楊敏杰 賈榮輝 商浩 郭文俊 齊至亮 王一霖
摘 要:A型地鐵側(cè)梁是轉(zhuǎn)向架焊接構(gòu)架的重要組成部分,側(cè)梁內(nèi)腔作為空氣彈簧氣室對焊接質(zhì)量及其密封性有著很高的要求。常規(guī)焊接工藝下,側(cè)梁外體焊縫局部位置受到未熔合等缺陷影響,常導致密封試驗不合格、人工返修工作量大,這不僅影響了產(chǎn)品質(zhì)量,還約束了生產(chǎn)效率的提升。通過對密封焊縫的焊接工藝優(yōu)化,明顯提高了A型地鐵側(cè)梁密封試驗合格率,改善了產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)效率大幅提升。
關(guān)鍵詞:A型地鐵;密封焊縫;焊接工藝;正點率
中圖分類號:U270.6 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.05.124
地鐵作為城市交通的重要組成部分,因其運輸量大、運行速度快和正點率高等優(yōu)點,已經(jīng)成為城市交通的骨干力量。轉(zhuǎn)向架作為地鐵車輛中最為重要的部件之一,其質(zhì)量直接決定了地鐵運行時的穩(wěn)定性、舒適性和安全性。
A型地鐵側(cè)梁作為空氣彈簧氣室是轉(zhuǎn)向架構(gòu)架的關(guān)鍵部件,為了確保焊接構(gòu)架質(zhì)量和安全性,必須使側(cè)梁外體焊縫具備優(yōu)良的密封性。但在常規(guī)焊接工藝下焊接完成后,側(cè)梁密封性試驗的合格率僅為60%,需要大量的人工返修,嚴重影響了生產(chǎn)效率,難以保證優(yōu)良的密封質(zhì)量,因此,需要通過優(yōu)化焊接工藝解決當前的問題。
1 現(xiàn)狀描述及原因分析
1.1 常規(guī)焊接工藝
A型地鐵側(cè)梁氣室由上下蓋板、腹板和堵板焊接密封形成的箱型腔體,常規(guī)焊接工藝焊接順序為:堵板和腹板焊縫→堵板和蓋板焊縫→腹板和蓋板焊縫。分步焊接后,腹板分別和蓋板、腹板所形成的3條焊縫最終交匯于一點,如圖1所示。
1.2 密封性試驗結(jié)果
焊接后的側(cè)梁須分別通過水壓試驗和氣壓試驗來檢測其密封性。不合格側(cè)梁在試驗過程中的水分或氣體的泄漏都將導致保壓值降低,通過標記泄漏位置可以定位焊縫缺陷。經(jīng)過分析研究發(fā)現(xiàn),缺陷位置主要集中于側(cè)梁外體打底焊接接頭位置和腹板、蓋板、堵板的三焊縫交匯位置,統(tǒng)計結(jié)果中因焊縫交匯位置缺陷而導致失壓的概率占98%.此外,2%的失壓率是由外體焊縫打底接頭缺陷所導致的。
1.3 原因分析
1.3.1 焊縫交匯位置缺陷
腹板坡口鈍邊量為0~1 mm,上蓋板與腹板組裝后間隙僅為0.5~1 mm,組裝間隙狹小,導致腹板和蓋板的焊縫打底焊接時無法與梁體內(nèi)部的堵板、蓋板、腹板三者的交匯焊縫形成有效熔合,此狀態(tài)下的未熔合是造成密封性試驗不合格的主要原因。
1.3.2 外體打底焊接接頭缺陷
側(cè)梁外體焊縫接頭形式為單邊V形坡口,但蓋板與腹板兩者母材厚度差較大,焊接過程母材受熱不均勻,導致焊接接頭位置的未熔合,造成密封試驗不合格。
2 解決措施
2.1 三焊縫交匯位置
針對外體焊縫與內(nèi)部交匯焊縫的未熔合缺陷造成的試驗失壓問題,通過以下工藝手段進行優(yōu)化:①研磨與堵板相接位置的腹板坡口以增大組裝間隙,研磨深度為3 mm,坡口長度為20 mm,如圖2和圖3所示;②對于焊縫堵板與蓋板焊縫,從距離焊縫端部10 mm位置引弧,目的是保證焊縫的充分熔合,使充分熔透組裝間隙,如圖4所示;③對熔透至梁體外部的熔敷金屬進行打磨清根,如圖5所示;④完成梁體外側(cè)焊縫打底,使外體焊縫與堵板內(nèi)部焊縫充分熔合,保證密封質(zhì)量。
2.2 外體焊縫打底接頭位置
因側(cè)梁外體焊縫打底接頭缺陷造成的試驗不合格,可通過以下工藝改善:①焊接之前先將打底接頭進行打磨,打磨形狀與坡口一致;②引弧點距離上一道焊縫接頭10 mm,壓覆底層焊道;③焊接時焊槍呈鋸齒形擺動,適當延長在蓋板側(cè)母材的停留時間,如圖6所示;④焊后將接頭打磨平整,如圖7所示。
3 結(jié)束語
本文通過優(yōu)化A型地鐵側(cè)梁氣室的密封性焊縫焊接工藝,使密封試驗合格率由60%提升至100%,有效抑制了焊接缺陷的產(chǎn)生,使產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高。同時,密封試驗合格率的提升在很大程度上減少了人工返修工作量,生產(chǎn)效率得到了明顯提升。
〔編輯:張思楠〕