大慶油田有限責任公司第四采油廠三元QC小組
(黑龍江大慶163511)
縮短套管除垢作業(yè)時間
大慶油田有限責任公司第四采油廠三元QC小組
(黑龍江大慶163511)
三元QC小組從三元采出井套管除垢作業(yè)施工出發(fā),圍繞套管除垢作業(yè)時間長的問題,開展PDCA活動,小組成員由三元動態(tài)技術人員、作業(yè)現場監(jiān)督人員及油田化學技術人員共10人組成(表1)。
表1 三元QC小組概況表
隨著三元復合驅強堿的持續(xù)注入,井下套管結垢日趨嚴重,導致兩個方面危害:一是套管內徑變小,最小直徑Φ74.9mm,常規(guī)井下工具(直徑Φ120mm)無法通過,環(huán)空測試、壓裂及補孔等井下增產措施也無法實施;二是套管射孔井段的炮眼和近井地帶出現堵塞,造成產量下降,因此必須進行套管除垢。
統(tǒng)計2013年套管除垢作業(yè)8口井,平均單井除垢作業(yè)時間384h,平均單井除垢作業(yè)費用17.95萬元,與2012年對比套管除垢作業(yè)時間增加了144h(表2),造成平均單井除垢作業(yè)費用增加6.72萬元。
根據2013年12月17日廠專業(yè)辦公會要求:“套管除垢作業(yè)時間控制在10天以內完成”。因此選擇課題是:縮短套管除垢作業(yè)時間。
根據廠專業(yè)會議提出“套管除垢作業(yè)時間控制在10天以內完成”的要求,小組以一天24h計算,設定套管除垢作業(yè)時間縮短至240h為目標。
4.1 查找影響套管除垢作業(yè)時間的癥結問題
統(tǒng)計2013年8口井每個工序作業(yè)時間的平均值,與2012年平均值對比,根據結果編制了2013年頻數表(表3)。
由此得出磨銑垢質時間和起下管柱垢卡處理時間長,累計比例為78.47%,是癥結問題。
4.2 分析解決的可行性
4.2.1 套管結垢井對產量造成嚴重的影響
對2014年計劃套管除垢的13口井產量變化進行統(tǒng)計,平均單井日產液由36.5t下降到20.5t,平均單井日產油由2.2t下降到0.95t,嚴重影響三元采出井開發(fā)效果。
表2 2012年至2013年套管除垢井調查表
表3 2013年影響套管除垢作業(yè)時間頻數表
4.2.2 新技術為套管除垢提供技術保證
經過近2年的研究,大慶油田采油工程研究院最新研發(fā)的油井硅酸鹽除垢劑,試驗井作業(yè)施工264h,為套管除垢開辟了一種全新的思路,為套管除垢方法的改進提供技術支撐。
針對“磨銑垢質時間和起下管柱垢卡處理時間長”的癥結問題,利用頭腦風暴法尋找原因,找出末端因素,繪制關聯圖(圖1)。
圖1 磨銑垢質時間和起下管柱垢卡處理時間長原因關聯圖
小組成員以關聯圖為基礎,采取現場調查、統(tǒng)計分析等方法,對5條末端因素逐一進行確認。
6.1 硅垢含量高
采集2013年套管除垢作業(yè)的8口井垢樣,對垢質成分進行化驗分析。依據結果與套管除垢作業(yè)時間進行對比統(tǒng)計(表4),得出隨著結垢總量的增加,2013年12月開始應用《套管結垢預測模板》,可劃分臨界結垢區(qū),提高了技術人員對套管除垢井的分析和判斷能力,編制除垢磨銑井《施工設計申請單》由原來的13h縮減至10min完成,沒有對磨銑垢質時間造成影響。硅酸鹽垢含量增多,垢質硬度增高,導致作業(yè)時磨銑垢質時間長。
結論:要因。
6.2 沒有預測套管結垢方法
三元復合驅數據管理平臺的基礎數據庫不是按采出井除垢條件劃分,缺少采出液離子化驗數據,信息共享程度低,沒有套管結垢評價方法,給分析垢質成分和判斷結垢時間帶來困難。調查時發(fā)現,在
表4 磨銑垢質時間與硅酸鹽總量的統(tǒng)計表
結論:非要因。
6.3 銑錐磨損沒有及時更換
查閱套管除垢作業(yè)施工總結和銑錐工具發(fā)放記錄,對2013年作業(yè)施工使用的8口井銑錐工具進行檢查,使用新銑錐工具達到87.5%,使用銑錐工具的合格率達到100%,沒有影響磨銑施工。
結論:非要因。
6.4 重量指示表異常
查閱2013年套管除垢井的《作業(yè)現場記錄本》,在磨銑垢質施工中,重量指示表沒有出現異常現象,詢問作業(yè)施工人員,一致反應重量指示表未發(fā)生故障,沒有延誤磨銑垢質施工時間。
結論:非要因。
6.5 工具結構不適應
現場使用套管除垢管柱磨銑工具有刮刀鉆頭和梨形磨鞋2種類型。調查發(fā)現:①刮刀鉆頭磨銑面是堅硬的刀頭,在磨銑過程中極易損傷套管;②梨形磨鞋由于磨銑面與套管結垢面接觸少,現場調查6口井,磨銑效率52%。磨銑工具存在著磨銑下來的垢屑無法沖洗,每次將磨銑管柱起出后,再下入一趟沖洗管柱,造成磨銑速度緩慢,影響磨銑垢質時間。
結論:要因。
最終確定硅垢含量高和工具結構不適應是主要原因。
7.1 優(yōu)選除垢方案
油田使用的套管除垢方法有機械、化學及復合式除垢法。針對3種方法分別從安全性、適應性、操作性及經濟技術指標對比,優(yōu)選了機械和化學相結合的復合式除垢方法。
7.2 優(yōu)選除垢工具
對研制的磨銑工具從外部形狀、內部結構、連接方式、表面材料進行優(yōu)選,確定了套管除垢工具的最佳方案(圖2)。
7.3 制定對策
表5為制定的對策表。
8.1 采用復合式除垢方法
8.1.1 確定除垢劑溶垢指標
確定反應溫度:稱取1g垢樣加入50mL濃度5%的硅酸鹽除垢劑進行溶垢實驗,設定除垢時間為16h,對不同的除垢溫度(30、35、40、45、50、60、70℃)進行實驗,稱重計算溶垢率(表6),當除垢溫度達到70℃時,溶垢率可達95.1%。確定將70℃以上熱水與除垢劑按一定比例混合后注入,保證井下除垢溫度達到45~50℃。
確定作用時間:在45℃恒溫中,將50mL濃度5%的硅酸鹽除垢劑加入1g垢樣進行溶垢實驗。浸泡72h,計算溶垢率(表7),確定注入除垢劑后關井72h,可以保證除垢效果。
圖2 套管除垢工具的最佳方案
表5 對策表
表6 溫度與溶垢率的統(tǒng)計表
表7 除垢劑對不同垢質的溶垢時間統(tǒng)計表
8.1.2 確定作業(yè)施工參數
對除垢劑用量和注入方式分別進行計算和實驗。確定除垢劑用量按照地層除垢半徑1m和套管結垢井段頂界(按照歷次施工的最淺下泵深度以上50m計算)至射孔井段以下15m油套環(huán)空段充滿來計算;確定注入方式從油套環(huán)空注入,用清水將除垢劑頂替到目的井段,然后利用清水替洗,廢液進罐車集中處理。
8.2 改進磨銑工具
8.2.1 繪制圖紙加工制作
小組成員繪制圖紙,完成除垢工具的機械加工。
8.2.2 現場試驗
在2014年6月27日采用復合式除垢法進行現場試驗,除垢前井徑測試曲線在1117.98m射孔井段處,最小直徑Ф85.7mm,經過228h除垢作業(yè)施工,井徑測試曲線套管內徑恢復到Ф122.3mm,截止2015年8月15日仍可正常進行環(huán)空測試,采出井抽油泵沒有發(fā)生垢卡,有效期達到412天,除垢效果明顯。
9.1 目標檢查
截止2014年12月31日套管除垢作業(yè)13口井,平均單井套管除垢作業(yè)時間由384h縮短到211h,實現了小組活動制定的目標。
9.2 直接經濟效益
套管除垢平均單井除垢劑用量1.4t,價格1.82萬元/t,垢質化驗檢測費用1.25萬元,工具研制費用1.116萬元。
除垢13口井投入費用:除垢劑費+化驗檢測費+工具研制費=1.4×1.82×13+1.25+1.116=35.49(萬元)。
每口井節(jié)約作業(yè)費用:2013年平均作業(yè)費/口-2014年平均作業(yè)費/口=17.950-8.322=9.628(萬元)。因此,小組活動期間創(chuàng)造經濟效益為:
經濟效益=每口井節(jié)約作業(yè)費用×施工井數-投入費用=9.628×13-35.49=89.674(萬元)
本次活動通過改進套管除垢方法,研制除垢工具,直接創(chuàng)造經濟效益89.674萬元。
9.3 社會效益
通過小組活動,提高了套管除垢作業(yè)施工效率,節(jié)約了套管除垢作業(yè)費用,降低了磨銑施工人員的勞動強度,減少了作業(yè)磨銑施工人員的工作量,節(jié)約了生產維護成本。
為了進一步鞏固活動成果,制定以下鞏固措施。
10.1 完善管理制度
編制《第四采油廠三元復合驅采出井套管除垢及近井地帶解堵管理辦法》,通過第四采油廠生產管理部門的批準,開始執(zhí)行。
10.2 補充標準
為了在施工前掌握每口除垢井的垢質情況,有效地縮短套管除垢作業(yè)時間,對標準Q/SYDQ2013 -165《復合驅采出井檢泵作業(yè)施工規(guī)范》第2部分《資料錄取、填報和施工總結編寫》進行補充,增加了5.1.1條款“卡泵狀態(tài)和見垢情況,光桿所卡位置和井下管柱及工具是否見垢”;補充8.2.1.7條款“結垢位置、結垢部位及結垢程度的填寫”,為編制除垢井施工設計奠定基礎。
10.3 QC成果推廣
成果在杏北開發(fā)區(qū)三元復合驅采出井套管除垢作業(yè)進行推廣應用,統(tǒng)計2015年1月至8月套管除垢共11口井,平均單井套管除垢作業(yè)193h,獲得較好效果。
本輪PDCA循環(huán),小組成員運用QC方法,優(yōu)選了套管除垢工藝,對除垢工具進行了改進,有效地縮短套管除垢作業(yè)時間。活動中組員都能積極地獻計獻策,克服困難,加強了團隊凝聚力。通過與作業(yè)技術管理部門的緊密合作,增強了自身的協(xié)調溝通能力,強化了成員之間合作意識,團隊配合更加默契。尤其在實際工作中運用QC思考的方法,去發(fā)現問題和解決問題,質量意識得到明顯的提高,推進了小組質量管理的提升。
左學敏
2015-11-11