畢永紅(中國(guó)石油大連石化分公司有機(jī)合成廠)
聚丙烯裝置尾氣回收技術(shù)措施
畢永紅(中國(guó)石油大連石化分公司有機(jī)合成廠)
在氣柜檢修時(shí)為了減少丙烯損失和環(huán)境污染,通過(guò)對(duì)尾氣回收流程進(jìn)行適當(dāng)改造,切除氣柜使丙烯尾氣直接進(jìn)尾氣壓縮機(jī)升壓冷凝回收,確保氣柜檢修期間丙烯尾氣正?;厥?,通過(guò)技術(shù)改造、調(diào)試和運(yùn)行后達(dá)到預(yù)期效果。同時(shí),對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的壓縮機(jī)換熱器因粉末夾帶引起換熱效果差、運(yùn)行超標(biāo)問(wèn)題進(jìn)行解決,保證了改造后的尾氣回收系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),回收丙烯量較高。
氣柜檢修;尾氣回收;流程改造;效果評(píng)價(jià)
大連石化公司合成廠是一個(gè)以聚丙烯生產(chǎn)為主的石油化工廠,有7×104t/a和20×104t/a聚丙烯2套裝置。作為聚丙烯裝置的輔助設(shè)施,丙烯回收裝置用于回收聚丙烯裝置排放的丙烯尾氣。氣柜常年運(yùn)行無(wú)法檢修存在鐘罩內(nèi)外防腐層脫落嚴(yán)重、積存大量聚丙烯粉堵塞壓縮機(jī)入口、鐘罩有泄漏點(diǎn)等安全隱患。在原有條件下氣柜檢修3個(gè)月期間,尾氣回收裝置需停產(chǎn),丙烯尾氣將以火炬方式排放。為減少丙烯損失對(duì)尾氣回收系統(tǒng)進(jìn)行改造。
1.1改造前的尾氣回收工藝
聚丙烯裝置的丙烯尾氣,均排入氣柜中,經(jīng)緩沖(V501)和過(guò)濾(氣柜出口及壓縮機(jī)入口)后進(jìn)入壓縮機(jī),經(jīng)三級(jí)壓縮壓力達(dá)到1.85±0.20 MPa,進(jìn)入冷凝器冷凝成為液相丙烯丙烷,進(jìn)入丙烯回收罐V304定壓為1.75±0.25 MPa,氣相去膜分離處理再回收,液相裝入回收丙烯貯罐V626、V627、V628中。
1.2尾氣回收改造工藝技術(shù)方案
切除氣柜,尾氣直接進(jìn)壓縮機(jī),在氣柜入口線閥前增設(shè)跨線,經(jīng)原有的V624、V625(閑置利舊罐)緩沖后,并入原壓縮機(jī)入口緩沖罐V501入口管道。實(shí)現(xiàn)尾氣不經(jīng)過(guò)氣柜直接進(jìn)壓縮機(jī)進(jìn)行回收。增大尾氣緩沖空間,利用閑置的2個(gè)150 m3丙烯儲(chǔ)罐V624、V625作為緩沖罐??梢苑€(wěn)定壓縮機(jī)進(jìn)口壓力,增大尾氣中聚丙烯粉末的沉降空間,減少聚丙烯粉末進(jìn)入壓縮機(jī)。尾氣壓縮機(jī)入口壓力控制是改造的關(guān)鍵:
1)在壓縮機(jī)入口緩沖罐V501上增設(shè)壓力變送器,把原有氣柜入口電動(dòng)閥組開關(guān)與氣柜高度的聯(lián)鎖保護(hù)改為電動(dòng)閥組開關(guān)與V501壓力聯(lián)鎖。
2)在壓縮機(jī)入口緩沖罐前設(shè)置定壓調(diào)節(jié)閥,壓縮機(jī)三級(jí)出口部分尾氣循環(huán)到壓縮機(jī)入口緩沖罐,確保壓縮機(jī)不抽負(fù)壓。
3)設(shè)置壓縮機(jī)入口壓力高低限聯(lián)鎖。V501壓力在0.004~0.007 MPa正常運(yùn)行,排氣柜閥打開、排火炬閥關(guān)閉、循環(huán)調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。
2.1尾氣回收改造后的運(yùn)行
為了保證改造后的尾氣回收系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,制定以下運(yùn)行和操作原則:
1)尾氣壓縮機(jī)單機(jī)運(yùn)行,保持壓縮機(jī)1開1備。罐區(qū)尾氣壓縮機(jī)原設(shè)計(jì)要求入口壓力為穩(wěn)壓,壓力為0.004 MPa。流程改造后壓縮機(jī)的入口工況發(fā)生較大變化,為保護(hù)尾氣壓縮機(jī)設(shè)備安全,設(shè)置了壓縮機(jī)入口高、低壓聯(lián)鎖保護(hù)開關(guān)。
2)加強(qiáng)聚丙烯裝置尾氣排放控制。由于尾氣排放影響到尾氣壓縮機(jī)入口壓力,入口壓力過(guò)高、過(guò)低都會(huì)造成壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī),不但損壞設(shè)備,而且火炬控制難度加大。
3)改造后,壓縮機(jī)切換操作、過(guò)濾器的清理、尾氣壓縮機(jī)連鎖后的恢復(fù)操作與原有操作相比變化很大,我們根據(jù)設(shè)計(jì)條件和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和操作卡。
尾氣壓縮機(jī)單機(jī)運(yùn)行,入口壓力不穩(wěn)定聯(lián)鎖停機(jī)時(shí)啟動(dòng)備機(jī)。尾氣壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 尾氣壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)
由表1可知:
1)尾氣壓縮機(jī)入口壓力、各級(jí)出口壓力、各級(jí)出口溫度、電動(dòng)機(jī)電流控制在指標(biāo)范圍內(nèi),而且運(yùn)行平穩(wěn)。
2)尾氣壓縮機(jī)二級(jí)、三級(jí)入口溫度指標(biāo)小于40℃[1],實(shí)際運(yùn)行中均出現(xiàn)超標(biāo)情況,其中二級(jí)入口溫度超標(biāo)幅度較大,最高達(dá)到51℃。
存在粉料夾帶的問(wèn)題,尾氣壓縮機(jī)二級(jí)、三級(jí)入口溫度超標(biāo)原因是尾氣中的聚丙烯粉末附著在一級(jí)、二級(jí)冷卻器列管壁上,造成冷卻器換熱效果下降。
所以,加密氣柜出口過(guò)濾網(wǎng),由原來(lái)的1層40目網(wǎng)加密到2層120目網(wǎng);定期清理壓縮機(jī)入口過(guò)濾網(wǎng);定期清理尾氣壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)冷卻器。
2.2改造后的尾氣回收效果
2012年6月25日—9月25日氣柜檢修期間回收丙烯(Q1)3 213.46 t。3個(gè)月分別回收996.3 t、1 141.29 t、1 075.87 t。
1)理論回收率。尾氣分析數(shù)據(jù):C3H6為88.94%、C3H8為2.06%,尾氣壓縮機(jī)吸氣量為1080 m3/h。
尾氣組成中有機(jī)蒸氣(C3H6和C3H8)含量為91%;尾氣壓縮機(jī)入口平均壓力0.037 kg/cm2,平均溫度25.6℃;其中的C3H6分壓0.033 kg/cm2,C3H8的分壓0.001 kg/cm2;尾氣中有機(jī)蒸氣(C3H6和C3H8)流量982.8 m3/h;尾氣壓縮機(jī)入口有機(jī)蒸氣C3H6和C3H8密度分別為1.75 kg/cm2,1.778 kg/cm2。理論回收量3843 t,回收率83.62%。
2)回收效果。尾氣回收在正常生產(chǎn)條件下采用升壓冷凝回收率可達(dá)到90%,改造后回收率為83.62%,比正常低6.38%,當(dāng)7×104t/a聚丙烯、20×104t/a聚丙烯尾氣排放量不穩(wěn)定,少量尾氣轉(zhuǎn)排火炬;為防止壓縮機(jī)抽負(fù)壓,壓縮機(jī)出口部分尾氣始終在打循環(huán)。
3)尾氣回收改造效益分析。在氣柜檢修期間共回收丙烯尾氣3 213.46 t,按照回收丙烯單價(jià)7000元/t計(jì)算,該項(xiàng)目投資80萬(wàn)元,直接經(jīng)濟(jì)效益2169萬(wàn)元。
通過(guò)對(duì)尾氣回收系統(tǒng)的工藝改造,解決了氣柜檢修期間聚丙烯裝置尾氣回收問(wèn)題,避免了丙烯資源的浪費(fèi)和由此而帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題。尾氣壓縮機(jī)和尾氣回收系統(tǒng)總體運(yùn)行平穩(wěn)、安全。從改造的經(jīng)濟(jì)效果來(lái)看,創(chuàng)造了直接經(jīng)濟(jì)效益2169萬(wàn)元。
[1]管國(guó)鋒,趙汝薄.化工原理[M].2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003:8-9.
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.07.001
2015-11-06
(編輯王古月)
畢永紅,工程師,1992年畢業(yè)于中國(guó)紡織大學(xué)(環(huán)境工程專業(yè)),從事煉油化工工藝技術(shù)管理工作,E-mail:biyh_dl@petrochina.com. cn,地址:遼寧省大連市甘井子區(qū)山中街231#大連石化公司有機(jī)合成廠,116031。