杜善武
摘 要 備自投動作的準(zhǔn)確可靠性是配電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的前提,在某些情況下,變電站倒閘操作引發(fā)的備自投不正確動作,會對配電網(wǎng)的健康運行帶來負(fù)面影響。基于此,本文結(jié)合一個案例,對變電站倒閘操作引發(fā)備自投動作的原因以及應(yīng)對措施進(jìn)行了分析。
【關(guān)鍵詞】變電站 倒閘操作 備自投動作
備自投裝置的存在目的,是為了確保供電系統(tǒng)電源的穩(wěn)定可靠性。但在實際工作過程中,由于受到運行方式改變等因素的影響,備自投可能出現(xiàn)誤動作,導(dǎo)致其工作效果下降,并給配電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性帶來影響。調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前配電網(wǎng)中,備自投誤動作的情況呈現(xiàn)多發(fā)狀況,因此,有必要從理論層面結(jié)合實際情況,對變電站倒閘操作引發(fā)備自投動作的相關(guān)問題進(jìn)行科學(xué)探討,以采取科學(xué)有效的措施,幫助備自投裝置實現(xiàn)動作準(zhǔn)確性的提升。
1 案例介紹
某110kV變電站中,兩個主變壓器正在運行。將501開關(guān)閉合,帶10kV#1M母線負(fù)荷,將502開關(guān)閉合,帶10kV#2M母線負(fù)荷;此時10kV分段備自投開始進(jìn)入運行狀態(tài),開關(guān)1101、開關(guān)1102、開關(guān)501、開關(guān)502都處在閉合狀態(tài),而開關(guān)512處在斷開狀態(tài)。
對此變電站執(zhí)行10kV#2PT檢修,10kV#2PT被轉(zhuǎn)換進(jìn)入檢修狀態(tài)。工作人員首先對PT并列屏的10kVPT并列方式轉(zhuǎn)換把手進(jìn)行詳細(xì)的檢查分析,發(fā)現(xiàn)10kV#2PT52PT開關(guān)并未打開,10kV#2PT二次側(cè)空氣開關(guān)處在閉合狀態(tài)。工作人員斷開10kV#2PT二次側(cè)空氣開關(guān)。在執(zhí)行此操作之后,#2主變壓器502開關(guān)隨之立即轉(zhuǎn)為打開狀態(tài),10kV母聯(lián)512開關(guān)隨后馬上進(jìn)入閉合狀態(tài)。工作人員看到此種情況后停止操作,對10kV#2M母線電壓進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)10kV#2M母線電壓正常,在監(jiān)控系統(tǒng)中顯示只出現(xiàn)了10kV備自投動作,并未出現(xiàn)PT斷線信號。
2 原因分析
決定備自投動作出現(xiàn)與否的因素較多,主要是受到工作電源的狀態(tài)影響。從理論層面分析,備自投動作的產(chǎn)生條件主要有三點,分別是母線有壓、母線無壓和進(jìn)線無流。結(jié)合實際情況,備自投動作的出現(xiàn)原因可以從客觀和主觀兩個方面進(jìn)行分析。
2.1 客觀原因
通過調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)該110kV變電站的10kV#2M為新添加的設(shè)備,此段母線的饋線可以承擔(dān)的實際負(fù)荷是比較小的,因此,在實際運行過程中一些線路會出現(xiàn)空載運行的情況。在該變電站的此次備自投動作事件中,該變電站10kV分段備自投動作明顯暴露出一個安全隱患,具體表現(xiàn)為一旦該110kV變電站10kV#2PT發(fā)生三相斷線,再加上其10kV#2M母線上出現(xiàn)負(fù)荷較小的情況時,此列事件很有可能會再出現(xiàn),對配電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生負(fù)面影響。
2.2 主觀原因
在110kV變電站備自投動作中,運行人員對現(xiàn)場備自投裝置的配置情況分析不夠深入,而沒有采取預(yù)防10kV備自投動作出現(xiàn)的相關(guān)措施,而直接機(jī)械性地采取了先停止二次再停止一次的操作方式,將10kV母線PT二次開關(guān)直接切斷,對母線停電原則的執(zhí)行存在片面性和機(jī)械性。電氣操作規(guī)范中規(guī)定,進(jìn)行電壓互感器停電操作時,需要先斷開二次空氣開關(guān),或直接將二次熔斷器摘下,然后再斷開一次隔離開關(guān),而送電動作的操作方式恰好相反。一次側(cè)沒有采取并列運行的電壓互感器,在二次側(cè)禁止進(jìn)行并列運行。在此次110kV變電站備自投動作事件中,工作人員停用10kV#2PT時先執(zhí)行的斷開二次側(cè)開關(guān)的操作是沒有問題的,但在此后并沒有對一次設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)徹底的檢查,沒有發(fā)現(xiàn)10kV母聯(lián)512開關(guān)所處的位置狀態(tài)。如果此時512開關(guān)處在閉合狀態(tài),再對10kVPT并列方式轉(zhuǎn)換把手的位置進(jìn)行認(rèn)真檢查,如果其處于“自動并列”位置,可以斷開10kV#2PT二次側(cè)空氣開關(guān),再將二次負(fù)荷自動切換到10kV#1PT,并且不會出現(xiàn)備自投對母線無壓的判斷。如果此時512開關(guān)處在斷開狀態(tài),則應(yīng)向調(diào)度中心反饋情況,并詢問具體的運行方式后,在進(jìn)行相關(guān)操作,在必要情況下,需要申請退出10kV分段備自投動作。
3 預(yù)防措施
此次110kV變電站備自投動作出現(xiàn)的原因來看,對變電站倒閘操作引發(fā)的備自投動作的預(yù)防,可以采取技術(shù)措施和組織措施相結(jié)合的方式。
3.1 技術(shù)措施
對該110kV變電站10kV線路負(fù)荷的實際性質(zhì)進(jìn)行深入分析后,最終將該設(shè)備的備自投裝置的檢無流定值確定為0.2A。此備自投定值的整定是在結(jié)合一次運行方式的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,并對負(fù)荷的實際分配情況進(jìn)行了充分考慮,因而具有較高的科學(xué)性。然后,立即停送10kv母線的PT,母線相互之間進(jìn)行備用,并配置了分段備自投,此時可以優(yōu)先考慮退出相應(yīng)備自投裝置,或者將出口壓板直接退出,然后在根據(jù)相關(guān)線路操作原則,對母線進(jìn)行停送電操作。根據(jù)此次事件暴露出的問題,對母線停送電的操作規(guī)范進(jìn)行了針對性修改,對具體的母線停送電操作細(xì)則進(jìn)行了重新規(guī)范,并重點控制PT停送電操作的一次并列分列狀態(tài),有效對二次并列分列轉(zhuǎn)換開關(guān)進(jìn)行檢查核驗。除此之外,重新審核了各種運行方式下備自投的投退,并且結(jié)合各站的負(fù)荷情況,對定值進(jìn)行了重新整定。在停用PT之前,合理安排其運行方式,然后將PT并列方式轉(zhuǎn)換把手重新切換到并列狀態(tài)。
3.2 組織措施
變電站運行維護(hù)工作人員的工作內(nèi)容非常重要,工作技術(shù)要求高。因而,需要對變電站運維人員加強(qiáng)培訓(xùn),包括安全意識培訓(xùn)、基本技能的培訓(xùn)、責(zé)任意識的培訓(xùn)等,并加強(qiáng)對變電站運維工作人員的工作考核,尤其要抓好日常的工作內(nèi)容技術(shù)培訓(xùn),使得變電站運行維護(hù)人員在點點滴滴的日常工作中,可以及時發(fā)現(xiàn)備自投動作的問題,采取正確的操作進(jìn)行應(yīng)對。對于新擴(kuò)建的變電站設(shè)備,要妥善完成好變化管理工作,對新建設(shè)備的工作原理、操作方式、應(yīng)急處置等進(jìn)行良好培訓(xùn),使得變電站運維工作人員可以對新建設(shè)備有良好而全面的掌握。在事故情況多發(fā)知識,必須及時開展變電站現(xiàn)場管理的專題培訓(xùn),通過專題培訓(xùn)良好的推動變電站各項運維工作的開展,避免出現(xiàn)變電站倒閘操作引發(fā)備自投誤動作。
4 結(jié)束語
變電站備自投動作不正確的原因可能為人為操作原因,也可能為設(shè)備設(shè)置原因?;谧冸娬緜渥酝恫徽_動作給配電網(wǎng)穩(wěn)定運行帶來的負(fù)面影響,為減少變電站負(fù)荷損失,提升配電網(wǎng)的供電可靠性,需要結(jié)合變電站一次線的實際狀況,科學(xué)整定定值,科學(xué)設(shè)計合理的二次接線,在執(zhí)行倒閘操作之時,一次設(shè)備和二次設(shè)備應(yīng)當(dāng)緊密結(jié)合,靈活選擇操作方式,而不可機(jī)械性地進(jìn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]秦平.倒閘操作的危險點分析及異常處理[J].水電能源科學(xué),2012(01):206-208.
作者單位
國網(wǎng)山東省電力公司威海供電公司 山東省威海市 264200