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    降低注入系統(tǒng)粘損率

    2017-01-09 07:14:13大慶油田有限責任公司第五采油廠粘損QC小組
    石油工業(yè)技術監(jiān)督 2016年2期
    關鍵詞:含油量損率統(tǒng)計表

    大慶油田有限責任公司第五采油廠粘損QC小組

    (黑龍江大慶163000)

    降低注入系統(tǒng)粘損率

    大慶油田有限責任公司第五采油廠粘損QC小組

    (黑龍江大慶163000)

    1 小組概況

    見表1。

    2 選擇課題

    根據(jù)《聚驅配注系統(tǒng)管理規(guī)定》:注入系統(tǒng)粘損率控制在15%以內。杏十二區(qū)西聚驅工業(yè)區(qū)自2013年7月31日開始注聚,從2013年11月上半月開始注入系統(tǒng)粘損率超標。截至2013年12月下半月,注入系統(tǒng)粘損率達到19.7%,高于指標4.7個百分點(見表2)。根據(jù)《配注系統(tǒng)崗位技能培訓》可知,粘損率上升1%,浪費干粉總量的0.53%。2013年11和12月浪費干粉34.5t,增加生產(chǎn)成本55.24萬元。因此選擇課題是:降低注入系統(tǒng)粘損率。

    表1 小組概況

    3 設定目標

    根據(jù)《聚驅配注系統(tǒng)管理規(guī)定》,小組把注入系統(tǒng)粘損率降低到15%作為本次活動的目標值。

    4 目標可行性分析

    1)統(tǒng)計2013年8~12月杏十二區(qū)西塊正注聚165口井的注入系統(tǒng)粘損率,其中105井次粘損率不達標,不達標因素如下(表3)。由注入系統(tǒng)粘損率不達標統(tǒng)計表3可以看出,由注入管線剪切大導致的粘損率不達標次數(shù)為75次,占注入系統(tǒng)粘損率不達標總數(shù)的71.4%。因此,解決注入管線剪切大的問題是本次活動的主攻方向。

    2)杏十三區(qū)聚驅工業(yè)區(qū)于2009年開始注聚,注聚工藝、設備類型和聚合物分子量、母液濃度均與杏十二區(qū)西塊相同。查閱杏十三區(qū)和杏十二區(qū)西塊投產(chǎn)以來每月注入系統(tǒng)粘損數(shù)據(jù)如下(圖1)。2013年8~12月杏十三區(qū)注入系統(tǒng)粘損率達標。小組成員借鑒杏十三區(qū)注入系統(tǒng)粘損治理經(jīng)驗,有能力將杏十二區(qū)西塊注入系統(tǒng)粘損率降低到15%以內。

    表22013 年8-12月注入系統(tǒng)粘損率統(tǒng)計表

    為了實現(xiàn)目標QC小組針對注入管線剪切大這

    表3 注入系統(tǒng)粘損率不達標統(tǒng)計表

    圖1 2013年8~12月注入系統(tǒng)粘損率折線圖

    5 分析原因

    個主要問題進行了分析,并繪制了因果圖(圖2),共找到了8項末端因素:管線長、管線連接彎頭多、管徑小、碳鋼管線剪切大、污水含油量高、管線沖洗方式不合理、管壁細菌含量高、管線內溶液溫度變化大。

    6 確定主要原因

    6.1管線長

    以2014年1月杏十二區(qū)西塊注入系統(tǒng)粘損數(shù)據(jù)記錄為基礎,統(tǒng)計不同管線長度區(qū)間的注入管線粘損率(表4)。

    圖2 注入管線粘損率影響因素因果圖

    表4 不同管線長度區(qū)間管線粘損率統(tǒng)計表

    由不同管線長度區(qū)間管線粘損率統(tǒng)計表可以看出,不同長度的管線粘損波動很小,最大相差僅為0.5%,根據(jù)《聚驅配注系統(tǒng)管理規(guī)定》,相同影響因素條件下,粘損率波動超過1%時,此因素對粘損影響大。因此管線長對注入管線剪切大影響小。

    結論:管線長為非要因。

    6.2 管線連接彎多

    通過查閱文獻,聚合物溶液屬于非牛頓流體,遇到彎頭流動速度突變,剪切作用增強,使聚合物溶液黏度降低。據(jù)統(tǒng)計,杏十二區(qū)西塊只有22口井存在彎頭連接的現(xiàn)象,并且彎頭較少,單井管線最多只有3個彎頭。測試管線連接彎頭對注入管線粘損的影響(表5)。

    由表5可以看出,不同管線連接彎頭的管線粘損波動很小,管線粘損最大相差僅為0.3%,管線連接彎頭多對注入管線剪切大影響小。

    結論:管線連接彎頭多為非要因。

    6.3 管徑小

    杏十二區(qū)西塊正在注聚的165口井中,包括管徑為DN40的井32口,DN50的井95口,DN65的井38口,測試不同管徑的管線粘損(表6)。

    由表6可以看出,不同管徑管線粘損波動很小,粘損相差僅為0.1%,管徑小對注入管線剪切大影響小。

    表5 彎頭個數(shù)與管線粘損統(tǒng)計表

    表6 不同管徑管線粘損統(tǒng)計表

    結論:管徑小為非要因。

    6.4 碳鋼管線剪切大

    杏十二區(qū)西注入管線材質分為碳鋼和玻璃鋼2種,其中碳鋼管線73條,玻璃鋼管線92條。測試管線長度相同時,碳鋼和玻璃鋼管線的注入管線粘損率(表7)。由表7可知,管線長度相同時,不同材質管線粘損相近,最大相差僅為0.4%,管線材質對注入管線剪切大影響小。

    結論:碳鋼管線剪切大為非要因。

    6.5 污水含油量高

    1)查閱2014年3月杏十三-II聯(lián)合站出水含油量,繪制折線圖(圖3)?!洞髴c油田油藏水驅注水水質指標及分析方法》(Q/SYDQ0605-2006)規(guī)定:空氣滲透率小于0.1μm2,聯(lián)合站出水含油量標準為5mg/L。由圖4可知,含油量在標準5mg/L上下波動,全月有21天在合格范圍內,有10天含油量超標。

    表7 不同材質管線粘損率統(tǒng)計表

    圖3 2014年3月聯(lián)合站出水含油量折線圖

    觀察管線切斷面,內壁上沾附一層灰黑色的不易被沖刷掉的的粘泥,化驗分析該粘泥含原油約30%~50%,其余部分為泥沙。粘泥導致管線內壁凹凸不平,對聚合物溶液產(chǎn)生剪切大。

    2)測試污水含油量高對聚合物溶液的剪切影響。測試聯(lián)合站污水含油量不同時,注入管線粘損率(表8)。隨著污水含油量的增加,管線粘損增大,增加幅度為2%,污水含油量高對注入管線剪切大影響大。

    結論:污水含油量高為要因。

    6.6 管線沖洗方式不合理

    注入管線每年沖洗2次,冬季存在沖洗、廢液處理困難等問題。2012年10月杏十二區(qū)西塊空白水驅時注入污水,經(jīng)歷冬季近半年不沖洗,注入管線結垢。由2014年3月粘損數(shù)據(jù)記錄統(tǒng)計可知,杏十二區(qū)西165口正在注聚的井中,有29口井取樣干凈,40口井取樣有少量雜質,96口井取樣雜質多顏色黑。

    采油三礦采用高壓水恒壓沖洗管線的方式。測試沖洗管線前后管線粘損和取樣情況變化,記錄如下表9。由表9可知,隨著管線結垢程度的增加,沖洗水量增加,管線結垢嚴重時管線粘損增大到15.2%。沖洗后,管線粘損下降2.4%,但是管線結垢較多和嚴重的井取樣仍有少量雜質。因此,小組分析目前的管線沖洗方式不合理,導致管線沖洗不徹底,注入管線剪切大。

    表8 污水含油量不同時管線粘損統(tǒng)計表

    結論:管線沖洗方式不合理為要因。

    6.7 細菌含量高

    1)測試細菌含量。測試注入站污水和管壁細菌含量(表10)。污水細菌含量標準是根據(jù)《大慶油田油藏水驅注水水質指標及分析方法》(Q/SYDQ0605 -2006)規(guī)定。由表10可知,稀釋污水中細菌含量達標,細菌附著在注入管線管壁上,因此管壁上硫酸鹽還原菌、鐵細菌、腐生菌的含量均超標。

    2)測試細菌對聚合物溶液的剪切影響。細菌是成群或成菌落的附著在管壁上,形成絮狀物,對聚合物溶液產(chǎn)生剪切,導致注入管線粘損增大。測試加入不同絮狀物含量的聚合物溶液,同時放置30和60min后進行黏度對比。由表11可知,聚合物黏度隨加入絮狀物加入量的增加而下降,即細菌含量越高,注入管線粘損越大。因此,管壁細菌含量高對注入管線剪切大影響大。

    結論:細菌含量高是要因。

    6.8 管線內溶液溫度變化大

    考慮到室外氣溫影響,小組成員于2014年1~7月對室外氣溫和管線內溫度進行監(jiān)測,由表12可知,經(jīng)過不同氣溫的測量,管線內溶液溫度變化在20~25℃之間。管線內溫度不同時,注入管線粘損最大相差0.2%,管線內溶液溫度的變化對注入管線剪切大影響小。

    結論:管線內溶液溫度變化大為非要因。

    通過以上8項末端因素的驗證,小組成員確定注入管線剪切大的主要原因有:污水含油量高、管線沖洗方式不合理、管壁細菌含量高。

    表9 沖洗管線前后管線粘損和取樣情況統(tǒng)計表

    表10 污水和管壁細菌含量統(tǒng)計表

    表11 絮狀物對聚合物黏度影響統(tǒng)計表

    7 制定對策

    針對確定的3條要因,小組認真調研,結合生產(chǎn)實際制定相應改進措施,并制定了對策表(表13)。

    8 對策實施

    8.1 降低污水含油量

    通過延長沉降罐沉降時間可增強沉降罐沉降效果,進而降低污水含油量。杏十三-II聯(lián)合站污水處理采用序批工藝技術,可以通過電腦程序調控沉降罐液位高度差來調整沉降罐沉降時間。因此,小組成員向廠家技術員請教,調節(jié)沉降罐液位高度差(表14)。通過多次現(xiàn)場調試可知,沉降罐液位差是5.9m,沉降時間為6h,污水中含油量最低。

    效果跟蹤:連續(xù)跟蹤2014年5月聯(lián)合站出水含油量以及管線粘損情況,繪制含油量折線圖和管線粘損柱狀圖(圖4)。

    由圖4可知,措施實施后,聯(lián)合站出水含油量全月達標率達到100%;由圖5可知,措施實施后,管線粘損下降2.6%,措施有效。

    表12 聚合物溶液溫度與管線粘損統(tǒng)計表

    表13 對策表

    表14 含油量隨沉降時間變化統(tǒng)計表

    圖4 含油量折線圖

    圖5 2014年4~5月管線粘損柱狀圖

    8.2 改變管線除垢方式

    8.2.1 管線結垢嚴重的井采用化學藥劑的方式?jīng)_洗注入管線

    降低污水中細菌含量后,杏十二區(qū)西塊平均管線粘損降低到11.5%,但是對于結垢較多和嚴重的井,管線粘損仍然很高,注入管線剪切大。

    QC小組通過查閱相關資料,去其他采油廠調研,總結采用化學藥劑的方式?jīng)_洗注入管線能夠將管線內壁的硬質粘泥化學分解、沖出,降低粘損效果明顯、持續(xù)時間長。小組成員向廠里申請,選取6口井做為試驗井,采用化學藥劑的方式?jīng)_洗注入管線。小組成員的建議得到廠領導的認可,上報聚驅項目部后得到公司批準,選取取樣雜質多、管線結垢嚴重的6口注聚井化學沖洗管線(圖6)?;赐瓿珊螅佑^察沖洗效果,記錄如表15。

    圖6 化學藥劑沖洗流程

    效果跟蹤:化學藥劑沖洗管線后取樣無雜質,管線粘損為8.2%,化洗前后粘損降低9.1%,該措施有效。

    8.2.2 管線結垢較多的井采用高壓水變壓的方式?jīng)_洗注入管線

    選取取樣較臟的40口井采用高壓水變壓的方式?jīng)_洗注入管線。在沖洗過程中,站內通過控制水量來控制出水壓力大小,當壓力突變時,能夠有效地將管線內壁雜質沖出,從而達到降低粘損的效果。對高壓水變壓沖洗管線的40口井取樣,記錄注入管線粘損和取樣臟的程度,記錄如表16。

    效果跟蹤:高壓水變壓沖洗后取樣無雜質,管線粘損為8.8%,變壓沖洗前后管線粘損降低3.8%,該措施有效。

    表15 化洗前后注入管線粘損統(tǒng)計表

    表16 高壓水變壓沖洗前后注入管線粘損統(tǒng)計表

    8.3 降低管壁細菌含量

    室內實驗,測試投加不同濃度殺菌劑對聚合物黏度的影響(表17)。

    目前聯(lián)合站采用的殺菌劑濃度是50mg/L,測試表明,隨著殺菌劑濃度的增加,聚合物溶液黏度升高,但是殺菌劑上升到100mg/L時,聚合物溶液黏度最高,殺菌劑濃度繼續(xù)上升時,聚合物溶液黏度下降。因此小組成員分析最佳殺菌劑濃度是100mg/L。

    因此,小組成員向廠油田管理部領導申請,增加杏十三-II聯(lián)合站殺菌劑濃度。得到廠領導批準后,按照100mg/L的濃度向污水中投加殺菌劑。測試殺菌劑濃度改變前后管壁細菌含量和管線粘損的變化(表18)。

    效果跟蹤:殺菌劑濃度增加后,管壁細菌含量達標。注入管線粘損率降低2%,目標實現(xiàn)。

    表17 注入系統(tǒng)粘損率不達標統(tǒng)計表

    表18 措施實施前后管壁細菌含量和管線粘損率統(tǒng)計表

    圖8 注入系統(tǒng)粘損率不達標排列圖

    9 效果檢查

    9.1 目標完成情況

    上述對策實施后,經(jīng)過QC小組成員的集體努力和各部門的協(xié)調配合,見到了較好的效果。2014年9月1日至2014年12月31日共取樣659次,注入系統(tǒng)平均粘損率為14.2%,低于小組制定的目標0.8個百分點,實現(xiàn)了小組的目標(圖7)。

    圖7 效果對比柱狀圖

    根據(jù)2014年9~12月粘損數(shù)據(jù),繪制注入系統(tǒng)粘損率不達標排列圖(圖8)。由排列圖可以看出,由注入管線剪切大導致的不達標次數(shù)為5次,靜態(tài)混合器剪切導致不達標次數(shù)為32次,占整個注入系統(tǒng)粘損率不達標總數(shù)的61.5%,靜態(tài)混合器剪切大成

    9.2 經(jīng)濟效益

    1)節(jié)約費用:粘損下降5%,節(jié)約干粉總量的2.65%。2014年9~12月共節(jié)約干粉56.6t,節(jié)約成本90.63萬元。

    2)投入費用:化學沖洗6口井,共花費金額10.1萬元。2014年共節(jié)約成本:90.63-10.1=80.53(萬元)。

    9.3 社會效益

    1)降低注入系統(tǒng)粘損率,增加了聚合物注入地層的黏度,提高驅油效率,保障聚驅開發(fā)效果。

    2)改變管線沖洗方式后,管線沖洗徹底,聚合物注入過程中避免了雜質堵塞地層。

    9.4 鞏固期效果

    2015年1~8月,沉降罐沉降時間延長至6h后,杏十三-II聯(lián)合站污水含油量達標率保持100%;高壓水變壓沖洗管線的方式在全廠推廣使用,經(jīng)聚驅項目部批準,2015年1~8月共沖洗90口管線結垢嚴重的井,沖洗效果明顯,沖洗后管線粘損為8%;將殺菌劑濃度增加至100mg/L后,管壁細菌含量達標,管壁絮狀物明顯減少。鞏固期內,每月注入系統(tǒng)粘損率均控制在15%以內,平均粘損率為14.23%,符合《聚驅配注系統(tǒng)管理規(guī)定》要求。

    10 鞏固措施

    1)完善采油五廠地質大隊下達的《第五采油廠專業(yè)化洗井管理方案》中的注入管線洗井管理部分。

    2)將延長沉降時間和增加殺菌劑濃度規(guī)定納入《大慶第五采油廠集輸隊管理手冊》。

    11 總結和下一步打算

    本次PDCA循環(huán),小組解決了注入系統(tǒng)粘損大的問題,通過延長污水沉降罐沉降時間,降低污水含油量;通過改變管線沖洗方式,有效地清除管線中的雜質;通過增加殺菌劑濃度,減少管壁細菌含量。通過小組活動,提高了小組成員動手能力、創(chuàng)新思維和工作積極性。

    本次活動發(fā)現(xiàn)隨著注聚時間增加,靜態(tài)混合器對聚合物溶液造成剪切大,粘損增加,且易殘留雜質。為此,2015年小組將利用本次活動的經(jīng)驗,以《降低靜態(tài)混合器粘損率》為課題,展開新一輪的PDCA循環(huán)。

    尉立崗

    2015-11-09

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