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      長周期RSDS-Ⅱ汽油脫硫技術穩(wěn)定運行探析

      2016-12-15 06:54:26葛友匯九江石化設計工程有限公司江西九江332000
      化工管理 2016年31期
      關鍵詞:硫醇餾分九江

      葛友匯(九江石化設計工程有限公司, 江西 九江 332000)

      長周期RSDS-Ⅱ汽油脫硫技術穩(wěn)定運行探析

      葛友匯(九江石化設計工程有限公司, 江西 九江 332000)

      文章總結了第二代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫(RSDS-Ⅱ)工藝技術路線在九江石化“國Ⅲ”升“國Ⅳ”生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,并針對問題提出了解決建議,確保RSDS-Ⅱ裝置長周期安全平穩(wěn)運行。

      長周期;脫硫;解決方案

      我國70%汽油產(chǎn)品來自催化裂化汽油,目前催化裂化汽油降硫方法有多種,后加氫技術因其投資低,操作簡便等特點,成為目前主要的加工手段[1]。中國石化石油化工科學研究院開發(fā)的第二代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫RSDS-Ⅱ技術,可大幅度降低催化裂化汽油中的硫含量,有較好的原料適應性和穩(wěn)定的脫硫活性及選擇性。

      1 裝置簡介

      中石化九江分公司RSDS-Ⅱ裝置設計負荷90萬噸/年,主要包括全餾分分餾單元、重餾分加氫脫硫單元、輕餾分堿抽提脫硫醇及HCN加氫產(chǎn)品氧化脫硫醇單元三個部分。該裝置目前已累計運行超過2000天,裝置負荷率126%,能耗7.17千克標油/噸,精制汽油硫含量小于40ppm,脫硫率95.7%,氫耗僅0.15%。

      RSDS-Ⅱ技術工藝路線為:①根據(jù)原料性質(zhì)和產(chǎn)品目標,選擇合適的切割點對穩(wěn)定汽油進行餾分切割。②將切割得到的輕餾分采用預堿洗、堿抽提脫硫醇。③將切割得到的重餾分進行選擇性加氫脫硫。④將重餾分加氫產(chǎn)物與堿抽提后的輕餾分混合并進行氧化脫硫醇后得到全餾分汽油產(chǎn)品。

      2 裝置實際運行現(xiàn)狀

      運轉(zhuǎn)期間,裝置經(jīng)歷了國Ⅲ汽油生產(chǎn)階段(第一階段)、國Ⅳ汽油試生產(chǎn)階段(第二階段)、國Ⅳ汽油生產(chǎn)階段(第三階段)以及國Ⅳ汽油生產(chǎn)超負荷階段(第四階段),前后歷時近6年,各階段運行參數(shù)見表1。

      表1 各階段工藝參數(shù)及設備運行情況

      3 運行中出現(xiàn)的問題和解決方案

      根據(jù)各個階段的生產(chǎn)情況,結合表1數(shù)據(jù),RSDS-Ⅱ技術在長周期運行過程中存在以下問題:

      (1)反應溫度的遞增。進入第二階段反應溫度突增20℃,主要原因有兩點:①為達到國Ⅳ標準,汽油加氫裝置必須大幅度提高反應溫度;②原料硫含量上漲。

      雖然溫度上升不可避免,但可采取適當措施,最大限度地節(jié)能降耗:①反應產(chǎn)物進入空冷前增設換熱器,加熱生活用水,同時減少空冷負荷;②切割塔塔底用蒸汽換熱器替代再沸爐,增設瓦斯加熱流程,利用重沸器凝結水做熱源,有效利用蒸汽余熱,減少瓦斯消耗;③循環(huán)機出口增設限流孔板、循環(huán)機增設余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng)、空冷風機更換高效翅片等節(jié)能設施;④采取間斷注水,有效節(jié)省除鹽水。

      (2)反應溫升的變化。第二階段二反床溫升變化,主要原因在于:①反應溫度上升;②切割塔切割精度偏低,過多輕組分帶入反應系統(tǒng)。

      要解決該問題,可在第三階段對裝置切割塔進行全面優(yōu)化,事實證明,經(jīng)優(yōu)化后效果明顯提升,辛烷值損失也有所下降,同時精制重汽油的產(chǎn)品質(zhì)量也相對平穩(wěn)。

      (3)若催化來料量過大,則很難控制輕汽油干點,對脫硫醇操作不利,同時重汽油加氫辛烷值損失仍然較大??刹扇〈胧┤缦拢孩俾?lián)系上游催化裝置,穩(wěn)定來料,確保平穩(wěn)運行;②進一步提高切割塔塔底溫度,盡可能把重汽油中的輕組分分離出,避免過多的烯烴被飽和,降低辛烷值損失;③增加切割塔頂回流量,提高輕重汽油的分離精度,控制輕汽油干點在82℃左右。

      (4)反應器壓降突升。裝置自開工以來,經(jīng)歷了兩次第二反應器壓降突然上升,漲幅均超過100%,經(jīng)認真分析,二反壓降快速上升的原因主要有:①裝置加氫部分處理量及循環(huán)氫量超出設計值。②冷氫箱收集板的刀梁對冷氫箱出口氣流有一定的干擾作用,造成氣流在反應器截面上的分布不均勻。

      可采取以下措施:①采用適宜的循環(huán)氫量:為減小反應器內(nèi)物流氣速過大對床層的沖擊,在滿足RSDS-Ⅱ技術氫油比要求的前提下,降低進反應器循環(huán)氫量,可以將壓縮機降檔運行或部分循環(huán)氫走旁路直接進空冷。②消除內(nèi)構件缺陷:將冷氫箱出口擋板改為多孔板,多孔板與收集板之間的刀梁改為桁架梁,桁架梁允許氣流橫向通過,調(diào)整結構后冷氫箱出口氣流會比較均勻到達下部催化劑床層,多孔板下部空高還可進一步縮小至300mm,下部床層有效空間會略有增加。

      4 結語

      RSDS-Ⅱ汽油脫硫技術自2010年1月正常運轉(zhuǎn)以來,歷時四個階段,實現(xiàn)了從“國Ⅲ”到“國Ⅳ”汽油的質(zhì)量升級,在生產(chǎn)過程中遇到諸多問題和困難,經(jīng)過反復試驗和總結,確保了RSDS-Ⅱ長周期裝置運行穩(wěn)定。

      [1]習遠兵,屈建新,張雷,等.長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術[J].石油煉制與化工,2013,44(8):29-32.

      葛友匯(1988- ),男,江西贛州人,本科,畢業(yè)于中國石油大學(北京),助理工程師,研究方向:化工工程。

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