王乃軍,劉青松
(內蒙古岱海發(fā)電有限責任公司,內蒙古 涼城 013700)
岱海電廠循泵增容提效改進方案及分析
王乃軍,劉青松
(內蒙古岱海發(fā)電有限責任公司,內蒙古 涼城 013700)
文章介紹了岱海電廠600MW機組增容改造過程中,針對循環(huán)水系統(tǒng)存在的問題,對循環(huán)水泵及電機進行了改造,最終達到增容提效的目的。
循環(huán)泵;葉輪;導葉;雙速;效率
岱海電廠一期工程兩臺600MW汽輪發(fā)電機組由于實施增容到630MW的改造工程,其冷端優(yōu)化工程中的循環(huán)泵增容為該工程的關鍵問題,為滿足機組增容改造和節(jié)能減排的需要,必須對循環(huán)泵組及其系統(tǒng)進行節(jié)能優(yōu)化改造。
經(jīng)技術人員采用超聲波流量計對循環(huán)泵流量等數(shù)據(jù)測試,以及循環(huán)水泵的性能診斷測試和管道阻力測試,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
(1)原泵性能達不到設計值,泵效率低,出力比原設計低了6.3%。
(2)循環(huán)水管道有下沉現(xiàn)象,且不均勻,略呈波浪狀,使管阻增大。
(3)缺乏多種有效的經(jīng)濟調度手段:需要改變循環(huán)水量時,只能通過改變循泵運行臺數(shù),此時不僅系統(tǒng)節(jié)流損失較大,還使泵的工況點進一步偏離高效區(qū)。
首先結合現(xiàn)場條件確定改造的前提是:循環(huán)泵及電機利用原部件只實施增容和節(jié)能優(yōu)化改造,土建及機務方面的安裝檢修尺寸均不變。根據(jù)診斷測試結果及管道阻力增加的情況,考慮各種運行工況下的綜合效率,采用以下改進方案:
2.1 對循環(huán)泵實施增容提效
通過模型試驗和節(jié)能優(yōu)化計算,對循環(huán)泵葉輪、導葉體實施通流部分改造,提高泵的出力、效率和汽蝕性能[1],具體措施如下:
2.1.1 葉輪改進措施
(1)采用焊補和磨削技術,加大葉輪直徑,經(jīng)模型試驗與優(yōu)化計算,采用焊補和精細磨削等辦法,將葉輪出口平均直徑加大3.28%,達到提高出力的目的;
(2)對原葉輪入口葉型進行優(yōu)化改進,采用高效魚頭形葉型,增大葉片入口角和開口數(shù),并減少葉片入口節(jié)距誤差(≤0.8%),提高泵的效率、汽蝕性能和葉輪入口流動穩(wěn)定性;
(3)采用焊補和磨削的辦法增大葉片出口角,并提高葉片均布對稱性和逐步削薄葉片出口端,提高葉輪出口流動穩(wěn)定性和出力;
(4)葉輪軸面流道型線的優(yōu)化:增大葉輪入口面積,葉片入口端修薄呈魚頭形,入口輪轂修磨達到平滑圓順對稱,消除偏心。擴寬葉輪出口寬度,在保證葉輪強度的情況下,后蓋板出口端逐步修薄達到平整光滑,增大葉輪軸面出口通流面積,整個葉輪流道平緩增大,擴散比為1.115,減少葉輪相對速度的變化,提高葉輪效率;
(5)在保證葉輪有足夠強度的條件下,削薄葉片厚度,增大整個通流面積;
(6)葉輪進行探傷檢查和精細的靜平衡試驗。
2.1.2 導葉體改進措施
(1)導葉進口葉型優(yōu)化:導葉入口端頭采用魚頭形葉型,略擴喉口面積、導葉進口寬度b3兩側修磨呈喇口入口,減少入口流阻,并消除進口葉片節(jié)距誤差,使高效區(qū)略向大流量推移;
(2)導葉出口葉型優(yōu)化:導葉出口修薄,呈梭頭形,并消除葉片出口節(jié)距誤差和提高整個導葉流道的光潔度和平整度;
2.2 對循環(huán)泵電機實施增容雙速改造
根據(jù)公式n1=60f/p可知異步電動機的同步轉速與磁極對數(shù)成反比[2],改變電機磁極對數(shù)及可改變電機轉速。本改造方案利用電機本身條件,對原電機定子繞組進行改造,定子繞組增加一組抽線接頭,由20p改造為20p/22p,將單速電機改為雙速電機,同時將電機的銘牌功率由3500KW增容到3850KW。實施雙速改進后電機可在295rpm及268rpm下運轉,切換電機轉速時只需在電機接線盒改變接線連接片即可實現(xiàn)。
循環(huán)泵改后運行平穩(wěn),通過分析改造前后泵流量、揚程、電流及效率等參數(shù),得出以下結論:
(1)循環(huán)泵改后平均出力提高了30%以上,最高運行效率達89.604%,比改前80.161%提高了9.443%。
(2)雖然改后泵的平均出力提高,但電機功率只升高了20%,為3379KW,改后3850KW的電機仍有16.46%的裕量,是絕對安全可靠的。
(3)改后完全可以滿足機組增容的需要,從出力看不但低速時Q-H性能優(yōu)于改造前,且效率高達85.029%。
(4)改后由于泵效率的提高,不同運行組合方式下,每小時可節(jié)電300-360KWh,按年運行7000小時計算,年節(jié)電可達210—252萬KWh。按上網(wǎng)電價0.35元/KWh計算,則改后年效益可達73.5—88.2萬元。
(5)根據(jù)汽輪機廠家提供的背壓對出力修正曲線,結合同類機組的試驗數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計分析,求得汽輪機背壓--功率修正系數(shù)為3300KW/Kpa,確定循環(huán)泵經(jīng)濟調度的原則:
1)如多投運一臺改后的高速泵,單元機組真空能提高1.1Kpa及以上,或擴大單元制兩臺機組真空平均都提高0.55Kpa及以上,則經(jīng)濟合算。
2)如多投運一臺低速泵,單元機組真空提高0.88Kpa及以上,或擴大單元制兩臺機組真空平均都提高0.44Kpa及以上則經(jīng)濟合算。
循環(huán)泵改后性能指標全部超過了預期目標,完全滿足了機組增容至630MW時對冷端的需求。該項目實施后,可通過循環(huán)水泵不同的運行方式改變循環(huán)水流量,滿足機組在不同運行方式或季節(jié)變化下對循環(huán)水量的需求,不僅提高了泵的運行效率,更方便實現(xiàn)循環(huán)水泵的經(jīng)濟調度,對于其他同類型機組循環(huán)水泵改造具有一定的參考作用。
[1]郭立君.泵與風機[M].北京:水利電力出版社,1992.
[2]潘再平.電機學[M].浙江大學出版社,2008.
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.21.155
王乃軍(1976-),男,山西人,本科,工程師,主要從事火電廠運行管理工作。