趙巖濱
洗煤廠煤泥界面監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)研究
趙巖濱
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司唐安煤礦分公司,山西 高平 048407
實現(xiàn)洗煤廠用水閉路循壞和復(fù)用,準確檢測濃縮池內(nèi)煤泥含量和厚度是保證濃縮機安全運行,是環(huán)境保護和節(jié)約水資源,確保洗選安全高效運行的重要措施。文章介紹了唐安煤礦第二洗煤廠濃縮池煤泥監(jiān)測監(jiān)控自動化控制系統(tǒng)的原理設(shè)計、硬件組成、軟件組成以及系統(tǒng)通信配置情況。該系統(tǒng)投用后,實現(xiàn)了對煤泥水濃度和沉降層全程監(jiān)視和各種數(shù)據(jù)參數(shù)實時顯示、遠程操控,最大限度減少和避免了設(shè)備事故,提升了炭塊質(zhì)量,取得了明顯的經(jīng)濟效益。
濃縮池;煤泥界面;監(jiān)測監(jiān)控
隨著以智能化、自動化為核心的現(xiàn)代化礦井建設(shè)進程逐步加快,煤炭行業(yè)洗選工藝也得到長足的發(fā)展和進步。近年來,唐安煤礦分公司黨政領(lǐng)導(dǎo)審時度勢,率先將建立安全實用的煤泥水綜合自動化監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)作為突破點,逐步改變了以往煤泥處理系統(tǒng)沒有完善的計量監(jiān)測手段,產(chǎn)品質(zhì)量相對難以穩(wěn)定的弊端,較好地適應(yīng)當(dāng)前煤炭市場形勢,為客戶及時提供了適銷對路的產(chǎn)品,確保了煤質(zhì)穩(wěn)定、效益最優(yōu)。
唐安煤礦分公司是山西蘭花科創(chuàng)公司下屬一個生產(chǎn)礦井,年核定生產(chǎn)能力為180萬噸/年,并有與之相配套的洗煤廠。近年來,該礦礦第二洗煤廠先后對主選設(shè)備安裝了綜合自動化監(jiān)控系統(tǒng),而煤泥處理系統(tǒng)基本處于盲區(qū)。洗選過程中,濃縮池煤泥厚度的監(jiān)測主要是通過人工探桿來測量,造成煤泥處理效率偏低、藥劑消耗較高、產(chǎn)品質(zhì)量難以控制,且這種測量方式主觀意愿強,多依靠人工和經(jīng)驗來把握,經(jīng)常出現(xiàn)誤差,有時因判斷失誤,導(dǎo)致發(fā)生煤泥壓耙事故,無法滿足生產(chǎn)需求。
洗煤廠煤泥水綜合自動化系統(tǒng)是提升管理水平的重要手段,是保證洗水平衡最有效的途徑。該系統(tǒng)采用超聲波界面儀測量濃縮池的煤泥高度,在循環(huán)水管、水泵出口等關(guān)鍵位置安裝電磁流量計、壓力傳感器等監(jiān)測裝置,根據(jù)回水流量動態(tài)調(diào)整加藥量。期間煤泥整個運行狀況直觀反映在電腦監(jiān)控主界面上,確保了煤泥及時處理率和水質(zhì)正常。主要分為以下幾部分:
(一)工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)
工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)是在中心控制室的控制下,在指定的場所內(nèi)拾取圖像信息并轉(zhuǎn)換為相應(yīng)信號,通過傳輸系統(tǒng)送至中心控制室終端設(shè)備。主要有前端設(shè)備(攝像機)、傳輸設(shè)備、顯示和控制設(shè)備四部分組成。
1.系統(tǒng)構(gòu)成:前端設(shè)備主要由不同類型的攝像機、鏡頭及輔助設(shè)備組成。傳輸部分主要由不同類型的纜材和傳輸設(shè)備組成。顯示及控制部分是整個系統(tǒng)的心臟,由它發(fā)出各種控制及動作指令,控制攝像機云臺上下左右移動和觀察目標(biāo)畫面的大小,控制攝像機畫面在顯示設(shè)備上的顯示順序。
2.安裝位置:工業(yè)電視視頻監(jiān)視器和攝像頭主要安裝在生產(chǎn)系統(tǒng)各機頭、尾及轉(zhuǎn)載點和各工藝關(guān)鍵點,視頻系統(tǒng)安裝嵌入式數(shù)字硬盤錄像機,實現(xiàn)視頻監(jiān)視、錄像及回放、存儲、備份和網(wǎng)絡(luò)操作、視頻動態(tài)檢測及報警聯(lián)動功能、智能操作等功能。一旦發(fā)現(xiàn)問題,主控臺監(jiān)測人員可及時使用擴音電話語音呼叫系統(tǒng),呼叫巡檢人員檢查處理。
3.運行方式:攝像儀圖像信號的傳輸采用有線電纜傳輸?shù)姆绞?,將各臺攝像儀的視頻圖像傳送到集控室,然后再通過視頻矩陣分配各路視頻在監(jiān)視器或電視上進行顯示。圖像信號通過視頻分配器接入硬盤錄像機,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸和數(shù)字錄像。
(二)煤泥水處理自動化系統(tǒng)
洗煤廠污泥界面控制系統(tǒng)主要有污泥界面儀、污泥濃度計、PLC組件等組成。
1.污泥界面儀器:監(jiān)視和控制沉淀池或濃縮池內(nèi)的固/液物質(zhì)的界面位置,污泥界面儀利用可靠的超聲波回波檢測原理,檢測出傳感器探頭與污泥界面距離和底面距離,實現(xiàn)0-30米污泥厚度變化實時監(jiān)測和相關(guān)工藝過程控制,污泥界面儀優(yōu)化了排泥控制和加藥控制,防止出水惡化,避免了污泥脫氮和分解,優(yōu)化了工藝控制流程。高亮度圖形液晶可同時顯示數(shù)字和圖形顯示測量結(jié)果。
2.污泥濃度計:由變送器和傳感器組成。傳感器可以方便地安裝在池內(nèi)、排水管、壓力管道或自然水體中,污泥濃度計能自動補償因污染而引起的干擾。測量原理—傳感器上發(fā)射器發(fā)送的紅外光在傳輸過程中經(jīng)過被測物的吸收、反射和散射后僅有一小部分光線能照射到檢測器上,透射光的透射率與被測污水的濃度有一定的關(guān)系,因此通過測量透射光的透射率就可以計算出污水的濃度。
3.系統(tǒng)布置:(1)儀器儀表布置:整個系統(tǒng)設(shè)計壓力傳感器、漿料電磁流量計13臺,分別布置在一、二洗回水管,一、二循環(huán)水管,介質(zhì)上介管,煤泥泵上水管,清水管及噴水管等工藝管道上。電控系統(tǒng)安置于生產(chǎn)樓二層及泵房。(2)濃縮池上儀表布置:濃縮池上布置在原系統(tǒng)耙架上,設(shè)計污泥濃度計、污泥界面儀各3臺,將儀表箱主設(shè)備放置于耙架上,儀表箱400mm×500mm,儀表探頭安裝在濃縮池液面下。電控系統(tǒng)安置于耙架上。系統(tǒng)在濃縮池里中外布置儀表,可均勻測量池中煤泥水及池底情況,以滿足工況運行情況實時效果。(3)加藥間布置:加藥系統(tǒng)根據(jù)一、二洗回水管流量改造設(shè)計,新增配電控制柜及變頻器。系統(tǒng)可根據(jù),一、二洗回水管流量動態(tài)調(diào)整加藥量。將加藥泵流量及壓力實時采集到集控中心,完成工藝生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
(一)實現(xiàn)設(shè)備集中控制,提高了自動化水平
通過對洗煤廠機電設(shè)備集中控制及工況參數(shù)集中監(jiān)視,有效減少了現(xiàn)場故障分析、處理時間,能夠準確分析事故發(fā)生前設(shè)備各項指標(biāo)發(fā)生細微變化,便于找出控制事故發(fā)生的關(guān)鍵點,最大限度減少和避免設(shè)備事故,降低故障維修率,提高設(shè)備運行效率,確保生產(chǎn)系統(tǒng)暢通。
(二)實現(xiàn)環(huán)節(jié)自動調(diào)節(jié),提升了炭塊洗選質(zhì)量
通過工藝參數(shù)可調(diào)節(jié)測量系統(tǒng)的穩(wěn)定性和靈敏度,隨時掌握井下原煤干濕狀況,確保洗選的密度值、濃度值調(diào)整到最佳狀態(tài),保證了產(chǎn)品質(zhì)量,提高洗煤效益,使洗煤產(chǎn)品合格率、精煤回收率穩(wěn)步提高。
洗煤廠煤泥界面監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)投運后,使質(zhì)量控制由經(jīng)驗性控制變?yōu)閿?shù)據(jù)性控制,可準確測量煤泥層厚度,極大減少了濃縮池跑黑水和壓耙事故發(fā)生,提升了洗煤廠設(shè)備自動化控制水平,提高了選煤廠順暢生產(chǎn)和經(jīng)營管理效能,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,對同類煤炭企業(yè)洗煤廠具有良好的借鑒和推廣作用。
TP
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1006-0049-(2017)22-0229-01