朱勇
摘 要:本文簡述了哈爾濱電機廠有限責任公司生產(chǎn)的QFSN-600—2YHG型電站用600MW水氫冷汽輪發(fā)電機組出線盒漏氫的原因,并對漏氫原因進行分析,找出了徹底解決出線盒漏氫治理的方案。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機組;出線盒;漏氫;原因;處理方法
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.24.007
1 系統(tǒng)簡介
某電廠#1、#2機組為2臺亞臨界600MW機組,#3機組為超臨界600MW機組,三臺機組的發(fā)電機均為為哈爾濱電機廠有限責任公司生產(chǎn)的QFSN-600—2YHG型電站用600MW水氫冷汽輪發(fā)電機組,該電機采用水氫氫的冷卻方式。定子繞組為水冷,轉(zhuǎn)子繞組為氫氣內(nèi)冷,鐵芯為氫氣外部冷卻。范圍包括主機和輔機兩大部分。主機部分包括發(fā)電機及刷架隔音罩裝配;輔機包括外部氫氣控制系統(tǒng)、外部密封油控制系統(tǒng)、繞組冷卻水控制系統(tǒng)以及勵磁控制系統(tǒng)。該電機采用水氫氫的冷卻方式。定子繞組為水冷,轉(zhuǎn)子繞組為氫氣內(nèi)冷,鐵芯為氫氣外部冷卻。在機組的啟停和運行的工況下,發(fā)電機內(nèi)的氣體轉(zhuǎn)換、自動維持氫壓的穩(wěn)定以及監(jiān)測發(fā)電機內(nèi)部氣體的壓力均由氫氣控制系統(tǒng)中的氣體控制站來實現(xiàn)和保證,氣體控制站為集裝型式。另外,氫氣控制系統(tǒng)中還設(shè)有氫氣干燥器、氫氣純度分析儀、氫氣溫濕度儀等主要設(shè)備以監(jiān)測和控制機內(nèi)氫氣的純度、溫濕度等指標以確保發(fā)電機安全滿發(fā)運行。
在機組的啟停和運行的工況下,發(fā)電機內(nèi)的氣體轉(zhuǎn)換、自動維持氫壓的穩(wěn)定以及監(jiān)測發(fā)電機內(nèi)部氣體的壓力均由氫氣控制系統(tǒng)中的氣體控制站來實現(xiàn)和保證,氣體控制站為集裝型式。
發(fā)電機內(nèi)部氫氣由裝在轉(zhuǎn)子兩端的風扇強制循環(huán),并通過設(shè)置在定子機座上部的4組氫氣冷卻器進行冷卻。氫氣系統(tǒng)由發(fā)電機定子外殼、端蓋、氫氣冷卻器、密封瓦以及氫氣管路構(gòu)成全封閉氣密結(jié)構(gòu)。作為水氫氫冷卻方式機組,發(fā)電機漏氫,一直是困擾各個機組安全穩(wěn)定運行的一大難題。為保證發(fā)電機正常運行時,每晝夜(24小時)的氫氣漏量不超過設(shè)計規(guī)定的11m3/d,對發(fā)電機氣密試驗的合格標準規(guī)定如表1:
2 發(fā)電機漏氫狀況
某電廠#2機組自2006年投產(chǎn),在投產(chǎn)的前幾年,發(fā)電機漏氫量都較少,在合格范圍內(nèi)。自2013年1月份開始,運行中發(fā)電機漏氫量開始上升,由10m3/d逐漸上升至20m3/d,基本上每天都必須補充一次氫;在2013年7月份大修后,發(fā)電機進行氣密試驗時,計算漏氫量達到了300m3/d,使得機組不具備開機條件,嚴重制約了公司安全生產(chǎn),根據(jù)該電廠多年來的查找漏點經(jīng)驗,經(jīng)過不斷對比和查處確定了對設(shè)備外漏和內(nèi)漏的處理方案。本文對此次氫氣漏量超標的治理過程典型設(shè)備進行了詳細的敘述,以總結(jié)相關(guān)治理經(jīng)驗,為今后遇到類似的技術(shù)問題提供解決方法
3 漏氫原因分析以及處理方法
該電廠#2機組運行狀態(tài)時在漏氫量開始上升后,檢修人員對發(fā)電機進行整體系統(tǒng)檢漏,在對發(fā)電機本體部分氫氣密封瓦以及氫氣系統(tǒng)管道內(nèi)漏、各連接焊接部分進行細致檢修和治理后,該機組泄漏未有明顯好轉(zhuǎn),在對發(fā)電機各連接部分進行深入檢測時檢修人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機定子與三項出線盒結(jié)合面在圓弧拐角處螺栓連接均有有油污滲出痕跡,用氦質(zhì)譜儀檢測后證實該處有氫氣泄漏,儀器顯示泄漏量明顯,接近該儀器設(shè)計最上限值。經(jīng)過綜合分析確認該出線盒為主要泄漏點,檢修人員通過螺栓緊固和高壓注膠槍進行密封膠注入該部件內(nèi)部密封膠槽后效果不明顯。該出線盒與發(fā)電機定子用螺栓連接,兩結(jié)合面有一密封膠槽,早機組安裝過程中,安裝單位預(yù)先填入密封膠,發(fā)電企業(yè)在機組投產(chǎn)后需定期進行密封膠壓力注入。在運行過程中如果該膠槽中的密封膠出現(xiàn)問題,在進行注膠過程中會有大量氫氣從該部位噴出,因此需密切進行監(jiān)測,(見圖1)。此電廠該機組已運行接近7年,出現(xiàn)盒結(jié)合面的密封膠為建設(shè)安裝單位注入,其后幾年檢修人員只進行定期補膠,無法經(jīng)行整圈密封膠更換,由于受到機組頻繁啟停溫差膨脹以及出線罩內(nèi)部結(jié)構(gòu)安裝不合理等因素影響因此出線罩內(nèi)部密封膠已出現(xiàn)固化、失效,導(dǎo)致無法進行有效密封。
此次出線盒漏氫共進行了3次治理:
第一次:在發(fā)現(xiàn)出線盒存在漏氫時,因機組在運行中,故只能是對出線盒進行注膠處理。出線盒在汽端和勵端均有兩個注膠孔,當往汽端注膠孔進行注膠時,密封膠根本無法注進去,說明汽端密封膠已完全固化;而當往勵端注膠孔進行注膠時,注膠槍無法穩(wěn)壓,檢查發(fā)現(xiàn)注入的密封膠從螺栓孔以及結(jié)合面漏出,經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn)安裝單位所預(yù)先填入的密封膠與后期運行過程中電機制造企業(yè)提供的密封膠是不同系列產(chǎn)品。從顏色和手感顆粒度上有明顯區(qū)別。通過單側(cè)注膠將舊膠全部擠出更換新膠后,發(fā)電機漏氫量有好轉(zhuǎn),但是用儀器檢測,出線盒處仍存在漏氫現(xiàn)象。發(fā)電機整體泄漏量仍舊超標嚴重。故擬在大修中對出線盒進行徹底處理。
第二次:在2013年4月至7月的大修中,為徹底密封處理出線盒的漏氫現(xiàn)象,對發(fā)電機出線盒進行內(nèi)部化學(xué)焊接處理,也即將內(nèi)部出現(xiàn)盒與發(fā)電機定子的結(jié)合面進行封焊。但在大修后進行發(fā)電機氣密試驗時,發(fā)電機漏氫量達到300m3/d,較處理前大大增加,檢查發(fā)現(xiàn)大量氣體從出現(xiàn)盒的連接螺栓處沖出,對出線盒進行注膠,效果不明顯;直接對連接螺栓進行緊力調(diào)整,也無法完成密封;后來在螺栓頭部下面加一平面銅質(zhì)墊片,然后將螺栓緊固,靠壓縮銅墊片將螺栓孔處的泄漏點消除,處理完后,檢測螺栓孔處無泄漏,此處理方法只能是作為臨時性的處理辦法。
第三次:2014年1月,此機組進行小修,在小修中,該電廠制定此次出線盒漏氫的徹底處理方案,將出線盒與發(fā)電機定子結(jié)合面密封槽內(nèi)殘留固化密封膠全部進行更換,注入新膠后在結(jié)合面內(nèi)壁進行氬弧焊封焊密封處理,同時對內(nèi)部由于設(shè)計或安裝原因遺留的結(jié)合面縫隙加入金屬填充物電焊密封處理。處理過程如下:拆除出線盒6.9米出線盒人孔門,將3相引出線夾板裝置拆除,人員進入夾板裝置上方,檢查上次化學(xué)焊的效果,發(fā)現(xiàn)結(jié)合面環(huán)線位置封焊較好,但是在中間加強筋下方有較大間隙,當外部注膠打到一定壓力時密封膠可從該縫隙流入出線盒內(nèi)部,這也是導(dǎo)致漏氫的主要原因之一。由于該位置位于出線盒內(nèi)部位置比較隱蔽,故上次處理未進行焊接,因此該區(qū)域是發(fā)生泄漏的主要原因之一;此次首先是將化學(xué)焊打磨掉,在打磨前做好保護措施,防止粉塵等雜物進入發(fā)電機定子膛內(nèi);考慮到中間加強筋下方因間隙較大,無法直接進行電焊,故在間隙處塞入一尺寸合適的圓鋼,然后上下方進行封焊處理,同時結(jié)合面環(huán)線位置全部進行封焊,示意圖見圖2。
此次處理后,在小修后進行氣密試驗時,對出現(xiàn)盒進行檢漏,未發(fā)現(xiàn)泄漏點。
4 處理實際效果
通過第三次檢修處理,此電廠該機組發(fā)電機出線盒在進行整體氣密時各項指標均達優(yōu)良水平,經(jīng)過連續(xù)三個月的運行監(jiān)測未再發(fā)生泄漏,目前機組運行中,發(fā)電機的漏氫量為10m3/d,達到合格范圍,使該機組順利進入集團公司優(yōu)良標準機組序列。
5 結(jié)語
發(fā)電機系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏超標后,在對整體系統(tǒng)進行仔細排查過程中要有針對性的進行系統(tǒng)的分析,不能盲目的進行簡單處理,做好針對性的處理方案特別是要加強檢修工藝質(zhì)量,通過對設(shè)備的系統(tǒng)分析加強檢修工藝以及確保密封材料優(yōu)良,氫氣系統(tǒng)泄漏就能得到很好的解決和治理,很多問題就能得到有效的解決和處理。
通過對出線盒與發(fā)電機定子結(jié)合面的封焊與密封材料的選取,徹底解決了發(fā)電機出線盒漏氫這一疑難問題,此現(xiàn)象在同類型發(fā)電機組上普遍存在。對于剛投產(chǎn)的機組,當發(fā)現(xiàn)此類問題時,因為此時出線盒處的密封膠未發(fā)生硬化失效現(xiàn)象,一般對出線盒進行注膠即可進行密封處理;而對于投產(chǎn)年限較久的機組,當出現(xiàn)上述現(xiàn)象時,可借鑒本文所給出的處理方案進行漏氫治理。
參考文獻:
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