石志香 蔡峰科 祁勝蔡 趙華 (中國石化勝利油田分公司孤東采油廠)
優(yōu)化泵上摻水稠油井工作參數(shù)實現(xiàn)增產降耗
石志香 蔡峰科 祁勝蔡 趙華 (中國石化勝利油田分公司孤東采油廠)
泵上摻水稠油井摻水工藝因具有投入低,產出高,生產過程穩(wěn)定,不影響泵效,不污染地層的特點,較廣泛用于油田區(qū)塊上。通過對孤東油田九區(qū)稠油區(qū)塊的48口泵上摻水井進行調查分析,由于摻水工作參數(shù)不合理及工藝技術和管理方面的因素造成的稠油井含水上升快,日產油水平下降,光桿腐蝕嚴重,堵塞管線被迫停井等摻水效果差的有32井次,影響正常生產。針對影響泵上摻水稠油井開發(fā)的主要因素,注采管理401站技術、管理人員和崗位工人提出并實施了“優(yōu)化泵上摻水稠油井工作參數(shù),改善開發(fā)效果的對策”,制定了針對性改進措施,取得了較好的增產降耗效果。到2015年12月底,累計增油1850 t,累計節(jié)省摻水量2.3× 104m3,取得直接經濟效益54.38萬元。
泵上摻水;稠油井;工作參數(shù);增產降耗;
孤東九區(qū)稠油含油面積1.2 km2,地質儲量357× 104t,油層為正韻律河流相沉積,油層平均埋深1360 m,含油飽和度55%,油層溫度60~65℃,地面原油相對密度0.9755,黏度1500~6000 mPa·s,原油拐點溫度68℃,靠常規(guī)開采難度大,一般采用注汽吞吐和蒸汽驅開發(fā)。自1999年以來,成本較低,現(xiàn)場管理較為方便的新工藝——泵上摻水工藝在九區(qū)稠油的開發(fā)中得到了廣泛應用。
泵上摻水稠油井與普通油井相比,在抽油泵上部使用封隔器隔開,使摻入水與稠油在泵上混合,與油一起抽出井口,通過降低稠油黏度,改善高黏度原油的流動性,既降低了抽油桿的黏滯阻力,又降低了井口回壓,從而改善開發(fā)效果[1]。該工藝具有投入低,產出高,不污染地層、不影響泵效、占井周期短、生產過程穩(wěn)定的優(yōu)勢,為提高稠油油藏經濟效益的工藝方法。目前,九區(qū)開井56口,其中泵上摻水稠油井48口,日產液428 t,日產油186 t。
泵上摻水稠油井在生產過程中,摻水參數(shù)的調整與單井的日產油水平有著直接的關系,關系到能否較好地發(fā)揮地層產能[2]。從現(xiàn)場的效果分析來看,由于摻水參數(shù)不合理導致含水上升快,日產油水平下降,光桿腐蝕嚴重,堵塞管線被迫停井等現(xiàn)象,嚴重地影響了九區(qū)稠油的綜合開發(fā)效果。
2015年年初,注采管理401站技術、管理人員和崗位工人對提供摻水、加溫、加壓、加溫加壓的污水與單井的日產液混合等工藝流程的各個環(huán)節(jié)進行了認真調查。調查表明,九區(qū)的48口泵上摻水稠油井中,由于摻水工作參數(shù)不合理及工藝技術和管理方面的因素造成的油井含水上升快,日產油水平下降,光桿腐蝕嚴重,堵塞管線被迫停井等摻水效果差的有32井次。
2.1摻水溫度
摻水溫度不合適,油井原油溫度與黏度成反比,摻水溫度低無法起到降黏作用,溫度過高又造成耗能偏高[3]。
稠油的黏度對溫度的敏感性很強。隨著溫度的升高,原油黏度將顯著下降,反之,則顯著上升。筆者對不同溫度下九區(qū)稠油的黏度變化進行了室內試驗并繪制了溫度-黏度曲線(表1、圖1)。
表1 九區(qū)稠油黏度-溫度數(shù)據(jù)
圖1 九區(qū)稠油溫度—黏度曲線
從九區(qū)原油黏溫曲線上看,九區(qū)稠油的拐點溫度為68℃,溫度低于拐點,溫度每升高10℃,黏度約降低一半;超過拐點溫度后,隨著溫度的升高,黏度則變化不大。因此,摻水溫度對摻水效果影響大,過低會導致稠油黏度的異常變化,影響稠油的流動性能,溫度過高又造成摻水耗能增加。從九區(qū)摻水工藝流程看,九區(qū)摻水站有3臺加熱爐,經過加熱溫度可達到75℃,加壓輸送至計量站后又經過再次加熱溫度可達到85℃。而到達單井后,較近的單井可達到76℃,而較遠的井,摻水溫度只有45℃,造成摻水效果變化較差,摻水溫度低的井出現(xiàn)桿緩下、斷桿、堵管線現(xiàn)象明顯增多。因此,摻水溫度不合適是造成稠油開發(fā)效果不佳的因素之一。
2.2摻水量
摻水量不合適,摻水量多導致含水上升,摻水量少易出現(xiàn)光桿緩下、堵管線等現(xiàn)象,甚至造成躺井,采油時率下降。
2015年1月5日至12日,連續(xù)7 d在R3N11井上做試驗,4次調節(jié)摻水量,并跟蹤錄取資料(表2),證實摻水量對該井影響較大。
表2 摻水量對單井日產油影響調查
從表2可以看出,該井摻水量在20m3/d時,日產油能力達到最大化;因此,摻水量的大小與單井的日產油水平有著直接的關系。摻水量過大,對油井產生壓液、壓油現(xiàn)象,造成單井的混合液量、混合含水上升,油量下降;而摻水量過小,又造成回壓升高,光桿緩下的現(xiàn)象,影響油井的正常生產。通過對其他井進行驗證得出相同結論,并發(fā)現(xiàn)同一油井不同生產階段對摻水量的需求也不同,故摻水量是否合理直接影響泵上摻水稠油井開發(fā)的效果。
由于泵上摻水稠油井工作參數(shù)不合理,造成堵管線、油井停井、躺井等,影響油井正常生產,導致躺井率高,采油時率下降,給安全生產帶來不利影響。
針對影響泵上摻水稠油井開發(fā)的主要因素,注采管理401站技術、管理人員和崗位工人提出并實施了“優(yōu)化泵上摻水稠油井工作參數(shù),改善開發(fā)效果的對策”,制定了針對性改進措施。
3.1控制摻水溫度
根據(jù)九區(qū)稠油黏度-溫度曲線,68℃為九區(qū)稠油的拐點溫度,即為最合適的摻水溫度。為確保每口單井都盡可能調整到合適的摻水溫度,經過負荷計算,對加熱爐投用位置和能力進行重新配置,于2015年1月中旬對摻水工藝流程進行改造,停運摻水站的1臺加熱爐,并在較遠的8口單井上設單井加熱爐(圖2)。
圖2 改進后摻水工藝流程
從改造后的摻水工藝流程看,九區(qū)摻水站的2臺加熱爐,經加熱后溫度達到60℃,單井加熱爐加壓到達計量站經過再次加熱達到75℃,到達較近的單井溫度達到69℃,較遠的單井經過單井加熱爐的再次加熱也達72℃;從而保證了每口單井的摻水溫度都達到(70±2)℃,并將其作為各班組強令性指令執(zhí)行,使原來處于拐點溫度以下的18口摻水溫度均達到拐點溫度以上,使原來6口超過75℃以上的井調整到(70±2)℃,確保了井口摻水溫度全部達到拐點溫度以上,保證摻水井的正常生產,實現(xiàn)了經濟高效摻水。
3.2 合適的單井摻水量
從調查統(tǒng)計中得知,同一油井不同生產階段對摻水量的需求有較大差異。蒸汽吞吐井燜井一段時間后,其油層剖面可分為熱水帶、熱油帶、冷油帶(圖3)。
圖3 燜井后油層剖面示意圖
隨著稠油井吞吐周期的遞增,稠油井注汽下泵開抽后排水階段延長,產水量增加,峰值采油階段縮短,產油量下降,衰減采油階段延長,產油量增加。因此,采取了結合單井井況分階段合理調節(jié)摻水量,分3個階段進行摻水量的優(yōu)化,摸索出合適的單井摻水量。
1)注汽下泵后開抽階段。開井生產階段,由于熱水帶中基本上是水,生產初期表現(xiàn)為出水而不出油;因此,只需開井前,選用較大排量的水進行反洗井,待井筒內的死油完全替出后開井生產。此時主要是排水階段,不需要摻水生產,待油井出完水后再摻水生產。
2)含水下降,產油量上升及峰值采油階段。排水階段結束后,熱水帶即消失,油層里只有熱油帶和冷油帶(圖4)。出油初期,考慮到主要是熱油帶出油,溫度較高,采用地面摻水伴輸即可。隨著流體的產出,帶出部分熱量,溫度逐漸降低,含水逐漸下降,此時應采用泵上摻水生產。
圖4 油層剖面示意圖
為了尋求合適的摻水量,進行了摻水調節(jié)試驗,摸索出最合理的摻水量。摻水量越大,循環(huán)量越大,混合液的溫度越高,但同時會增加運行成本。在保證高黏度原油正常生產的前提下盡可能的小。在5口井上進行試驗,摸索出單井最佳摻水量。試驗中發(fā)現(xiàn)摻水量與產量直接相關(表3),摻水量合理可最大限度地發(fā)揮地層產能,提高日產水平。
表3 摻水量與產量對應
經過反復的試驗總結,得出了合理的摻水量經驗公式,即
式中:Q——摻水量,m3/d;
μ——原油黏度,mPa·s。
3)采油量衰減階段隨著熱油帶逐漸減小,主要是冷油帶生產(圖5)。
圖5 油層剖面示意圖
此階段單井采油量逐漸衰減,單井的含水上升速度加快。此時要提高摻水溫度,采取擠降黏劑等措施以單井摻水量的20%~25%逐漸下調摻水量,延緩含水的上升速度。
注采管理401站技術、管理人員和崗位工人,將優(yōu)化泵上摻水稠油井工作參數(shù)的做法在九區(qū)稠油井上推廣,并進行了規(guī)范管理,取得了較好的效果。
1)嚴格控制摻水溫度在(70±2)℃范圍內,納入制度化管理,與班組達標升級管理掛鉤。
2)因井制宜,確定合理的單井摻水量,建立單井摻水臺帳,實現(xiàn)摻水效果最佳化。
3)根據(jù)摻水結構調整的實踐,將其標準化,制定九區(qū)稠油開發(fā)摻水管理規(guī)范,形成制度化、規(guī)范化管理。
經過對泵上摻水稠油井工作參數(shù)的優(yōu)化,九區(qū)稠油開發(fā)效果明顯改善,稠油產量上升,摻水成本明顯下降,且有效消除了冬季安全生產隱患。主要表現(xiàn)在以下5方面:
1)取得了良好的增油效果。工作參數(shù)優(yōu)化后,由于桿斷、桿緩下造成的躺井與優(yōu)化前相比減少12口,油井產量由優(yōu)化前的186 t/d上升到248 t/d,增油62 t/d,含水由原來的86.3%下降到79.6%,下降5.7百分點,累計增油1850 t。
2)有效降低了摻水量。九區(qū)摻水量由原來的1263 m3/d下降到1018 m3/d,降低了245 m3/d,有效降低了摻水成本。截至2015年12月底,累計節(jié)省摻水量2.3×104m3,實現(xiàn)了九區(qū)稠油井泵上摻水開發(fā)的增產增效。
3)降低了稠油井躺井率,提高了采油時率。泵上摻水稠油井躺井率由原來的8.4%下降到5.1%,降低了3.3百分點;采油時率由原來的94.5%提高到96.8%以上,提高了2.3百分點。
4)取得了較好的經濟效益。增油、降本效果比較明顯,稠油產量上升,摻水成本明顯下降。累計增油1850 t,累計節(jié)約摻水量2.3×104m3,摻水成本由原來的1263 m3/d下降到1018 m3/d。目前摻水成本為3.6元/m3,扣除投入改造成本9.4萬元,共取得經濟效益54.38萬元。
5)取得較好的社會效益。根據(jù)摻水工作參數(shù)調整的實踐,將其標準化,制定了九區(qū)稠油開發(fā)摻水管理規(guī)范,形成制度化、規(guī)范化管理,使員工有了摻水操作規(guī)范,大大降低了職工的勞動強度;同時,消除了安全生產隱患。通過工藝改造、工作參數(shù)的調整,減少了堵管線、油井停井、躺井等現(xiàn)象及安全生產故障的發(fā)生,降低了油井躺井率,提高了生產時率,確保了原油生產的順利進行。
[1]萬仁溥,羅英俊.稠油熱采工程技術[M].北京:石油工業(yè)出版社,1996:35-38.
[2]陳德春,薛建泉,孟紅霞,等.稠油井油套環(huán)空泵上摻水降黏舉升工藝[J].河南石油,2003,5(4):55-58.
[3]王文馭,李林祥,程天閣.泵上摻水技術在孤東油田稠油開采中的試驗和應用[J].特種油氣藏,2000,4(2):30-36.
(編輯 王艷)
我國全面實施節(jié)能低碳認證認可制度
從國家認監(jiān)委獲悉,“十二五”時期,我國已全面建立實施節(jié)能低碳認證認可制度,截至2015年10月底,累計頒發(fā)各類節(jié)能低碳認證證書5.9萬余張,比“十一五”末增長6倍。僅節(jié)能產品認證一項,2010年至2014年獲證產品累計實現(xiàn)節(jié)能量折合標準煤1.83×108t,就減少二氧化碳排放4.57×108t。為我國積極應對氣候變化、實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展提供了有力支撐。
我國按照國際通行規(guī)則建立了節(jié)能低碳認證認可制度,形成了包括節(jié)能產品認證、低碳產品認證、森林認證、能源管理體系認證、碳排放量審定核查以及相關合格評定機構認可在內,適應我國產業(yè)結構特點和節(jié)能減排目標需求的認證認可體系,并應用于碳排放權交易市場試點、低碳城市創(chuàng)建等項目,在低碳認證認可技術研發(fā)、制度建設、支撐國家政策目標、服務政府監(jiān)管等方面走在國際前列。
聯(lián)合國開發(fā)計劃署官員評價,中國構建的碳排放和碳減排認證認可制度不僅適用于中國,對其他國家也頗具參考價值。我國通過開展節(jié)能低碳認證認可,顯著提升了相關企業(yè)及產品的能效和減排效率,激發(fā)了企業(yè)應用節(jié)能減排先進管理技術的積極性,引導了綠色低碳生產和消費模式,增強了政府部門的政策調控和監(jiān)管能力,促進了節(jié)能減排控制目標的落實,產生了巨大的社會經濟和生態(tài)效益。截至2015年10月底,共頒發(fā)節(jié)能產品認證證書56740張、低碳產品認證證書981張、能源管理體系認證證書1373張,證書總數(shù)比上年同比增長10.5%。
來源:經濟日報
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.04.015
2015-12-03
石志香,高級工程師,1996年畢業(yè)于勝利油田技術學校(采油工程專業(yè)),從事油田開發(fā)技術工作,E-mail:shizhiaiang. slyt@sinopec.com,地址:山東省東營市孤東采油廠采油管理四區(qū),257237。