梁繼明
(天津鋼管集團(tuán)股份有限公司天津300301)
燒結(jié)余熱回收利用及效益分析
梁繼明
(天津鋼管集團(tuán)股份有限公司天津300301)
本文論述了鋼管公司燒結(jié)環(huán)冷余熱回收利用分析,通過對燒結(jié)機(jī)余熱資源的回收,提高能源利用效率,降低一次能源消耗。項目采用合同能源管理模式,減少流動資金占用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,并為后續(xù)合理能源管理項目的實(shí)施打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
燒結(jié)余熱;回收利用;合同能源
隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展,人類社會活動消耗了大量能源。我國以化石燃料為主的能源消耗結(jié)構(gòu),既是不可持續(xù)的,又給環(huán)境帶來了一系列的重大影響。尤其是近幾年來被人們所熟知的“霧霾”天氣,給人們的健康帶來危害的同時,也社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加了負(fù)擔(dān)。節(jié)能減排是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然途徑,研究開發(fā)新技術(shù),充分利用現(xiàn)有工業(yè)過程中的廢氣、廢熱,提高余熱資源利用效率和品質(zhì)已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的必要手段之一。
在鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)工藝流程中,燒結(jié)工序的能耗僅次于煉鐵,占總能耗的10%~20%,其中50%左右的熱能被燒結(jié)煙氣和冷卻機(jī)廢氣帶走,沒有得到合理利用。燒結(jié)余熱利用有兩種方式:一是動力利用,即將熱能轉(zhuǎn)化為電或機(jī)械能;二是熱利用,即利用余熱來預(yù)熱、干燥、供熱、供暖等。目前,國內(nèi)對于燒結(jié)余熱的回收利用主要有余熱鍋爐回收生產(chǎn)蒸氣、發(fā)電,熱風(fēng)燒結(jié),保溫,預(yù)熱物料等方式。
天津鋼管集團(tuán)股份有限公司建設(shè)初期屬于特鋼企業(yè),以電爐、軋管、管加工工序?yàn)橹鞯亩塘鞒躺a(chǎn)企業(yè)。為適應(yīng)產(chǎn)品的市場需求,加快企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏,2005年,鋼管公司煉鋼生產(chǎn)配套建設(shè)一座105m2和一座1000m3的高爐,在煉鋼生產(chǎn)過程中加入鐵水,縮短電爐冶煉周期,以提高連鑄坯產(chǎn)量。
鋼管公司煉鐵區(qū)域配套建設(shè)的105m2燒結(jié)機(jī),設(shè)計作業(yè)率93.15%,利用系數(shù)為1.225t/m2·h,年生產(chǎn)105×104t成品燒結(jié)礦,滿足高爐75%燒結(jié)熟料入爐的需要。燒結(jié)車間為連續(xù)工作制,年工作365天,每天三班,每班八小時,車間主機(jī)年工作340天,日歷作業(yè)率為93.15%。燒結(jié)機(jī)配套140m2鼓風(fēng)環(huán)冷機(jī),環(huán)冷機(jī)共有20個風(fēng)箱,分成4組,分別由4臺風(fēng)機(jī)供風(fēng),每臺風(fēng)機(jī)風(fēng)量為201400m3/h,風(fēng)壓4012Pa。
燒結(jié)運(yùn)行過程中,環(huán)冷機(jī)對燒結(jié)礦進(jìn)行強(qiáng)制冷卻后廢氣帶走顯熱約可達(dá)燒結(jié)總熱耗的29%,因此回收此部分余熱廢氣可大大節(jié)約能源。改造前,燒結(jié)環(huán)冷機(jī)一段高溫?zé)煔庖徊糠掷脽釅翰钣晒艿垒斔偷綗犸L(fēng)罩內(nèi)進(jìn)行熱風(fēng)燒結(jié),另一部用于煤氣預(yù)熱。其他煙氣尚未利用,處于排空狀態(tài)。
3.1 燒結(jié)機(jī)環(huán)冷余熱改造內(nèi)容
環(huán)冷機(jī)I段廢氣溫度:320℃~380℃,II段廢氣溫度:220℃~260℃,將環(huán)冷機(jī)I段的高溫?zé)煔馔ㄟ^煙道先進(jìn)入重力除塵器,然后送入鍋爐的高溫?zé)煔膺M(jìn)口;II段的高溫?zé)煔馔ㄟ^煙道直接送入鍋爐的低溫?zé)煔膺M(jìn)口。燒結(jié)預(yù)熱自I段密封煙罩引出。環(huán)冷機(jī)I段、II段上部密封罩,環(huán)冷機(jī)整個下部進(jìn)風(fēng)箱及下部進(jìn)風(fēng)管道均在改造范圍之內(nèi),改造后的環(huán)冷密封由乙方維護(hù)。改造后環(huán)冷排礦溫度不大于120℃。
3.2 燒結(jié)機(jī)環(huán)冷余熱改造工藝技術(shù)方案
本項目燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收采用熱風(fēng)全循環(huán)工藝,其技術(shù)特點(diǎn)是,在環(huán)冷機(jī)I段的高溫?zé)煔膺M(jìn)入余熱鍋爐前增設(shè)重力除塵器,環(huán)冷機(jī)I、II段高溫經(jīng)余熱鍋爐后全部返回環(huán)冷機(jī)I、II段風(fēng)箱,從而實(shí)現(xiàn)整個煙氣系統(tǒng)全循環(huán),無煙氣集中外排,與傳統(tǒng)工藝相比,既減少了粉塵對鍋爐換熱器、循環(huán)風(fēng)機(jī)葉片和煙氣管道的磨損,又降低了傳統(tǒng)工藝需部分煙氣外排引起的環(huán)保設(shè)施投入;通過改造,降低環(huán)冷機(jī)漏風(fēng)率,采用循環(huán)風(fēng)機(jī)后即調(diào)高了煙氣利用效率又保證環(huán)冷末端排礦溫度達(dá)標(biāo)。本項目燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收工藝系統(tǒng)圖如圖1。
圖1 結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收工藝系統(tǒng)圖
3.2.1 燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)
燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)由收集系統(tǒng)和循環(huán)系統(tǒng)兩個子系統(tǒng)構(gòu)成,系統(tǒng)采用循環(huán)方式,經(jīng)余熱鍋爐和風(fēng)機(jī)排出的煙氣全部至環(huán)冷機(jī)I、II段風(fēng)箱,燒結(jié)預(yù)熱自I段密封煙罩引出,煙氣無外排。
(1)收集系統(tǒng)
改造現(xiàn)有環(huán)冷機(jī)I段、II段密封煙罩,增設(shè)內(nèi)絕熱材料,并分成兩個相對獨(dú)立的區(qū)段,每個區(qū)段設(shè)置兩個放散管,放散管上設(shè)置三通管道并配置切換蝶閥。正常工作時,放散管切換閥關(guān)閉,至鍋爐的管道切換閥打開,煙氣導(dǎo)入鍋爐煙道;鍋爐檢修時,至鍋爐的管道切換閥關(guān)閉,啟動原燒結(jié)環(huán)冷機(jī)I、II段鼓風(fēng)機(jī),保證燒結(jié)生產(chǎn)。
環(huán)冷機(jī)I段的切換蝶閥將煙氣通過煙道先進(jìn)入重力除塵器,
余熱鍋爐采用立式布置,高溫?zé)煔鉀_刷過熱器、第一蒸發(fā)換熱面,將煙氣溫度降低到約250℃,再與低溫?zé)煔饣旌希缓鬀_刷第二、第三蒸發(fā)換熱面及省煤器,鍋爐換熱面采用螺旋翅片管立式布置。余熱鍋爐采用熱力除氧器。
余熱鍋爐配置定期排污擴(kuò)容器一個;余熱鍋爐使用壽命整體不低于15年,但不包括水冷壁管等部件;鍋爐輔機(jī)包括;一套組合式人工取樣裝置、兩臺鍋爐給水泵、兩臺除氧器泵、一臺15m3/h除氧器。然后送入鍋爐的高溫?zé)煔膺M(jìn)口;II段的切換蝶閥將煙氣通過煙道直接送入鍋爐的低溫?zé)煔膺M(jìn)口。
為保證余熱利用的有效生產(chǎn),環(huán)冷機(jī)風(fēng)箱應(yīng)相互隔離,從I段密封煙罩引管道與II段至鍋爐的管道連通,并在聯(lián)通管設(shè)置調(diào)節(jié)蝶閥,根據(jù)風(fēng)溫實(shí)時調(diào)節(jié)各段進(jìn)入鍋爐的風(fēng)量,保證鍋爐處于最佳工況。
從環(huán)冷機(jī)I段煙道來的高溫?zé)煔庖铃仩t高溫?zé)煔膺M(jìn)口,首先經(jīng)過過熱器段后與環(huán)冷機(jī)II段煙道來的中溫?zé)煔饣旌?,?jīng)蒸氣發(fā)生器段,至省煤器段,降至150℃左右出余熱鍋爐。
(2)循環(huán)系統(tǒng)
余熱鍋爐出口設(shè)鍋爐循環(huán)風(fēng)機(jī),循環(huán)風(fēng)機(jī)后設(shè)循環(huán)風(fēng)母管,循環(huán)風(fēng)支管上均設(shè)電動蝶閥;正常工況時,循環(huán)風(fēng)支管蝶閥開啟,將余熱鍋爐排出的煙氣回送至環(huán)冷機(jī)I、II段風(fēng)箱,此時原1、2號環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)停用作為備用風(fēng)機(jī),在鍋爐或循環(huán)風(fēng)機(jī)檢修時開啟。
由于正常運(yùn)行時,原1、2號環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)停用,故而其出口設(shè)置電動隔離蝶閥,以便運(yùn)行方式的切換。
(3)主要設(shè)備
(a)余熱鍋爐配置一臺循環(huán)風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)配套高壓電機(jī),以下為風(fēng)機(jī)及電機(jī)參數(shù),見表1。
表1 熱鍋爐循環(huán)風(fēng)機(jī)參數(shù)表
3.2.2 燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收熱力系統(tǒng)
燒結(jié)機(jī)余熱回收配套建設(shè)1臺單壓自然循環(huán)余熱鍋爐,余熱鍋爐采用雙通道進(jìn)氣,半露天布置方式。余熱鍋爐參數(shù)見表3。
表3 余熱鍋爐參數(shù)表
(b)重力除塵器一臺,其主要參數(shù)見表2。
表2 重力除塵器參數(shù)表
4.1 燒結(jié)機(jī)余熱回收利用經(jīng)濟(jì)效益
本項目利用燒結(jié)環(huán)冷機(jī)I、II段高溫?zé)煔庥酂峄厥眨戤a(chǎn)蒸氣量104400t/a。實(shí)現(xiàn)節(jié)能收益1879.2萬元。同時,運(yùn)營階段原環(huán)冷機(jī)1、2號風(fēng)機(jī)停用,將年節(jié)約電費(fèi)約355.6萬元。
燒結(jié)余熱回收系統(tǒng)投入運(yùn)行后年運(yùn)行軟水費(fèi)用253.44萬元,電費(fèi)453.6萬元,壓縮空氣費(fèi)1.08萬元,循環(huán)冷卻水費(fèi)1.8萬元。
項目投入運(yùn)行后,可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益1524.88萬元。
本項目采用合同能源管理模式,由中冶建研工程技術(shù)有限公司投資1600萬元完成項目建設(shè),并負(fù)責(zé)效益分享期內(nèi)(分享期為6年)的運(yùn)營。鋼管公司同中冶建研工程技術(shù)有限公司共享節(jié)能收益,分享期結(jié)束后,鋼管公司獲得全部設(shè)備資產(chǎn),并獨(dú)自分享節(jié)能效益。
4.2 燒結(jié)機(jī)余熱回收利用社會效益
燒結(jié)機(jī)余熱回收利用后,年產(chǎn)蒸氣量104400t/a。按照鋼管公司35t/h燃煤鍋爐生產(chǎn)效率,每生產(chǎn)1t蒸氣消耗153kg動力煤計算。燒結(jié)環(huán)冷余熱利用項目可減少燃煤消耗15980.85t,折合標(biāo)準(zhǔn)煤11415.12t。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)煤的煤質(zhì)(硫含量為1%;C轉(zhuǎn)化CO2的比率約為1:2.841;灰分按20%計算),項目投運(yùn)后可有效減少SO2、CO2等污染物排放量,見表4。
表4 工程節(jié)煤及污染物減排情況
燒結(jié)環(huán)冷余熱項目投入運(yùn)行后,在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的基礎(chǔ)上,也為鋼管公司后期繼續(xù)采用合同能源管理模式實(shí)施節(jié)能技改項目打下了良好基礎(chǔ),充分回收利用生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生的余熱資源,有效的降低了能源成本。
[1]同為群,欒穎.燒結(jié)余熱回收利用途徑探討[J].河南冶金, 2007(3).
[2]王兆鵬,胡曉民.燒結(jié)余熱回收發(fā)電現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].燒結(jié)球團(tuán),2008(1).
梁繼明(1981—),男,天津市東麗區(qū)天津鋼管集團(tuán)股份有限公司能源部,大學(xué)本科,能源主管,工作方向:冶金熱能。