王江賓 劉娟 鞠艦波
摘要:常頂干式操作具有諸多優(yōu)點,但“干式不干”造成的腐蝕很嚴(yán)重,使用犧牲陽極防護手段可有效延緩腐蝕產(chǎn)生,足以滿足四年運行周期。文章以兩處具體部位的損壞為例,分析腐蝕產(chǎn)生原因和具體處理措施,防腐效果明顯,對同類型部位有借鑒意義。
關(guān)鍵詞:干式操作;腐蝕;常頂凝液;犧牲陽極;
Sacrificial Anode
1 概述
常減壓裝置常頂系統(tǒng)的腐蝕主要是由HCl-H2S-H2O腐蝕機理引起的腐蝕。一旦處于露點以下,油氣中的HCl與H2S隨之進入液相,形成高濃度強酸性腐蝕溶液,對相應(yīng)設(shè)備產(chǎn)生強烈腐蝕,嚴(yán)重影響裝置的長周期穩(wěn)定運行。常減壓裝置常頂操作改為干式操作后,常頂換熱器E-102ABCD管箱和V-02油氣入口彎頭下方直管段均出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕,對裝置的安全穩(wěn)定運行造成很大的影響;為了盡可能的延緩腐蝕造成的后果,采取對具體腐蝕部位焊接陽極塊處理,經(jīng)過現(xiàn)場驗證,在延緩腐蝕方面效果較好,達(dá)到了運行周期要求。
2 腐蝕概況及處理方式
2.1常頂流程圖如下:
2.2常頂換熱器E-102管箱故障分析及處理
(1)由于殼程原油走量導(dǎo)致常頂換熱器油氣層介質(zhì)出現(xiàn)壓力和溫度降低,致使凝液析出;
(2)管箱保溫不全,出現(xiàn)熱量損失以致于凝液析出;
(3)由于高、低硫油切換,操作上出現(xiàn)波動,不能有效確保常頂干式操作導(dǎo)致凝液析出;
也就是常說的“干式不干”,常頂油氣組分的不同預(yù)示著不同介質(zhì)的分壓不同,即便在同一操作條件下也不能確保都處于干式操作。
故障部位:E-102ABCD管箱,管箱材質(zhì)為:16MnR
故障圖片如下:
故障描述:管箱隔板下部以及管箱密封面下部腐蝕嚴(yán)重以致泄漏失效。
腐蝕機理:HCl-H2S-H2O
故障原因分析:該部位雖為干式操作,常頂壓力:0.15MPa,溫度148℃,但E-102ABCD殼程原油流經(jīng)后介質(zhì)出現(xiàn)溫降和壓降,導(dǎo)致析出高濃度腐蝕溶液腐蝕所致。
處理方法:1、管箱更新,在管箱隔板兩側(cè)焊接鋁鎂陽極塊。
2、管箱法蘭部位包保溫,減少熱損;
3、控制殼程原油閥門開度,介質(zhì)處于干式狀態(tài);
4、確保頂部中和劑、緩蝕劑足量注入;
效果評價:可以有效解決由于高濃度凝縮腐蝕溶液的腐蝕,該部位使用鋁陽極塊可以有效發(fā)揮陰極防護作用。
2.3 常頂回流罐V-02罐內(nèi)入口管短節(jié)故障分析及處理
故障部位:V-02罐體入口短節(jié),短節(jié)材質(zhì):Q235-A
罐內(nèi)碳鋼部分受高濃度腐蝕液腐蝕很嚴(yán)重,前期更換的復(fù)合板彎頭部位沒有異常。
處理情況:罐內(nèi)導(dǎo)流管更新,高濃度腐蝕液流經(jīng)處增加貼板處理,焊接鋁鎂陽極塊。目前運行情況良好。
3總結(jié)
(1)氯離子的存在是快速腐蝕產(chǎn)生的主因,其濃度和溫度是影響氯離子腐蝕速度的主要因素。
(2)常頂防腐措施集中回歸到傳統(tǒng)的“一脫三注”中的“三注”上來,尤其是注水,注水量要進行核算以及帶來的沖蝕要有預(yù)防,確保氯離子含量要降低到30ppm以下;
(3)由于存在氯離子,先前控制PH值由5.6∽6.2的原因是防止FeS鈍化膜的損壞,但當(dāng)大量氯離子存在時,其腐蝕主要因素就發(fā)生轉(zhuǎn)移,HCl腐蝕成為主因素,所以需要提高中和劑注入量,將PH值提高,降低酸性環(huán)境;
(4)找準(zhǔn)腐蝕部位,有針對性的進行防腐,陽極塊的使用就可以大大延緩腐蝕進程;