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    環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)中廢水預處理工藝的研究及改進

    2017-03-09 01:26:35郝新兵
    氯堿工業(yè) 2017年10期
    關鍵詞:環(huán)氧氯丙烷廢渣懸浮物

    郝新兵

    (中國石化集團巴陵石化公司環(huán)氧樹脂事業(yè)部,湖南 岳陽 414014)

    中國石化集團巴陵石化公司環(huán)氧樹脂事業(yè)部于2002年引進了意大利Conser公司丙烯高溫氯化法生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷工藝技術。該技術主要包括丙烯高溫氯化制備3-氯丙烯、氯丙烯氯醇化制備二氯丙醇和二氯丙醇皂化制備環(huán)氧氯丙烷3個工藝步驟。

    在二氯丙醇皂化制備環(huán)氧氯丙烷階段,采用石灰乳為皂化劑,常溫下由于Ca(OH)2溶解度僅為0.15 g,反應后廢水中存在大量未參加反應的Ca(OH)2懸浮物。每生產(chǎn)1 t環(huán)氧氯丙烷,產(chǎn)生50~60 t廢水,廢水具有懸浮物(SS)多、COD和鹽含量高等特點[1]。經(jīng)分析,廢水中SS質(zhì)量濃度為2~3 g/L,主要為Ca(OH)2,還有少量的CaCO3和SiO2等不溶物;COD質(zhì)量濃度為1~2 g/L,所含有機物主要為甘油,pH值為10~12。

    目前,由于生化處理技術的經(jīng)濟性和高效性,環(huán)氧氯丙烷廢水處理的主流工藝仍采用生化處理技術。但是,生化處理技術要求廢水中懸浮物量要低于0.01%,而環(huán)化廢水中SS質(zhì)量分數(shù)0.2%~0.3%,因此,須對環(huán)化廢水進行預處理,使其懸浮物含量達標。環(huán)化廢水處理工藝為:絮凝沉降→臥式螺旋離心機離心脫渣→生化處理。

    該廢水預處理裝置自投用以來,其運行狀況一直不佳,制約著環(huán)氧氯丙烷裝置的運行負荷及裝置的穩(wěn)定性。其主要表現(xiàn):①廢水中懸浮物含量較高,絮凝劑絮凝效果差,經(jīng)常出現(xiàn)廢水SS值不達標,影響污水處理裝置的運行;②廢渣量多,1 t氯丙烷產(chǎn)生的石灰渣量為0.75 t,廢渣運輸和處理成本較高,還容易造成二次污染;③臥式螺旋離心機分離能力有限,長期高負荷運行,故障多、維修費用高。

    1 問題分析

    SS超標的主要原因是廢水中懸浮物未得到有效沉降??赡茉颍孩偈褂玫男跄齽┎缓线m,達不到處理要求;②處理工藝不合適,有待進一步優(yōu)化。經(jīng)查閱,裝置現(xiàn)有聚丙烯酰胺絮凝劑最佳pH值適用范圍為4~10,而該廢水出水pH值控制在10~12,可見,絮凝效果難以充分發(fā)揮,波動大。因此,調(diào)節(jié)合適的pH值,以及篩選合適的絮凝劑是解決該問題的關鍵。

    另外,由于廢水中懸浮物的產(chǎn)生不可避免,只能對廢水中的懸浮物進行減量處理,以改善臥式螺旋離心機處理能力小的現(xiàn)狀。廢渣量的降低,還能減輕后續(xù)處理和環(huán)保壓力。

    2 小試研究

    2.1 聚丙烯酰胺絮凝劑的優(yōu)選

    由于該廢水裝置所采用絮凝劑為陰離子型聚丙烯酰胺,絮凝效果受廢水pH值影響波動大。通過查閱相關文獻[2-5],對不同廠家的聚丙烯酰胺絮凝劑進行對比。最終認為,裝置使用的陰離子型聚丙烯酰胺絮凝劑和該生產(chǎn)廢水匹配性不強,須對聚丙烯酰胺絮凝劑重新選型。本次收集近10種聚丙烯酰胺絮凝劑,其主要技術指標如表1所示。

    表1聚丙烯酰胺絮凝劑主要技術指標

    Table1Mainspecificationsofpolyacrylamideflocculant

    名稱種類相對分子質(zhì)量 廠家萊恩-1500非離子1500萬湖南萊恩化工科技有限公司萊恩-1000陰離子1000萬湖南萊恩化工科技有限公司根榮-1500陰離子1500萬鄒城市根榮化工有限公司根榮-1000陰離子1000萬鄒城市根榮化工有限公司華瑞-1300陰離子1300萬華瑞水處理環(huán)境材料有限公司華瑞-1600陰離子1600萬華瑞水處理環(huán)境材料有限公司龍泉-AT1140陰離子1300萬陽谷縣龍泉化工廠樂邦-70130陰離子1680萬泌陽市樂邦水處理材料有限公司樂邦-8841非離子1150萬泌陽市樂邦水處理材料有限公司佰瑞特-1400非離子1400萬武漢佰瑞特環(huán)保技術有限公司

    2.1.1 絮凝劑篩選

    將聚丙烯酰胺分別用水配制成0.1%(質(zhì)量分數(shù)),常溫下溶解0.5~1 h,再將溶解好的絮凝劑按一定比例分別加入裝有溫度為80 ℃環(huán)化廢水(SS質(zhì)量濃度為2 503 mg/L)的燒杯中,攪拌2~3 min后靜置沉降,從清液懸浮物量、底部絮團大小、沉降時間等方面評價其絮凝效果,結果如表2所示。

    表2 多種聚丙烯酰胺絮凝劑絮凝效果對比表

    由表2可知:在同等條件下,佰瑞特-1400、樂邦-8841兩種絮凝劑絮凝后,上層清液中懸浮物殘留量較低,沉降時間較快,形成的絮團顆粒大。

    按上述同樣方法,用上述兩種較優(yōu)的聚丙烯酰胺絮凝劑進行多次平行性試驗,結果如表3所示。

    表3 兩種聚丙烯酰胺絮凝劑絮凝效果對比表

    由表3可知:從懸浮物殘留量、沉降時間、絮團大小等方面綜合評定,佰瑞特-1400比樂邦-8841絮凝效果更好,重現(xiàn)性較好。

    2.1.2 絮凝劑配制濃度的研究

    聚丙烯酰胺絮凝劑是一種水溶性的高分子聚合物,使用前,必須先用水溶解使其鏈段伸展后才能使用。本文中以佰瑞特-1400聚丙烯酰胺絮凝劑為例,按上述同樣方法考察了不同濃度絮凝劑的絮凝效果,其結果如表4所示。

    由表4可知:聚丙烯酰胺絮凝劑稀釋質(zhì)量分數(shù)為0.025%時,聚丙烯酰胺絮凝劑加入量較多,絮團較小,沉降時間相對較長,絮凝效果較差。隨著聚丙烯酰胺絮凝劑濃度逐漸提高,絮凝效果逐漸見好,當其質(zhì)量分數(shù)提高至0.150%以上時,聚丙烯酰胺溶解性變慢,而且黏度提高。綜合考慮,聚丙烯酰胺絮凝劑質(zhì)量分數(shù)在0.075%~0.15%較優(yōu)。

    表4 聚丙烯酰胺絮凝劑配制濃度對絮凝效果的影響

    2.1.3 不同懸浮物濃度的環(huán)化廢水絮凝效果研究

    用一次水將環(huán)化廢水稀釋成不同懸浮物含量的環(huán)化廢水,將佰瑞特-1400聚丙烯酰胺絮凝劑用水稀釋至質(zhì)量分數(shù)為0.1%,考察佰瑞特-1400聚丙烯酰胺絮凝劑對不同懸浮物濃度的廢水絮凝效果,結果如表5所示。

    表5 不同懸浮物濃度的廢水的絮凝效果

    從表5可知:逐步稀釋環(huán)化廢水懸浮物,絮凝環(huán)化廢水的懸浮物所需聚丙烯酰胺絮凝劑越來越多,環(huán)化廢水懸浮物稀釋至10%即250 mg/L,仍能較好地吸附水中的懸浮物。因此,該聚丙烯酰胺絮凝劑能較好地處理不同懸浮物濃度的環(huán)化廢水。

    2.1.4 絮凝劑用量的研究

    考慮到本次改進工藝欲用副產(chǎn)鹽酸調(diào)節(jié)環(huán)化廢水pH值,鹽酸會與懸浮物發(fā)生反應生成CaCl2;調(diào)節(jié)pH值的環(huán)化廢水先進入三級沉降池沉降,部分懸浮物會沉降在沉降池底部。沉降池中上層清液懸浮物質(zhì)量濃度為1 500~2 000 mg/L。因此,本研究用懸浮物質(zhì)量濃度為1 700 mg/L的環(huán)化廢水進行絮凝劑用量的研究,聚丙烯酰胺絮凝劑采用佰瑞特-1400,質(zhì)量分數(shù)為0.1%,其結果如表6所示。

    由表6可知:隨著聚丙烯酰胺絮凝劑用量的增加,絮凝環(huán)化廢水中懸浮物效果逐漸變好;當聚丙烯酰胺絮凝劑用量達到6 g以上時,上層清液殘留懸浮物有所增加,而且沉降時間也較慢。其原因可能是絮凝劑用量過多時,多余的絮凝劑會吸附在脫穩(wěn)顆粒表面,形成“膠體保護”作用,引起顆粒的重新穩(wěn)定。綜合考慮,聚丙烯酰胺絮凝劑(質(zhì)量分數(shù)為0.1%)與廢水配比0.8%~1.2%最優(yōu)。

    表6 聚丙烯酰胺絮凝劑用量對絮凝效果的影響

    2.2 環(huán)化廢水含渣量降低及pH值調(diào)節(jié)劑的優(yōu)選

    氯丙烷裝置環(huán)化廢水出水pH值在10~12,而市場上污水用聚丙烯酰胺絮凝劑最佳適用范圍為4~10,因此,為了確保聚丙烯酰胺絮凝劑的絮凝懸浮物的效果,本研究欲用少量的酸性物質(zhì)來調(diào)節(jié)環(huán)化廢水pH值,使其與絮凝劑的適用范圍相匹配??紤]到環(huán)化廢水中原有鹽類主要是CaCl2,而且氯丙烯裝置副產(chǎn)大量的鹽酸(質(zhì)量分數(shù)20%),為了不新增廢水中其他的無機鹽類,本研究首選20%副產(chǎn)鹽酸來調(diào)節(jié)環(huán)化廢水pH值。

    另外,用鹽酸調(diào)節(jié)pH值時,鹽酸與Ca(OH)2及CaCO3均能發(fā)生反應,對降低廢水含渣量能起一定作用。其反應方程式如下:

    將裝有一定量環(huán)化廢水的燒杯分別放入80 ℃恒溫水浴槽內(nèi)恒溫30 min,再向各個燒杯中加入一定量的鹽酸(質(zhì)量分數(shù)20%),用玻璃棒攪拌3~5 min,測定其pH值和懸浮物含量,其試驗結果如表7所示。

    試驗表明:隨著環(huán)化廢水中酸量增加,環(huán)化廢水pH值和懸浮物濃度都逐漸下降。根據(jù)污水處理裝置環(huán)化廢水pH值在9~10的工藝要求,鹽酸(質(zhì)量分數(shù)20%)與環(huán)化廢水質(zhì)量比例為0.4%~0.75%為宜。

    3 放大試驗研究

    結合裝置現(xiàn)狀,欲在裝置上開展放大試驗研究,絮凝劑使用較簡單,重點是在現(xiàn)有處理工藝的基礎上,如何增加鹽酸調(diào)節(jié)環(huán)化廢水pH值,使其混合均勻穩(wěn)定,避免環(huán)化廢水局部酸濃度過大進入后續(xù)工序而腐蝕沉降罐和臥式螺旋離心機等設備。

    表7 加酸量對絮凝效果的影響

    3.1 混合罐加酸方式的應用

    首先采用靜態(tài)混合器混合,該方式結構簡單,使用方便。經(jīng)過近一周的試運行,發(fā)現(xiàn)由于單位時間環(huán)化廢水量大(130~180 t/h),而加酸量僅有1~2 t/h,兩者比例相差很大,在靜態(tài)混合器內(nèi)兩者混合效果也很差。

    針對以上情況,改進了其混合方式,將環(huán)化廢水與酸首先進入帶機械攪拌的混合罐(40 m3)混合,混合后再送入后續(xù)工序絮凝沉降分離,其工藝流程如圖1所示。

    圖1 環(huán)化廢水預處理工藝流程示意圖

    經(jīng)過1~2個月的試運行,發(fā)現(xiàn):該方式由于環(huán)化廢水量較大,環(huán)化廢水與酸在混合罐內(nèi)混合停留時間有限,混合攪拌效果不理想,環(huán)化廢水局部酸濃度過大,導致混合罐局部腐蝕,跑、冒、滴、漏頻繁,設備使用周期短。因此,采用混合罐加酸的方式未獲得成功。

    3.2 噴射混合器在廢水及鹽酸混合中的應用

    由于上述混合方式造成環(huán)化廢水與酸混合不均勻,不僅未達到預期效果,而且造成設備腐蝕,漏點多,現(xiàn)場環(huán)境差。因此,實現(xiàn)環(huán)化廢水與酸的均勻混合是該技術的關鍵。

    得益于氯醇反應所用噴射混合器(氯氣、氯丙烯和循環(huán)液混合)的靈感,并經(jīng)過查閱大量的文獻資料,發(fā)現(xiàn)噴射混合器具有設計合理、結構緊湊、操作方便、混合效果良好、使用壽命長等特點,適合環(huán)化廢水與酸的混合。其混合原理是:帶有一定壓力的環(huán)化廢水進入噴射器漸縮段,在噴嘴出口成為高速射流,使混合室形成微真空狀態(tài),將副產(chǎn)鹽酸吸入混合室,并使其壓力和速度發(fā)生變化,在混合段和擴散段內(nèi),環(huán)化廢水和副產(chǎn)鹽酸得到充分混合。

    結合裝置特點,由于其要耐酸,初步選擇哈氏C276材質(zhì)的噴射混合器,其結構如圖2所示。

    圖2 噴射混合器結構示意圖

    另外,為了盡量降低環(huán)化廢水中懸浮物的含量,降低后續(xù)絮凝沉降分離壓力,對經(jīng)噴射混合器混合的環(huán)化廢水混合液再次送入三級沉降池沉降,沉降目的:①可延長環(huán)化廢水與酸的混合接觸時間,確保其混合更加均勻;②廢水中部分懸浮物將沉降在沉降池底部(定期用行車抓斗撈渣),進而減少環(huán)化廢水上層清液中懸浮物的含量。其改進工藝流程如圖3所示。

    經(jīng)過1~2個月的試運行,認為用噴射混合器混合環(huán)化廢水和鹽酸工藝流程簡單?;旌虾蠼?jīng)過三級沉降池沉降,部分懸浮物沉降在沉降池底部,上層清液的懸浮物明顯減少。工藝改進后,廢水pH值與該絮凝劑pH值使用范圍吻合(4~10),確保了絮凝懸浮物的效果;另一方面,降低了待處理廢水中懸浮物的含量,降低絮凝、沉降、分離等工序處理壓力,進而降低石灰渣的處理量。

    3.3 改進效果

    經(jīng)過1年多的運行,對裝置運行情況進行跟蹤和統(tǒng)計,并與工藝改進前進行了對比分析。

    3.3.1 環(huán)化廢水水質(zhì)情況

    環(huán)化廢水裝置運行穩(wěn)定,效果良好,處理后環(huán)化廢水水質(zhì)比以前明顯改善。表8中僅列出改進前后部分水質(zhì)分析數(shù)據(jù)。

    圖3改造后環(huán)化廢水預處理工藝流程示意圖

    Fig.3Processflowdiagramofpretreatingcyclizationreactionwastewaterafterimprvement

    表8 改進前后廢水水質(zhì)情況對比

    注:生化處理廢水的進水要求是ρ(SS)<100 mg/L,ρ(COD)<1 900 mg/L,pH值為7~12。

    由表8可見:工藝改進后環(huán)化廢水SS值有較大幅度的下降,且SS值更穩(wěn)定。COD值基本無變化。而環(huán)化廢水pH值比以前有所下降,主要是加入鹽酸調(diào)節(jié)環(huán)化廢水pH值所致。

    3.3.2 裝置消耗及廢渣情況

    由于引入加酸調(diào)節(jié)環(huán)化廢水pH值流程,并對絮凝劑進行了優(yōu)選,單位氯丙烷產(chǎn)生的廢渣量、絮凝劑和電能消耗比改進前均有較大幅度的降低。具體結果如表9所示。

    由表9可知:生產(chǎn)1 t環(huán)氧氯丙烷的廢渣量比以前降低0.31 t,廢渣中含水量也有所下降,廢渣含水量的降低更有利于后續(xù)處理;絮凝劑、電能單耗分別降低0.94 kg和10.8 kW·h。其主要原因是工藝改進后絮凝劑絮凝效果更優(yōu),絮凝團顆粒較大,夾帶水分減少,進而導致廢渣量降低。廢渣量的降低也改善了臥式螺旋離心機長期高負荷運轉(zhuǎn)導致故障頻發(fā)的狀況;裝置電能消耗下降,降低了環(huán)化廢水裝置的運行成本。

    表9 廢水預處理工藝改進前后消耗及石灰渣量對比

    注:廢渣量是標定期間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

    4 結語

    環(huán)化廢水預處理工藝改進后,有效確保氯丙烷裝置高負荷穩(wěn)定運行。環(huán)化廢水水質(zhì)有所改善,更有利于后續(xù)污水的生化處理。單位氯丙烷的廢渣量和電能消耗有了較大幅度的下降,降低了廢水處理成本;廢渣量的減少也有利于環(huán)境保護,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

    [1] 馬海龍,秦昌,項曙光.環(huán)氧氯丙烷廢水處理新工藝的研究[J].山東化工,2008(38):25-26.

    [2] 劉志軍,肖勇,李志芳.聚丙烯酰胺的現(xiàn)狀及發(fā)展的思考[J].江西化工,2003(2):44-45 .

    [3] 張新合,盧興玉,譚化平,等.環(huán)氧氯丙烷皂化廢水處理工藝研究[J].廣州化工,2015,42(13):202-203.

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