李冠楠(中國水利水電建設工程咨詢西北有限公司,陜西 西安 710061)
隧洞固結(jié)灌漿試驗及效果評價
李冠楠
(中國水利水電建設工程咨詢西北有限公司,陜西 西安 710061)
水工過水隧洞開挖完成之后,需進行混凝土襯砌及回填灌漿,再通過固結(jié)灌漿將被裂隙切割的巖石膠結(jié)起來,以提高圍巖的整體性及強度。文章以敦化抽水蓄能電站導流洞(兼泄洪放空洞)為對象,通過兩次現(xiàn)場試驗,并對兩次試驗效果進行了分析評價,總結(jié)出適合該工程實際的施工工藝、灌漿壓力等施工參數(shù)。
水工隧洞;固結(jié)灌漿;現(xiàn)場試驗
敦化抽水蓄能電站工程在右岸山體內(nèi)布置導流洞(兼泄洪放空洞),洞室斷面尺寸為3.5 m×5 m(寬×高),城門洞型。
全部有壓段及部分無壓段,采用C30W6F300混凝土進行襯砌,有壓段泄0+020~泄0+154.5,襯砌混凝土厚度為50 cm,無壓段自泄0+206.5進行襯砌,泄0+206.5~泄0+336.5襯砌混凝土厚度為50 cm,泄0+336.5~泄0+356.50襯砌凝土厚度為1 m。全部有壓洞段及部分無壓段(泄0+296.5~0+ 356.500)進行填及固結(jié)灌漿,固結(jié)灌漿在回填灌漿完成且檢查合格之后進行,通過現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗最終確定隧洞固結(jié)灌漿參數(shù)。
2.1 試驗區(qū)位置
按照灌漿試驗的地點應具有代表性,地質(zhì)條件復雜的工程應布置多個試區(qū),進行多次試驗的原則[1]。先期在隧洞出口段Ⅳ類圍巖區(qū)進行試驗,試驗段樁號為泄0+326.5~泄0+336.5,排號為8~ 11,灌漿孔排距、孔距按設計要求布置,為避免鉆孔對襯砌鋼筋的破壞,隧洞襯砌混凝土澆筑時,根據(jù)測量資料,采用預埋管對灌漿孔進行了定位,排距為3 m,每排布置5個灌漿孔,梅花形布置,孔深入巖3 m。
初次試驗灌后檢查孔壓水結(jié)果未滿足設計小于0.03 l/(min.m.m)的標準,因此,再次選定泄0+ 296.5~泄0+326.5段繼續(xù)進行生產(chǎn)性試驗,排號為12~21,灌漿孔間排距、孔深、孔向、孔數(shù)等未發(fā)生變化,按原設計要求布置。
2.2 試驗目的
主要為驗證固結(jié)灌漿方式灌漿壓力以及在擬定壓力下襯砌混凝土是否會發(fā)生抬動變形,最終確定適宜的灌漿質(zhì)量檢查方法和檢查標準,以期更好的指導現(xiàn)場施工。
2.3 質(zhì)量評價標準
施工質(zhì)量評價標準見表1。
表1 質(zhì)量評價標準
1)巖體彈性波波速測試采用單孔聲波法,灌前聲波檢測孔結(jié)合Ⅰ序灌漿孔進行布置,固結(jié)灌漿結(jié)束后,通過原孔掃孔進行灌后檢測,在該部位灌漿結(jié)束14 d后進行。在圍巖較好的洞段,若灌前聲波值較高,提高率可做適當調(diào)整。
2)壓水試驗宜在該部位灌漿結(jié)束3 d后進行,檢查孔的數(shù)量不宜少于該單元灌漿總孔數(shù)的5%。壓水檢查孔布置在灌前壓水透水率異常的孔附近。
1)鉆孔順序:抬動觀測孔 Ⅰ序孔Ⅱ序孔灌后檢查孔。
2)抬動觀測:試驗區(qū)布置抬動觀測孔,孔深入巖3.5 m,采用千(百)分表進行變形觀測,所有孔段從裂隙沖洗至灌漿結(jié)束期間均連續(xù)進行抬動變形觀測。
3)裂隙沖洗及壓水試驗:試驗區(qū)所有孔段均進行裂隙沖洗,沖洗完成后進行正規(guī)單點法壓水,裂隙沖洗壓力、沖洗時間均滿足規(guī)范要求。
4)灌漿方式:按環(huán)間加密、環(huán)內(nèi)分序的施工原則,采用孔內(nèi)預埋管循環(huán)法進行試驗,全孔段一次性灌注。
5)灌漿壓力:初定Ⅰ序孔壓力為0.6 MP,Ⅱ序孔壓力為1.0 MP。
6)灌漿水灰比比級:水灰比初定為2∶1,1∶1,0.8∶1,0.5∶1四個比級,以2∶1作為開灌水灰比。
7)其他:漿液變換標準、灌漿結(jié)束標準、封孔等按規(guī)范要求執(zhí)行。
4.1 單位注入量分析
I序孔、II序孔單位注入量平均值分別為1406.2 kg/m、372.3 kg/m,在I序孔完成灌漿之后,II序孔注入量呈明顯遞減趨勢,降低降幅達到73.5%;此外,II序孔水泥總注入量為11 170.2 kg,相較 I序孔的42 184.9 kg減少了31 014.7 kg,說明I序孔灌漿完成之后,地層空隙得到有效充填。
4.2 壓水成果分析
I序孔、II序孔灌前壓水透水率平均值分別為0.876 4 l/(min.m.m)、0.286 1 l/(min.m.m),透水率數(shù)值減小幅度為67.4%;II序孔灌前單孔透水率數(shù)值較I序孔均明顯減小,灌前透水率數(shù)值分布更加均勻、變化幅度更小。
灌后檢查孔透水率分別為0.070 4 l/(min.m. m)、0.040 8 l/(min.m.m),與灌前各序孔單孔透水率、透水率平均值比較,呈現(xiàn)出明顯減小的特點,減小幅度亦較大。
從以上數(shù)據(jù)變化來看,灌后II序孔單位注入率、透水率均呈現(xiàn)明顯降低的規(guī)律,說明灌漿取得了一定的成效。但檢查孔壓水成果均大于0.03 l/ (min.m.m),不滿足設計標準,試驗未取得理想效果,試驗結(jié)果不能用于指導正式生產(chǎn)施工。
5.1 原因分析
1)圍巖完整性好。采用公式Kv=(vp/vpτ)2對巖體完整性系數(shù)Kv進行計算[2],vp~巖體縱波速度,m/s;vpτ~新鮮完整的巖體縱波波速,m/s。泄0+020~泄0+322段,圍巖條件整體較好,圍巖級別為I、II類,總長約為221 m,占到測試長度的73.1%,主要發(fā)育張開度小的微裂隙,僅在局部區(qū)域受地質(zhì)條件及開挖爆破影響發(fā)育較寬大裂隙。若繼續(xù)采用2:1的漿液作為開灌水灰比,漿液可能無法進入微裂隙,僅在裂隙表面沉淀,造成吃漿量較小、滿足結(jié)束標準的假象,在壓水檢查時透水率可能會不合格。
2)圍巖可灌性較差。地層中的空隙可分為片狀空隙、脈狀和洞穴狀空隙以及蜂窩狀空隙三種類型[3],漿液在不同類型空隙中的流動存在差異,該工程進出口段巖體存在不同程度的風化現(xiàn)象,主要發(fā)育蜂窩狀空隙,漿液在此類空隙中流動時速度及壓力衰減更快,漿液會在較短距離內(nèi)沉積,發(fā)育此類空隙的圍巖可灌性較差。初次試驗I序孔灌漿壓力為0.6 MPa,灌漿壓力可能較小,在此壓力下,漿液的輻擴散半徑受到限制,在灌漿孔間排距固定的情況下,各孔之間可能存在薄弱部位,導致壓水結(jié)果不合格。
5.2 采取的措施
選泄0+296.5~泄0+326.5段再次試驗,對相關參數(shù)進行了適當調(diào)整。
1)以更稀得漿液作為開罐水灰比。漿液比級由原來的四級調(diào)整為五級,即3∶1,2∶1,1∶1,0.8∶1,0.5∶1,開灌水灰比調(diào)整為3∶1。
2)在不破壞襯砌混凝土的前提下,適當提高灌漿壓力,增大漿液的有效擴散半徑。I序孔灌漿壓力增至0.8 MPa,II序孔壓力不作調(diào)整仍為1 MPa。
3)單純以透水率來判斷固結(jié)灌漿效果,不能直觀反映巖體力學強度的變化。因此,在新的試區(qū)增加灌前灌后彈性波波速檢測來進一步驗證灌漿質(zhì)量。
6.1 單位注入量分析
調(diào)整后,I序孔單位注入量最大值、最小值、平均值分別為424.9 kg/m、7.1 kg/m、154.83 kg/m;II序孔單位注入量最大值、最小值、平均值分別為107.8 kg/m、3.9 kg/m、28.3 kg/m。II序孔單位注入量平均值較I序孔減少81.7%,單位注入量遞減規(guī)律明顯,各序孔的單位注入量平均值均小于初次試驗數(shù)值。
6.2 壓水成果分析
1)灌前壓水成果:對兩次試驗灌前透水率數(shù)值分布區(qū)間進行了統(tǒng)計分析,初次試驗中,I序孔透水率數(shù)值分布區(qū)間較為集中,大于0.3 l/(min.m. m)的孔段,其累計分布頻率達到90%;I序孔灌漿完成后,II序孔透水率數(shù)值大小有所改觀,大于0.3 l/(min.m.m)的孔段累計分布頻率雖有所降低,但仍達到30%,而小于0.1 l/(min.m.m)的孔段其累計分布頻率更是為0;調(diào)整后,在新試驗區(qū)I序孔、II序孔透水率數(shù)值小于0.15 l/(min.m.m)的孔段,其累計分布頻率分別為40%、88%,說明微小裂縫得到有效充填。
另一方面,參數(shù)調(diào)整后I序孔灌前透水率平均值由之前的0.876 4 l/(min.m.m)減小到0.275 3 l/ (min.m.m),II序孔透水率平均值由之前的0.286 1減小到0.071 7 l/(min.m.m),II序孔灌前透水率平均值較I序孔降幅達74.0%,降幅明顯。
2)灌后檢查孔壓水:在試驗區(qū)共布置四個灌后檢查孔,透水率最大值、最小值、平均值分別為0.022 7 l/(min.m.m)、0.008 9 l/(min.m.m)、0.016 l/ (min.m.m),檢查孔壓水結(jié)果均滿足設計標準。
綜上,調(diào)整開灌水灰比、增大I序孔灌漿壓力之后,在更大的壓力及更稀的水泥漿液條件下,漿液的有效滲透半徑愈大,并且漿液能夠進入更細微的裂隙,對提高灌漿質(zhì)量更有利。
6.3 聲波檢測成果分析
在試區(qū)共布置三個孔,進行原孔灌前灌后聲波測試,聲波測試采用單孔法。從檢測結(jié)果來看,灌前14-1-5及15-1-4號孔的波速變化范圍較大,在不同深度上,各孔段灌前波速幾乎均未達到4 000 m/s,且存在明顯的低速段;20-1-3號孔灌前波速相對較高。灌漿完成后,各孔段波速在不同深度上較灌前均有了明顯提高,說明灌漿效果良好,灌漿對低速段改善效果明顯,圍巖整體性及強度均提高,加固效果理想。
檢查孔灌后,聲波平均值分別為4 465 m/s、4 314 m/s、4 339 m/s,相對提高率分別達到11.1%、17.8%、20.9%,灌后波速平均值及相對提高率均滿足了設計標準。
6.4 抬動變形觀測
抬動變形允許值為200 μm,兩次試驗過程中,所有孔從裂隙沖洗、壓水直至灌漿結(jié)束均進行抬動變形觀測,記錄時間為間隔10 min,在提高I序孔灌漿壓力及最大壓力下,均未發(fā)生抬動變形破壞。
1)當圍巖完整性較好(以I、II類圍巖)、微小裂隙發(fā)育時,通過提高灌漿壓力、以3∶1的水灰比開灌,能使微裂隙得到有效的充填,更有利于提高灌漿質(zhì)量。
2)當頂拱襯砌混凝土厚度在50 cm時,I序孔壓力,采用0.8 MPa,II序孔采用1 MPa,不會使襯砌混凝土發(fā)生抬動變形破壞,并能保證漿液的輻射范圍。
3)采用新試區(qū)灌漿參數(shù),的灌后彈性波檢測、單點法壓水檢查灌漿質(zhì)量都是可行的,在上述圍巖條件、灌漿壓力、孔間距及開罐水灰比的條件下,能滿足灌后聲波不小于4 000 m/s的標準,同時,相對提高率能達到5%以上;灌后檢查孔壓水結(jié)果亦能達到 小于 0.03 l/(min.m.m)的要求,表明此次灌漿試驗效果是顯著的。
[1](DL/T 5148-2012)水工建筑物水泥灌漿施工技術規(guī)范[S].北京:中國電力出版社,2012.
[2](DL/T 5010-2005)水電水利工程物探規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2005.
[3]張景秀.壩基防滲與灌漿技術[M].北京:中國水利水電出版社,2000.
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1002-0624(2017)02-0055-03
2016-10-21