馬凌波,王豐超
(新疆維吾爾自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院,新疆 烏魯木齊 830011)
電站鍋爐排煙溫度升高原因的歸類(lèi)研究
馬凌波,王豐超
(新疆維吾爾自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院,新疆 烏魯木齊 830011)
電站鍋爐在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中排煙溫度會(huì)有所升高,但如果超出規(guī)定范圍值將會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)大量熱損失的情況,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生大量污染,消耗更多燃料,對(duì)電站鍋爐經(jīng)濟(jì)效益最大化造成不利影響。因此尋找電站鍋爐排煙溫度升高的原因具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文將以某電站鍋爐為例,通過(guò)對(duì)其運(yùn)行日志數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析,對(duì)電站鍋爐排煙溫度升高原因進(jìn)行歸類(lèi),并在此基礎(chǔ)上提出幾點(diǎn)相關(guān)解決措施。
電站鍋爐;排煙溫度升高;原因歸類(lèi);解決措施
電站鍋爐排煙溫度每升高10~15℃,不僅會(huì)增加大約1%的熱損失,同時(shí)也會(huì)使得鍋爐效率大大減慢,其需要的燃料以及產(chǎn)生的污染物也相繼增加。為了保障電站鍋爐實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定運(yùn)行,并有效保障電站鍋爐經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化,需要對(duì)電站鍋爐排煙溫度升高的原因進(jìn)行深入分析研究,并及時(shí)尋找出相應(yīng)的解決措施對(duì)其進(jìn)行全面整改。
根據(jù)某電站鍋爐的運(yùn)行日志我們可以得知,在100%負(fù)荷之下,該電站鍋爐的設(shè)計(jì)給水溫度為205℃,而實(shí)際運(yùn)行值為220℃,高出設(shè)計(jì)值15℃;其空氣入口溫度的設(shè)計(jì)值為30℃,而其夏季氣溫較高時(shí)其入口溫度實(shí)際值為34℃,在冬季氣溫較低時(shí)其入口溫度實(shí)際值為27℃。不僅如此,在二級(jí)空預(yù)器出口空氣溫度方面,設(shè)計(jì)值為327℃而實(shí)際運(yùn)行至則365℃,高出設(shè)計(jì)值38℃。其排煙溫度在100%負(fù)荷狀態(tài)下,設(shè)計(jì)值為138℃,而實(shí)際運(yùn)行值卻高達(dá)174℃,二者之間相差了36℃。
由此我們可以看出,該電站鍋爐在100%負(fù)荷之下其排煙溫度明顯升高,并且與預(yù)先設(shè)定的設(shè)計(jì)值之間存在較大差異。
2.1 煤種變化
通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),該電站在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中使用的煤種并非與其設(shè)計(jì)煤種完全一致,在碳元素、氫元素、氧元素、硫元素以及灰分、水分等方面,相較于原本的設(shè)計(jì)煤種,實(shí)際運(yùn)行煤種的元素成分值均有所變化,譬如說(shuō)原本設(shè)計(jì)煤種當(dāng)中的碳元素含量應(yīng)當(dāng)為59%,但實(shí)際運(yùn)行煤種的碳元素含量只有50%,而原本設(shè)計(jì)煤種的水分值應(yīng)當(dāng)為8%,但實(shí)際運(yùn)行煤種的水分值則為9%。由于元素含量發(fā)生變化,也使得煤種最終的低位發(fā)熱值以及揮發(fā)分值均與設(shè)計(jì)煤種相比有所下降,進(jìn)而導(dǎo)致電站鍋爐排煙溫度升高。
2.2 摻冷風(fēng)量
所謂的摻冷風(fēng)指的是將冷風(fēng)直接摻入到一次風(fēng)中或是制粉系統(tǒng)當(dāng)中,最后將其送入至爐膛當(dāng)中,而由于沒(méi)有經(jīng)過(guò)空氣預(yù)熱器進(jìn)行加熱處理,也會(huì)使得原本在預(yù)熱器當(dāng)中的通風(fēng)量驟然減少,同時(shí)傳熱系數(shù)、溫壓等相較于原本數(shù)值均呈現(xiàn)出略有下降的問(wèn)題,因此使得空氣預(yù)熱器無(wú)法達(dá)到應(yīng)有的吸熱量,最終導(dǎo)致電站鍋爐排煙溫度出現(xiàn)過(guò)高問(wèn)題。
2.3 積灰堵灰
在空氣預(yù)熱器或是過(guò)熱器、省煤器等設(shè)備當(dāng)中,因長(zhǎng)期工作運(yùn)行容易出現(xiàn)積灰問(wèn)題,如果沒(méi)有進(jìn)行及時(shí)吹灰處理,那么將會(huì)使傳熱熱阻進(jìn)一步增加,在大大降低傳熱系數(shù)的同時(shí)無(wú)法有效保障煙氣具備較高的放熱量,此時(shí)受熱面無(wú)法獲得較高的吸熱量,而出口煙的溫度會(huì)相應(yīng)升高,電站鍋爐排煙溫度自然也會(huì)隨之相應(yīng)升高。與此同時(shí),電站鍋爐在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的空氣動(dòng)力工作情況也需要進(jìn)行實(shí)時(shí)關(guān)注和調(diào)整,否則容易導(dǎo)致火焰貼墻,進(jìn)而出現(xiàn)結(jié)焦等問(wèn)題。
2.4 受熱面不足
受熱面無(wú)法充分吸熱也會(huì)在一定程度上促使電站鍋爐排煙溫度迅速升高,而導(dǎo)致受熱面無(wú)法充分吸熱的原因主要為受熱面不足以及缺乏良好的受熱結(jié)構(gòu)。根據(jù)該電站鍋爐運(yùn)行日志顯示,在100%負(fù)荷下其一級(jí)空氣預(yù)熱器與二級(jí)空氣預(yù)熱器的實(shí)際吸熱量均沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)吸熱量,因此導(dǎo)致該電站鍋爐排煙溫度迅速上升的原因更有可能是因?yàn)槭軣崦娌蛔恪?/p>
2.5 漏風(fēng)原因
制粉系統(tǒng)、爐膛以及煙道等出現(xiàn)漏風(fēng)情況,也容易導(dǎo)致電站鍋爐排煙溫度迅速升高,而造成漏風(fēng)情況出現(xiàn)的原因可能同設(shè)備結(jié)構(gòu)以及運(yùn)行管理、檢修等有著直接關(guān)系,根據(jù)相關(guān)試驗(yàn)證明,熱空氣溫度與送風(fēng)量成明顯的反比例關(guān)系,也就是說(shuō)送風(fēng)量越小,熱空氣溫度越高,同時(shí)空氣預(yù)熱器中的傳熱溫壓也會(huì)相對(duì)有所下降,而這也將直接導(dǎo)致電站鍋爐排煙溫度升高。另外,如果煙道出現(xiàn)漏風(fēng)情況,將直接影響煙溫,相比于正常情況下煙溫將大幅下降,而傳熱溫壓也會(huì)隨之出現(xiàn)下降情況,導(dǎo)致受熱面無(wú)法擁有較高的吸熱量,最終導(dǎo)致電站鍋爐出現(xiàn)排煙溫度過(guò)高的問(wèn)題。
2.6 給水溫高
根據(jù)運(yùn)行日志顯示,在100%負(fù)荷下電站鍋爐的設(shè)計(jì)給水溫度應(yīng)當(dāng)為205℃,而實(shí)際運(yùn)行值為220℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出設(shè)計(jì)值15℃;給水溫度升高使得蒸發(fā)量能夠得到有效保障,同時(shí)可以在一定程度上使得燃料供給量能夠有效減少,爐膛出口溫度也能夠有所下降,但與此同時(shí),較高的給水溫度也會(huì)使得省煤器無(wú)法保障原有的傳熱溫差,其吸熱量將大幅驟減,進(jìn)而使得電站鍋爐排煙溫度迅速升高。
2.7 氣溫變化
其空氣入口溫度的設(shè)計(jì)值為30℃,而其夏季氣溫較高時(shí)其入口溫度實(shí)際值為34℃,在冬季氣溫較低時(shí)其入口溫度實(shí)際值為27℃。由于冬季氣溫比較低,因此使得空氣預(yù)熱器入口風(fēng)溫也相對(duì)比較低,受此影響,空氣預(yù)熱器的傳熱溫壓將會(huì)呈現(xiàn)上升狀態(tài),使得煙氣不斷增加放熱量,此舉將有效降低電站鍋爐的排煙溫度。但是在夏季氣溫較高的情況下則恰恰相反,由于空氣預(yù)熱器入口風(fēng)溫比較高,導(dǎo)致其傳熱溫壓減小,進(jìn)而使得煙氣放熱量也隨之減少,最終導(dǎo)致電站鍋爐排煙溫度不斷上升。
3.1 防漏堵漏
考慮到漏風(fēng)因素是導(dǎo)致電站鍋爐排煙溫度升高的一大重要原因,因此在實(shí)際鍋爐運(yùn)行之前,需要由工作人員認(rèn)真檢查爐底的排渣井以及爐頂?shù)拿芊馇闆r,根據(jù)實(shí)際工況選擇與之相對(duì)應(yīng)的門(mén)結(jié)構(gòu)與孔結(jié)構(gòu),在電站鍋爐的運(yùn)行過(guò)程當(dāng)中隨時(shí)將各個(gè)門(mén)、孔進(jìn)行關(guān)閉,并對(duì)制粉系統(tǒng)冷風(fēng)門(mén)及其密閉性進(jìn)行嚴(yán)格控制。工作人員可以通過(guò)將鎖氣器安裝在煤機(jī)落煤管位置處,進(jìn)而有效避免制粉系統(tǒng)出現(xiàn)漏風(fēng)等問(wèn)題。
3.2 改善摻冷風(fēng)
摻冷風(fēng)也同樣是導(dǎo)致電站鍋爐排煙溫度升高的原因之一,針對(duì)這一情況可以通過(guò)在電站鍋爐實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,確保煤種燃點(diǎn)始終高于風(fēng)粉混合物溫度的基礎(chǔ)之上,對(duì)風(fēng)粉混合物溫度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)高,同時(shí)盡可能減少在一次風(fēng)箱中摻入的冷風(fēng)量,從而使得風(fēng)粉混合物的溫度能夠得到有效提高,而在維持一次風(fēng)率的前提之下,能夠迅速降低排煙溫度。通過(guò)使用此方法,將送粉風(fēng)溫由原來(lái)的230℃提高至310℃之后,在不改變一次風(fēng)率下排煙溫度確實(shí)從原來(lái)的175℃降低到了165℃。
3.3 吹灰工作
前文提及,導(dǎo)致電站鍋爐排煙溫度升高的另一大重要原因?yàn)榉e灰和堵灰,因此需要在電站鍋爐的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程當(dāng)中及時(shí)對(duì)燃燒室進(jìn)行吹灰處理,在有效增加輻射受熱面熱有效系數(shù)的同時(shí),也能夠適當(dāng)增加冷水壁吸熱量,進(jìn)而有效完成對(duì)流受熱面的吹灰工作,使其吸熱能力得到大幅提升,達(dá)到有效降低電站鍋爐排煙溫度的目的。
3.4 調(diào)整燃燒
根據(jù)實(shí)際情況可以由工作人員適當(dāng)調(diào)整噴燃器的角度,使其能夠略微向下,將火焰中心位置稍稍下移,此舉能夠使得爐膛輻射吸熱量得到有效提升,進(jìn)而將其爐膛出口溫度,使得電站鍋爐排煙溫度也能夠因此而有所下降。
3.5 檢查元件
檢測(cè)電站鍋爐排煙溫度的元件如果發(fā)生故障,也有可能導(dǎo)致其錯(cuò)誤地顯示排煙溫度升高,因此在對(duì)電站鍋爐排煙溫度升高原因進(jìn)行分析的過(guò)程中,不僅需要考慮測(cè)量元件是否發(fā)生故障,同時(shí)還需要在日常工作當(dāng)中定期對(duì)檢測(cè)排煙溫度的元件進(jìn)行維修和管理,從而能夠在發(fā)現(xiàn)元件出現(xiàn)故障時(shí),可以第一時(shí)間對(duì)其進(jìn)行維修和更換處理,避免影響其對(duì)排煙溫度的正常測(cè)量。不僅如此,在設(shè)置排煙溫度檢測(cè)點(diǎn)的過(guò)程當(dāng)中,如果檢測(cè)點(diǎn)位置缺乏合理性,其測(cè)量得到的數(shù)值同樣也無(wú)法有效反映出真實(shí)的排煙溫度,因此在設(shè)置溫度測(cè)點(diǎn)時(shí)還需要對(duì)整體煙道截面和實(shí)際情況進(jìn)行充分考量。
本文以某電站鍋爐的實(shí)際運(yùn)行狀況和排煙情況為例,通過(guò)分析其運(yùn)行日志數(shù)據(jù)了解到該電站鍋爐排煙存在溫度過(guò)高的情況。而通過(guò)進(jìn)一步分析研究我們可以得知,該電站鍋爐排煙溫度過(guò)高主要是由于漏風(fēng)、積灰堵灰、煤種變化等眾多原因?qū)е碌摹R虼嗽趯?duì)電站鍋爐排煙溫度升高原因進(jìn)行分析的基礎(chǔ)之上,提出通過(guò)采取防漏堵漏、改善摻冷風(fēng)等一系列措施有效控制電站鍋爐排煙溫度,為電站實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)化創(chuàng)造有利條件。
[1]閆順林,李永華,周蘭欣. 電站鍋爐排煙溫度升高原因的歸類(lèi)分析[J]. 中國(guó)電力,2016,06:20-22.
[2]顧懷本. 淺析電站鍋爐排煙溫度升高的影響因素[J]. 蘇州大學(xué)學(xué)報(bào)(工科版),2017,03:69-71+76.
[3]陳宏,黃冬良,肖立川. 揚(yáng)子石化電站5#鍋爐排煙溫度升高的原因分析及治理措施[J]. 江蘇工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2016,01:1-4.
TM621
A
1671-0711(2017)06(下)-0123-02