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      某自來(lái)水廠(chǎng)增加投加氫氧化鈉工藝的影響探究

      2017-03-20 06:06:38何曉欣唐冬云劉麗東莞市東江水務(wù)有限公司廣東東莞523000
      化工管理 2017年7期
      關(guān)鍵詞:自來(lái)水廠(chǎng)混凝氫氧化鈉

      何曉欣 唐冬云 劉麗(東莞市東江水務(wù)有限公司, 廣東 東莞 523000)

      某自來(lái)水廠(chǎng)增加投加氫氧化鈉工藝的影響探究

      何曉欣 唐冬云 劉麗(東莞市東江水務(wù)有限公司, 廣東 東莞 523000)

      南方某自來(lái)水廠(chǎng)原來(lái)的水處理工藝為混凝、沉淀、過(guò)濾、消毒,在混凝前投加石灰作為酸堿調(diào)節(jié)劑調(diào)節(jié)pH值,由于取水源水質(zhì)偏酸性,加上工藝自身原因,導(dǎo)致出廠(chǎng)水pH一直較低,易導(dǎo)致管網(wǎng)被腐蝕。為提高水質(zhì)pH,該自來(lái)水廠(chǎng)改造在原有的工藝基礎(chǔ)上增添后投加堿工藝,即在待濾水后投加液體氫氧化鈉。此文通過(guò)實(shí)驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)用研究改造工藝的必要性和改造后工藝的運(yùn)行情況和運(yùn)行成本,結(jié)果說(shuō)明,若不斷增加石灰投加量會(huì)導(dǎo)致水質(zhì)余鋁升高,必需在出廠(chǎng)水前再次補(bǔ)加液體氫氧化鈉;改造工藝后系統(tǒng)運(yùn)行情況正常,出廠(chǎng)水氨氮都<0.02mg/L,濁度控制在0.50NTU以下,pH值能達(dá)到7.0~7.4范圍,工藝調(diào)節(jié)pH更加靈活,并且可以節(jié)約成本。

      石灰;氫氧化鈉;混凝沉淀;工藝改造

      南方某自來(lái)水廠(chǎng)水源取自東江南支流,其pH為6.7~7.1,總堿度為20—40mg/L(以碳酸鈣計(jì)),硬度一般為30-60mg/L,屬低礦化度、低堿度、偏酸性水質(zhì)。其化學(xué)穩(wěn)定性差,原水經(jīng)投混凝劑處理和投氯消毒后,水的pH一般還會(huì)進(jìn)一步降低,經(jīng)各加壓站補(bǔ)加氯后,再供至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的水中pH將進(jìn)一步降低,水體的腐蝕性將不斷增強(qiáng)。為確保制水過(guò)程中水中堿度足夠和改善混凝效果并避免管網(wǎng)被腐蝕,增強(qiáng)水質(zhì)的生物穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,該自來(lái)水廠(chǎng)所在地區(qū)市政要求出廠(chǎng)水pH不低于7.0。為了提高消毒效果,控制水中pH不大于7.4是很重要的 。因此出廠(chǎng)水pH宜控制在7.0~7.4。

      1 實(shí)驗(yàn)條件及分析方法

      1.1 生產(chǎn)原材料來(lái)源

      石灰,興安山源非金屬礦產(chǎn)品加工廠(chǎng),氧化鈣和氧化鎂總含量大于70%;液體氫氧化鈉,佛山市中誠(chéng)聯(lián)化工有限公司,總堿量(以NaOH計(jì))為32%;固體聚合氯化鋁,洛陽(yáng)市譽(yù)龍凈水材料有限公司,有效成分氧化鋁含量30%,鹽基度90%。

      1.2 原水水質(zhì)

      實(shí)驗(yàn)用水取自自來(lái)水廠(chǎng)取水源——東江南支流。

      1.3 分析方法與儀器

      濁度:便攜式濁度儀(Hach2100Q型,美國(guó)哈希公司);余鋁:紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(UV-5300PC型,上海元析儀器有限公司);pH:雷磁便攜式pH計(jì)(PHB-4型,上海精密科學(xué)儀器有限公司);氨氮:納氏試劑目色比色法(GB/T 5750.5-2006)[8]。

      1.4 混凝燒杯試驗(yàn)方法

      依據(jù)《混凝沉淀燒杯試驗(yàn)方法》CEC130-2001采用標(biāo)準(zhǔn)燒杯攪拌試驗(yàn),在六聯(lián)電動(dòng)攪拌器(ZR4-6型,深圳市中潤(rùn)水工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司)上進(jìn)行,取水樣1000mL,投加混凝劑、酸堿調(diào)節(jié)劑等水處理藥品,最佳水力條件模擬水廠(chǎng)實(shí)際運(yùn)行。試驗(yàn)時(shí)用聚合氯化鋁作混凝劑?;旌限D(zhuǎn)速500r/min,時(shí)間120s;絮凝轉(zhuǎn)速50r/min,時(shí)間為15min;沉淀時(shí)間為30min。然后取液面下2~3cm處水樣檢測(cè)相關(guān)指標(biāo)。

      2 改造工藝的必要性

      該水廠(chǎng)未改造工藝前日常石灰投加濃度為4-5mg/L,可以把出廠(chǎng)水的pH提高到6.9-7.0,如果要把出廠(chǎng)水的pH提高到7.0-7.4,則需要增加石灰的投加量。

      混凝燒杯試驗(yàn)選取原水pH6.86,濁度27.4NTU,聚合氯化鋁投加量為5mg/L的情況下測(cè)定,研究石灰投加量對(duì)原水絮凝沉淀效果的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1、圖2、圖3。

      圖1 不同石灰投加量的混凝燒杯試驗(yàn)pH變化情況

      圖2 不同石灰投加量的混凝燒杯試驗(yàn)濁度變化情況

      圖3 不同石灰投加量的混凝燒杯試驗(yàn)余鋁變化情況

      從圖1可知,隨著石灰投加量增加,pH不斷升高,說(shuō)明要調(diào)節(jié)pH,可以通過(guò)控制石灰的用量從而得到理想的pH值;從圖2可看出,在不同的石灰投加量下,濁度數(shù)值雖出現(xiàn)波動(dòng),但均未超出待濾水要求(<5.00NTU),說(shuō)明石灰投加量增加對(duì)濁度影響不大;圖3可得,隨著石灰投加量增加,余鋁不斷升高,可能由于聚合氯化鋁隨著pH升高發(fā)生水解,當(dāng)石灰投量至6mg/L,余鋁有明顯的數(shù)值變化。因此石灰的投加量宜為5mg/ L以下。

      因此,該自來(lái)水廠(chǎng)無(wú)法通過(guò)原有的工藝滿(mǎn)足市政要求,有必要增加后投加堿點(diǎn)。石灰容易導(dǎo)致水質(zhì)濁度高,發(fā)生堵塞輸送管的問(wèn)題,因此石灰不適宜用于后投加 。液體的氫氧化鈉無(wú)色、清亮,完全溶于水,沒(méi)有雜質(zhì),加一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)節(jié)pH就有明顯效果。使用后投加氫氧化鈉非常必要。

      3 改造后工藝影響

      3.1 工藝流程圖

      改造工藝后,石灰投加點(diǎn)不變,在水質(zhì)過(guò)濾后添加液體氫氧化鈉,形成石灰和氫氧化鈉可以互相配合投加的更靈活的工藝。如圖4。

      圖4 南方某自來(lái)水廠(chǎng)改造后工藝流程圖

      3.2 自來(lái)水廠(chǎng)運(yùn)行情況

      該自來(lái)水廠(chǎng)設(shè)計(jì)共有兩期,一期設(shè)計(jì)供水規(guī)模30萬(wàn)m3/d;二期設(shè)計(jì)有跌落,設(shè)計(jì)供水規(guī)模45萬(wàn)m3/d。改造后原水通過(guò)計(jì)量泵投加混凝劑、酸堿調(diào)節(jié)劑后經(jīng)管道充分混合進(jìn)入網(wǎng)格絮凝池,流經(jīng)平流沉淀池,停留時(shí)間為1h,然后水質(zhì)流入V型濾池,一期處理水加入氯氣消毒后投加液體氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH;二期先投加液體氫氧化鈉后加入氯氣消毒,最后流入清水池。

      3.3 投產(chǎn)影響

      分別取原水、待濾水、濾后水、出廠(chǎng)水進(jìn)行檢測(cè)。每次改變投藥2h后待系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí)第1次取樣,之后每隔1h取樣1次,連續(xù)檢測(cè)7天后改變投藥。投產(chǎn)試驗(yàn)共分設(shè)7組試驗(yàn):

      第一組:石灰投量0mg/L,氫氧化鈉投量2mg/L;

      第二組:石灰投量0mg/L,氫氧化鈉投量3mg/L;

      第三組:石灰投量0mg/L,氫氧化鈉投量4mg/L;

      第四組:石灰投量2mg/L,氫氧化鈉投量2mg/L;

      第五組:石灰投量2mg/L,氫氧化鈉投量3mg/L;

      第六組:石灰投量3mg/L,氫氧化鈉投量2mg/L;

      第七組:石灰投量4mg/L,氫氧化鈉投量2mg/L。

      從表1、表2、表3可看出:各組數(shù)據(jù)中水源水的pH、濁度、氨氮均較為接近,說(shuō)明數(shù)據(jù)具有可研究性。分析表1無(wú)論何種搭配出廠(chǎng)水pH幾乎能控制在7.0以上;一期待濾水經(jīng)過(guò)V型濾池后,pH有所降低,由于V型濾池的生物膜分解作用和添加氯氣消毒導(dǎo)致水質(zhì)pH降低;二期濾后水pH沒(méi)有降低反而升高,這是由于二期先投加氫氧化鈉提高了pH再投加氯氣消毒;從第五、六、七組數(shù)據(jù)中看出,隨著石灰量的增加,一期和二期的待濾水pH變化不大,說(shuō)明石灰對(duì)水質(zhì)pH調(diào)節(jié)作用不大,與混凝燒杯試驗(yàn)pH結(jié)果不符,可能平流池中除了混凝沉淀作用,還發(fā)生生物膜的硝化反應(yīng),產(chǎn)生H+,降低pH[3];相同的投堿量下,二期出廠(chǎng)水pH比一期的高,說(shuō)明先投加堿調(diào)節(jié)pH再投加氯氣消毒對(duì)水質(zhì)調(diào)節(jié)pH效果更好。

      表1 生產(chǎn)試驗(yàn)不同的石灰與氫氧化鈉投加量搭配組合的pH結(jié)果

      表2 生產(chǎn)試驗(yàn)不同的石灰與氫氧化鈉投加量搭配組合的濁度/NTU結(jié)果

      表3 生產(chǎn)試驗(yàn)不同的石灰與氫氧化鈉投加量搭配組合的氨氮/mg/L結(jié)果

      表2中,無(wú)論石灰和氫氧化鈉投加量如何搭配,一期和二期的待濾水、濾后水、出廠(chǎng)水濁度比較一致,濁度影響變化不大,均在范圍之內(nèi)。

      從表3數(shù)據(jù)可得,無(wú)論投加量如何搭配,待濾水氨氮數(shù)值較一致,水質(zhì)過(guò)濾后,濾后 水、出廠(chǎng)水氨氮變化較大,均小于0.02mg/L,說(shuō)明主要去除氨氮是由于濾池的生物膜消解作用,混凝沉淀作用對(duì)去除氨氮作用不大,因此石灰和氫氧化鈉混搭投加不影響工藝對(duì)氨氮的去除。

      綜上所述,石灰和氫氧化鈉的混合搭配主要影響水質(zhì)是pH,改造后工藝能達(dá)到7.0以上,符合市政要求,且并不影響濁度、氨氮指標(biāo)。

      4 成本影響

      成本數(shù)據(jù)來(lái)自于該水廠(chǎng)2012年、2014年和2015年的統(tǒng)計(jì)所得。2012年該水廠(chǎng)還未改造工藝,石灰單獨(dú)投加;2013年該水廠(chǎng)開(kāi)始投入氫氧化鈉改造工藝,2014年開(kāi)始正常運(yùn)行石灰與氫氧化鈉混合搭配投加工藝;2015年由于某種原因停止石灰投加,僅設(shè)氫氧化鈉單獨(dú)投加,工藝未有改變。該自來(lái)水廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi)石灰價(jià)格為730元/噸,氫氧化鈉為850元/噸。

      通過(guò)表4可以看出,在不算計(jì)人工、機(jī)械維護(hù)費(fèi)、損耗等各種成本的基礎(chǔ)上,單從物料的投入中發(fā)現(xiàn),增添氫氧化鈉投加工藝必然會(huì)增加成本,但石灰和氫氧化鈉的混合投加比氫氧化鈉單獨(dú)投加成本能低差不多一倍。

      表4 石灰、氫氧化鈉單獨(dú)投加與石灰和氫氧化鈉搭配投加的成本對(duì)比

      5 結(jié)語(yǔ)

      (1)前投加增加石灰投加量可以提高水質(zhì)pH,并且濁度不超出范圍規(guī)定,但是pH過(guò)高會(huì)引起混凝劑聚合氯化鋁水解,導(dǎo)致水中余鋁偏高,因此應(yīng)適當(dāng)控制石灰的投加量,不能過(guò)多投入。

      (2)實(shí)際投產(chǎn)中增加石灰的投加量對(duì)水質(zhì)調(diào)節(jié)pH效果作用不大,投加氫氧化鈉時(shí)先投加氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH再投加氯氣消毒的方式對(duì)水質(zhì)調(diào)節(jié)pH效果更好。

      (3)水廠(chǎng)改造工藝后,石灰和氫氧化鈉的混合投加達(dá)到市政要求,并且靈活將pH控制在7.0~7.4范圍內(nèi),濁度、氨氮指標(biāo)不受影響。

      (4)水廠(chǎng)改造工藝后,混合投加成本增加一倍多,但是比氫氧化鈉單獨(dú)調(diào)節(jié)pH的成本低,因此該水廠(chǎng)改造的工藝能節(jié)省成本,可值得借鑒。

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      何曉欣(1987- ),女,廣東東莞人,環(huán)境科學(xué)助理工程師,理學(xué)學(xué)位,主要研究方向:水廠(chǎng)制水工藝,水質(zhì)研究。

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