北京燃?xì)饽茉窗l(fā)展有限公司 李明星
燃?xì)忮仩t燃燒器低氮改造后對鍋爐效率的影響
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以天然氣為燃料的鍋爐燃燒器經(jīng)過技術(shù)改造后,氮氧化物排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn),對環(huán)境保護產(chǎn)生了重要的意義。但燃燒器改造后會對鍋爐排煙溫度產(chǎn)生影響,同時會使鍋爐單機效率有所降低,通過采用三電子比例調(diào)節(jié)的方式將鍋爐的效率提高。
燃燒器;低氮改造;鍋爐效率;降低
天然氣作為我國的主要清潔能源,以其綠色環(huán)保、經(jīng)濟性高、安全可靠、儲量豐富等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于國民生產(chǎn)。針對當(dāng)前環(huán)境污染的緊迫性,政府制定出更為苛刻的排放要求,同時各地對清潔燃料的需求進一步提高。天然氣作為一種清潔能源,能減少近100%的二氧化硫和粉塵排放量,60%的二氧化碳排放量和50%的氮氧化合物排放量,并有助于減少酸雨形成,緩解地球溫室效應(yīng),從根本上提高環(huán)境質(zhì)量。公司鍋爐供能燃料為天然氣,由于鍋爐安裝較早,鍋爐當(dāng)前氮氧化物排放量為90mg/m3,燃燒器燃燒后的廢氣排放無法滿足國家制定的污染物排放最新標(biāo)準(zhǔn)——《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB11/139-2015》的限值要求(2017.3.31日之前在用鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)為80mg/m3),見表1。為達(dá)到此排放要求,公司對燃?xì)忮仩t燃燒器進行改造,本文主要研究鍋爐燃燒器改造對鍋爐效率產(chǎn)生的影響。
表1 新建鍋爐大氣污染物排放限值
鍋爐的熱效率是衡量鍋爐最重要的一個指標(biāo),影響鍋爐的效率的主要因素有:排煙溫度熱損失、散熱損失、燃料不完全燃燒及鍋爐結(jié)垢等。由于燃燒器進行改造后散熱損失及鍋爐結(jié)垢與改造前的相比較未發(fā)生改變,因此對鍋爐的熱效率并無影響,燃燒器改造前與燃燒器改造后改變的因素主要有兩個,即排煙溫度熱損失與燃料的不完全燃燒程度,因此本文主要研究這兩種因素對鍋爐效率的影響。
2.1 排煙溫度熱損失
排煙溫度熱損失是燃?xì)忮仩t熱損失中最主要的一項,它主要取決于排煙溫度與過量空氣系數(shù)λ。(過量空氣系數(shù)是燃燒1kg燃料實際供給的空氣質(zhì)量與理論上完全燃燒1kg燃料所需的空氣質(zhì)量之比,是我國及俄羅斯等國通用的研究可燃混合氣成分指標(biāo),常用符號λ表示),λ與排煙熱損失q1關(guān)系:
根據(jù)經(jīng)驗公式:q1=(0.5+3.5λ)(T排煙-T環(huán)境溫度)
在運行中,要盡可能地在保證完全燃燒的條件下降低q1來提高鍋爐的燃燒效率,鍋爐排煙溫度偏高就會導(dǎo)致鍋爐的熱效率降低。排煙熱損失隨排煙溫度的升高和空氣系數(shù)的增大而增大。燃?xì)忮仩t排煙中含有蒸汽,過熱蒸汽是煙氣中熱量的主要攜帶者。因此,燃?xì)忮仩t排出的煙氣中除顯熱外,還有大量潛熱,這一部分熱損失的大部分(約70%)可以通過接觸式換熱設(shè)備進行回收。
2.2 氣體不完全燃燒熱損失(q2)
燃?xì)忮仩t在燃燒良好的情況下,氣體不完全燃燒熱損失較小。根據(jù)燃燒器廠家提供的數(shù)據(jù),燃燒器的燃燒效率一般為99.0%~99.5%,即氣體不完全燃燒熱損失率為0.5%~1.0%。但在燃燒不良的情況下,氣體不完全燃燒熱損失率很高。
λ與氣體不完全燃燒熱損失q2的關(guān)系:
根據(jù)經(jīng)驗公式:q2=3.2λCO%
β:燃料特性系數(shù),與燃料種類有關(guān);
RO2:煙氣中SO2和CO2的含量;
由上式可以看出,q2和λ與和CO%乘積成線性關(guān)系,在運行中如果λ過小導(dǎo)致燃燒不充分,煙氣中的CO%增加導(dǎo)致氣體不完全燃燒熱損失增加。因此在燃?xì)忮仩t調(diào)試時,應(yīng)由調(diào)試人員對各種工況進行認(rèn)真調(diào)試和檢測,使燃?xì)忮仩t達(dá)到最佳的燃燒狀態(tài)。宜選擇具有比例調(diào)節(jié)功能的燃燒器,它能夠隨著供暖熱負(fù)荷的變化自動調(diào)節(jié)燃?xì)馀c空氣的配比,使其保持較高的燃燒效率。
將現(xiàn)有的德國ELCO制造的VG系列的VG6.2100 DP/TC燃燒器更換為北京市環(huán)科院、北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司、清華大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的型號為HBUNB14-50低氮燃燒器并輔以煙氣再循環(huán)技術(shù)。該燃燒器采用了三電子比例調(diào)節(jié),分別對燃?xì)饬髁?、空氣流量和再循環(huán)煙氣流量實施線性控制,從源頭實現(xiàn)了對天然氣燃燒過程中NOX的控制。通過旋流器與煙氣內(nèi)循環(huán)技術(shù)的結(jié)合加強了火焰燃燒穩(wěn)定性,耦合了分級燃燒技術(shù)控制火焰外形,再輔以外部再循環(huán)煙氣對燃燒區(qū)溫度進一步降低,實現(xiàn)了對熱力型及快速型NOX的有效控制。
鍋爐改造完成后其CO排放量由0mg/m3增加至2.6 mg/m3;NOX排放量由改造前的94mg/m3降至改造后的27.4mg/m3,氮氧化物排放量下降69.5%左右,滿足《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB11/139-2015》對在用鍋爐的預(yù)期排放限值要求。
為了驗證鍋爐脫氮改造對鍋爐效率的影響,統(tǒng)計了鍋爐改造之前與鍋爐改造之后運行及耗能數(shù)據(jù)進行對比分析,具體數(shù)據(jù)見表2。
通過1#蒸汽鍋爐改造前進一個月的數(shù)據(jù)與改造后數(shù)據(jù)對比可知,經(jīng)過改造后試運行3個月,鍋爐產(chǎn)生每噸蒸汽的天然氣耗氣量由65.4m3/t下降到62.9m3/t,降低了2.5%;同時鍋爐效率由120%升至126.2%,單臺鍋爐效率提升6.2%。因此可以得出,脫氮在一定程度上降低了燃?xì)庀模瑫r提高了鍋爐的效率。
通過以上分析可知,影響鍋爐的效率主要有兩個因素。本次改造利用外部再循環(huán)煙氣會增加一部分天然氣燃燒產(chǎn)生的熱量從而提高鍋爐效率并減少了燃?xì)夂牧?;更換后燃燒器通過三電子比例調(diào)節(jié)燃?xì)饬髁?、空氣流量和再循環(huán)煙氣比例,降低排煙溫度。
表2 鍋爐改造前與改造后耗能及鍋爐效率對比
圖2
內(nèi)外環(huán)載物平臺均可進行順、逆時針的轉(zhuǎn)動,每一層都有獨立的電機控制載物平臺旋轉(zhuǎn),并且內(nèi)外環(huán)的載物平臺也都是獨立運轉(zhuǎn)的。其驅(qū)動動力由三相異步交流發(fā)電機來提供,通過PLC控制器使其平穩(wěn)的運轉(zhuǎn)。
據(jù)專家預(yù)測,未來幾年中國汽車保有量會井噴式增長。停車難的問題會越來越嚴(yán)重,而立體車庫將會成為解決問題的主力軍。圓形塔式立體車庫在現(xiàn)有立體車庫中優(yōu)勢明顯,它的空間利用率高,運行穩(wěn)定性好,相信圓形塔式立體車庫將來必定有一番作為。
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