舒世江
(大慶石油化工機(jī)械廠,黑龍江 大慶 163000)
中壓鍋爐水冷壁管塑性變形原因分析及對(duì)策
舒世江
(大慶石油化工機(jī)械廠,黑龍江 大慶 163000)
本文分析了針對(duì)中壓鍋爐水冷壁管塑性變形的原因,針對(duì)具體問(wèn)題采取了相應(yīng)的對(duì)策。
塑性變形;原因;對(duì)策
大慶石化公司1#中壓鍋爐設(shè)計(jì)型號(hào)為WGZ65/3.82-8的負(fù)壓鍋爐,1996年投入使用,爐前燃燒系統(tǒng)為上下兩排各3個(gè)火嘴,燃料為蒸餾塔底熱渣油與瓦斯混燒,生產(chǎn)450℃、3.4MPa中壓蒸汽,期間進(jìn)行過(guò)局部檢維修。2014年10月修后投入運(yùn)行,到2015年6月,累計(jì)運(yùn)行3300h,負(fù)荷在40~50T/H左右。2015年6月12日切換運(yùn)行停爐過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)后墻水冷壁管開(kāi)裂漏水,及時(shí)采取措施,避免了水冷壁嚴(yán)重爆管事故。
6月12日之前的48h內(nèi),運(yùn)行崗位司爐及班長(zhǎng)調(diào)整1#爐負(fù)荷時(shí),爐膛內(nèi)負(fù)壓不足,燃燒火焰忽明忽暗,產(chǎn)汽負(fù)荷只能提到50T/H左右(以往完全可以提到58T/H以上),認(rèn)為送風(fēng)量不夠,準(zhǔn)備停爐檢查,重點(diǎn)是配風(fēng)和燃燒系統(tǒng)。
6月12日5:50開(kāi)始停1#爐,切換運(yùn)行2#爐。停爐檢查系統(tǒng),8:00發(fā)現(xiàn)1#爐吹灰斗底向外淌水,此時(shí)系統(tǒng)蒸汽壓力仍為3.35MPa,溫度為430℃,懷疑省煤器管束有漏點(diǎn)。
6月13日8:00,經(jīng)過(guò)24h自然冷卻后,系統(tǒng)壓力接近常壓,水冷壁管內(nèi)水溫度也接近常溫。期間分別檢查各部位,發(fā)現(xiàn)吹灰斗已不再淌水,而爐前上排中間火嘴附近向外淌水。判斷漏水點(diǎn)不在省煤器,而在水冷壁管(材質(zhì)為20#鋼、管徑DN60×3)。
6月13日11:00,進(jìn)入爐膛檢查,確認(rèn)后排第31根水冷壁管塑性突起變形(鼓包),開(kāi)裂約8~12mm,開(kāi)裂處位于后墻中部,正對(duì)火嘴,距爐底3.1米處。其上下100mm處各有一個(gè)35mm鼓包。其左右另有7根水冷壁管同樣位置分別有1~4個(gè)相同鼓包。
斷開(kāi)水冷壁管觀察,所有管內(nèi)壁向爐膛一側(cè)半面有0.5~1mm厚的灰色垢狀物析出,質(zhì)地均勻、不硬,脫落后易于捻碎,呈微小顆粒狀。管內(nèi)壁靠墻一側(cè)光滑無(wú)垢狀物析出,整個(gè)管內(nèi)壁無(wú)腐蝕跡象,管外壁向火嘴一面燒蝕跡象明顯。
通過(guò)查看運(yùn)行記錄及現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照,鍋爐水位正常,排除缺水因素;檢查水冷壁管下聯(lián)箱、斷管下端及定排系統(tǒng)均未發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,排除管內(nèi)雜物脫落堵塞水冷壁管影響水循環(huán)因素;檢查斷管截面情況,否定材質(zhì)因素。
取管內(nèi)析出物試樣分析,其主要成分如表1。
表1 水冷壁管析出物組份分析結(jié)果
從表1可以看出,氧化鈣和三氧化二鋁兩組份占42.6%,說(shuō)明有非除鹽水進(jìn)入水冷壁管或除鹽水未達(dá)標(biāo)。
查閱本周期除鹽水記錄,近期水質(zhì)達(dá)到一級(jí)除鹽水標(biāo)準(zhǔn)。但在2014年10~12月間除鹽水Na+超標(biāo)。再查前幾個(gè)周期運(yùn)行記錄,發(fā)現(xiàn)陽(yáng)離子交換器進(jìn)水管線與出水短路閥門有內(nèi)漏現(xiàn)象,在反洗時(shí)少量原水短時(shí)間直接進(jìn)入陰離子交換器,導(dǎo)致進(jìn)爐除氧水硬度、導(dǎo)電度等短時(shí)局部嚴(yán)重超標(biāo),成為水冷壁管形成析出物的根源。
查閱本周期鍋爐運(yùn)行爐水質(zhì)控制記錄,發(fā)現(xiàn)司爐工沒(méi)能嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程中“對(duì)鍋爐定期排污,每日白班進(jìn)行一次,每次30秒”的規(guī)定,有時(shí)甚至十余日沒(méi)進(jìn)行排污,致使?fàn)t水含鹽量增大。
查設(shè)備型號(hào),油噴嘴是2015年10月投用的WYZ1XXX型內(nèi)混式節(jié)能燃油蒸汽霧化噴嘴,替代鍋爐出廠時(shí)設(shè)計(jì)的原機(jī)械霧化噴嘴。蒸汽壓力適應(yīng)的范圍為0.35~1.0MPa,來(lái)油壓力要求在0.3~0.9MPa內(nèi)。查燃料控制記錄,其爐前燃油壓力為2.0~2.2MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于規(guī)定壓力;燃燒時(shí)霧化蒸汽壓力為0.9~1.2MPa,接近規(guī)定壓力。再查在用操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)其規(guī)定“爐前燃油壓力不低于2.0MPa”是針對(duì)原機(jī)械霧化噴嘴制定的來(lái)油壓力指標(biāo),已大大高出蒸汽霧化噴嘴的來(lái)油壓力范圍(一般在0.7~2.1MPa內(nèi))。造成爐內(nèi)油嘴火焰超長(zhǎng),高溫區(qū)接近后墻水冷壁管,局部溫度超高。
綜上分析,此次水冷壁管凸起變形的原因是:
(1)鍋爐給水曾經(jīng)混入未經(jīng)除鹽的生水,進(jìn)入水冷壁管蒸發(fā)段,其中所含離子濃度因水蒸發(fā)而急劇增加,加之鍋爐水系統(tǒng)除垢不及時(shí)(未定期進(jìn)行鍋爐保養(yǎng)),是鍋爐長(zhǎng)周期運(yùn)行時(shí)鹽份析出的根本原因。
(2)爐前燃油壓力大大高于油噴嘴設(shè)計(jì)壓力,燃燒時(shí)噴嘴火焰明顯過(guò)長(zhǎng),爐內(nèi)局部高溫區(qū)域向后墻靠近,火焰過(guò)于接近水冷壁管的正面;而水冷壁管背面(貼近后墻的一面)吸收火焰的輻射熱能,溫度低于正面溫度,且不因火焰近而顯著增加,是導(dǎo)致析出物形成的直接誘因。因此形成上述現(xiàn)象:水冷壁管正面半圓形析出物,中間部位析出物多、厚(約1~2mm),側(cè)面逐漸變少、變?。?.5mm);背面所在半圓管壁平滑無(wú)析出物。
更新已變形的8根水冷壁管;抽樣檢查其余水冷壁管是否有析出物;嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐排污制度,堅(jiān)持定時(shí)排污,降低爐水含鹽量;篩選鍋爐保養(yǎng)劑和除垢劑,定期進(jìn)行化學(xué)處理;適當(dāng)降低爐前燃油壓力(控制在1.3~2.0MPa范圍內(nèi)),合理輪換燃燒噴嘴,適時(shí)調(diào)整燃燒狀態(tài),控制火焰長(zhǎng)度,避免局部溫度過(guò)高;經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,應(yīng)對(duì)在用操作規(guī)程中關(guān)于“爐前來(lái)油壓力不低于2.0MPa”的控制指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)修改(控制在1.3~2.1MPa范圍內(nèi))。
經(jīng)過(guò)3個(gè)月的運(yùn)行,證明上述分析是準(zhǔn)確的,所采取的對(duì)策也很好地解決了問(wèn)題,收到了良好的效果。
[1]冷卻水分析和實(shí)驗(yàn)方法.中國(guó)石油化工總公司生產(chǎn)部、發(fā)展部,1990.
[2]高壓鍋爐技術(shù)管理手冊(cè).天津市鍋爐壓力容器學(xué)會(huì)、機(jī)械工業(yè)沈陽(yáng)教材編委會(huì)合編,東北工學(xué)院出版社.
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1671-0711(2016)10(下)-0040-02