讓“金點(diǎn)子”變成“金元寶”
撫順石化洗化廠本著“節(jié)能就是增產(chǎn),節(jié)約就是創(chuàng)效”的原則,從消除生產(chǎn)瓶頸降低企業(yè)成本出發(fā)問計(jì)員工。2016年面向全廠開展“消除生產(chǎn)瓶頸、節(jié)能降耗、減少浪費(fèi)”合理化建議征集暨立功競(jìng)賽活動(dòng),當(dāng)年共征集項(xiàng)目76項(xiàng),實(shí)施30項(xiàng),創(chuàng)效1834萬(wàn)元。今年2月,該廠再次啟動(dòng)該項(xiàng)活動(dòng),對(duì)去年未實(shí)施的項(xiàng)目繼續(xù)跟蹤實(shí)施,企業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
減少污水排放量,減少排污費(fèi)
隨著新環(huán)保法的施行,該廠磺化裝置廢堿液處置的費(fèi)用節(jié)節(jié)攀升。磺化車間工藝員孫建提出通過控制堿洗塔的pH值、回用水的補(bǔ)水量等調(diào)控手段嚴(yán)格控制廢堿液產(chǎn)生量,以此達(dá)到節(jié)水的目的。建議被采納并于2016年4月實(shí)施,廢堿液的產(chǎn)生量由原來的8噸/天降到5噸/天,一個(gè)生產(chǎn)周期可以減少?gòu)U堿液產(chǎn)生量75噸,約合22.5萬(wàn)元。一年7個(gè)生產(chǎn)周期,年節(jié)約費(fèi)用158萬(wàn)元,既減少了污水排放量節(jié)能環(huán)保,又節(jié)約了排污費(fèi)。
做足加熱爐文章,節(jié)能降耗
該廠加熱爐裝置在用燃燒器46臺(tái),全部為油氣混燒式燃燒器。單燒天然氣量較大時(shí),存在燃燒器損壞的隱患。為此,該廠技術(shù)人員建議將燃燒器全部更換成天然氣專用燃燒器,使燃燒空氣與天然氣合理配比,火焰燃燒完全,提高加熱爐裝置的熱效率。更換后,節(jié)能比為15%以上,全年節(jié)約天然氣8250噸。
為進(jìn)一步提高加熱爐效率,生產(chǎn)分廠工藝員建議通過對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行定期檢查和維修,解決空氣預(yù)熱器排煙溫度高和低溫段嚴(yán)重積灰問題;通過加大加熱爐激波吹灰頻次,定期對(duì)各臺(tái)加熱爐進(jìn)行在線投用清灰劑,降低入爐燃燒空氣量,控制氧含量在3%左右。建議實(shí)施后,燃料油單耗比同期低25.19千克標(biāo)油/噸,加熱爐效率提高2.67%,裝置綜合能耗同比降低34千克標(biāo)油/噸。
加熱爐現(xiàn)在以天然氣為主,渣油液化氣作為備用燃料。該廠4臺(tái)1000立方米渣油罐在用,每天消耗蒸汽量較大,儲(chǔ)運(yùn)車間建議停用2臺(tái),備用2臺(tái)。其中1臺(tái)滿罐滿足付油要求,1臺(tái)半罐停加溫備用。1臺(tái)滿罐裝置可用4天,3天可以把備用的半罐加溫到付油條件,這樣有時(shí)間聯(lián)系渣油車進(jìn)廠卸車,滿足生產(chǎn)需要。建議實(shí)施后,停用3臺(tái)渣油罐加溫,每年可節(jié)約蒸汽6500噸左右。
此外,該廠儲(chǔ)運(yùn)車間還建議渣油、液化氣系統(tǒng)伴熱停用,并將伴熱管線吹出備用。實(shí)施后,渣油、液化氣系統(tǒng)伴熱線50多條,每天節(jié)約蒸汽20多噸,每年可節(jié)約蒸汽7000噸左右。
文/中國(guó)石油撫順石化公司 王秋