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      淺談PACK捆包150段問題解析及破片改善

      2016-12-31 00:00:00林連琨
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年12期

      摘 要:捆包機(jī)器人作為出貨最主要的設(shè)備,因來料問題和設(shè)備問題導(dǎo)致設(shè)備經(jīng)常宕機(jī),嚴(yán)重影響出貨。文章首先介紹了捆包機(jī)器人的歷史和在生產(chǎn)過程中問題及解決的辦法,在對設(shè)備改造后設(shè)備完全能保證出貨的需求。

      關(guān)鍵詞:捆包機(jī)器人;150段TRAY;同步帶輪

      PACK顧名思義就是捆包的意思,是自動化設(shè)備必不可缺的設(shè)備,是自動化生產(chǎn)線最后一道捆包我們的產(chǎn)品1800*1500的玻璃,而150段TRAY則可以一拖TRAY裝進(jìn)150枚玻璃,正常我們捆包的TRAY是60段TRAY,一拖里放60枚玻璃,使用150段TRAY的好處就是提升產(chǎn)量及效率。捆包機(jī)器人是由首鋼莫托曼機(jī)器人有限公司制造并安裝調(diào)試,是一種關(guān)節(jié)型機(jī)器人是由中國首鋼和日本株式會社安川電機(jī)共同投資,是專業(yè)從事工業(yè)機(jī)器人及其自動化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及銷售的中日合資公司。自1996年8月成立以來,始終致力于中國機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其產(chǎn)品遍布汽車、摩托車、家電、液晶、環(huán)保等行業(yè),在提高制造業(yè)自動化水平和生產(chǎn)效率方面,發(fā)揮著重要作用。

      1 捆包機(jī)器人作業(yè)過程中問題點(diǎn)

      在最初捆包150段的時(shí)候問題頻出,最開始的時(shí)候機(jī)器人手臂會取兩個(gè)TRAY,經(jīng)常要調(diào)整機(jī)器人點(diǎn)位,后來我們在手臂上加裝固定裝置,徹底解決取兩個(gè)TRAY的問題,之后在做150段的時(shí)候主要又表現(xiàn)以下三個(gè)主要問題:

      (1)在捆包150段的時(shí)候由于150段上蓋較重,加上在取上蓋的時(shí)候有幾個(gè)夾爪未完全夾住TRAY里,導(dǎo)致在取得過程中上蓋掉落,機(jī)器人手臂正好杠在了TRAY上,手臂一邊高一邊低,事后我們調(diào)整了點(diǎn)位,但由于偏的太多導(dǎo)致救不回來,150段包不起來,我們把機(jī)器人拿起上蓋的點(diǎn)位進(jìn)行了調(diào)整后正常生產(chǎn),正常做60段TRAY,針對以上問題我們做了如下改善,該技術(shù)在PACK六軸機(jī)器人手臂邊氣缸上安裝固定機(jī)構(gòu),以及在針對破片的問題上做出的改善方案。導(dǎo)致問題的原因有兩點(diǎn):a.來料時(shí)TRAY就會有歪斜,整個(gè)TRAY看起來像是彎的,在取的時(shí)候未完全插進(jìn)TRAY里,導(dǎo)致上蓋掉落;b.夾爪在夾TRAY的時(shí)候兩邊的余量不多,所以不能有很大的偏差,否則只要TRAY盤偏一點(diǎn)就會導(dǎo)致上蓋滑落;對策是點(diǎn)位重新調(diào)整了一下,讓夾爪兩邊正好能夾進(jìn)TRAY里,把機(jī)器人速度調(diào)慢,保證做60段的時(shí)候不出問題,如要做150段的話,只有更換機(jī)器人手臂;在加裝過固定機(jī)構(gòu)后,徹底解決以上問題,明顯提升生產(chǎn)效率,確保按時(shí)出貨。

      (2)在捆包機(jī)器人在正常生產(chǎn)時(shí),T軸手臂突然歪斜,隨后對機(jī)器人點(diǎn)位進(jìn)行了調(diào)整,但在做了一段時(shí)間后又報(bào)同樣的警,打開機(jī)器人手臂上面板后我們發(fā)現(xiàn)原來是固定機(jī)器人T軸的同步帶輪上的螺絲松動,才導(dǎo)致點(diǎn)位偏移,之后我們將螺絲上緊后并在螺紋上涂了點(diǎn)螺紋膠,確保螺絲不會再次掉落,如果要解決根本問題的話只有把連接T軸的連接桿換掉。

      (3)在出貨給客戶時(shí),發(fā)生了破片,導(dǎo)致破片的主要原因是因?yàn)榛逡呀?jīng)偏出TRAY盤邊緣,下一個(gè)TRAY直接壓上來導(dǎo)致破片,對此我們采取了臨時(shí)對策每20層看一次點(diǎn)位。

      2 捆包機(jī)器人作業(yè)問題原因分析及解決方案

      六軸機(jī)器人Rz軸偏移可能是T軸減速機(jī)壞導(dǎo)致位置偏移,因?yàn)檎2簧想姷那闆r下應(yīng)該是推不動機(jī)器人手臂的,但是PAK2六軸機(jī)器人手臂能推動。

      結(jié)論:在拆下連接T軸電機(jī)的蓋子的時(shí)候我們發(fā)現(xiàn)不是T軸的問題,而是根據(jù)連接T軸的手臂能轉(zhuǎn)動,我們接著往下找原因,在T軸同步帶輪發(fā)現(xiàn)螺絲掉落最終導(dǎo)致Rz軸偏移,重新在螺絲上涂上密封膠后上緊后正常。

      3 捆包機(jī)器人破片解決方案及措施

      針對破片問題,我們制定以下方案:

      (1)在六軸機(jī)器人夾爪的一側(cè)加墊片,使一側(cè)的夾爪完全夾緊TRAY,確保以一側(cè)作為基準(zhǔn),再把氣缸速度調(diào)快,固定TRAY在夾爪一側(cè)位置;

      (2)找到程序ST4-G-1把VJ=I058基板抬起速度改為2000,把速度放慢,緩緩將TRAY抬起來,不管0.5或0.7的基板都保證基板在TRAY里的位置不發(fā)生偏移。

      在調(diào)整完點(diǎn)位之前和調(diào)整點(diǎn)位之后進(jìn)行了對比結(jié)果如下:

      調(diào)整前:

      (1)7月1日150段TRAY試投2托TRAY ID:UPPAC002 slot:1層2層20層 21層61層120層調(diào)整點(diǎn)位 UPPAB001 slot:2層20層40層41層100層121層149層調(diào)整點(diǎn)位。

      (2)7月2日150段TRAY試投2托,TRAY ID:UPPAA014 slot:20層41層60層61層121層140層調(diào)整點(diǎn)位 UPPAB035 slot:60層80層81層100層101層130層調(diào)整點(diǎn)位。

      (3)7月3日150段TRAY試投2托,TRAY ID:UPPAA005 slot:21層61層80層100層101層120層121層調(diào)整點(diǎn)位 UPPAB037 slot:1層20層21層80層81層121層調(diào)整點(diǎn)位。

      調(diào)整后:

      (1)7月8日150段TRAY試投2托TRAY ID:UPPAB017 slot:20層 21層調(diào)整點(diǎn)位 UPPAC010 slot:未調(diào)整點(diǎn)位。

      (2)7月9日150段TRAY試投2托,TRAY ID:UPPAB019 slot:20 40 60 61層調(diào)整點(diǎn)位 UPPA9005 slot:60層調(diào)整點(diǎn)位。

      (3)7月10日150段TRAY試投2托,TRAY ID:UPPAA020 slot:21 61 120層調(diào)整點(diǎn)位UPPAA006 slot:1 20 21 80 81調(diào)整點(diǎn)位。

      通過以上試投結(jié)果證明在做過改善之后效果比較明顯,調(diào)整完點(diǎn)位后明顯減少調(diào)整點(diǎn)位的概率,基板在TRAY里的位置也基本在正中,減少了人工看片,大大提升了產(chǎn)量,破片率也慢慢降低,徹底解決了以前包裝150段TRAY的時(shí)候需每20層看一次點(diǎn)位。

      4 結(jié)束語

      通過以上的改造達(dá)到了以下的要求:可達(dá)到量產(chǎn)的需求,解決了每20層看一次點(diǎn)位,滿足出貨的需求,提升了整線的捆包效率及稼動率。

      參考文獻(xiàn)

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      [5]任嘉卉,劉念萌.形形色色的機(jī)器人[M].科學(xué)出版社,2005.

      作者簡介:林連琨(1987,5-),男,江蘇南京人,南京中電熊貓液晶材料科技有限公司制造部搬送科工程師,從事自動化生產(chǎn)線機(jī)器人的維護(hù)與保養(yǎng)。

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