劉福仁,葛慧哲
(哈爾濱電機廠有限責任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
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1 250 MW核電半速汽輪發(fā)電機定子沖片加工工藝
劉福仁,葛慧哲
(哈爾濱電機廠有限責任公司,黑龍江哈爾濱150040)
介紹了1 250 MW核電半速汽輪發(fā)電機定子沖片的產品結構及尺寸特點,闡述了其生產工藝及厚度偏差檢測方法,對影響沖片質量的相關因素進行了說明,分析了沖制中可能遇到的模具及沖壓設備等問題, 經過不斷的試驗、分析和工藝改進, 解決了生產過程中面臨的諸多難題,保證了產品質量。
定子沖片;模具;工藝方法
定子鐵心是發(fā)電機機電轉換的媒介質,而鐵心需由數(shù)萬張沖片疊制成一個準確幾何形狀,且滿足下線及裝壓要求,所以沖片截面應光滑,沒有毛刺、裂口與裂紋,表面應平坦,還要有準確的位置及尺寸精度,在沖裁后,沖片的導磁性能不能嚴重損害[1]。1 250 MW核電半速汽輪發(fā)電機沖片比普通沖片有著更高的要求,其特點是精度高、尺寸大、拉緊孔及通風孔多、沖裁力大。此沖片在我公司是第一次加工,需通過日本三菱FAI認證合格后方可投入正式生產,能否結束購買核電沖片的歷史,實現(xiàn)核電沖片國產化,保質保量地按時完成任務意義重大。
沖片的質量主要取決于以下三個方面:第一,沖模的間隙是否合理;第二,沖床的結構及精度有無缺點;第三,沖片材料(硅鋼片)本身的特性。1 250 MW核電半速汽輪發(fā)電機定子沖片的弦長達906 mm(如圖1所示),公差為±0.1 mm。與以往常規(guī)的游標卡尺測量完全不同,為保證測量精度,此次采用三坐標測量儀對沖片整個輪廓逐點測量,由于斷面質量影響三坐標輪廓線構造精度,所以對沖片斷面平整度要求非常嚴格,在生產過程中應對沖片進行抽檢,用光學放大鏡觀察斷裂面,確保輪廓平整無鋸齒或水平毛刺。另外,要求沖制后沖片的毛刺在0.07 mm以內,去毛刺后小于0.03 mm,這對模具、沖床等沖片加工的所有設備及測量等都是一場挑戰(zhàn)。
與以往的發(fā)電機不同的是,該定子采用了軸向通風結構,相應的定子扇形片的結構也有很大的變化,每張定子扇形片上分布著很多軸向通風孔。該定子沖片加工難點可總結為:尺寸大、精度高、孔多、毛刺小、沖裁力大、厚度偏差小。為突破諸項難點,決定采用復式沖裁的工藝方法,即復式落料沖槽一次成型,該方案適用于大批量生產,其設備工裝條件為一臺精密沖床,一套復式高精度、長壽命的沖模。與分步沖裁相比,此方案的優(yōu)點為工序少,周期短,扇形片質量高,產品一致性和穩(wěn)定性好,保證外形及孔的形位公差, 避免由于二次定位產生的誤差。所有冷軋硅鋼卷均存在不同程度的同板差,若不消除同板差,在鐵心疊片時由于鐵心不平可能會發(fā)生“邊浪”或上下波動游走,根據(jù)以往經驗,為了提高材料利用率,解決沖片同板差問題,決定采取正反排料一次沖雙片的工藝方法。
圖1 定子扇形片
2.1設備選擇及沖模設計
沖片材料為35H230M,厚度為0.35 mm,一般平刃口模具沖裁時,其沖裁力P0可按下式計算[2]:
P0=Fτb=Ltτb
(1)
式中:P0為沖裁力,kN;F為剪切斷面面積,mm2;τb為材料抗剪強度,MPa;L為沖裁件周長,mm;t為材料厚度,mm。
考慮到模具刃口的磨損、間隙的波動、材料力學性能的變化以及材料厚度偏差等因素,實際所需沖裁力還需增加30%,所以選擇沖床時,實際沖裁力P應為:P=1.3P0=1.3Fτb=LtτbkN
最終計算得:P≈3 148 kN
若沖裁力超出設備范圍,通常的解決辦法是采用斜刃口、階梯沖制和波浪刃口三種方法。但該沖片的外形尺寸大,面積達到4 553 cm2,一次落雙片,模具的外形就超出了我公司現(xiàn)有沖壓設備能力,為了圓滿完成核電沖片任務,我公司經過多方面考察,購買了高剛度、高精度的程控400 t沖壓設備,解決了這一問題。
凸、凹模間隙對沖片質量、沖裁力、模具壽命都有很大的影響,但是分別從質量、精度、沖裁力等方面考慮,其各自確定的合理間隙并不是同一個數(shù)值,故合理間隙通常是一個適當?shù)姆秶?。為保證沖片的斷面質量好、所需沖裁力小、模具壽命高,考慮到生產過程中磨損使間隙增大,設計和制造新模具時要采用最小合理間隙值Zmin。根據(jù)經驗確定法計算[2]:
Zmin=Kt
(2)
式中:K為材料性質有關系數(shù);t為材料厚度。
根據(jù)材料性質,K取0.086,t=0.035 mm,得到模具間隙值Zmin=0.03 mm。
2.2沖制過程
卷料由送料機構自動送入沖床,送料方向平行于材料軋制方向,垂直于沖片槽中心線方向,硅鋼片卷料一次進給的步距為1 496 mm,每次沖制后,廢料極易與機械手或上模相撞,通過反復調整機床參數(shù),最終確定行程次數(shù)為12次/min。為了在沖制過程中減小磨損、增加模具壽命,加大了噴涂沖壓油的量,為加快沖壓油蒸發(fā)速度避免污染,安裝了吹風設備,同時還能起到去除表面灰塵等雜物的作用。沖制后沖片隨凹模與滑塊上升至上死點時,沖片由打料裝置打落至自動機械手上,與機械手同步退出模具,并由磁性傳送帶送至指定位置,完成一次沖制過程,沖床配有自動計數(shù)器,達到預設數(shù)量后沖床自動停車,生產效率達到24片/min。
2.3去毛刺
沖裁件斷面存在三個區(qū)域,即圓角帶、光亮帶與斷裂帶,毛刺存在于斷裂帶,在金屬纖維拉斷時產生。毛刺過大會導致鐵心片間短路,增大鐵損和溫升[3],精確有效的控制沖片毛刺高度對保證產品質量非常重要。
毛刺高度用GR2型光學裝置毛刺檢測儀檢測(陰影法),沖制后沖片的毛刺在0.07 mm以內,去毛刺后毛刺小于0.03 mm。設備選用荷蘭砂帶去毛刺機,由橡膠輥與砂帶相對運動打磨掉毛刺,可控制砂帶對沖片的磨削壓力和磨削深度,沖片有毛刺的一面應與砂帶相對方向送入,經測量沖片上的剩余毛刺均滿足質量要求。由于橡膠棍較軟,不會損壞沖片上的絕緣層,一條砂帶可加工沖片20萬片左右。
2.4涂漆
定子沖片去毛刺后,兩面涂水溶性漆V-160-50,單面漆膜厚度平均2.0~5.0 μm,層間電阻100 Ω·cm2以上,涂漆設備采用德國Hymmen公司生產的自動涂漆生產線,為保證漆膜質量,反復調節(jié)涂漆爐兩膠輥間隙、上下膠輥鐵棍間隙、上下鐵棍轉速、冷熱鏈子速度和漆的粘度等參數(shù),最終確定了合理的涂漆參數(shù)。除使用漆膜測厚儀測量漆膜厚度外,還做了如下試驗和檢驗。
2.4.1富蘭克林試驗
試驗片進行雙面表面電阻測試,每個面測3點;要求平均值﹥100 Ω·cm2/片;最小值﹥30 Ω·cm2/片;部分檢驗結果見附表1、圖2。
表1 富蘭克林試驗結果
圖2 富蘭克林試驗
2.4.2耐溶劑性試驗
用一塊白布丙酮擦拭被測試片的雙面,目測漆膜,在經過5次擦拭后,均沒有露出基材,試驗合格。
2.4.390°彎曲試驗
試驗片尺寸為200 mm×30 mm,將其沿半徑為5 mm的圓棒彎曲90°,目測漆膜,目測沒有出現(xiàn)明顯的涂層開裂和剝落現(xiàn)象,試驗合格。
2.4.4涂層硬度試驗
用2H硬度鉛筆以45°角劃試片的雙面,手持鉛筆用力劃。目測漆膜,涂層沒有被2H鉛筆破壞,試驗合格。
2.4.5涂層附著性試驗
用一組刀片(11個刀片,間距1 mm)將試片的
雙面的涂層劃出劃痕;每個面橫豎劃兩次,使劃痕形成100個正方形;在劃痕處貼透明膠帶,然后撕下膠帶,目測漆膜;一個試片的雙面劃痕(200個正方形)范圍內剝離面積應小于2個正方形,檢查10片透明膠帶,無任何剝落現(xiàn)象,試驗合格。
2.5沖片厚度偏差檢查
為了確保整臺沖片的漆膜均勻性,涂漆后的沖片不僅要單片漆膜厚度達到標準還要求進行疊裝檢測,即模擬鐵心裝壓,在測量點處加壓的同時測量該點的疊片厚度。百萬核電測厚儀是一個三軸數(shù)控測量裝置,將需要測量點的X、Y坐標值通過操作臺的觸摸屏輸入,測量頭按此坐標自動找到測量點并將重陀下移進行測量讀出Z軸坐標值(疊片厚度),將此數(shù)據(jù)傳輸?shù)酵獠抗た貦C的顯示器上。設備將自動記錄并存儲測量數(shù)據(jù),按照程序要求繪制每條測量線的疊片厚度曲線圖,并且根據(jù)計算公式自動算出齒部和背部應插入的補償片數(shù)量,將曲線及數(shù)據(jù)顯示在輸出顯示器上,此結果可以保存并可隨時輸出(見圖3)。涂漆過程中,每托盤(1 200片)抽取4片作為試樣,16托盤為一組,共進行10組取樣,進行漆膜均勻性試驗,檢測的同時為下序裝壓使用墊片的數(shù)量提供依據(jù)。
圖3 厚度偏差曲線
通過采取以上工藝方法歷時2個月時間,圓滿完成了核電20多萬片沖制、去毛刺、涂漆的生產。首臺核電定子沖片國產化的任務,意味著我公司從此可以結束核電沖片依賴進口的歷史,也積累了很多寶貴的經驗,使沖片制造水平上了一個新的臺階,為核電生產降低成本做出了巨大貢獻。
[1]胡志強. 電機制造工藝學[M].北京: 機械工業(yè)出版社, 2011.
[2]羅大金. 沖壓技術[M].北京:化學工業(yè)出版社, 2009.
[3]肖良瑜,王治國,閆波. 電機鐵心沖片產生毛刺原因分析及預防措施[J].上海大中型電機, 2005, (1):23-24.
劉福仁,1988年生,男,2012年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學材料成型及控制工程專業(yè),哈爾濱電機廠有限責任公司制造工藝部助理工程師,現(xiàn)從事電機沖壓工藝工作。
葛慧哲,1965年生,女,哈爾濱電機廠有限責任公司制造工藝部沖剪組高級工程師,從事電機沖壓工藝與研究。