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      2 500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)篦冷機(jī)的改造

      2016-12-10 02:32:49朱向國(guó)劉勁松
      水泥技術(shù) 2016年5期
      關(guān)鍵詞:輥式冷機(jī)電耗

      朱向國(guó),劉勁松

      2 500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)篦冷機(jī)的改造

      朱向國(guó),劉勁松

      1 前言

      眾所周知,中國(guó)的水泥行業(yè)從2000年開(kāi)始進(jìn)入了大發(fā)展時(shí)代,在這個(gè)時(shí)期建設(shè)了一批2 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)。由于受當(dāng)時(shí)的水泥生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平的限制,這些生產(chǎn)線(xiàn)采用的均是第三代推動(dòng)式篦冷機(jī)。該型式篦冷機(jī)的有效篦床面積一般為61~66m2,設(shè)計(jì)產(chǎn)量為38~41t/ d/m2,設(shè)計(jì)單位冷卻風(fēng)量約2.2m3(標(biāo))/kg熟料,兩段篦床,機(jī)械傳動(dòng),尾端配套錘式破碎機(jī)。但在實(shí)際生產(chǎn)中,絕大部分生產(chǎn)線(xiàn)都有不同程度的超產(chǎn),有些生產(chǎn)線(xiàn)甚至超產(chǎn)25%以上,再加上設(shè)備本身的一些性能缺陷,使得該系列篦冷機(jī)在實(shí)際使用中普遍存在如下問(wèn)題:

      (1)熱回收效率不高,影響燒成系統(tǒng)熱耗。

      (2)窯產(chǎn)量偏高時(shí)篦床面積偏小,冷卻效率不高,出篦冷機(jī)熟料溫度偏高。

      (3)機(jī)械傳動(dòng)故障率較高。

      (4)篦板更換頻繁,備品備件費(fèi)用高。

      (5)熟料破碎機(jī)錘頭磨損較快。

      (6)篦冷機(jī)系統(tǒng)電耗較高。

      對(duì)于熟料燒成系統(tǒng)而言,篦冷機(jī)性能直接影響整個(gè)系統(tǒng)的性能指標(biāo),使用第三代甚至更老機(jī)型篦冷機(jī)的水泥企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用先進(jìn)技術(shù)及裝備對(duì)其進(jìn)行改造。本文簡(jiǎn)要介紹篦冷機(jī)的各種改造方案,供廣大水泥生產(chǎn)企業(yè)參考。

      2 篦冷機(jī)改造目的

      對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行改造,目的是為了提高熱回收效率,降低燒成系統(tǒng)熱耗,改善冷卻效果,降低熟料溫度,降低備件更換頻率和費(fèi)用,消除設(shè)備故障隱患,提高篦冷機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性與穩(wěn)定性。

      3 篦冷機(jī)改造方案

      根據(jù)需求和投資的不同,一般篦冷機(jī)的改造可分為局部?jī)?yōu)化、更換破碎機(jī)和全面升級(jí)改造。局部?jī)?yōu)化主要是在現(xiàn)有篦冷機(jī)的基礎(chǔ)上,對(duì)關(guān)鍵部件進(jìn)行改造,提升性能。例如增加篦床面積、固定篦床分區(qū)供風(fēng)等。全面升級(jí)改造是將現(xiàn)有的篦冷機(jī)全部拆除或僅保留殼體,然后整體更換為第四代篦冷機(jī)。下面分別詳細(xì)介紹各種改造方案。

      3.1局部?jī)?yōu)化

      (1)更換高溫區(qū)的盲板和調(diào)整澆注料矮墻的寬度,或是對(duì)上、下殼體整體外擴(kuò),增加篦床的面積。

      (2)在中、高溫區(qū)增加充氣梁的數(shù)量。充氣梁有強(qiáng)制供風(fēng)的效果,能加速熟料的冷卻。

      (3)對(duì)固定篦床進(jìn)行分區(qū)供風(fēng)改造,或整體更換為性能更好的急冷模塊,強(qiáng)化急冷效果,提高熱回收效率。

      (4)在高溫區(qū)細(xì)料側(cè)使用充氣盲板或阻流篦板,以應(yīng)對(duì)“紅河”,保護(hù)邊上的篦板,減少熱磨損。

      (5)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)工況,重新調(diào)整配風(fēng),原則上盡量利用現(xiàn)有風(fēng)機(jī),減少風(fēng)機(jī)更換數(shù)量,降低改造成本。

      (6)更換新結(jié)構(gòu)的隔室密封裝置,減少風(fēng)室間的竄風(fēng)現(xiàn)象。

      (7)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備其他部件進(jìn)行檢查,修復(fù)已經(jīng)損壞的部件,特別是夾塊軸密封及漏料鎖風(fēng)裝置,盡可能減少漏風(fēng)。

      通過(guò)上述措施,改造后的篦冷機(jī)可以滿(mǎn)足燒成系統(tǒng)的正常運(yùn)行,并能適當(dāng)降低熟料溫度,提高熱回收效率。

      3.2更換熟料破碎機(jī)

      將錘式破碎機(jī)更換為輥式破碎機(jī),相較有如下優(yōu)點(diǎn):

      (1)破碎后熟料的粒度均勻。錘式破碎機(jī)在錘頭磨損后,破碎效率降低,粒度不均勻,大塊料較多;而輥式破碎機(jī)破碎后的物料粒度基本能保證≤25mm,對(duì)水泥粉磨有好處。

      (2)運(yùn)行穩(wěn)定,故障率低,檢修方便。

      (3)可降低備品備件的費(fèi)用及電耗。一般錘頭的更換周期為6~9個(gè)月,而輥式破碎機(jī)輥圈的更換周期約4年,大大減少了備件量和更換所產(chǎn)生的人工成本。另外,采用輥式破碎機(jī)后電耗平均減少0.11kWh/t熟料,每年可節(jié)電約90 000kWh。

      3.3全面升級(jí)改造

      將現(xiàn)有的篦冷機(jī)拆除或僅保留上、下殼體,然后整體更換為第四代步進(jìn)式篦冷機(jī)。破碎機(jī)布置在中部還是尾部主要根據(jù)現(xiàn)有廠(chǎng)房高度而定,從使用效果上來(lái)講布置在中部較好,這是因?yàn)椋?jīng)過(guò)中部輥式破碎機(jī)破碎后的物料顆粒均勻,極大地提升了二段篦床的冷卻效果,又從根本上避免了大塊物料在尾端破碎后出現(xiàn)的紅心料因來(lái)不及再次冷卻而進(jìn)入熟料拉鏈機(jī)的問(wèn)題。但就改造項(xiàng)目而言,往往受現(xiàn)有廠(chǎng)房高度及改造工期的限制,一般會(huì)選擇布置在尾端。

      圖1 原篦冷機(jī)

      圖2 新篦冷機(jī)

      圖3 新篦冷機(jī)剖面示意圖

      3.3.1舊的篦冷機(jī)升級(jí)改造具體內(nèi)容

      (1)拆除原篦冷機(jī)的上下殼體、篦床、熟料破碎機(jī)、傳動(dòng)裝置、潤(rùn)滑裝置等,僅保留原下殼體的底座,見(jiàn)圖1(綠色部分保留,灰色部分拆除)。安裝新的第四代篦冷機(jī),見(jiàn)圖2(藍(lán)色部分)。由于原有篦冷機(jī)一、二段之間有高差,需要制作部分鋼結(jié)構(gòu)以便連接原有底框架,見(jiàn)圖2(紫色部分)。

      (2)如圖3所示,新的第四代篦冷機(jī)(藍(lán)色部分)放置于原篦冷機(jī)底框架上(黃色部分),但是兩邊橫梁有可能會(huì)懸臂出來(lái)一部分,這部分需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行加固處理。原熟料破碎機(jī)的下料口需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改造以適應(yīng)新的輥式破碎機(jī)下料。

      (3)改造后篦床只有一段,全部位于+0.0m平面以上,采用鋼框架支撐。

      (4)熟料錘式破碎機(jī)改為輥式破碎機(jī)。

      (5)原篦冷機(jī)的機(jī)械傳動(dòng)裝置全部拆除,采用新的液壓傳動(dòng)。

      (6)重新進(jìn)行配風(fēng),由于第四代篦冷機(jī)采用風(fēng)室加流量閥的供風(fēng)模式,與第三代篦冷機(jī)不同,所以能利用的舊風(fēng)機(jī)不多,大部分風(fēng)機(jī)需要新購(gòu)置。

      表1 方案對(duì)比表

      (7)窯門(mén)罩、煤磨烘干、余熱發(fā)電、余風(fēng)等風(fēng)口保持不變,新篦冷機(jī)與其做好銜接。

      3.3.2第四代行進(jìn)式篦冷機(jī)的優(yōu)勢(shì)

      (1)設(shè)備可靠性高。除了正常的停窯檢修外,基本不會(huì)因?yàn)轶骼錂C(jī)的故障導(dǎo)致停窯。即使出現(xiàn)意外情況,其特有的容錯(cuò)和在線(xiàn)檢修功能,也能保證在不停窯的情況下進(jìn)行常規(guī)維修。

      (2)由于采用模塊化設(shè)計(jì),備件種類(lèi)大大減少。同時(shí)由于其特殊的工作原理,采用“料磨料”的物料輸送方式解決了篦板與物料間的磨損問(wèn)題,從而大幅提高了篦板的使用壽命。隨著新材料的應(yīng)用以及制造工藝和金屬熱處理方面的進(jìn)步,輥式破碎機(jī)的輥圈和篦床列間密封等易損件的使用壽命也都提高到3年以上。

      (3)特殊迷宮設(shè)計(jì)的密封,確保篦床無(wú)漏料,省去了對(duì)灰斗和弧形閥的維護(hù)。

      (4)固定斜坡篦板基于Coanda效應(yīng)設(shè)計(jì),急冷效果好,熱回收效率高。

      (5)熟料冷卻效果好,減少了對(duì)下道工序設(shè)備的熱侵蝕,延長(zhǎng)了如熟料拉鏈機(jī)、熟料庫(kù)皮帶的使用壽命。另外,熟料冷卻效果好有利于提升熟料品質(zhì),提高水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,降低電耗等。

      3.4改造方案對(duì)比

      結(jié)合上述方案,從投資、工期、改造難易程度等方面對(duì)比(表1)可以看出,要想達(dá)到理想的熱回收效率及設(shè)備運(yùn)行可靠性,整體更換為第四代篦冷機(jī)是最佳方案,缺點(diǎn)是一次投資較多。在投資預(yù)算有限的情況下,采用在現(xiàn)有篦冷機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行局部?jī)?yōu)化改造也是一個(gè)較好的方案。水泥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己的資金情況選擇合適的改造方案。

      4 結(jié)語(yǔ)

      文中所述的各種篦冷機(jī)的改造方案,我公司都有成功應(yīng)用的案例,在實(shí)際生產(chǎn)中顯著提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性與穩(wěn)定性,降低了系統(tǒng)電耗、備品備件及檢修維護(hù)費(fèi)用,提高了熱回收效率,并最終降低了系統(tǒng)熱耗,為水泥生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,增強(qiáng)了水泥企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

      The Renovation of 2 500t/d Clinker Production Line's Grate Cooler

      TQ172.622.4

      A

      1001-6171(2016)05-0091-03

      通訊地址:1天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,天津300400;2中材裝備集團(tuán)有限公司,天津300400;

      2016-08-03;編輯:呂光

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