陸彬
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇江陰 214400)
DCS系統(tǒng)在礦渣微粉熱風(fēng)爐的應(yīng)用
陸彬
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇江陰 214400)
介紹基于西門子S7-300PLC和WINCC V7.0的DCS系統(tǒng)在江陰興澄特鋼礦渣微粉熱風(fēng)爐的應(yīng)用。針對熱風(fēng)爐電控硬件配置和網(wǎng)絡(luò)通訊數(shù)據(jù)傳輸方式及編程進(jìn)行說明,實際使用維護(hù)中的問題提供分析和解決方案,通過不斷的完善與改進(jìn),完全滿足安全運(yùn)行和生產(chǎn)要求。本文就DCS系統(tǒng)在礦渣微粉熱風(fēng)爐的應(yīng)用展開一論述的探討。
熱風(fēng)爐 PLC 通訊
江陰興澄特鋼為響應(yīng)我國節(jié)能減排政策,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),充分利用高爐水渣來減少環(huán)境污染,于2011年11月正式建成投產(chǎn)年產(chǎn)100萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線。立磨主機(jī)采用中信重工的LGSM5725型立磨,臺時產(chǎn)量為大于150T,比表面積>430㎡/KG。結(jié)合水渣原料水分,確定用于烘干所需熱風(fēng)爐供熱能力為32*106千卡/小時。熱風(fēng)爐燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔庠谀?nèi)與礦渣進(jìn)行熱交換。出磨氣體經(jīng)凈化后一部分循環(huán)回系統(tǒng),與熱風(fēng)爐提供的高溫?zé)煔饣旌虾笤僖黄疬M(jìn)入磨機(jī)進(jìn)風(fēng)口,以提高熱量的利用率,其余部分經(jīng)煙囪排入大氣。
1.1PLC及工控機(jī)配置
熱風(fēng)爐S7-300PLC控制站有1個315-2DP CPU,共56路/24路數(shù)字量輸入/輸出信號,12路/6路模擬量輸入/輸出信號。畫面使用SIMATIC IPC547C工控機(jī),配備有具有強(qiáng)大功能的節(jié)能型 Intel? CoreTM2Quad/Duo64位處理器,內(nèi)存容量達(dá)8GB,串行ATA硬盤容量達(dá)500GB,能夠24小時連續(xù)運(yùn)行,并且可靠提供極高的處理性能。
1.2現(xiàn)場檢測儀表
生產(chǎn)過程參數(shù)的數(shù)據(jù)采集、控制、顯示、報警等功能由DCS完成,除上煤皮帶秤承德聯(lián)創(chuàng)V403控制儀表,現(xiàn)場不設(shè)二次儀表。生產(chǎn)過程參數(shù)的檢測和控制儀表以滿足生產(chǎn)要求安全適用為原則,并與工藝整體裝備水平和工廠的自動化技術(shù)水平相適應(yīng),所有信號通過廈門宇電儀表變送至PLC,同時實現(xiàn)就地顯示。
1.2.1壓力測量
包括爐膛壓力,鼓風(fēng)壓力,二次配風(fēng)壓力,壓力變送器選用羅斯蒙特3051系列,輸出信號為2線制4-20mA,充分考慮生產(chǎn)環(huán)境煤粉塵較大,儀表防護(hù)采用IP65級。
1.2.2料位測量
煤倉儲存料位測量采用性價比較高的阻旋式軸保護(hù)料位計,現(xiàn)場的傳感器一旦觸及被測料面便立即停止旋轉(zhuǎn),并傳送至操作室及HMI畫面,特別適用于存在粉塵煙氣等干擾的測量工況。
1.2.3閥位控制及檢測
包括冷風(fēng)閥,鼓風(fēng)閥,配風(fēng)閥,通過開關(guān)量信號調(diào)節(jié)閥門開度,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸出4-20mA反饋位置,采用法國伯納德系列確保風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)正常穩(wěn)定使用。
1.2.4溫度測量
包括爐膛溫度,出口溫度采用性價比較高的K型熱電偶,其使用溫度為-200~1300 ℃。熱電偶信號進(jìn)行線性處理和溫度補(bǔ)償連接到DCS 的模擬量輸入模塊上,考慮到所測介質(zhì)為熱風(fēng)爐風(fēng)道高溫?zé)煔?,熱電偶采用陶瓷管防護(hù)。
礦渣微粉生產(chǎn)線是具備較高的數(shù)據(jù)集成和遠(yuǎn)程診斷、故障報警及數(shù)字化要求的系統(tǒng),采用“操作站-控制站-現(xiàn)場儀表”的三層結(jié)構(gòu)模式,降低了成本,提高了可靠性,且在統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)下可實現(xiàn)真正的開放式互連系統(tǒng)結(jié)構(gòu)[1]。中控室共有3臺工控機(jī),其中1臺ES站安裝了STEP7 V5.5編程組態(tài)軟件,WINCC V7.0 RC版監(jiān)控操作組態(tài)軟件,以及相對應(yīng)的必需的授權(quán)許可證(License Keys)。對工程項目文件進(jìn)行新建、編輯、修改,和項目程序的下載、上載,以及生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)控、操作,生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時采集、存儲、報警、打印等功能。2臺OS站實現(xiàn)操作人員對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控、操作,和報警信息提示。
集成在整個礦渣微粉系統(tǒng)中的熱風(fēng)爐DCS系統(tǒng)現(xiàn)場控制站通過Profibus 總線實現(xiàn)與中控室S7-400PLC信號的交互傳輸[2],S7-400PLC系統(tǒng)通過CP443-1通訊模塊和SCALANCE-X交換機(jī)與WINCC軟件建立通訊。分別完成對熱風(fēng)爐上煤,篩選,破碎,提升,倉儲,給煤,鼓風(fēng),配風(fēng)等環(huán)節(jié)的監(jiān)視和控制。
熱風(fēng)爐采用就地操作面板和遠(yuǎn)程中控畫面集中控制兩種方式,同時單體設(shè)備的手動就地控制優(yōu)先遠(yuǎn)程。若就地主令開關(guān)沒有轉(zhuǎn)至遠(yuǎn)程,則相應(yīng)的遠(yuǎn)程中控對設(shè)備操作無效,確保設(shè)備人身安全。萬一出現(xiàn)緊急事件,可以按急停開關(guān)及時關(guān)閉設(shè)備。
煤料定量輸送倉儲以承德聯(lián)創(chuàng)V403控制儀表為核心,根據(jù)入倉煤料的顆粒大小水分含量,考慮破碎和提升能力合理設(shè)置入倉噸位,實現(xiàn)快速、精確、穩(wěn)定地入倉??刂苾x表瞬時煤量,通過一路標(biāo)準(zhǔn)模擬信號,數(shù)據(jù)傳送到 S7-300PLC。PLC采集控制儀表脈沖信號(單位:噸/個)進(jìn)行累計運(yùn)算,便于對煤量及其累計值的監(jiān)控和統(tǒng)計。上煤各設(shè)備之間有明確的先后開關(guān)連鎖順序,正常運(yùn)行中如果某一設(shè)備發(fā)生故障,則它的前續(xù)設(shè)備都將會自動停止,就可以避免堵料和設(shè)備的損壞。熱風(fēng)爐通過調(diào)整給煤頻率和鼓風(fēng)閥位對運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行控制。給煤頻率通過柜門線性精密電位器或工控機(jī)畫面模擬量信號通過PLC傳至圓盤給料機(jī)ABB變頻器,圓盤給料機(jī)采用一拖三的變頻傳動控制;鼓風(fēng)及二次配風(fēng)風(fēng)量調(diào)節(jié)通過柜門數(shù)字量開關(guān)信號或工控機(jī)畫面模擬量通過PLC給定電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)使其到達(dá)想要的閥位,兩者結(jié)合確保燃煤燃燒的充分合理。
4.1程序的編寫
S7-400 PLC在PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)中組態(tài)成主站,S7-300PLC組態(tài)為從站,網(wǎng)絡(luò)物理站地址為10,S7-300 PLC作為智能從站與主站通信。兩邊對發(fā)送和接收通信區(qū)進(jìn)行配置,根據(jù)實際數(shù)據(jù)傳輸量來設(shè)置字節(jié)大小,接收和發(fā)送數(shù)據(jù)都存儲在對應(yīng)DB塊中。
主站側(cè)編程
L ID 46
T “RFL_TX”.yl_gf DB13.DBD0 //鼓風(fēng)壓力
NOP 0
L ID 50
T “RFL_TX”.yl_lt DB13.DBD4 //爐膛負(fù)壓
NOP 0
L ID 50
T “RFL_TX”.t_lt DB13.DBD8 //爐膛溫度
NOP 0
從站側(cè)編程
L "AI/AO".yl_gf DB3.DBD0 //鼓風(fēng)壓力
T QD14
············
NOP 0
L "AI/AO".yl_lt DB3.DBD4 //爐膛負(fù)壓
T QD18
NOP 0
L "AI/AO".t_lt DB3.DBD8 //爐膛溫度
T QD22
NOP 0
4.2畫面的編寫
程序中使用FB塊作為電機(jī)啟動塊包含中間變量準(zhǔn)備好,啟動,停止,運(yùn)行狀態(tài),故障信號等,WINCC畫面中通過關(guān)聯(lián)PLC創(chuàng)建相應(yīng)結(jié)構(gòu)變量。電機(jī)啟動都采用畫中畫編輯,控制塊按鈕需要點擊相關(guān)設(shè)備才能顯示,既可以避免誤操作,又能使畫面簡潔明了。HMI畫面主要包括各設(shè)備狀態(tài)的實時顯示,主要變量如爐膛壓力,鼓風(fēng)壓力,爐膛溫度,出口溫度的存儲歸檔,便于統(tǒng)計熱風(fēng)爐的運(yùn)行參數(shù)和路況,可追溯相關(guān)分析數(shù)據(jù)。
在實際生產(chǎn)中發(fā)生數(shù)次主排風(fēng)機(jī)ABB傳動柜發(fā)生故障,導(dǎo)致排風(fēng)風(fēng)量突然變小,熱風(fēng)爐爐膛壓力由正常負(fù)壓60至80左右瞬間急劇升高,發(fā)生往外噴火5米左右的險兆事故。經(jīng)過事故分析為了杜絕爐門噴火將立磨研磨信號傳至熱風(fēng)爐PLC,在連鎖狀態(tài)下同時具備鼓風(fēng)壓力150pa以上和鼓風(fēng)電機(jī)運(yùn)行兩個條件,立即自動打開放散裝置,快速降低爐膛壓力。熱風(fēng)爐DCS系統(tǒng)自運(yùn)行以來穩(wěn)定可靠,具備實用性強(qiáng),維護(hù)量少,數(shù)據(jù)傳輸性能好的特點,有效發(fā)揮了熱風(fēng)爐設(shè)備良好的性能。
[1]曾粵.礦渣粉磨生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計[J].固廢利用,2014(6):33-36.
[2]劉妍.Profibus技術(shù)在新華XDPS-400中的應(yīng)用[J].冶金自動化,2010:830-831.