古勇坤 賴雙苑 李秀芳 彭 青
(梅州環(huán)保設(shè)備有限公司廣東梅州514700)
簡易噴霧法煙氣脫硫工藝研究及應(yīng)用
古勇坤賴雙苑李秀芳彭青
(梅州環(huán)保設(shè)備有限公司廣東梅州514700)
介紹了福華軋鋼有限公司40T感應(yīng)電爐簡易噴霧法煙氣脫硫工藝的脫硫原理、工藝流程及投產(chǎn)后應(yīng)用情況,通過對工藝應(yīng)用后的脫硫效率分析,結(jié)果表明簡易噴霧法適合作為中小型感應(yīng)電爐煙塵量大、SO2濃度低的煙氣脫硫主工藝進(jìn)行推廣。
簡易噴霧法;中小型感應(yīng)電爐;煙氣脫硫;低濃度SO2
在國內(nèi)現(xiàn)有的中小型感應(yīng)電爐[1]煙氣處理中,大部分企業(yè)仍以處理煙塵為主,而忽略了對煙氣中低濃度SO2的治理。由于中小型感應(yīng)電爐煙塵產(chǎn)生量大,所含SO2濃度低的特點(diǎn),若以傳統(tǒng)煙氣脫硫技術(shù)[2-3]設(shè)備進(jìn)行處理,其投資成本高,水耗、電耗高,運(yùn)行成本高[4-6],一般企業(yè)因其經(jīng)濟(jì)性不合理的問題而置之不理。因此,本文提出了一種簡易噴霧法[7-10]煙氣脫硫工藝,此工藝充分結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的廢氣除塵處理設(shè)施設(shè)備,無需新建大型脫硫設(shè)備;不僅能有效降低中小型感應(yīng)電爐煙氣中低濃度SO2含量,而且運(yùn)行費(fèi)用低,處理效果達(dá)到環(huán)保要求,減少SO2污染。
1.1項(xiàng)目規(guī)模
項(xiàng)目由福華軋鋼有限公司委托梅州環(huán)保設(shè)備有限公司協(xié)作并提供技術(shù)支持,本項(xiàng)目為福華軋鋼有限公司40T感應(yīng)電爐煙氣脫硫,滿足SO2排放要求。
1.2主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 主要技術(shù)參數(shù)
1.3項(xiàng)目研究概況
福華軋鋼有限公司40T感應(yīng)電爐煙氣簡易噴霧法煙氣脫硫工藝于2012年7月1日開始立項(xiàng)研究,2013年8月17日正式投入運(yùn)行,運(yùn)行至今已近兩年,目前系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
1.4感應(yīng)電爐煙氣的特點(diǎn)[1]
(1)不穩(wěn)定性[4]。由于感應(yīng)電爐煉鋼過程不穩(wěn)定,所產(chǎn)生的溫度、SO2濃度會有大幅度變動,且變化頻率高。煙氣溫度變化可在50℃~140℃范圍內(nèi)變化,SO2濃度值取決于冶煉過程中廢鋼投加量及冶煉程度。(2)風(fēng)量大,煙塵含量高,SO2濃度低。(3)煙氣溫度波動幅度較大,為50℃~140℃,最高為145℃。(4)煙氣濕度較為穩(wěn)定,相對濕度一般為30%~40%。(5)感應(yīng)電爐年作業(yè)率高,可達(dá)82%。
綜合感應(yīng)電爐煙氣特點(diǎn),福華軋鋼有限公司決定在公司原有除塵系統(tǒng)上進(jìn)行改造,研究一種簡易噴霧法煙氣脫硫裝置用于處理感應(yīng)電爐煙氣中的低濃度SO2。
2.1工藝原理
工藝結(jié)合原袋式除塵系統(tǒng)[11],利用原除塵系統(tǒng)沉降室作為吸收反應(yīng)室,簡易霧化裝置設(shè)置在沉降室上側(cè)。煙氣經(jīng)管道進(jìn)入吸收沉降室,與被霧化后的吸收劑[12]接觸,發(fā)生物理、化學(xué)反應(yīng)過程,氣體中的SO2被吸收凈化。吸收SO2并干燥的顆粒物一部分沉降于沉降室底部,定期清理去除,未沉降部分隨氣流進(jìn)入袋式除塵器經(jīng)布袋攔截后落入灰斗去除。
2.2工藝流程
簡易噴霧法煙氣脫硫工藝主要包括吸收劑霧化及輸送系統(tǒng),吸收反應(yīng)系統(tǒng),原袋式除塵系統(tǒng),灰渣清理與外排及公輔設(shè)施系統(tǒng)等,簡易噴霧法煙氣脫硫工藝流程見圖1。
圖1 簡易噴霧法煙氣脫硫工藝流程圖
2.2.1吸收劑霧化及輸送系統(tǒng)
該系統(tǒng)由配藥箱、霧化泵、連接管、噴嘴等組成。配藥箱中的吸收劑經(jīng)高速旋轉(zhuǎn)的離心噴霧器進(jìn)入連接管,連接管另一端設(shè)有多個(gè)分支連接噴嘴,吸收劑通過噴嘴噴射成均勻細(xì)小的霧狀,霧粒直徑小于50um,這些分散微粒具有很大的表面積,與煙氣接觸時(shí),立即與煙氣中的SO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將煙氣中的SO2吸收。
2.2.2脫硫除塵系統(tǒng)[13-16]
該系統(tǒng)由吸收沉降系統(tǒng)、布袋除塵器等組成。煙氣經(jīng)管道進(jìn)入導(dǎo)流室,與導(dǎo)流室內(nèi)霧化的吸收劑在整個(gè)沉降室內(nèi)充分接觸,迅速完成物理、化學(xué)反應(yīng)(同時(shí)進(jìn)行吸收和蒸發(fā)干燥過程),達(dá)到脫硫目的。
脫除SO2后的一部分煙塵在落入沉降室,未沉降部分經(jīng)管道進(jìn)入布袋除塵器分離,達(dá)標(biāo)氣體經(jīng)增壓風(fēng)機(jī)引送至煙囪排放。
霧化吸收劑分布于沉降室內(nèi),還能熄滅煙氣中可能存在的火星,避免除塵器出現(xiàn)“燒袋”現(xiàn)象。
2.2.3公輔設(shè)施系統(tǒng)
本工藝的公輔設(shè)施包括:給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、儀表及自動化控制系統(tǒng)。(1)給排水系統(tǒng)。主要用于吸收劑制備用水。(2)供電系統(tǒng)。直接引用原除塵器中的供電系統(tǒng)。(3)儀表及自動化控制系統(tǒng)。工藝采用PLC控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整個(gè)脫硫工程的生產(chǎn)過程控制。
3.1簡易噴霧法脫硫效果及分析
經(jīng)過一段時(shí)間對改造后的脫硫除塵系統(tǒng)運(yùn)行分析,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到脫硫效果,設(shè)備未出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。系統(tǒng)入口、出口煙氣參數(shù)見表2。煙氣脫硫進(jìn)出口SO2濃度對比見圖2。進(jìn)出口煙塵濃度見圖3。
表2 投運(yùn)后脫硫除塵系統(tǒng)入口、出口煙氣參數(shù)
注:壓力為相對于大氣壓力;表中數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)采集時(shí)間(2013年8月~2014年1月)內(nèi)平均值。
圖2 感應(yīng)電爐煙氣脫硫除塵系統(tǒng)進(jìn)出口SO2濃度對比
圖3 感應(yīng)電爐煙氣脫硫除塵系統(tǒng)進(jìn)出口煙塵濃度對比
從表2可以發(fā)現(xiàn):(1)實(shí)際系統(tǒng)平均煙氣量達(dá)到194270 m3· h-1,最大煙氣量為200321 m3·h-1,與設(shè)計(jì)值基本相當(dāng),系統(tǒng)負(fù)荷能夠滿足全煙氣量運(yùn)行,不影響原除塵系統(tǒng)的正常運(yùn)行。(2)系統(tǒng)入口SO2濃度平均值為275.2 mg·m-3,比設(shè)計(jì)值相比偏低,但系統(tǒng)出口SO2濃度為106.8 mg·m-3,滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn),且出口SO2濃度不受入口SO2濃度變化影響。在實(shí)際數(shù)據(jù)采集過程中,SO2濃度波動較大,最高濃度達(dá)到350 mg·m-3,但出口SO2濃度始終在150 mg·m-3以下,說明簡易噴霧法煙氣脫硫裝置能夠滿足感應(yīng)電爐煙氣SO2濃度波動大的特點(diǎn)。(3)出口煙塵濃度達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),控制在20 mg·m-3以下,說明原除塵系統(tǒng)并未受新增簡易噴霧法煙氣脫硫裝置的影響。
對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),整個(gè)系統(tǒng)平均脫硫效率為61.2%(見表3),達(dá)到了最初的50%的設(shè)計(jì)目標(biāo),脫硫效率較普通煙氣脫硫率低,主要是因?yàn)槿肟诘臒煔釹O2濃度較低。利用原除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造,新增簡易噴霧法煙氣脫硫裝置,不僅實(shí)現(xiàn)了SO2減排,原煙塵減排量也未受到新增系統(tǒng)的影響。
表3 系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)
3.2簡易噴霧法煙氣脫硫裝置主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
簡易噴霧法煙氣脫硫裝置正常運(yùn)行期間,主要消耗生產(chǎn)用水0.12m3·h-1,864 m3·a-1;消耗電量1.5kW·h-1,1.08×104kW·a-1。
簡易噴霧法煙氣脫硫工藝簡單易行,投資及運(yùn)行費(fèi)用低,設(shè)備置于除塵系統(tǒng)沉降室上部,無需額外增加設(shè)備用地。吸收劑以霧粒的形式存在于吸收沉降室內(nèi),具有接觸面積大,流動性強(qiáng),反應(yīng)充分等優(yōu)點(diǎn)。簡易噴霧法煙氣脫硫工藝充分結(jié)合煙氣除塵設(shè)備管理運(yùn)行,對于中小型感應(yīng)電爐高煙塵量中低濃度SO2的去除是行之有效的處理方法,并具有極大的推廣應(yīng)用前景。
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古勇坤(1982—)男,廣東梅縣,本科,環(huán)境工程中級,研究方向:廢水及廢氣處理。