馬務(wù)
摘 要:該文設(shè)計(jì)了一套SNCR脫硝系統(tǒng),在循環(huán)流化床鍋爐上進(jìn)行了應(yīng)用,采用添加劑提高了系統(tǒng)脫硝效率,分析了添加劑對(duì)脫硝系統(tǒng)的影響規(guī)律。性能測(cè)試數(shù)據(jù)表明,機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷下,尿素溶液流量90 kg/h、150 kg/h、150 kg/h加添加劑3個(gè)工況的氮氧化物排放分別為56 mg/Nm3、44.3 mg/Nm3和37.4 mg/Nm3,氨逃逸均在8 ppm以下,最高脫硝效率達(dá)到了70%。
關(guān)鍵詞:循環(huán)硫化床鍋爐 氮氧化物 脫硝效率 添加劑
中圖分類(lèi)號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2017)01(b)-0089-03
為進(jìn)一步降低燃煤電廠(chǎng)污染物排放量,2015年12月2日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定在全國(guó)燃煤電廠(chǎng)實(shí)施超低排放。為貫徹落實(shí)會(huì)議精神,環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局印發(fā)了《全面實(shí)施燃煤電廠(chǎng)超低排放和節(jié)能改造工作方案》,具體指導(dǎo)燃煤電廠(chǎng)超低排放工作。方案中明確規(guī)定,到2020年,全國(guó)所有具備改造條件的燃煤電廠(chǎng)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超低排放(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10、35、50 mg/Nm3)。
1 工藝概述
SNCR脫硝技術(shù)是指在沒(méi)有催化劑的情況下,將還原劑(尿素溶液或氨水)直接噴入爐膛內(nèi)溫度為800 ℃~1250 ℃的區(qū)域內(nèi),與煙氣中的NOx反應(yīng),生成N2和水,以達(dá)到脫除NOx的目的[1-2]。
在800℃~1250 ℃范圍內(nèi),NH3或尿素還原NOx的主要反應(yīng)為:
氨水為還原劑:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
尿素為還原劑:4NO+2CO(NH2)2+O2→4N2+2CO2+4H2O2
由于SNCR脫硝技術(shù)系統(tǒng)簡(jiǎn)單,且對(duì)爐膛運(yùn)行溫度較為敏感,因此,脫硝效率具有一定的局限性,為達(dá)到更好的脫硝效果,實(shí)際運(yùn)行中可向還原劑中加入一定量的鈉鹽、CO、H2O2和醇類(lèi)等添加劑,能有效提高系統(tǒng)脫硝效率[3-5]。
2 工藝系統(tǒng)
2.1 鍋爐參數(shù)
某熱電廠(chǎng)的2臺(tái)型號(hào)為:DG450/9.81-1型循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐型式為:高壓自然循環(huán)汽包爐。特點(diǎn)為:?jiǎn)螤t膛、平衡通風(fēng)、全鋼架支吊方式。鍋爐采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù),在燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),能夠在30%~100%負(fù)荷范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行,循環(huán)物料的分離采用2個(gè)汽冷式旋風(fēng)分離器。鍋爐設(shè)計(jì)排煙溫度為130 ℃,鍋爐設(shè)計(jì)效率91.2%。爐膛出口煙溫760 ℃~890 ℃,氮氧化物出口濃度102~176 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2)。表1為鍋爐設(shè)計(jì)煤質(zhì)表,表2為鍋爐煙氣設(shè)計(jì)參數(shù)表。
2.2 脫硝系統(tǒng)
SNCR脫硝系統(tǒng)主要分為還原劑制備、輸送和噴射3部分,該項(xiàng)目使用尿素作為還原劑。圖1為脫硝系統(tǒng)流程圖。
尿素溶液制備系統(tǒng)由尿素溶解罐、尿素溶液輸送泵、斗提機(jī)、尿素溶液儲(chǔ)罐及相關(guān)管道閥門(mén)組成。尿素顆粒和添加劑由斗提機(jī)送入尿素溶解罐,由除鹽水制成質(zhì)量濃度為50%的尿素溶液,經(jīng)尿素溶液輸送泵打入尿素溶液儲(chǔ)罐。
尿素溶液輸送系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)供貨,由稀釋水模塊、高流量循環(huán)模塊、背壓模塊、計(jì)量模塊和分配模塊組成。稀釋水模塊和高流量模塊的作用是分別將除鹽水和50%尿素溶液輸送至噴射區(qū)域附近的計(jì)量模塊,稀釋成5%~10%濃度的尿素溶液,由分配模塊送至各尿素溶液噴槍?zhuān)嘤嗟哪蛩厝芤河杀硥耗K重新進(jìn)入尿素溶液儲(chǔ)罐。
尿素溶液經(jīng)噴槍壓縮空氣霧化后,進(jìn)入旋風(fēng)分離器內(nèi),與煙氣中的氮氧化物進(jìn)行反應(yīng)。
3 運(yùn)行情況
某熱電廠(chǎng)的2臺(tái)爐公用一套尿素溶液制備系統(tǒng),對(duì)應(yīng)一套高流量循環(huán)模塊及背壓模塊,每臺(tái)爐有一套稀釋水模塊和計(jì)量模塊,2套分配模塊,每個(gè)分配模塊對(duì)應(yīng)6支噴槍?zhuān)颗_(tái)爐共12支噴槍?zhuān)蛩厝芤涸趪姌寖?nèi)霧化成顆粒狀液滴,增大了與煙氣的接觸面積,便于脫硝反應(yīng)的進(jìn)行。表3為機(jī)組運(yùn)行的主要數(shù)據(jù)。
某電科院對(duì)鍋爐的脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了性能試驗(yàn),試驗(yàn)分為3個(gè)工況,分別為50%尿素溶液流量90kg/h、150kg/h和150kg/h加添加劑。表4為各工況下脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)。
工況一、二、三分別對(duì)應(yīng)50%尿素溶液流量90 kg/h、150 kg/h和150 kg/h加添加劑。三種工況的氮氧化物排放分別為56 mg/Nm3、44.3 mg/Nm3和37.4 mg/Nm3,各個(gè)工況下的氨逃逸均在8 ppm以下,在加入添加劑的情況下,最高脫硝效率可以達(dá)到70%。
4 添加劑的影響
在實(shí)際運(yùn)行中,尿素溶液中加入適量的添加劑后,機(jī)組的氮氧化物排放有了明顯降低,這是因?yàn)樘砑觿?duì)脫硝反應(yīng)的進(jìn)行在一定的條件下具有促進(jìn)作用。圖2為實(shí)驗(yàn)室條件下,添加不同濃度的添加劑對(duì)脫硝效率的影響。
可以看出,在沒(méi)有添加劑的情況下,脫硝效率隨著反應(yīng)溫度的升高,先增加再降低,在950 ℃~1 125 ℃的溫度區(qū)間內(nèi),脫硝效率可達(dá)到65%以上,此溫度為脫硝反應(yīng)的溫度窗口。隨著添加劑濃度的升高,脫硝效率的曲線(xiàn)向左移動(dòng),溫度窗口擴(kuò)寬為900 ℃~1 125 ℃,且最高脫硝效率也隨之升高。當(dāng)溫度升高到1 125 ℃以后,脫硝效率有所下降,這是因?yàn)闇囟冗^(guò)高會(huì)使尿素分解產(chǎn)生的NH3氧化成NOx,抵消了部分脫硝效果。添加劑的存在不僅可以提高脫硝效率,也可以使脫硝系統(tǒng)在較低的反應(yīng)溫度下正常運(yùn)行。
5 結(jié)語(yǔ)
根據(jù)循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行特點(diǎn)和設(shè)備布置的具體情況,采用SNCR脫硝技術(shù)來(lái)減少機(jī)組氮氧化物的排放,針對(duì)機(jī)組運(yùn)行中旋風(fēng)分離器溫度較低的特點(diǎn),在脫硝還原劑中加入添加劑,并適量降低系統(tǒng)稀釋水耗量,增大霧化空氣壓力,保證脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定有效運(yùn)行,最高脫硝效率達(dá)到了70%。
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