何杰 袁則名 和鵬飛 邊杰
摘 要:YK1井是位于遼河灘海中部海南一月東構(gòu)造帶的一口預(yù)探直井,井控一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)井。通過該井與鄰井的對(duì)比,說明針對(duì)該遼河區(qū)塊鉆井和防漏技術(shù)措施的安全性和有效性。文章在特殊工藝、井下復(fù)雜的預(yù)防處理、技術(shù)措施等方面提出了在遼河區(qū)塊鉆探的有效方法,在提高機(jī)械鉆速、提高取芯收獲率、確保井下安全等方面有借鑒作用。
關(guān)鍵詞:防漏;安全鉆井;海上;預(yù)探井
YK1井位于遼東灘海地區(qū)月東1井北側(cè)2.8km,設(shè)計(jì)井深3000m,井別為預(yù)探井,井型為直井。設(shè)計(jì)目的層:太古界。完井方法:套管完井。井身結(jié)構(gòu):?覫600.4mm鉆頭×?覫508mm隔水導(dǎo)管下深102m+?覫444.5mm鉆頭×?覫339.7mm套管下深760m+?覫311.1mm鉆頭×?覫244.5mm套管下深2248m+?覫215.9mm鉆頭(未下尾管)。
1 鄰井復(fù)雜情況分析
海南7井:古生界發(fā)生明顯的泥漿漏失。其中,在2411m處發(fā)生井漏,鉆井液密度1.17g/cm3,漏失時(shí)間1h45min,漏失速度為3.3m3/h,共漏失泥漿5m3。在2593.26m處,再次發(fā)生井漏,共漏失2.1m3。海南17井:在2670.50m處下入194mm取心鉆頭,循環(huán)鉆井液,發(fā)生井漏,漏失鉆井液15m3。海南24井:在2265.41m時(shí)發(fā)生了嚴(yán)重井漏,經(jīng)判斷為溶洞性漏失,共漏失鉆井液125方。
2 本井技術(shù)措施
2.1 制定合理技術(shù)措施,加強(qiáng)防漏工作
針對(duì)在二開444.5mm井眼井段(762-2250m)中,井眼直徑大、裸眼段長,而且地質(zhì)提示預(yù)計(jì)井990m~1609m為高滲透層,1650m、2061m附近可能鉆遇斷層,易發(fā)生漏失;同時(shí)本區(qū)東營組泥巖沉積厚度大,井壁穩(wěn)定性差且東三段發(fā)育煤層,制定了詳細(xì)的措施:
(1)加強(qiáng)與地質(zhì)、錄井人員的溝通,提前做好地層預(yù)判工作,在鉆到可能的斷層前,提前調(diào)整好泥漿性能,控制好泥漿比重,提前加入一定的堵漏材料進(jìn)行預(yù)堵,按照漏失性質(zhì)進(jìn)行處理,提高地層承壓能力。
(2)本段預(yù)計(jì)斷層斷點(diǎn)深度在1650m、2061m,在鉆進(jìn)期間提前加入隨鉆堵漏劑和其他堵漏材料,防止鉆遇此井段發(fā)生復(fù)雜情況,開泵要平穩(wěn)。
(3)固控設(shè)備要保持正常運(yùn)轉(zhuǎn),以確保及時(shí)清除鉆井液中有害固相,防止因含砂過高而導(dǎo)致開泵憋漏地層。
(4)在鉆探過程中加強(qiáng)井控工作,防止井噴事故的發(fā)生,儲(chǔ)備充足的加重材料和重鉆井液。
相比較鄰井發(fā)生的多起井漏情況,YK1井在預(yù)防井漏方面取得了一定的成果[1-4]。
2.2 合理選用鉆頭,優(yōu)化鉆具組合和鉆井參數(shù),降低井下復(fù)雜
本井一開井段優(yōu)選鐘擺鉆具組合,并采用低鉆壓吊打的方式,防斜打直,機(jī)械鉆速:69.41m/s,最大井斜1.08°,為后面的鉆進(jìn)作業(yè)奠定了好的基礎(chǔ)[5-6]。
鉆具組合:Ф444.5mmGA114+接頭m+浮閥+Ф203mm無磁(1根)+Ф203mm鉆鋌(1根)+Ф440扶正器+Ф203mm螺旋鉆鋌(4根)×37.15m+631*410接頭+Ф165mm螺旋鉆鋌(6根)+Φ127mm加重鉆桿(30根)+Φ127mm鉆桿。鉆井參數(shù):鉆壓:30-50KN,轉(zhuǎn)速80RPM,排量60L/s。本井二開井段,主要采用PDC+螺桿鉆具+MWD進(jìn)行復(fù)合鉆進(jìn)以跟蹤和調(diào)整井眼軌跡,同時(shí)在本井二開完鉆時(shí)完鉆井深2250m,水平位移47.75m,為三開井段鉆壓選擇創(chuàng)造了較大空間。
二開掃塞完,在井段(767-1500m)中,選用鉆頭型號(hào)M1231935B/P,機(jī)械鉆速達(dá)73.3m/s。
鉆具組合:Ф311.1mmPDC+Φ244.5mm馬達(dá)(1.25°)+浮閥+Φ306mm扶正器+Φ203mm無磁(1根)+MWD+Φ203mm無磁(1根)+Φ203mm鉆鋌(2根)+接頭+Φ165mm鉆鋌(3根)+Φ127mm加重鉆桿(30根)+Φ127mm鉆桿。
鉆井參數(shù):鉆壓:20-40KN,轉(zhuǎn)速70RPM,排量60L/s。
3 復(fù)雜及經(jīng)驗(yàn)分析
3.1 一開固井漏失
該井Φ339.7mm表層套管采用內(nèi)插法固井工藝,在固井前的洗井作業(yè)中,發(fā)生嚴(yán)重漏失現(xiàn)象。
在表套管下至設(shè)計(jì)深度760.80m,下內(nèi)插管柱插入插入頭后,以12L/s排量開泵,泵壓2MPa,井口不返泥漿,打入泥漿10m3;后通過調(diào)整泵沖,分三次打入15m3,井口仍不返泥漿;用灌漿泵往環(huán)空泵入1.5m3,環(huán)空灌滿返出;漏失泥漿25m3。平臺(tái)立刻采取措施,掛吊環(huán)活動(dòng)套管,定時(shí)灌漿,并配置堵漏泥漿進(jìn)行堵漏,共用堵漏泥漿15m3。在靜止了12小時(shí),地層具有了一定的承壓能力后,繼續(xù)固井作業(yè),返出正常,測聲幅后固井質(zhì)量合格。
原因分析:(1)上部地層疏松欠壓實(shí),地層承壓能力較低;(2)內(nèi)插法固井,由下表層套管至下完內(nèi)管柱開泵循環(huán)前,表層套管靜止時(shí)間過長,導(dǎo)致井壁垮塌,環(huán)空不暢,不能建立循環(huán)通道;(3)下入表層套管后沒有開泵;沒有進(jìn)行充分的循環(huán),致使在下內(nèi)插管柱的時(shí)候環(huán)空造成堵塞,以致后來再開泵憋漏地層。
3.2 三開鉆頭損壞
該井二開完鉆井深2250m,進(jìn)入中完階段。井壁取心7趟,取出合格巖心43顆,炮彈落井30顆。電測完通井時(shí)2次下磨鞋+撈杯,進(jìn)行打撈,打撈杯帶出炮彈20顆以及113塊墊片,落井炮彈30顆。
三開鉆進(jìn)時(shí),下入牙輪鉆頭帶隨鉆撈杯,鉆至井深2510m時(shí),對(duì)比井段2476-2489m與井段2494-2510m鉆時(shí),平均鉆時(shí)由4-8min/m增加至13-24min/m。
原因分析:二開完井時(shí)井壁取心的炮彈殼,遺留在井底。雖然兩次打撈,但是,沒有完全撈出,使鉆頭先期損壞嚴(yán)重,三開所鉆地層是太古界混合花崗巖,巖性較硬,研磨性強(qiáng),井眼井徑擴(kuò)大率較小,撈杯口尺寸小,炮彈殼和墊片上返進(jìn)入撈杯比較困難。
4 結(jié)束語
(1)大力推廣先進(jìn)鉆井技術(shù),二開采用高效的動(dòng)力鉆具組合,提前對(duì)鄰井資料調(diào)研,制定詳細(xì)的施工技術(shù)措施,合理地進(jìn)行鉆頭選型,加上大功率的馬達(dá)是保證快速鉆井的前提。(2)對(duì)于一些特殊地層,地層承壓能力不足,在固井前,應(yīng)先對(duì)其進(jìn)行有預(yù)見性的堵漏作業(yè),提高地層承壓能力滿足施工要求后,再進(jìn)行下步固井作業(yè)。
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