王林
摘 要 采用三菱系列1PG定位模塊改造傳統(tǒng)單片機控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)精確定位,操作維護工作量減少,提高現(xiàn)場生產(chǎn)功效。主要采用三菱FX1n-24MR PLC,三菱GOT1020-LBL觸摸屏、三菱伺服驅(qū)動器及三菱伺服電機實現(xiàn)。
【關(guān)鍵詞】定位 伺服 位置控制 PLC
1 引言
我公司主要生產(chǎn)線路板,但生產(chǎn)設(shè)備大部分是公司從世界各國如(臺灣,美國,德國等等)購回的二手設(shè)備,其中有多臺紙張切割機在公司剪裁車間用來切割玻璃纖維樹脂板,供壓合多層板使用,該設(shè)備是臺灣活全公司20年前生產(chǎn)的產(chǎn)品,由于采用單片機控制,按鍵無法更換,時常出現(xiàn)接觸不良,控制器主板燒壞嚴重,經(jīng)多次外發(fā)珠海多能維修,使用不到一星期又是同樣故障發(fā)生,嚴重影響車間的產(chǎn)量。因此我們決定實施技術(shù)改造??刂凭纫_到或者高于前系統(tǒng),同時操作調(diào)試、顯示更快捷方便。
2 單片機切割系統(tǒng)的組成及工作原理
原系統(tǒng)簡述:該設(shè)備有三臺電機拖動,分別是后段輸送直流電機、切刀(0.75KW)異步電機和主傳動步進電機。直流電機帶動張力滾筒搖臂的齒輪,再帶動調(diào)速板電位器來控制直流電機的啟停和調(diào)速,該調(diào)速系統(tǒng)是獨立控制回路。
控制器外圍采用傳統(tǒng)的繼電器控制,主電源采用三相交流220V控制,裝置控制電源采用直流24V開關(guān)電源供電。控制器和直流調(diào)速板采用220V供電。繼電器KM、KA、YC1、YC2也采用24V供電。受單片機控制,外接I/O控制口用微動按鈕操作,輸出采用8段數(shù)碼管顯示(如圖1所示)。
3 1PG和PLC控制的切割系統(tǒng)改造
3.1 工作原理
三菱FX1N-PLC采用順序控制,操作按鈕接在輸入端,1PG通過排線與FX1N可編程控制器相連。1PG輸入主要由兩部分組成(分別是FX1N的交換數(shù)據(jù)、外部急停按鈕),1PG輸出到伺服控制器端口分為兩部分(分別是方向控制FP和RP端、清除端CLR)。
伺服驅(qū)動器采用三菱MR-E-100A-KF003,工作電流100A,當伺服收到1PG發(fā)送的控制信號,驅(qū)動內(nèi)部功率單元控制伺服電動機,在伺服電機的尾部有配套的三菱公司17位串行旋轉(zhuǎn)編碼器,編碼器采用131072線(2的17次方)。編碼器插頭接入伺服驅(qū)動器的編碼輸入口從而形成閉環(huán)控制系統(tǒng)。(如圖2所示)。
改造技術(shù)要點:
(1)原來的系統(tǒng)的繼電器控制部分拆除。
(2)觸摸屏與FX1N-24MR用485BD板通訊,可以采用半雙工(2線式端子),現(xiàn)場采用全雙工(4線式)。外接數(shù)字SG端子。
(3)觸摸屏的24V電源直接由FX1N-24MR的直流電源引出。
3.2 輸入、輸出分配表
根據(jù)控制要求,編寫輸入、輸出分配表(如表1所示)。
3.3 控制程序功能圖
狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖采用順控指令。(如圖3所示)。
3.4 1PG定位程序
定位模塊1PG共用32個緩沖寄存器BFM,編號為#0-#31。
第1句作用(132行):#0-BFM設(shè)置脈沖速度為4096;
第2句:#1BFM、#2BFM設(shè)置進給速率為1000;
第3句:b3=0表示脈沖格式為雙脈沖格式;
第4句:設(shè)置最大速度;
第5句:設(shè)置啟動時的速度;
第6句:設(shè)置點動JOG速度;
第7句:設(shè)置原點返回速度;
第8句:原點返回爬行速度設(shè)置;
第9句:返回到停止時的最小脈沖數(shù)目;為0時將突然停止,易出安全事故。
第10句:#13-#14BFM原點位置設(shè)置;
第11句設(shè)置加減速度時間
272行開始時執(zhí)行讀操作(FROM指令),將組合K4M100輸入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到#25BFM中,用于執(zhí)行操作命令;#29中采集到的數(shù)據(jù)放到D800中用于顯示錯誤代碼;#28BFM中采集到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到K3M200中,用于狀態(tài)信息顯示。
3.5 伺服系統(tǒng)調(diào)試參數(shù)說明
運行模式控制:采用位置控制方式,因此設(shè)置Pr.0=0000;
控制脈沖方式:Pr.21=0001,功能是將伺服電動機轉(zhuǎn)數(shù)和轉(zhuǎn)向控制方式設(shè)置為=PP(脈沖)+NP(方向);
電子齒輪分子、分母參數(shù)設(shè)置:在位置控制模式需要設(shè)置伺服驅(qū)動器的電子齒輪值。設(shè)置規(guī)律:電子齒輪值=編碼器產(chǎn)生的脈沖數(shù)/輸入脈沖數(shù).伺服編碼器分辨率131072(也就是編碼器旋轉(zhuǎn)1周產(chǎn)生131072個脈沖),伺服驅(qū)動器輸入4096個脈沖電動機旋轉(zhuǎn)一周。
綜合分析:電子齒輪值應為131072/4096=32,電子齒輪分子Pr.3設(shè)置為32,電子齒輪分母Pr.4設(shè)置為1。
4 結(jié)束語
理論和實踐證明,使用三菱定位1PG模塊較好的控制產(chǎn)品精度,再配合人機界面的控制,調(diào)試方便,修改運行參數(shù)快捷。實踐檢驗證明設(shè)備控制精度和產(chǎn)品產(chǎn)量超過以前的系統(tǒng)。
參考文獻
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作者單位
中山市技師學院 廣東省中山市 528400