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      SKI-210型催化劑在芳烴聯(lián)合裝置的運(yùn)行分析

      2017-03-29 03:02:12
      關(guān)鍵詞:對(duì)二甲苯乙苯異構(gòu)化

      王 騰

      (中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司芳烴部,上海200540)

      SKI-210型催化劑在芳烴聯(lián)合裝置的運(yùn)行分析

      王 騰

      (中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司芳烴部,上海200540)

      介紹了SKI-210乙苯脫乙基型C8芳烴異構(gòu)化催化劑在600 kt/a芳烴聯(lián)合裝置上的首次工業(yè)應(yīng)用及后續(xù)長(zhǎng)周期運(yùn)行情況。運(yùn)行結(jié)果表明:運(yùn)用SKI-210催化劑后,裝置操作穩(wěn)定,物料平衡正常,催化劑性能符合合同指標(biāo)要求,與原使用的SKI-110催化劑相比,每年可增加效益2 705.3萬(wàn)元。

      SKI-210 催化劑 乙苯 脫乙基

      一般來(lái)說(shuō),對(duì)二甲苯比其他C8芳烴更有價(jià)值,所以工業(yè)上將其他C8芳烴轉(zhuǎn)化成對(duì)二甲苯?;旌螩8芳烴經(jīng)吸附分離或結(jié)晶分離裝置分離成對(duì)二甲苯和貧對(duì)二甲苯,貧對(duì)二甲苯通過(guò)異構(gòu)化裝置反應(yīng)生成接近熱力學(xué)平衡的混合C8芳烴。

      在異構(gòu)化裝置中,根據(jù)乙苯轉(zhuǎn)化途徑的不同,催化劑可分為乙苯轉(zhuǎn)化為二甲苯型和乙苯脫烷基轉(zhuǎn)化為苯型異構(gòu)化催化劑。中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海石化)600 kt/a的芳烴聯(lián)合裝置2#異構(gòu)化裝置采用美國(guó)UOP技術(shù),2009年建成投產(chǎn),使用中國(guó)石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院(RIPP)的SKI-110催化劑,2014年7月裝置檢修期間更換為RIPP的SKI-210 C8芳烴異構(gòu)化催化劑。文章介紹了上海石化600 kt/a大型芳烴聯(lián)合裝置中異構(gòu)化裝置使用RIPP研發(fā)的SKI-210乙苯脫乙基型C8芳烴異構(gòu)化催化劑開(kāi)車以來(lái)的長(zhǎng)周期運(yùn)行情況。

      1 催化劑裝填與開(kāi)車

      上海石化600 kt/a裝置異構(gòu)化單元于2014年7月大檢修期間,按計(jì)劃換裝催化劑,所裝催化劑為SKI-210型還原態(tài)成品催化劑,裝填量35 t。裝填催化劑之前檢查了反應(yīng)器內(nèi)部構(gòu)件,中心管、扇形管約翰遜網(wǎng)格、折流擋板、中心管屏蔽罩等均正常,設(shè)備整體狀況良好,確認(rèn)符合裝劑條件,于7月17日10∶00至17∶00,順利完成35 t催化劑的裝填。裝填結(jié)果詳見(jiàn)表1和表2。

      催化劑裝填完成后,使用變壓吸附裝置(PSA)產(chǎn)品高純氫氣,在溫度450 ℃、壓力0.50 MPa的條件下進(jìn)行器內(nèi)補(bǔ)充還原4 h;確認(rèn)連續(xù)重整、二甲苯精餾、吸附分離等關(guān)聯(lián)裝置完成投料,操作基本穩(wěn)定;異構(gòu)化裝置在反應(yīng)器入口溫度310~315 ℃,系統(tǒng)高分壓力0.60 MPa,液體進(jìn)料占設(shè)計(jì)負(fù)荷的80%,補(bǔ)充氫量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))25 000 m3/h,起始循環(huán)氫純度為98%的條件下投料。確定投料前約15 min內(nèi)快速將加熱爐出口溫度提升20~30 K,在反應(yīng)器出口溫度尚未有溫升前啟動(dòng)投料,這樣既可以充分發(fā)揮催化劑初期活性,又可以充分利用催化劑接觸進(jìn)料后的吸附熱效,避免不必要的過(guò)高床層溫度,也起到抑制加氫裂解和歧化副反應(yīng),保護(hù)催化劑的作用。

      表1 催化劑裝填結(jié)果匯總

      表2 瓷球裝填結(jié)果匯總

      開(kāi)工補(bǔ)充氫所需流量較大,主要由初期活性帶來(lái)的裂解副反應(yīng)所致,還與進(jìn)料中乙苯含量密切相關(guān),原料中非芳烴含量高也會(huì)增加裂解耗氫和反應(yīng)積炭。因此,若能有效優(yōu)化原料性質(zhì),將有利于單元投料的平穩(wěn)控制,保障開(kāi)車順利。

      2 開(kāi)車后催化劑運(yùn)轉(zhuǎn)情況

      開(kāi)車初期受上游裝置波動(dòng)、原料性質(zhì)變化以及對(duì)二甲苯市場(chǎng)行情等多重因素影響,SKI-210催化劑在投料開(kāi)工后并沒(méi)有馬上進(jìn)入滿負(fù)荷正常運(yùn)行狀態(tài),催化劑開(kāi)工后的初期運(yùn)行結(jié)果見(jiàn)表3。

      從表3可以看出:SKI-210催化劑的異構(gòu)化活性基本達(dá)到保證值23.50%,反應(yīng)溫度升高后乙苯轉(zhuǎn)化率達(dá)到66%以上,高于保證值65%,二甲苯損失小于2.5%。

      表3 SKI-210催化劑運(yùn)行情況

      3 SKI-210應(yīng)用性能標(biāo)定

      2014年11月25日8∶00至11月28日8∶00實(shí)施進(jìn)行催化劑標(biāo)定見(jiàn)表4~7。

      表4 反應(yīng)工藝操作條件

      表5 脫庚烷塔工藝操作條件

      表6 單元物料平衡

      表7 催化劑性能指標(biāo) %

      SKI-210型催化劑標(biāo)定過(guò)程中,受市場(chǎng)等因素影響,外購(gòu)補(bǔ)充C8芳烴原料中非芳烴含量較高,對(duì)催化反應(yīng)過(guò)程的化學(xué)氫耗、溫升、輕烴排放等產(chǎn)生一定影響。由于該催化劑貴金屬負(fù)載量較低,裂解能力受限,過(guò)多非芳烴進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng),一者會(huì)增加無(wú)效循環(huán),二者可能增加導(dǎo)致積炭的反應(yīng),乃至對(duì)催化劑性能產(chǎn)生影響。建議裝置應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化原料性質(zhì),控制非芳烴帶入反應(yīng)系統(tǒng)的數(shù)量,為催化劑長(zhǎng)周期應(yīng)用過(guò)程中維持高活性、高選擇性的穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造有利條件,從而保證催化劑能為裝置最大化創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益提供有力支持。

      此次72 h的實(shí)際標(biāo)定考核過(guò)程及計(jì)算結(jié)果表明,裝置單元操作基本穩(wěn)定,物料平衡比較正常,催化劑性能符合合同指標(biāo)要求。SKI-210型C8芳烴異構(gòu)化催化劑首次工業(yè)應(yīng)用成功。

      4 SKI-210與SKI-110對(duì)比

      表8為換劑前SKI-110及換劑標(biāo)定后SKI-210運(yùn)行參數(shù)對(duì)比。

      從表8中可以看出:在消耗單位新鮮進(jìn)料量接近的情況下,與SKI-110催化劑相比,SKI-210催化劑二甲苯損失更低,同時(shí)在使用末期SKI-110依然擁有非常高的乙苯轉(zhuǎn)化率及異構(gòu)化活性。

      表8 相同的進(jìn)料比例不同催化劑的產(chǎn)物收率對(duì)比

      根據(jù)催化劑的運(yùn)行情況,以2014年6月與2014年12月的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及2014年1—6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為計(jì)算基準(zhǔn),較高負(fù)荷下,相同進(jìn)料比例2#異構(gòu)化裝置更換SKI-210催化劑,二甲苯損失降低0.24%,按異構(gòu)化負(fù)荷275 t/h計(jì)算,每月新增效益為:275×24×31×0.24%×4 591=225.4萬(wàn)元,年提高效益225.4×12=2 705.3萬(wàn)元。

      5 結(jié)論

      (1)標(biāo)定及長(zhǎng)周期運(yùn)行結(jié)果表明SKI-210催化劑活性、選擇性良好,各項(xiàng)性能均達(dá)到保證值要求,滿足裝置生產(chǎn)需求。

      (2)2#異構(gòu)化裝置更換SKI-210催化劑后,與原使用的SKI-110催化劑相比,每年可產(chǎn)生效益2 705.3萬(wàn)元。

      Operation Analysis of SKI-210 Catalyst in Aromatic Hydrocarbon Joint Unit

      Wang Teng

      (AromaticsDivision,SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.,Ltd.,Shanghai200540)

      The first industrial application and subsequent long-term operation of C8aromatics isomerization catalyst of SKI-210 ethylbenzene deethyl group on 600 kt/a aromatics combination were introduced.The results show that after the application of SKI-210 catalyst,the unit operation is stable and the material balance is normal.The performance of the catalyst meets the requirements of the contract.Compared with the original SKI-110 catalyst,the SKI-210 catalyst could generate a benefit of RMB 27.05 million per annum.

      SKI-210 catalyst,ethylbenzene,deethyl

      2016-11-01。

      王騰,男,2011年7月畢業(yè)于華東理工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),工程師,目前在中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司芳烴部從事工藝管理工作。

      1674-1099 (2017)01-0047-03

      TQ426.94

      A

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