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      某熱電廠135 MW再熱式凝汽機組背壓機改造實施方案

      2017-01-19 23:55:57春健
      中國設備工程 2017年24期
      關鍵詞:熱網(wǎng)抽汽凝結水

      春健

      (華北電力設計院有限公司,北京 100011)

      某熱電廠135 MW再熱式凝汽機組背壓機改造實施方案

      春健

      (華北電力設計院有限公司,北京 100011)

      某熱電廠將135 M W超高壓、一次中間再熱、單抽凝汽式汽輪發(fā)電機組改造為背壓式汽輪發(fā)電機組,改造后機組運行良好并取得了顯著的經(jīng)濟效益。本文主要介紹了主機、輔機及熱力系統(tǒng)改造實施方案。

      再熱式;背壓機改造;熱力系統(tǒng)

      為響應國家節(jié)能減排政策,提高機組能效利用率和經(jīng)濟效益,目前國內(nèi)眾多電廠將抽凝式或凝汽式汽輪發(fā)電機組改造為背壓式汽輪發(fā)電機組,但其中絕大多數(shù)機組無中間再熱系統(tǒng),改造時直接將凝汽器系統(tǒng)去除即可,輔機及熱力系統(tǒng)改造較為簡單。而中間再熱式汽輪機由于熱力系統(tǒng)相對復雜,在背壓機改造時,需全面、經(jīng)濟合理、安全可靠的制定主機、輔機和熱力系統(tǒng)改造方案。

      1 概況

      熱電廠1號、2號汽輪機均為哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產(chǎn)的超高壓、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、單抽凝汽式、濕冷汽輪機,型號為C 110/N1 3 5-13.24/535/535/0.3,高壓主汽門前主蒸汽額定壓力為13.24 MP a,額定溫度為535℃,額定排汽壓力為4.9 k P a,采暖抽汽額定壓力為0.3 MP a,額定采暖抽汽量為170 t/h,最大采暖抽汽量為235 t/h,額定供熱工況進汽量為427 t/h,最大進汽量為440 t/h。汽輪機乏汽冷卻方式采用自然通風冷卻塔二次循環(huán)水冷卻。給水回熱系統(tǒng)配置為兩臺高壓加熱器+四臺低壓加熱器+一臺高壓除氧器。

      熱電廠內(nèi)建有熱網(wǎng)首站,冬季供熱時,汽輪機采暖抽汽通過熱網(wǎng)加熱器加熱熱網(wǎng)循環(huán)水對外供熱,采暖抽汽凝結水通過熱網(wǎng)疏水泵回至機組除氧器。

      隨著熱電廠供熱區(qū)域內(nèi)供熱面積的日益增長,汽輪機采暖抽汽量已無法滿足供熱需求,并且機組年發(fā)電小時數(shù)長期處于較低水平,因此電廠于2016年秋季對1號汽輪機實施了背壓機改造以提高供熱量。

      2 改造原則

      在確保機組安全運行的前提下,鍋爐、發(fā)電機不作改動,汽輪機高中壓通流部分不變,中壓缸排汽最大化對外供汽,熱力系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)改造需滿足改造后的機組運行要求,并盡可能減少改造量以降低工程投資。

      3 主機改造

      汽輪機改造方案制定初期時,電廠曾考慮對汽輪機實施高背壓改造,即提高汽輪機低壓缸排汽壓力(一般為40~45 k P a,不宜過高),進而使排汽溫度也相應提高,在采暖期內(nèi)利用低壓缸排汽對熱網(wǎng)循環(huán)水進行加熱,同時,低壓缸排汽依靠熱網(wǎng)循環(huán)水得以冷凝。目前國內(nèi)已有數(shù)十臺135~300 MW 供熱機組進行了高背壓改造,改造技術較為成熟。后經(jīng)汽輪機廠核算,汽輪機進行高背壓改造后,冷凝低壓缸最小流量排汽需要的冷卻水量遠大于熱網(wǎng)循環(huán)水量,且汽輪機改造后采暖抽汽能力大幅下降,會導致熱網(wǎng)循環(huán)水二次加熱能力不足,熱網(wǎng)循環(huán)水溫達不到熱網(wǎng)要求,改造后實際供熱能力反而下降,因此熱電廠汽輪機不適宜高背壓改造。

      在確定采用背壓機改造方案后,汽輪機廠對汽輪機進行了本體強度、軸系振動等一系列核算,最終制定了汽輪機本體改造方案:拆下汽輪機低壓轉子和低壓缸內(nèi)全部低壓隔板,保留低壓缸,由汽機廠提供一根與原低壓轉子重量、撓度、臨界轉速等指標相同的光軸安裝于低壓缸內(nèi),用于中壓轉子和發(fā)電機轉子的聯(lián)接及扭矩傳遞。低壓缸改造后,主蒸汽在中壓缸內(nèi)做完功后不再進入低壓缸,由中壓缸排汽口排至熱網(wǎng)加熱器用于加熱熱網(wǎng)循環(huán)水。當不需要背壓供熱時,可換回原低壓轉子和低壓隔板等部件,使汽輪機改回為凝汽式。

      汽輪機低壓轉子更換為光軸后,為排出光軸旋轉產(chǎn)生的熱量,避免低壓缸內(nèi)溫度升高,需采取措施降低缸內(nèi)溫度,通常是采用向低壓缸內(nèi)引入減溫減壓后的低溫蒸汽進行冷卻或仍舊投入凝汽器循環(huán)水冷卻,而本工程采用了自然通風冷卻和風機冷卻相結合的方式,即拆除低壓缸兩端的軸封和隔板,打開低壓缸上部聯(lián)通管接口,使低壓缸兩端和上部可以與外界空氣流通,并在凝汽器人孔門處接入了2臺3 k W的抽氣冷卻風機以加強通風。通過機組運行證明,此方式雖然簡單,但冷卻效果良好,即使在不投入冷卻風機的情況下,低壓缸僅依靠自然通風冷卻,缸內(nèi)溫度不會超過50℃,完全可以滿足背壓機改造后的低壓缸冷卻要求。

      4 輔助系統(tǒng)改造

      4.1 凝汽器

      原熱力系統(tǒng)中接入凝汽器的蒸汽主要包括低壓缸排汽、低壓旁路閥后蒸汽、疏水擴容器排汽等,上述蒸汽均可通過改造接至其它系統(tǒng),故凝汽器無需投入用來冷卻蒸汽的循環(huán)水,如此既簡化了運行程序,又可節(jié)省循環(huán)水泵運行費用,減小循環(huán)水蒸發(fā)損失,使背壓機組運行經(jīng)濟性進一步提高。

      雖然凝汽器不再進汽,但其匯集疏水的功能依舊保留,機組補水、疏水擴容器疏水、低壓加熱器疏水、軸封加熱器疏水、凝結水再循環(huán)等系統(tǒng)無需改動,仍舊接入凝汽器。

      因此,綜上所述,背壓機改造后凝汽器只進水、不進汽。

      4.2 凝結水系統(tǒng)

      背壓機改造后,凝結水泵仍需投入運行,原因如下:(1)將進入凝汽器的機組除鹽水補水和各系統(tǒng)疏水送至回熱系統(tǒng)。(2)可滿足軸封加熱器冷卻用水需要。(3)可滿足低壓旁路閥減溫水壓力要求;故凝結水系統(tǒng)無需改動,但由于凝結水量大幅減少,背壓機組正常運行時,為滿足凝結水泵最小流量要求,需持續(xù)投入凝結水再循環(huán),此時僅有包括機組除鹽水補水和疏水在內(nèi)的少量凝結水通過低壓加熱器后進入除氧器,故可暫不考慮凝結水除氧事宜,另凝結水泵需變頻運行。

      4.3 低壓加熱器系統(tǒng)

      汽輪機具有四臺低壓加熱器,背壓機改造后,原低壓缸抽汽對應的兩臺低壓加熱器退出運行,凝結水走旁路;中壓缸抽汽對應的另兩臺低壓加熱器正常運行,由于凝結水量大幅減少,低壓加熱器加熱蒸汽量和排汽量也大幅降低,少量的運行排汽可仍舊排入凝汽器,故低壓加熱器系統(tǒng)無需改動。

      4.4 循環(huán)水系統(tǒng)

      汽輪機凝汽器無需冷卻循環(huán)水后,循環(huán)水泵及冷卻水塔可退出運行,但機組輔機開式循環(huán)冷卻水(最大約1500 t/h)來自冷卻水塔循環(huán)水,如果改由鄰機主循環(huán)水提供此冷卻水,則會受到鄰機停機影響,故考慮機組輔機開式循環(huán)冷卻水利用原循環(huán)水管道進至冷卻塔池冷卻并回至主廠房,但由于原循環(huán)水泵流量較大且為定速泵,輔機開式循環(huán)冷卻水量不滿足水泵運行條件,因此在循環(huán)水泵房內(nèi)新安裝了2臺輔機冷卻循環(huán)水泵(1運1備)并連接至原循環(huán)水管道。

      機組正常運行時,輔機開式循環(huán)冷卻水僅進至冷卻塔池,不進入塔內(nèi)管道,在塔池冷卻后再回至主廠房,運行時冷卻效果良好,且即使在電廠位于的北方嚴寒地區(qū),冬天塔池內(nèi)也不會出現(xiàn)冰凍現(xiàn)象。

      4.5 其它熱力系統(tǒng)

      (1)中壓缸排汽。原汽輪機中壓缸排汽處有用于提供采暖抽汽的抽汽接口,背壓機改造后,部分中壓缸排汽仍舊利用原采暖抽汽管道對外供汽,另有部分排汽通過中低壓上部聯(lián)通管的新接口接至熱網(wǎng)加熱器加熱蒸汽系統(tǒng),此部分排汽管道上安裝逆止閥、快關調(diào)節(jié)閥、關斷閥和安全閥。(2)低壓旁路閥后蒸汽。低壓旁路閥后蒸汽參數(shù)為0.6 MP a,160℃,不再接入凝汽器(原管道設隔斷閥),而接至熱網(wǎng)加熱器加熱蒸汽系統(tǒng)。(3)疏水擴容器排汽。汽輪機本體疏水擴容器排汽壓力較低,機組正常運行時排汽量較少,即便機組啟停時排汽量也不多,此排汽不再接入凝汽器(原管道設隔斷閥),可接至熱網(wǎng)除氧器加熱蒸汽系統(tǒng)。

      5 機組運行情況

      通過上述改造后,1號汽輪機在冬季采暖期以背壓機方式運行,在進汽量427 t/h時,采暖供汽量可達到350 t/h,較改造前增加約130 t/h,但機組出力僅能達到8 MW,較改造前大幅下降。在非采暖季拆除低壓缸光軸,裝回原低壓缸各部套和低壓轉子,以純凝機方式運行。

      電廠1號汽輪機運行至今,無論是以背壓機方式運行,還是以純凝機方式運行,汽輪機包括振幅值、溫度值在內(nèi)的各項指標正常,包括機組潤滑油系統(tǒng)、汽封系統(tǒng)在內(nèi)的熱力系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)也都運行正常,改造較為理想。

      6 結語

      熱電廠單臺中間再熱抽凝式汽輪發(fā)電機組改造為背壓式汽輪發(fā)電機組后,機組運行安全可靠,實現(xiàn)了中壓缸排汽全部對外供汽,使機組供熱能力最大化,而且汽輪機乏汽冷卻系統(tǒng)可完全退運,運行費用降低,整體經(jīng)濟效益顯著。配套的輔機及熱力系統(tǒng)改造既可滿足背壓機運行要求,也可滿足純凝機運行要求,切換較為靈活,而且改造量較少,有效降低了工程初始投資,縮短了改造施工周期。

      [1]黎維華.超高壓凝汽式汽輪機改造為再熱式背壓汽輪機的研究[C].大機組供熱改造與優(yōu)化運行技術2012年會論文集.2012.

      [2]程祖田 張海棟 王紅桃. 濮陽熱電公司1×210 MW抽凝機組實施背壓機改造技術經(jīng)濟分析[C]. 第二屆熱電聯(lián)產(chǎn)節(jié)能降耗新技術研討會論文集.2013.

      T K 11

      :A

      :1671-0711(2017)12(下)-0040-02

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