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    無礦柱上向水平分層連續(xù)采礦法在中厚礦體開采中的應(yīng)用

    2017-01-19 01:21:05黃明發(fā)
    采礦技術(shù) 2016年3期
    關(guān)鍵詞:全尾砂平巷貧化

    黃明發(fā)

    (廈門紫金工程設(shè)計有限公司, 福建廈門市 361006)

    無礦柱上向水平分層連續(xù)采礦法在中厚礦體開采中的應(yīng)用

    黃明發(fā)

    (廈門紫金工程設(shè)計有限公司, 福建廈門市 361006)

    石湖金礦101采區(qū)的金品位相對較高,原有高損失貧化率的留礦采礦法嚴重制約了公司經(jīng)濟效益的提高和可持續(xù)發(fā)展,因此,必須尋求低損失貧化的開采方法。為此,提出了3種采礦方法,通過綜合對比分析,選擇無礦柱上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填采礦法進行開采,通過現(xiàn)場試驗,結(jié)果表明,采用該方法后采場貧化率為5%,損失率為3%,取得非常好的經(jīng)濟效益和社會效益。

    上向水平分層;全尾砂充填;連續(xù)采礦

    石湖金礦101采區(qū)原為薄礦體,采用淺孔留礦采礦法回采。由于礦體上盤圍巖穩(wěn)固性差,在留礦法后期大量出礦時,上盤圍巖容易坍塌從而導致貧化損失指標過大,經(jīng)相關(guān)部門統(tǒng)計,采礦貧化率將近50%,采下?lián)p失達20%。101采區(qū)的金品位相對較高,根據(jù)地質(zhì)部門提供的數(shù)據(jù),180 m中段的平均金品位為6.5 g/t,高損失貧化率的留礦采礦法嚴重制約了公司經(jīng)濟效益的提高和公司可持續(xù)發(fā)展。隨著開采深度的向下延伸,采區(qū)上部薄礦體即將回采結(jié)束,180 m中段及以下中段的礦體以中厚礦體為主;由于礦體厚度的變化及開采技術(shù)條件的限制,留礦采礦法已不適宜101采區(qū)中厚礦體的開采。因此,必須尋求低損失貧化的開采方法。

    1 開采技術(shù)條件

    180 m中段的礦體主要賦存在19~31勘探線之間。礦體走向長約315 m,傾角73°。礦體平均厚度6.3 m,最大厚度10 m以上,平均品位6.5 g/t。礦體巖性為硅化巖、綠泥石化硅化巖,礦體RQD一般為70%~90%;f系數(shù)5~7,裂隙不發(fā)育,平均抗壓強度為58.44 MPa,抗剪強度為13.3 MPa,抗拉強度為1.72 MPa,穩(wěn)定性良好。礦體下盤為黑云斜長片麻巖,巖石穩(wěn)固;上盤巖石為鉀化黑云斜長片麻巖,中等穩(wěn)固~不穩(wěn)固,局部存在高嶺土化現(xiàn)象,采場面積過大時在出礦過程中容易片幫垮落。礦石體重2.85 t/m3,礦巖松散系數(shù)1.54。

    2 采礦方法選擇

    根據(jù)礦體的開采技術(shù)條件以及結(jié)合礦山開采現(xiàn)狀,針對該類型礦體,提出了幾種可行的采礦方法方案:無礦柱上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填連續(xù)采礦法、留礦法嗣后充填與上向分層充填聯(lián)合采礦法、分段中深孔嗣后充填與上向分層充填聯(lián)合采礦法。通過對3種采礦方法綜合對比分析,最終選擇無礦柱上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填連續(xù)采礦法進行開采,采礦方法見圖1。

    3 無礦柱上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填連續(xù)采礦法

    3.1 采準工程布置

    采場沿礦體走向方向布置,采場長度為60 m,寬為礦體厚度,中段高度40 m,采場與采場之間不留間柱和頂?shù)字?/p>

    3.2 采準與切割

    在180 m中段共布置了5個采場,主要采準工程包括斜坡道、分段平巷、溜井、采場聯(lián)絡(luò)道、溜井聯(lián)絡(luò)道等。分段高度10 m,180 m中段以上為220 m中段,因此,2中段之間再布置190,200,210 m三個分段水平,均布置分段平巷。從180 m中段水平的運輸大巷開始向上掘斜坡道連接190 m分段平巷,從190 m分段平巷掘斜坡道連接200 m分段平巷、210 m分段平巷,為了節(jié)省采切工程量,210 m分段與220 m中段水平之間不設(shè)斜坡道連接。通過各分段平巷施工采場聯(lián)絡(luò)道,首先從分段巷平巷往下施工,最大坡度為20%。每向上回采、充填一個分層后,在采場聯(lián)絡(luò)道向上挑頂?shù)缴弦粋€分層高度位置,崩落廢石充填采場聯(lián)絡(luò)道,多余廢石用鏟運機運輸至采場空區(qū),與尾砂膠結(jié)充填體一起形成充填體。若盤區(qū)生產(chǎn)任務(wù)小,盤區(qū)采場之間有足夠的剩余周轉(zhuǎn)時間,可從采場往分段平巷向上掘進采場聯(lián)絡(luò)道,掘進廢石用電耙耙入采場空區(qū),可降低施工難度,提高作業(yè)效率并降低掘進成本,試驗期間各采場聯(lián)絡(luò)道均按該方法施工。為發(fā)揮電動鏟運機最大出礦效率,在每個采場下盤脈外布置一條溜礦井。

    圖1 無礦柱上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填連續(xù)采礦法

    3.3 采場拉底工作

    從采場沿脈巷道開始,采用淺孔鉆機拉底至礦體邊界,拉底高度2.5 m。拉底礦石用人工出礦或裝運機出礦,礦車裝礦后由穿脈巷至中段運輸平巷運出。采場不留頂?shù)字烷g柱,采場對應(yīng)的下中段仍有礦體需回采時,在完成拉底出礦后,鋪設(shè)高強度混凝土假底,厚度0.5 m,如采用高灰砂比充填體替代混凝土,充填厚度1 m,并在底板上增加鋼筋和金屬網(wǎng)片。試驗盤區(qū)實際采準切割工程量見表1。

    表1 試驗盤區(qū)采切工程量

    3.4 回 采

    (1)鑿巖爆破。底部拉底結(jié)束后,開始從下往上分層回采。首先開始第一分層礦體回采,因礦體上盤圍巖不太穩(wěn)固,為減少上盤圍巖片幫冒落,在回采時,通過壓頂或挑頂回采下盤礦體,上盤預留1.5 m礦體暫不回采,待下盤礦石出完后,開始充填,充填高度不高于上盤礦體底部高度。待充填體強度滿足要求后開始第二分層礦體回采,同樣先回采下盤礦體,礦石出礦結(jié)束后,回采上盤預留的1.5 m礦體,采用水平孔進行落礦。該部分礦石量少,出礦速度快,待礦石出盡后進行充填,減少上盤圍巖片幫冒落。依次類推直至回采至上部中段。鑿巖參數(shù):孔距1~1.2 m,排距0.8~1 m,孔深2~2.5 m。梅花型布置炮孔,導爆管雷管起爆孔內(nèi)炸藥。炸藥單耗0.4 kg/t,加上大塊二次破碎,炸藥綜合單耗0.45 kg/t。

    (2)出礦。受主井井筒斷面限制,大型鏟運機無法進入井下;同時,為了降低采切工程量及生產(chǎn)成本,結(jié)合采場生產(chǎn)能力要求,出礦設(shè)備采用0.75 m3電動鏟運機,鏟運機尾繩有效長度85 m。出礦之前先處理頂板松石,并向礦石堆灑水,減少粉塵。鏟運機出礦采用前進式出礦方式,采場礦石通過鏟運機從采場聯(lián)絡(luò)道、分段平巷運至礦石溜井。溜井井口設(shè)置了400 mm×400 mm格篩,不能通過格篩的大塊通過爆破或大錘砸碎后下放溜井內(nèi)。

    (3)通風。新鮮風流由中段運輸巷、采區(qū)斜坡道進入各個分段,再經(jīng)分段平巷、采場聯(lián)絡(luò)道到進入采場,沖刷工作面后,污風由通風天井導入上中段運輸巷,進入總回風系統(tǒng),排出地表。

    3.5 全尾砂膠結(jié)充填

    一分層回采結(jié)束后開始進行充填工序,充填開始前,通過挑頂使聯(lián)絡(luò)道底板與充填高度保持在同一高度,并用擋墻封閉所有出入采場的出入口,從采場上部充填通風天井架設(shè)充填管道進行全尾砂膠結(jié)充填。充填骨料采用礦山選廠全尾砂,水泥作膠凝劑。根據(jù)采場對充填體強度要求,為降低充填成本,先采用低灰砂比充填料進行充填,然后采用高灰砂比充填料進行澆面。根據(jù)充填體強度室內(nèi)試驗,灰砂比為1∶4的充填體7 d強度可達1 MPa以上,滿足鏟運機在充填體上行走的要求,灰砂比為1∶6時的膠結(jié)充填體28 d強度可達1 MPa以上。因此設(shè)計一般充填采用1∶6的灰砂比,澆面充填高度為0.5 m,澆面膠結(jié)充填采用1∶4的灰砂比。

    分層充填高度2~2.5 m。當采用壓頂落礦方式,采場頂板向上推進時不采用臺階形式,則充填后的空頂高度為1~1.5 m。若采用挑頂落礦方式,采場頂板向上推進時采用臺階形式,則充填后的空頂高度為2~2.5 m,接近上盤圍巖的臺階礦體部位充填后空頂高度為0.2~0.3 m,該部分礦體用水平炮孔回采。

    為了減少回采與充填相互制約,采用2個采場交替作業(yè)形式,從而確保生產(chǎn)任務(wù),以提高生產(chǎn)效率。

    3.6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標

    根據(jù)現(xiàn)場試驗,采用無礦柱上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填連續(xù)采礦法取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟指標:采場生產(chǎn)能力為100~120 t/d;損失率為3%;貧化率為5%;千噸采切比為9.47 m/kt(標準米)。

    4 結(jié)論及建議

    針對101采區(qū)中厚礦體開采,通過采用無礦柱上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填連續(xù)采礦法極大地提高了礦山生產(chǎn)能力,大大降低了貧化損失指標。采場之間不留礦柱,有效利用井下礦產(chǎn)資源。現(xiàn)場試驗各項技術(shù)經(jīng)濟指標先進,目前已在石湖礦業(yè)有限公司全面推廣,并為其他礦山提供經(jīng)驗。建議中厚礦體采用無礦柱上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填連續(xù)采礦法,為提高機械化程度和生產(chǎn)效率,應(yīng)采用鑿巖臺車鑿巖,并采用撬毛臺車、錨桿安裝臺車、服務(wù)車等先進設(shè)備。

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    2016-04-14)

    黃明發(fā)(1982-),男,江西鷹潭人,工程師,現(xiàn)任廈門紫金工程設(shè)計有限公司采礦室主任,Email:516455287@ qq.com。

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