馮麗++崔晨
摘 要:交流電力機車內(nèi)包含各種功能單元模塊化的電器屏柜。這些電器屏柜主要由各類電器件、導(dǎo)線組成,可單獨在機車下生產(chǎn)。通過設(shè)計專用工裝,使屏柜布線工藝由立體式變?yōu)槠矫媸?,同時使屏柜生產(chǎn)多工序化,大大提高了生產(chǎn)效率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了成本。以某機車低壓電器柜的組裝制造工序為例對比說明。
關(guān)鍵詞:電力機車;電器屏柜;布線工藝;預(yù)布線
中圖分類號:U264 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.04.141
1 問題提出及分析
某機車低壓電器柜按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計分析,裝配工序為一人作業(yè)6個工序內(nèi)容,工藝流程是單一的線性模式,而布線加工及接線工序則完全在柜體上操作完成。此工序是屏柜生產(chǎn)中周期最長、工作量最大的環(huán)節(jié),同時導(dǎo)線的用量也較大。
在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),原有工藝柜內(nèi)布線受柜體骨架結(jié)構(gòu)影響,操作不便,柜內(nèi)布線難度增加,尤其是導(dǎo)線的壓接,操作者需要穿插在柜體內(nèi)進(jìn)行,身體需要配合柜體角度。由于導(dǎo)線較多,勞動強度大,質(zhì)量上也難以全面控制,同時很難滿足短時間大批量生產(chǎn)的要求。
2 布線工藝的優(yōu)化設(shè)計
為了解決屏柜生產(chǎn)單一線性模式問題,改變布線加工及接線工序的工作平臺,由原來的柜體內(nèi)布線變?yōu)楣耋w外預(yù)布線,與屏柜的組裝工序同時開工,將單一線性的工序改變成兩道工序同時開工的模式,縮短布線加工及接線工序的生產(chǎn)周期,提高屏柜的生產(chǎn)效率。圖1為原工藝流程和優(yōu)化后的流程對比。
為了滿足預(yù)布線工序的要求,首先對柜體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析與改造,設(shè)計了合適的預(yù)布線模板,將空間操作變成平面布線操作,降低布線操作難度。預(yù)布線模板見圖2.操作者按照模板要求布線,達(dá)到了布線的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),在導(dǎo)線長度上,提高了精度及利用率。創(chuàng)新性地將模板布線工藝引入到此機車低壓電器屏柜布線的生產(chǎn)中,有效地解決了生產(chǎn)瓶頸問題。
3 工藝優(yōu)化前后的效果說明
低壓電器柜采用模板布線工藝后,布線周期均縮短了一半以上,周期由原來的7 d縮短為現(xiàn)在的2 d,模板布線的效率較屏柜布線提升了71%.同時,因為模板布線工藝的應(yīng)用,屏柜導(dǎo)線的用量更加準(zhǔn)確,可以減少導(dǎo)線物料定額,使用導(dǎo)線數(shù)量由原910 m/臺減少至830 m/臺。采用模板布線后,產(chǎn)品質(zhì)量也有了大幅度提高,原來屏柜布線的一次性交檢合格率最大為95%,采用模板布線后,布線一次性交檢合格率均達(dá)到98%以上。
4 結(jié)束語
模板預(yù)布線工藝就是將原本在電器屏柜骨架上立體布線的方式轉(zhuǎn)化為模板平面布線。實際應(yīng)用證明,優(yōu)化后的工藝流程縮短了產(chǎn)品生產(chǎn)周期,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,在節(jié)約物料成本的同時大大降低了操作者的勞動難度與強度。
〔編輯:劉曉芳〕