摘 要:云浮發(fā)電廠#5、6機組空側(cè)密封油出油溫度長期超溫,文章通過對空側(cè)密封油冷卻系統(tǒng)存在問題進行分析,經(jīng)過查閱資料對冷卻系統(tǒng)進行了改造,達到了增強冷卻效果和節(jié)約氫氣消耗的目的,使得機組安全性和經(jīng)濟性都得到了提高。
關(guān)鍵詞:空側(cè)密封油;冷卻系統(tǒng);溫度;補排氫
云浮電廠#5、6機為2x300MW機組,位于廣東云浮,地處亞熱帶,夏季白天平均溫度30℃以上。自2010年投產(chǎn)以來,#5、6發(fā)電機空側(cè)密封油冷油器出口油溫長期超溫運行,在夏天時最高溫度達到58.4℃,比設(shè)計值要求的38-49℃高出比較多。
1 改造前存在問題
由于運行和設(shè)計方面的問題,#5、6機密封油系統(tǒng)主要存在以下幾方面問題:
(1)經(jīng)對系統(tǒng)全面檢查,空側(cè)密封油兩臺冷油器已經(jīng)全部投入,冷卻水已經(jīng)開至最大,均無法降低空側(cè)密封油溫度。
(2)密封油溫度較高時會造成密封瓦的溫度偏高,影響密封油的冷卻、潤滑效果。
(3)密封油溫度較高時,密封油吸入溶解的氣體就多,影響發(fā)電機內(nèi)的氫氣純度。
2 改造方案的實施
據(jù)有關(guān)研究表明,隨著發(fā)電機密封油溫度的升高,油吸附氣體的能力逐漸增加,50℃以上的回油大約可吸收8%容積的氫氣和10%容積的空氣。所以密封油溫度高,發(fā)電機內(nèi)氫氣的純度難以保證,為了保證發(fā)電機內(nèi)氫氣的純度,運行值班員要頻繁的補排氫氣。因此為了減少氫氣消耗,增加機組運行的安全經(jīng)濟性,云浮電廠對密封油系統(tǒng)進行了改造。
(1)利用檢修機會全面檢查密封油系統(tǒng),檢查冷油器鋼管是否結(jié)垢,設(shè)法清除干凈,提高熱交換效率。但經(jīng)過多次機組停運后對空側(cè)密封油冷卻器進行清理后,機組再次啟動,空側(cè)密封油冷卻器的出口油溫下降不明顯。
(2)對冷油器的熱交換面積進行評估,檢查是否足夠,是否有必要增大密封油冷油器的熱交換面積。經(jīng)過查找資料,了解空側(cè)密封油冷卻器的熱交換容量是97kW,由于經(jīng)過多次機組停運后清洗,密封油溫度沒有明顯下降,因此判斷為空側(cè)密封油冷卻器熱交換容量偏小,導(dǎo)致冷卻能力差,為了提高冷卻效果,經(jīng)過專業(yè)討論,決定對#5、6機發(fā)電機的空側(cè)密封油冷油器進行改造。將空側(cè)密封油冷卻器熱交換容量改為120kW的冷油器。
3 改造前后效果對比
以7、8月份氣溫較高的兩個月來對比,改造前后補排氫次數(shù)和空側(cè)密封油最高溫度。
改造之前:在2013年#6機在7月份和8月份補排氫次數(shù)分別是10次和15次,空側(cè)密封油最高溫度是57.3℃和58.4℃。
改造之后:在2014年#6機在7月份和8月份補排氫次數(shù)分別是0次和1次,空側(cè)密封油最高溫度是44.9℃和45.3℃。
在2015年#6機在7月份和8月份補排氫次數(shù)分別是5次和3次,空側(cè)密封油最高溫度是44.3℃和48.7℃。
具體對比數(shù)據(jù)如下表1至表3。
表1 改造前#6發(fā)電機補氫次數(shù)和最高油溫
表2 改造后#6發(fā)電機補氫次數(shù)和最高油溫(2014年)
表3 改造后#6發(fā)電機補氫次數(shù)和最高油溫(2015年)
由以上數(shù)據(jù)可以看出,空側(cè)密封油冷卻器改造后,發(fā)電機補排氫次數(shù)每月約下降了10次,空側(cè)密封油溫溫度最高值下降了約12℃,能保證空側(cè)密封油溫度在設(shè)計值要求的38-49℃范圍內(nèi)。
4 改造后的效果及效益
(1)改造后,發(fā)電機補排氫的次數(shù)在最熱的月份下降了10次左右。大幅減少運行值班員對發(fā)電機補排氫氣操作的風(fēng)險,同時也降低氫氣的消耗量。2013年#6發(fā)電機補排次數(shù)為63次,2014年補排次數(shù)為11次,2014年比2013年減少補排氫次數(shù)為52次,按照每次補排氫氣量約20立方米來計算,52×20=1040立方米。按照化學(xué)制氫機額定每小時出力為5立方米,要制出1040立方米氫氣的時間是1040/5=208小時,制氫機的每小時功率是25kW,25×208=5200kW。按照這樣計算,C廠兩臺機一年因少補排而少啟動制氫機節(jié)約的電量約10000度kW。
(2)改造后,發(fā)電機空側(cè)密封油溫度在設(shè)計值要求的38-49℃范圍內(nèi),保證了發(fā)電機內(nèi)氫氣純度,確保了發(fā)電機安全運行。
由此可見,冷卻系統(tǒng)的改造費用低,改造后的效果卻非常明顯,提高了機組運行的安全性和經(jīng)濟性。
參考文獻
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