王玉功,李勇,武龍
(1.川慶鉆探鉆采工程技術(shù)研究院,陜西西安710018;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,陜西西安710018)
低滲裂縫性油藏水平井水力噴射堵水技術(shù)研究與試驗
王玉功1,2,李勇1,2,武龍1,2
(1.川慶鉆探鉆采工程技術(shù)研究院,陜西西安710018;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,陜西西安710018)
針對長慶油田油井水平井裂縫性水淹的現(xiàn)狀,結(jié)合儲層地質(zhì)特點、動態(tài)開發(fā)特征等因素,開展了水平井堵水工藝技術(shù)試驗。針對壓裂過程中暴性水淹的水平井,首次提出了“水力噴射堵水工藝”思路,配套研發(fā)了抗剪切系列堵劑,并進行了現(xiàn)場試驗,取得了較好效果,實現(xiàn)了“降水增油”的措施目的,驗證了新思路的可行性。
裂縫;水平井;堵水;水力噴射
長慶油田由于儲層滲透率低、壓力系數(shù)低等特點,水平井開發(fā)主要采取多段壓裂、注水開發(fā)的工藝模式,生產(chǎn)過程中見水井?dāng)?shù)多、含水上升快的問題比較突出,已成為影響水平井開發(fā)的重要問題[1,2]。而水平井堵水技術(shù)是一項國際難題,在壓裂投產(chǎn)、注水開發(fā)模式下的水平井化學(xué)堵水方面更無成熟技術(shù)可以借鑒。
在前期研究的基礎(chǔ)上,針對此類水平井,首次提出了“水力噴射堵水工藝”思路,配套研發(fā)了抗剪切系列堵劑,并進行了現(xiàn)場試驗,取得了較好效果,驗證了新思路的可行性。
長慶油田水平井通常以水力噴射管柱進行壓裂改造投產(chǎn),一批井壓裂過程中高壓暴性水淹,導(dǎo)致后續(xù)壓裂無法進行并且原水力噴射管柱無法起出,這種情況下的堵水只能利用原水力噴射管柱進行,水力噴射管柱(見圖1)。水力噴射注入工藝具有高速剪切的特點,這對堵劑的抗剪切性能提出了很高要求。
圖1 堵水管柱結(jié)構(gòu)示意圖(原水力噴砂分段多簇壓裂工具)
對于裂縫性水淹油井,不論存在高導(dǎo)流人工裂縫還是高滲透層,其水淹通道即為產(chǎn)液通道。因此,對于堵水而言,首先采用的堵劑必須具有選擇性,即堵水的能力要大于堵油的能力;其次,擠注完堵劑后必須進行過頂替,預(yù)留一部分裂縫作為產(chǎn)液通道;另外,為了防止堵劑注入過程中沿裂縫的大量濾失影響封堵效果,在主體堵劑注入前必須優(yōu)先擠注屏蔽劑,一方面防止堵劑濾失,另一方面保護微裂縫和基質(zhì)的剩余油區(qū)不被堵劑傷害?;谝陨戏治?,逐漸優(yōu)化形成了復(fù)合段塞堵水工藝思路(見圖2):(1)用屏蔽劑屏蔽微裂縫和基質(zhì),防止后續(xù)堵劑濾失;(2)用選擇性弱凝膠對出水裂縫進行封堵,在屏蔽劑的作用下可以增大堵劑的波及體積;(3)用強凍膠對人工裂縫進行封堵并封口,防止堵劑返吐;(4)根據(jù)油井實際情況,計算過頂替量,確定人工裂縫預(yù)留通道。
圖2 復(fù)合段塞堵水示意圖
堵水技術(shù)是控水穩(wěn)油的關(guān)鍵技術(shù),在改善油田開發(fā)效果、提高油田最終采收率方面起到了重要的作用。堵水劑是影響堵水調(diào)剖成敗的關(guān)鍵因素之一[3,4]。經(jīng)過多年的攻關(guān)研究,遵循“注得進、堵得住、安全可靠”三個原則,通過配方優(yōu)化及室內(nèi)抗鹽、抗溫、敏感性、成膠強度等性能評價,逐漸形成了堵水劑系列產(chǎn)品:弱凝膠選擇性堵劑系列、智能凍膠、高強封口劑。
2.1 弱凝膠選擇性堵劑系列
G530成膠時間均在20 h以上,可以滿足現(xiàn)場要求;G530成膠后的耐酸性能、耐油性能良好,該堵劑具有較好的選擇性封堵能力,堵水率為堵油率的3.3倍。
G531在20℃~90℃的范圍內(nèi)交聯(lián)狀態(tài)良好,能夠適應(yīng)長慶油田的地層溫度要求;堵劑不受地層水礦化度的影響,具有很好的礦化度適應(yīng)能力;G531具有較好的選擇性,堵水率為堵油率的2.5倍。
G542具有很高的中溫黏彈性能和長期熱穩(wěn)定性能,能夠適應(yīng)長慶油田的中高溫儲層要求;不同礦化度的地層水對其成膠影響不大,能很好的適應(yīng)長慶油田地層水的礦化度;該堵劑耐堿、耐礦化度性能良好;該堵劑具有一定的選擇性,靜態(tài)和動態(tài)有效期都在2年以上(見圖3)。
圖3 G530、G531和G542剪切后成膠示意圖(11 MPa,148 m/s噴射速度)
弱凝膠選擇性堵劑系列主要用于封堵遠(yuǎn)端微裂縫或基質(zhì)。
2.2 智能凍膠堵劑
智能凍膠G521是一種新型液體膠塞,它是利用高分子互穿網(wǎng)絡(luò)包裹具有極性的有機物,并使之成為一體的凍膠體系。該堵劑可在10℃~90℃內(nèi)成膠,成膠時間可控性強,有固定形態(tài),彈性好,有一定的吸水膨脹性能,耐酸堿。堵劑靜態(tài)和動態(tài)有效期都在3年以上。主要用于封堵人工壓裂大裂縫(見圖4)。
2.3 高強封口劑
G522是一種無固相的純液態(tài)材料,密度大于1.19 g/cm3;黏度可調(diào),根據(jù)不同施工要求,黏度在10 mPa·s~100 mPa·s可控;固化時間在10 h~20 h可控;G522成膠后的耐酸性、耐氧化性、耐油性、耐堿性和耐礦化度性能都很好,可以滿足西峰油田堵水封口用堵劑的要求;成膠后的抗壓性能良好,平均抗壓強度為1.10 MPa,主要用于堵水施工封口。
圖4 G521和G522剪切后成膠狀態(tài)(11 MPa,148 m/s噴射速度)
長慶油田長4+5油藏實施水平井水力噴射堵水技術(shù)現(xiàn)場試驗1口井,平均日增油2.8 t,累計增油503 t,平均日降水1 270 m3,措施效果明顯,為低滲透油田高含水水平井的治理提供了新思路[5,6]。
3.1 基本井況
YP110-10井是采油八廠產(chǎn)建項目組的一口新井,其基本概況如下:(1)油藏基本情況(見表1)。
(2)壓裂改造情況(見表2)。
表1 油藏基本參數(shù)表
表2 壓裂參數(shù)統(tǒng)計表
(3)溢流情況。YP110-10井實探人工井底為2 698.44 m,設(shè)計壓裂7段,施工層位長4+5層,該井鉆井過程中在鉆遇2 608.68 m~2 638.79 m時發(fā)生溢流,密度提至1.30 g/cm3~1.53 g/cm3壓井成功。在壓裂第二段后放噴泄壓過程出現(xiàn)了壓力異常。壓裂半小時后用6 mm油嘴控制放噴180 min,出液204 m3,后關(guān)井30 min,井口壓力7 MPa,壓裂后第二天,壓力穩(wěn)定在7.6 MPa。
3.2 堵水情況及效果分析
由于該井處于長慶油田和延長石油集團礦區(qū)邊界,高壓出水主要受延長注水井影響較大,長慶這邊沒有明顯的對應(yīng)注水井,延長的注水井注入量和位置等信息不明并且無法協(xié)調(diào)關(guān)注水井泄壓。經(jīng)過討論,決定采用原水力噴射管柱進行堵水施工,2013年8月8日對該井進行堵水施工,共擠入弱凝膠堵劑60 m3,擠入智能凍膠堵劑90 m3,施工過程順利,施工曲線(見圖5)。
措施后關(guān)井3 d,2013年8月12日上午開井放噴,放噴3 h,放出液體總量近50 m3,投產(chǎn)后日產(chǎn)液23 m3,日產(chǎn)油2.8 t,取得了一定的堵水效果。但是日產(chǎn)液量仍較大,含水率偏高,分析原因如下:
(1)從鉆井溢流情況可以判斷,該層段原本存在較大裂隙,并且較為發(fā)育。該裂縫的尺寸及分布形態(tài)等基本信息并不明確,因為從該層段壓裂施工曲線上來看,無明顯破壓,并且停泵時壓力有翹尾現(xiàn)象。
(2)此層段在壓裂施工和堵水施工后,并無明顯的人工裂縫開啟和延伸的壓力顯示,無法準(zhǔn)確估計該大裂隙的空間體積。
圖5 YP110-10井堵水施工曲線
(3)擠注堵劑過程中,不能保證下封隔器正常座封,堵水結(jié)束后,盡管擠注了保護段塞,但是封隔器一旦解封,第二壓裂段和第一壓裂段之間很有可能形成串流,導(dǎo)致堵劑串流至第一壓裂段,影響堵水效果。
(4)擠注堵劑過程中,堵劑很可能在裂縫內(nèi)形成指進帶,造成不能飽滿充填裂縫,導(dǎo)致堵水后宏觀表現(xiàn)上堵水效果欠佳。
(5)如果該層段存在天然裂縫發(fā)育帶,堵水只堵住了較大裂縫通道,很多微裂縫并未堵死,造成堵水效果不明顯。
礦場試驗表明,在出水層段明確、工藝可行的前提下,堵劑的封堵強度成為低滲透裂縫性油藏水平井堵水成敗的關(guān)鍵,這是裂縫性低滲透油藏開發(fā)的特殊性所決定的??箿乜果}選擇性高強堵劑的研究將是水平井堵水技術(shù)發(fā)展的重要方向。
(1)針對壓裂過程中暴性水淹的新井水平井,首次提出了“水力噴射堵水工藝”思路。
(2)針對長慶油田水平井水淹特點,室內(nèi)開發(fā)了系列堵水劑產(chǎn)品:弱凝膠堵劑系列、智能凍膠堵劑和高強封口劑,通過室內(nèi)實驗和現(xiàn)場試驗,可以滿足現(xiàn)場施工要求。
(3)成功進行了水平水力噴射堵水現(xiàn)場試驗,取得了較好的初步效果,為低滲透油田裂縫性油藏高含水水平井的治理提供了新思路。
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Research and test of the hydraulic jetting water shutoff technology for horizontal wells in low permeability fractured reservoir
WANG Yugong1,2,LI Yong1,2,WU Long1,2
(1.Drilling Engineering&Technology Research Institute of Chuanqing Drilling Engineering Company,Xi'an Shanxi 710018,China;2.National Engineering Laboratory for Exploration and Development of Low-Permeability Oil&Gasfields,Xi'an Shanxi 710018,China)
Experiments of water shutoff in horizontal wells were carried out,which aims at the present situation of fractured water flooding in horizontal wells in the Changqing oilfield, combining geology features of the reservoirs and dynamic development,etc.Thinking of the hydraulic jetting water shutoff was first put forward.Research and development of resistance shear plugging agents were completed,which aims at the water flooding horizontal wells.This study obtained better effect,achieved the treating purpose of"decreasing water and increasing oil",and verified the feasibility of the new thinking.
fracture;horizontal well;water shutoff;hydraulic jetting
TE358.3
A
1673-5285(2016)01-0011-04
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.01.003
2015-11-27
中石油川慶鉆探科技攻關(guān)項目“低滲油田水平井產(chǎn)水段識別與縫內(nèi)堵水技術(shù)研究”,項目編號:CQ2014B-20-2-4。
王玉功,男(1982-),工程師,中國石油大學(xué)(北京)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)碩士(2008),現(xiàn)在川慶鉆探鉆采工程技術(shù)研究院從事試油壓裂、油氣開采的研究工作,郵箱:wangyugong@cnpc.com.cn。