賈超 孟婉瑩 王鐵柱 李蓉 苗忠才(中石油長(zhǎng)慶油田公司第三采氣廠, 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300)
天然氣處理廠不凝氣輕烴回收探討
賈超 孟婉瑩 王鐵柱 李蓉 苗忠才(中石油長(zhǎng)慶油田公司第三采氣廠, 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300)
處理廠為了滿足外輸天然氣烴露點(diǎn)合格,進(jìn)行丙烷制冷低溫回收凝液,回收的凝液因不穩(wěn)定,不能滿足運(yùn)輸條件,需進(jìn)行凝液穩(wěn)定,在凝液穩(wěn)定過(guò)程中,產(chǎn)生不凝氣量太大,低壓燃料系統(tǒng)無(wú)法完全利用,導(dǎo)致低壓燃料系統(tǒng)壓力高,凝液穩(wěn)定裝置運(yùn)行不穩(wěn)定。進(jìn)行人工放空不凝氣,導(dǎo)致不凝氣資源浪費(fèi),故本文針對(duì)目前不凝氣產(chǎn)量大等問(wèn)題,對(duì)回收利用不凝氣進(jìn)行探討,提出不凝氣輕烴回收方案,并做了經(jīng)濟(jì)效益估算。
凝液;不凝氣;輕烴回收
1.1 凝析油穩(wěn)定方法
凝析油穩(wěn)定方法基本上分為閃蒸法(一次平衡汽化可以在負(fù)壓、常壓、微正壓下進(jìn)行)和分餾法兩類(lèi)。
凝析油穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)一般按照我國(guó)現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/ T0069-2000《原油穩(wěn)定設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》,該規(guī)范要求國(guó)內(nèi)各油田的原油穩(wěn)定后的飽和蒸汽壓,在其最高儲(chǔ)存溫度下的設(shè)計(jì)值不宜超過(guò)當(dāng)?shù)卮髿鈮旱?.7倍。
1.2 處理廠凝析油穩(wěn)定工藝流程
自低溫分離器來(lái)的凝液降壓換熱后進(jìn)入閃蒸分離器,進(jìn)行三相分離,分離出閃蒸氣去低壓燃燒系統(tǒng),不穩(wěn)定凝析油經(jīng)油室排至凝液緩沖罐,分離出不凝氣和穩(wěn)定塔頂氣混合后進(jìn)入全廠低壓燃料系統(tǒng)。未穩(wěn)定凝析油經(jīng)過(guò)兩次換熱,進(jìn)入凝析油穩(wěn)定塔。塔底穩(wěn)定后的凝析油經(jīng)冷器冷卻至40℃后去穩(wěn)定凝析油罐儲(chǔ)存(穩(wěn)定凝析油在40℃時(shí)的飽和蒸汽壓小于60kPa)。
圖1 處理廠凝析油穩(wěn)定工藝流程圖
(1)在運(yùn)行中,由于不凝氣量大,進(jìn)入低壓燃料系統(tǒng),引起壓力升高至0.38MPa,穩(wěn)定撬的不凝氣排出緩慢,造成穩(wěn)定撬壓力升高至0.38MPa,從而引起凝析油緩沖罐排液困難,緩沖罐液位處于高液位運(yùn)行。
(2)由于溫度的變化,進(jìn)入全廠燃料系統(tǒng)的不凝氣將部分液化,導(dǎo)致導(dǎo)熱油爐、火炬和食堂的燃?xì)夤芫€出現(xiàn)積液,目前供熱站的導(dǎo)熱油爐開(kāi)始出現(xiàn)液化不凝氣進(jìn)入燃燒室,引起燃燒不完全,產(chǎn)生濃密黑煙,這對(duì)環(huán)境造成污染,不利于環(huán)保。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),穩(wěn)定裝置排氣量為120Nm3/h,閃蒸排氣量在230Nm3/h,計(jì)算每天排15h,每年排氣300d,1年穩(wěn)定裝置和閃蒸分離共排158×104Nm3,經(jīng)估算因放空浪費(fèi)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值約142.2萬(wàn)元。
穩(wěn)定裝置及閃蒸不凝氣的組分較豐富,組分中C3+組分含量較多,是輕烴含量較為豐富的資源,如果進(jìn)行燃料系統(tǒng)燃燒或放空,造成輕烴資源的浪費(fèi)。為此,針對(duì)穩(wěn)定裝置及閃蒸不凝氣進(jìn)行輕烴回收很有必要。
3.1 輕烴回收工藝方法
從天然氣中回收輕烴凝液經(jīng)常采用的工藝包括吸附法、油吸收法、冷凝法。其中冷凝法的特點(diǎn)是需要向氣體提供足夠的冷量使其降溫。按照提供冷量的制冷系統(tǒng)不同,冷凝分離法可分為冷劑制冷法、直接膨脹制冷法和聯(lián)合制冷法三種。
3.2 輕烴回收建議
采用直接膨脹法進(jìn)行輕烴回收,不凝氣由壓縮機(jī)增壓,經(jīng)水冷器冷卻,進(jìn)入一級(jí)凝液分離器,底部分離出的凝析輕烴進(jìn)入三級(jí)凝液分離器。頂部氣相經(jīng)干燥器脫水后,進(jìn)入板翅式換熱器換熱,經(jīng)二級(jí)凝液分離器進(jìn)行氣液分離,頂部氣相經(jīng)氣波機(jī)膨脹,經(jīng)板翅式換熱器回收冷量后作為干氣外輸至低壓燃料氣,底部分離出的輕烴經(jīng)節(jié)流閥節(jié)流,再由板翅式換熱器回收冷量后進(jìn)入三級(jí)凝液分離器 ,頂部氣相回到壓縮機(jī)入口,底部的液相作為混合烴產(chǎn)品。
圖2 直接膨脹法輕烴回收流程
3.3 輕烴回收效益分析
處理廠年均排氣量為158×104Nm3,經(jīng)過(guò)輕烴回收后,按照50%的回收率計(jì)算,年均減少排氣量約為79×104Nm3,節(jié)約價(jià)值約為71萬(wàn)元。
①年產(chǎn)不凝氣的產(chǎn)量大,不凝氣進(jìn)行低壓燃料系統(tǒng),未得到充分利用,進(jìn)入放空系統(tǒng)燃燒,造成資源浪費(fèi)。本文提出不凝氣的輕烴回收方案,合理利用能源,從某種程度上為以后不凝氣的合理利用具有建設(shè)性意義。②對(duì)于提出的不凝氣輕烴回收工藝流程,還欠缺實(shí)際的數(shù)據(jù)支撐,需要完善工藝流程各個(gè)節(jié)點(diǎn)的量,為輕烴回收的經(jīng)濟(jì)效益做出準(zhǔn)確的評(píng)估。
[1]李玉東.原穩(wěn)不凝氣輕烴回收探討[J].華北電力大學(xué)學(xué)報(bào).2007.
賈超(1990-),男,漢,四川遂寧人,助理工程師,主要從事天然氣生產(chǎn)工作。