默認(rèn)為SNCR出口NOx濃度和O2含量。與此同時,SNCR運(yùn)行時,測點(diǎn)處的NH3濃度即為SNCR氨逃逸濃度。
現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)如表5所示。
由表5所述結(jié)果可知,SNCR投運(yùn)后,A側(cè)脫硝效率為58.7%,B側(cè)脫硝效率為66.3%,SNCR系統(tǒng)平均脫硝效率為62.5%.
氨逃逸和氨耗如表6所示。
由表6所述數(shù)據(jù)可知,SNCR系統(tǒng)平均氨逃逸為4.9×10-5,系統(tǒng)總氨耗為533.6 kg/h。
7 結(jié)論
該電廠機(jī)組650 MW級W型火焰爐測試運(yùn)行時,由于水冷壁超溫,A,B兩側(cè)配風(fēng)比不同,導(dǎo)致兩側(cè)NOx含量有一定的差距。如果后期電廠可以將A,B兩側(cè)NOx調(diào)平,那么,會對SNCR脫硝系統(tǒng)效率有積極的影響。
總體來說,在650 MW級W型火焰爐運(yùn)行的過程中,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,以設(shè)計值為基礎(chǔ)進(jìn)行調(diào)試。待鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定后,還原劑耗量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計值,脫硝效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計值,氨逃逸在要求范圍內(nèi)。高效SNCR系統(tǒng)在該項(xiàng)目的運(yùn)用取得了良好的效果。
作為國內(nèi)首個完成大機(jī)組W型火焰爐SNCR系統(tǒng)成功運(yùn)行的案例,為我國未來大型機(jī)組W型火焰爐超低排放提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和有效運(yùn)行數(shù)據(jù),對國內(nèi)SNCR脫硝技術(shù)在不久將來取代SCR技術(shù)起到了積極的推動作用,使超低排放工藝更加經(jīng)濟(jì),為電力行業(yè)開辟了新的發(fā)展思路,具有十分重要的戰(zhàn)略意義。
〔編輯:白潔〕