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    隔膜泵通訊故障淺析及應對

    2017-03-24 21:06:21馬建鋼
    中國科技縱橫 2017年2期
    關鍵詞:隔膜泵

    馬建鋼

    摘 要:我單位使用的SGMB160/7隔膜泵(簡稱隔膜泵),適合長距離或大揚程管道化輸送的設備,配用西門子PLC-300控制系統(tǒng),上位機監(jiān)控操作系統(tǒng)以及西門子變頻調速控制器;是我國技術含量較高的新型設備。在新技術設備不斷磨合的過程中,常有較多的通訊故障發(fā)生,給生產輸送任務造成了較大影響。文章簡要介紹了隔膜泵的通訊網絡系統(tǒng),從實踐數(shù)據(jù)得出通訊故障率高的癥結,并對應的分析其原因和闡明了它的應對措施,為此類故障處理總結了寶貴經驗。

    關鍵詞:隔膜泵;通訊故障;Profibus線;PLC

    中圖分類號:TH323 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)02-0067-01

    1 隔膜泵的通訊網絡系統(tǒng)

    隔膜泵采用本地/遠程控制,通過通訊網路系統(tǒng)實現(xiàn)設備的參數(shù)操控,在每臺泵的操控中,信號經過主站+A1綜合控制柜、從站+A2操作箱和+AQ變頻器柜,由Profibus線進行數(shù)字傳輸,實現(xiàn)主觀操控目的,當從主站與從站不斷進行信息傳遞的過程中,如果信息傳輸錯誤或不到位,在變頻器數(shù)控器上顯示F082故障碼,即為通訊故障。

    2 隔膜泵通訊故障的原因分析

    2.1 歷史數(shù)據(jù)及有關資料

    根據(jù)2012~2014年各崗位記錄及故障檢修記錄匯總歸類,計算通訊故障類型比率見表1。

    2.2 隔膜泵通訊故障的原因分析

    根據(jù)表1的資料顯示,強電干擾Profibus線和接觸不良,這兩項原因占隔膜泵通訊故障的88.23%,是通訊故障的主要原因。

    2.2.1 “強電干擾Profibus線”產生通訊故障的原因分析

    電纜與Profibus線雖然是同一橋架敷設,也是嚴格按照安裝要求分隔距離的,然而在運行中仍存有干擾故障,究其原因強電電磁感應太強,形成對Profibus線的輻射干擾。輻射干擾,它是指通過空間輻射傳播到敏感器件的干擾。強電產生的強磁輻射,透過Profibus線產生了干擾信號,發(fā)生錯誤數(shù)字量,沒有有用數(shù)據(jù)或無效有用數(shù)據(jù)被主站接收,變頻器發(fā)出通訊故障。

    2.2.2 “接觸不良” 產生通訊故障的原因分析

    接觸不良主要原因是松動造成的,它產生的途徑可細分為導體連接處松動和Profibus及PLC數(shù)據(jù)總線接口松動,它們會導致多種情況發(fā)生,若出現(xiàn)接觸不良會引發(fā)PLC的操作系統(tǒng)識別錯誤并導致CPU進入停機狀態(tài),還會產生功能錯誤,即CPU正常運行,但所需的功能或者不執(zhí)行或者不正確執(zhí)行,另外由錯誤輸入信號直接傳輸給變頻器的主控電路而產生通訊故障。

    3 通訊故障的應對措施

    針對隔膜泵通訊故障的原因分析,逐一措施實施,問題得到解決。

    3.1 “強電干擾Profibus線”產生故障的應對措施

    對這種特殊的強電干擾Profibus線,經過多次分析論證和試驗,獨創(chuàng)性的使用雙層屏蔽方法,最終消除了信號干擾。措施如下:

    ①Profibus線與強電控制線敷設在最大距離200mm處;

    ②Profibus線最大可能面積的進行雙端接地;

    ③在隔膜泵變頻器和主站系統(tǒng)之間的等電位連接;

    ④做到PLC模塊安裝避免在發(fā)熱元件上方;

    ⑤在主站系統(tǒng)與從站系統(tǒng)之間的所有Profibus線中,穿入不銹鋼套管進行重復屏蔽,并進行單端接地。

    3.2 “接觸不良”產生故障的應對措施

    在處理接觸不良產生的通訊故障時,出現(xiàn)了瞬時性和永久性兩種故障現(xiàn)象,應按下列步驟認真檢查分析和處理。

    3.2.1 瞬時性通訊故障檢查及應對措施

    首先檢查隔膜泵+A1柜PLC控制單元,如果控制單元顯示正常,即為瞬時性通訊故障,則按下變頻器數(shù)控器切換鍵“P”將故障碼解除,正常顯示“o009”;如未正常,將CPU315上的 小開關分合一次扳至“RUN”位置消除閃爍,再按下變頻器數(shù)控器切換鍵“P”,顯示“o009”即為正常狀態(tài)。

    3.2.2 永久性通訊故障具體的應對措施

    除人為性原因外,永久性通訊故障檢查采取應對措施如表2。

    4 結語

    經過原因分析及應對措施的實施,有效地降低了隔膜泵通訊的故障次數(shù),據(jù)統(tǒng)計計算2015—2016年的兩項主因占通訊故障率的6.35%。設備的正常運轉,為生產建造了堅實的擎天支柱。

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