喬曉平,任玲兵
(山西潞安煤基清潔能源有限責(zé)任公司,山西 長治 046204)
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鐵碳微電解/膜生物反應(yīng)器工藝在煤制油廢水處理中的應(yīng)用
喬曉平,任玲兵
(山西潞安煤基清潔能源有限責(zé)任公司,山西 長治 046204)
將傳統(tǒng)的水處理設(shè)施改造成為以鐵碳微電解/膜生物反應(yīng)器處理廢水工藝,通過中試研究了鐵碳微電解/膜生物反應(yīng)器在高效處理煤制油廢水中的應(yīng)用。結(jié)果表明,鐵碳微電解/膜生物反應(yīng)器與傳統(tǒng)水處理技術(shù)相比具有很大的優(yōu)勢,采用這種物理化學(xué)、生物化學(xué)相結(jié)合的方法處理煤制油廢水是一種行之有效的新工藝,而且經(jīng)濟(jì)性更好。
鐵碳微電解;膜生物反應(yīng)器;煤制油廢水處理
隨著全球化石能源的開發(fā),石油資源的需求和開采與日俱增。按照目前世界石油的平均開采速度,地球上石油的開采時間將不足40年。煤制油作為一種以煤代油或者緩解石油供需的煤基清潔能源技術(shù),近年來,被世界發(fā)達(dá)國家及少數(shù)發(fā)展中國家廣泛研究。據(jù)預(yù)測,到2020年,我國的煤制油產(chǎn)能將達(dá)到3 000萬t以上規(guī)模。然而,煤制油過程廢水產(chǎn)量大、處理難度大、成本高,為煤制油技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用帶來了巨大的挑戰(zhàn)[1-2]。
山西潞安煤基清潔能源有限公司發(fā)揮自身獨特優(yōu)勢,由煤炭開采向煤炭深度轉(zhuǎn)化,由棄采高硫煤轉(zhuǎn)化成為煤基清潔油品和化學(xué)品,使產(chǎn)品附加值倍增的同時實現(xiàn)了煤炭的高效、清潔利用。公司積極響應(yīng)國家能源利用和環(huán)境保護(hù)在環(huán)保方面的方針和政策,投巨資不斷進(jìn)行技術(shù)改造,最大程度使三廢達(dá)標(biāo)排放,實現(xiàn)“零排放”。本文以山西潞安煤基清潔能源有限公司廢水處理技術(shù)改造為研究項目,通過對出水水質(zhì)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)出水水質(zhì)指標(biāo)完全符合廢水回用處理的進(jìn)水水質(zhì)要求。
污水處理站廢水處理系統(tǒng)主要處理氣化廢水、合成廢水以及其他生產(chǎn)廢水,目的是除去廢水中的烴類物質(zhì)、有機(jī)化合物、氰化物和懸浮物等。分析發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有傳統(tǒng)的廢水處理工藝效果不理想,不能滿足后續(xù)廢水回用處理的進(jìn)水水質(zhì)要求,需要充分利用現(xiàn)有設(shè)施對水處理系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)優(yōu)化改造。
本單元處理規(guī)模600 m3/h,設(shè)置兩系列。采用隔油—一級氣浮—二級氣浮工藝進(jìn)行處理。
2.1 原有工藝現(xiàn)狀
公司在用水中遵循“減量化、分級利用、一水多用、處理回用“的原則,廢水實施采用“分質(zhì)緩存、分質(zhì)處理、處理后凈水回用”方法,達(dá)到降低新鮮水消耗、減少廢水排放對周邊環(huán)境影響的目的。根據(jù)設(shè)計采用了隔油—氣浮—生化的傳統(tǒng)老三套工藝,基本能夠滿足廢水排放標(biāo)準(zhǔn)要求,但難以滿足后續(xù)廢水回用處理的進(jìn)水水質(zhì)要求。
2.2 原工藝存在的問題
2.2.1 混凝氣浮部分功能失效
由于廢水處理要達(dá)到回用的標(biāo)準(zhǔn),所以廢水中含有的焦油、復(fù)合芳香烴等溶解性難降解有機(jī)物處理率就得大大提高。通過原先工藝處理發(fā)現(xiàn),廢水中CODCr值2 000 mg/L~3 100 mg/L,BOD5濃度低,BOD5/CODCr≈0.1,生化系統(tǒng)處理效果差。
2.2.2 氣浮前PAC混凝處理效果不佳
廢水氣浮前,PAC混凝劑的混凝沉降作用CODCr去除率在8%左右,且BOD5濃度無變化,并導(dǎo)致氣浮作用失效,出水CODCr值不符合后續(xù)廢水回用處理進(jìn)水的標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.2.3 二沉池不能發(fā)揮作用
由于公司規(guī)模較大,廢水處理設(shè)施的基建安裝到全廠試運行經(jīng)歷了很長一段時間,雖然期間及時組織開展了維護(hù)工作,但由于廢水水質(zhì)回用標(biāo)準(zhǔn)高于排放標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致生化系統(tǒng)壓力增加,出現(xiàn)了活性污泥膨脹、松散等情況,二次沉淀之后出水SS濃度甚至高于排放標(biāo)準(zhǔn),難以滿足回用處理中進(jìn)水的要求。
針對原有廢水處理工藝的現(xiàn)狀及存在問題,公司利用原有設(shè)施,提出了以鐵碳微電解/膜生物反應(yīng)器為核心的改造工藝,并進(jìn)行了中試實驗。在隔油處理工序和混凝曝氣工序之間增加鐵碳微電解工藝環(huán)節(jié),將鐵碳微電解處理設(shè)備置于二沉池內(nèi),并在一級生化反應(yīng)池末端增加MBR膜生物反應(yīng)器,利用鐵碳微電解作用升高pH值,節(jié)省堿用量,同時利用了鐵氫氧化物的混凝作用,提高了曝氣有效率,改善了廢水可生化性能,再經(jīng)回用水處理系統(tǒng)處理后達(dá)到回用的標(biāo)準(zhǔn)。
3.1 改造工藝
3.1.1 隔油后廢水鐵碳微電解工藝預(yù)處理
針對廢水氣浮混凝藥劑處理效果差的問題,對隔油后廢水進(jìn)行鐵碳微電解預(yù)處理[3]。酸性條件下,鐵和碳之間電極電位差形成了微電池,從而可有效脫除廢水中的極性有機(jī)污染物。公司廢水pH≈4~5,處于鐵碳微電解工藝的最佳pH值范圍,且附近有鐵加工廠,能夠獲得廉價廢舊鐵屑,同時也節(jié)省了運輸成本[4]。鐵碳微電解處理后,廢水pH值上升到8左右,生成的Fe(OH)2在該pH值下能夠自行混凝,預(yù)處理后再通過氣浮裝置,能夠顯著提高CODCr的脫除率,廢水的可生化性也得到了進(jìn)一步改善。
3.1.2 SS的MBR膜生物反應(yīng)器處理工藝
MBR膜生物反應(yīng)器將膜組件和活性污泥相結(jié)合,近些年,在污水處理工藝升級改造中的應(yīng)用十分廣泛,SS脫除率很高[5]。使用MBR膜生物反應(yīng)器處理煤制油廢水能夠顯著減小二沉池的占地面積,在生化反應(yīng)池末端增設(shè)膜生物反應(yīng)器,曝氣風(fēng)機(jī)風(fēng)量足夠的情況下無需再增加額外曝氣裝置[6]。
3.1.3 部分二沉池用作鐵碳微電池反應(yīng)地
為了貫徹原能源部關(guān)于節(jié)能文件的精神,公司優(yōu)化了全廠的工藝總平面布置,不同的工藝構(gòu)筑物之間距離很短。為了進(jìn)一步節(jié)省占地,可將二沉池的一部分作為鐵碳微電池反應(yīng)地。
3.2 中試試驗
為了觀察該改造方案的處理效果,公司在水處理車間進(jìn)行了5 m3/h中試試驗。
3.2.1 設(shè)備改造
1) 鐵碳微電池
Φ2.0 m×3.5 m,V=10 m3,鋼材質(zhì)板,內(nèi)襯防腐PVC,填充8 t鐵屑。
2) 脫氨塔
Φ3.0 m×4.5 m,HRT=6 h,玻璃鋼材質(zhì),內(nèi)部填充1套填充纖維,配備1用1備2臺離心風(fēng)機(jī)。
3) 氣浮裝置
使用鋼制溶氣氣浮機(jī),5 m3/h處理能力成套設(shè)備。
4) 生化反應(yīng)池
一級生化反應(yīng)池2.5 m×6.0 m×2.5 m,HRT=6 h,不銹鋼材質(zhì),配備1用1備2臺離心風(fēng)機(jī)。
MBR膜生物反應(yīng)器池尺寸同一級生化反應(yīng)池,鋼材質(zhì),MBR膜片MBR-20共40片,配1用1備2臺自吸泵、1臺反吸泵。
3.2.2 改造后工藝流程
選擇調(diào)節(jié)罐出水作為中試用水,即隔油池出水,pH≈4~5,酸性,為鐵碳微電解最佳pH值范圍,接受鐵碳微電解工藝處理,提升廢水可生化性能。鐵碳微電解處理后,廢水送入脫氨裝置,調(diào)整pH上升為堿性。因為經(jīng)過了鐵碳微電解后對廢水中的酸起到了一定的中和作用,所以能夠顯著降低堿的用量,從而節(jié)省成本。脫氨處理后,廢水送入混凝氣浮池,F(xiàn)e(OH)2、Fe(OH)3的絮凝作用顯著增強(qiáng)了混凝氣浮池對廢水中CODCr的脫除率,絮凝劑的用量也更小。氣浮混凝結(jié)束之后,廢水送入一級生化池和MBR膜生物反應(yīng)器進(jìn)行生物降解。
3.2.3 出水水質(zhì)
中試出水水質(zhì)見表1。
表1 中試出水水質(zhì)
3.3 經(jīng)濟(jì)性分析
3.3.1 投資規(guī)模
MBR膜生物反應(yīng)器總投資規(guī)模15萬元,鐵碳微電解系統(tǒng)1萬元。
3.3.2 運行費用
5 m3/h規(guī)模中試,堿、脫氨、膜清洗劑、鐵屑平均費用0.25元/m3,潛污泵、自吸泵和風(fēng)機(jī)耗電量1.4元/m3,水及人工費分別為0.06元/m3、0.2元/m3,總處理費用1.73元/t。改造后,水處理節(jié)省了PAC費用,車間曝氣裝置風(fēng)量滿足需求,無需額外增加曝氣裝置,節(jié)省了一筆較大的投資。
中試試驗證明,鐵碳微電解-膜生物反應(yīng)器廢水處理工藝在煤制油廢水處理中的應(yīng)用不僅滿足了廢水排放標(biāo)準(zhǔn)要求,而且為后期的廢水回用達(dá)標(biāo)奠定了基礎(chǔ),顯著提高了煤制油廢水中難降解石油組分的可生化性能,節(jié)省了混凝和pH調(diào)節(jié)的藥劑用量,廢水處理成本經(jīng)濟(jì)性較優(yōu),在煤制油廢水處理中有很大的應(yīng)用前景。
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The application of iron-carbon micro-electrolysis/membrane bioreactor process in coal-to-oil wastewater treatment
QIAO Xiaoping, REN Lingbing
(Shanxi Lu’an Coal-Based Clean Energy Co., Ltd., Changzhi Shanxi 046204, China)
Traditional waster treatment facilities are transformed into iron-carbon micro-electrolysis/membrane bioreactor wastewater treatment process. This paper studies the application of iron-carbon micro-electrolysis/membrane bioreactor in high effective coal-to-oil wastewater. Results show that compared with the traditional water treatment technology, iron-carbon micro-electrolysis/membrane bioreactor has great advantage. By adopting the combination of the physical and chemical, biological, chemical methods of coal-to-oil wastewater treatment is a new effective and more economical technique.
iron-carbon micro-electrolysis; membrane bioreactor; coal-to-oil wastewater treatment
2016-06-13
喬曉平,女,1987年出生,2009年畢業(yè)于太原科技大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),助理工程師。研究方向:煤制油環(huán)保。
環(huán)境保護(hù)
10.16525/j.cnki.cn14-1109/tq.2016.05.34
X703
A
1004-7050(2016)05-0108-03