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      氨氣提法尿素工廠降低氨耗的途徑

      2017-03-03 12:18:52樊國(guó)帥東華工程科技股份有限公司安徽合肥230024
      化工管理 2017年13期
      關(guān)鍵詞:蒸餾塔石灰乳氨氣

      樊國(guó)帥(東華工程科技股份有限公司,安徽 合肥 230024)

      氨氣提法尿素工廠降低氨耗的途徑

      樊國(guó)帥(東華工程科技股份有限公司,安徽 合肥 230024)

      我國(guó)的尿素生產(chǎn),主要采用水溶液全循環(huán)法尿素裝置,但由于科學(xué)技術(shù)有限,在改進(jìn)和提升方面并沒有太大起色,生產(chǎn)過程中氨耗情況并不理想,尿素的生產(chǎn)效率大大受限。因而,國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)商轉(zhuǎn)換思路,通過與專利商的協(xié)調(diào),并考察了實(shí)際生產(chǎn)裝置后,開始重視氨氣提法和二氧化碳提法的學(xué)習(xí)和引進(jìn)。本文主要就氨氣提法的具體裝置構(gòu)成、生產(chǎn)流程及其降低氨耗的方式進(jìn)行分析。

      氨氣提法,生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)流程,降低氨耗

      1 氨氣提法的生產(chǎn)裝置及生產(chǎn)流程

      我國(guó)傳統(tǒng)生產(chǎn)氨氣時(shí)使用的水溶液全循環(huán)法,由于對(duì)設(shè)備的壓力系統(tǒng)要求嚴(yán)格,在生產(chǎn)上難以推廣普及。第一代氨氣提法尿素的裝置,設(shè)備多采用框架式結(jié)構(gòu),氨氣由汽提塔底部進(jìn)入,對(duì)于資源的浪費(fèi)情況較為嚴(yán)重。約四十年前,技術(shù)人員對(duì)于裝置進(jìn)行了改進(jìn),將設(shè)備由原先的立體架構(gòu)改為平面架構(gòu),輔以壓力裝置的推進(jìn),雖然在施加壓力的成本方面有所提高,但勝在不需要像第一代設(shè)備向汽提塔直接加入氨氣,大大降低了生產(chǎn)過程中的氨耗。平面結(jié)構(gòu)的低框架布置,不僅保留了原有裝置熱效率高的優(yōu)點(diǎn),還提高了操作的彈性,在生產(chǎn)裝置的成本方面也有所降低。

      氨氣的生產(chǎn)流程主要由各成分的壓縮加壓,在中低壓下分別進(jìn)行的氣體的合成分解與回收等部分構(gòu)成。

      2 降低氨氣提法尿素生產(chǎn)過程中氨耗的途徑

      (1)提升含氨尾氣的吸收率 在使用氨氣提法生產(chǎn)尿素時(shí),氨氣作為生產(chǎn)過程的中間媒介,需要在生產(chǎn)過程中循環(huán)使用。但由于受生產(chǎn)過程中的各種因素的影響,氨氣在生產(chǎn)過程中的使用效率大大低于預(yù)估水平。因而,提升含氨尾氣的使用率,降低生產(chǎn)過程中的氣相損失,對(duì)于降低氨耗有著不可忽視的作用。而含氨尾氣的損耗的發(fā)生,大多是由于生產(chǎn)負(fù)荷過高,蒸吸冷卻系統(tǒng)無法得到有效地控制,使得蒸餾塔的出氣溫度高于生產(chǎn)指標(biāo),導(dǎo)致了溶劑溫度過高,氨氣大量揮發(fā)。因而,在生產(chǎn)過程中,為了避免由于此類問題而導(dǎo)致的吸收洗滌塔的氨耗,應(yīng)該注意加強(qiáng)對(duì)蒸吸冷卻系統(tǒng)的管控,采用雙控制的方式互相配合協(xié)調(diào),在提升生產(chǎn)量的同時(shí),保證質(zhì)量。

      此外,在具體裝置中,還需要加入新的冷卻系統(tǒng),氨氣作為極易溶于水的一種易揮發(fā)氣體,受熱時(shí)容易分解。蒸餾塔的溫度過高,不僅降低了氨氣在水中的溶解率,還會(huì)導(dǎo)致氨氣的分解,從而造成氨耗的不可逆,這在生產(chǎn)過程中是必須加以防范的一個(gè)重點(diǎn)問題。在生產(chǎn)裝置中加裝氣相冷卻機(jī)及加壓泵,從溫度和壓強(qiáng)兩方面著手,控制蒸餾塔的出氣溫度,在保證含氨尾氣的溶解情況的同時(shí),也規(guī)避了氨氣分解的不可逆情況。此外,換用面積更大的氨鹽水板式換熱器,也可以為溶劑溫度的降低提供保障,不失為一種經(jīng)濟(jì)高效的有效途徑。

      (2)降低液相氨耗 液相損失是氨氣提法生產(chǎn)過程中產(chǎn)生氨耗的主要原因之一。導(dǎo)致這一損失出現(xiàn)的原因是多樣化的,如洗滌吸收塔中廢液的排放,生產(chǎn)管道的跑冒滴漏問題,各設(shè)備維修時(shí)的含氨母液的排放等,都會(huì)造成氨氣的液相損失。生產(chǎn)過程中,由于生產(chǎn)效率的提高,生產(chǎn)負(fù)荷增大,部分冷凝液泵出現(xiàn)輸出量不穩(wěn)定的問題,導(dǎo)致了含氮廢液的流失。因而,需要加裝控制設(shè)備和調(diào)節(jié)系統(tǒng),加強(qiáng)對(duì)于冷凝液泵的管理效果。

      脫鹽水中的氨的損耗也是液相損失的原因之一。由于生產(chǎn)流程復(fù)雜,作為溶液的精鹽水的分布難以精確掌控,氨鹽水指標(biāo)波動(dòng)較大。但是受到生產(chǎn)周期的限制,在未采取有效回收氨氣的措施的情況下,大量脫鹽水被直接排出。在工業(yè)改進(jìn)上,可以加裝一條回收線路,對(duì)于真空泵和真空機(jī)中的脫鹽水進(jìn)行回收,通過洗滌提純,重新送至洗水高位槽參與氨水的過濾。

      (3)延長(zhǎng)蒸餾塔和洗滌吸收塔的工作周期 由于氨氣極易且極快溶于水的特征,在生產(chǎn)過程中,極難被完全的蒸餾利用。因而,生產(chǎn)人員應(yīng)以盡量高的提升使用率作為生產(chǎn)目標(biāo)。為了達(dá)到這一目標(biāo),一個(gè)有效的途徑便是延長(zhǎng)作為循環(huán)吸收氨氣主體的蒸餾塔和洗滌吸收塔的運(yùn)行周期。蒸餾塔和洗滌吸收塔在生產(chǎn)過程中難免會(huì)出現(xiàn)一定程度的污染,因而為了提升蒸餾吸收的質(zhì)量,許多企業(yè)會(huì)定期對(duì)這兩個(gè)部分進(jìn)行清理和維修。然而蒸餾塔和洗滌吸收塔在退出生產(chǎn)流程時(shí),需要排出塔內(nèi)的母液,并且需要一段時(shí)間的預(yù)熱,才能重新投入生產(chǎn)。由于氨氣的大量溶解,排出母液必然會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的氨耗。同時(shí),預(yù)熱時(shí)的生產(chǎn)空窗期也會(huì)對(duì)生產(chǎn)的過程造成一定的波動(dòng)與影響。然而,清理和維護(hù)作為保證氨氣生產(chǎn)過程中的安全保障和質(zhì)量保障,又是絕對(duì)不允許減免的。因而,就要求在選購(gòu)建造設(shè)備的時(shí)候,注意選取更耐介質(zhì)腐蝕的材料。此外,在生產(chǎn)過程中,注意使用高質(zhì)量的石灰乳,在石灰乳精制時(shí)采用高規(guī)格的分砂篩,降低石灰乳中的含砂量和雜質(zhì)含量,提高石灰乳的活性,就可以有效的降低石灰乳在生產(chǎn)過程中沉積結(jié)垢的現(xiàn)象,減少清理和維修的次數(shù),從而達(dá)到延長(zhǎng)蒸餾塔和洗滌吸收塔的工作周期。

      (4)加大氨氣的密度與濃度 為了保護(hù)生產(chǎn)裝置,除了上文中提到的使用耐介質(zhì)腐蝕的材料外,還應(yīng)該加大氨氣的密度與濃度,保證在整個(gè)氣提塔和尿素高壓系統(tǒng)中,有大量過量氨的存在,降低腐蝕發(fā)生的可能性。同時(shí),氨氣濃度的提升,也提高了生產(chǎn)過程中原料的轉(zhuǎn)化率和生產(chǎn)效率,雖然對(duì)前期投入要求較大,但是在整個(gè)生產(chǎn)流程中還是具有積極的促進(jìn)作用,氨氣的大量存在也避免了因?yàn)檫^量氧氣存在從而導(dǎo)致爆炸型混合氣體的可能性,降低了出現(xiàn)工業(yè)事故的風(fēng)險(xiǎn),提高了生產(chǎn)過程的安全系數(shù)。

      [1]陳樹森,張考全.氨氣提法尿素生產(chǎn)中降低氨耗的必要措施[J].小氮肥,2002,(01):15-16.

      [2]郭振鶻.對(duì)氣提法尿素生產(chǎn)技術(shù)的看法——與“氨氣提法和二氧化碳?xì)馓岱蛩厣a(chǎn)技術(shù)的新進(jìn)展、比較及評(píng)價(jià)”一文作者商榷[J].化肥工業(yè),1998,(03):3-6.

      [3]譚榮超.氨汽提法尿素工廠降低氨耗的途徑[J].大氮肥,1997,(03):17-19.

      [4]高忠乾.氨氣提法尿素技術(shù)簡(jiǎn)介[J].陜西化工,1987,(01):11-14.

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