張司達
(盤錦市遼河流域污染防治工作辦公室遼寧盤錦124010)
鍋爐煙氣脫硫、脫硝履行方案評估
張司達
(盤錦市遼河流域污染防治工作辦公室遼寧盤錦124010)
通過對富騰公司鍋爐煙氣脫硫、脫硝改造方案的分析、評估,采取切實可行的煙氣凈化方案,以減少鍋爐煙氣中二氧化硫、氮氧化物的排放,減少對周圍環(huán)境的影響,改善環(huán)境空氣質(zhì)量,同時也減少了排污費用的支出,實現(xiàn)環(huán)境、經(jīng)濟、社會效益的統(tǒng)一。
脫硫;脫硝;評估
富騰熱電公司是華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司自備電廠,是國控重點污染源企業(yè),監(jiān)控對象是廢氣,主要污染物為二氧化硫、氮氧化物和煙塵。
公司現(xiàn)有三臺220t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐,兩臺410t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐,其中3臺220t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐的脫硫措施為氨法脫硫,工程設(shè)計脫硫率不小于97%;2臺410t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐的脫硫措施也為氨法脫硫,工程設(shè)計脫硫率不小于95%?,F(xiàn)在兩套脫硫裝置運行過程中,脫硫效果不穩(wěn)定,且凈化煙氣帶液量較大,排放煙氣拖尾嚴(yán)重,裝置周圍地面布滿銨鹽結(jié)晶。為此,公司現(xiàn)擬對兩套脫硫裝置進行改造,以解決煙氣帶液量大、煙氣拖尾嚴(yán)重的問題。
公司現(xiàn)有5臺鍋爐暫時沒有脫硝設(shè)施,為了減輕NOx污染,使3臺220t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐、2臺410t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐滿足電廠大氣污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)中NOx排放限值200mg/Nm3的要求,公司決定對5臺鍋爐實施脫硝改造。
2.1技術(shù)評估
原有脫硫設(shè)施雖然采用氨法濕式脫硫工藝,但當(dāng)初建設(shè)時完全照搬了傳統(tǒng)濕式石灰石法的脫硫機理,將氨法脫硫的三個反應(yīng)過程(吸收、濃縮結(jié)晶和氧化)集中在一個空塔內(nèi)完成,采取了大循環(huán)、高噴淋量的吸收方式,不僅易導(dǎo)致氣溶膠超標(biāo),還增加了能耗。
采用已經(jīng)發(fā)展成熟的氨法脫硫進行改造即可滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,又符合降低投資的原則,因此本次改造推薦采用新型濕式氨法脫硫工藝對原有設(shè)施進行改造。脫硫裝置在盡量不變原系統(tǒng)設(shè)備的前提下由原脫硫裝置改造。僅對脫硫系統(tǒng)進行改造,吸收劑氨水供給存儲系統(tǒng)及硫銨后處理系統(tǒng)沿用原系統(tǒng)。
2.2脫硫工藝設(shè)計
項目擬對現(xiàn)有5臺循環(huán)流化床鍋爐進行脫硫設(shè)施改造,按5臺鍋爐100%出力規(guī)模設(shè)計。
(1)脫硫工藝仍采用氨法脫硫工藝,脫硫系統(tǒng)的設(shè)備配置按照燃煤硫份按1.13%設(shè)計。(2)脫硫裝置采用三爐一塔(1、2、3號爐)和兩爐一塔(4、5號爐)設(shè)計,改造現(xiàn)有脫硫塔,兩套脫硫塔改造方式相同。將原有脫硫塔內(nèi)改成三層,分為煙氣洗滌降溫層、SO2的吸收層以及氨霧及水霧的去除段。煙氣在脫硫塔內(nèi)自下而上流動,吸收液自上而下噴淋,塔頂氨逃逸濃度小于10 mg/m3,霧滴濃度小于75mg/m3,脫硫效率能達到98%。(3)增加氧化循環(huán)槽以及相應(yīng)設(shè)備,增加硫酸銨的氧化效率。(4)吸收劑為氨水,本項目自制吸收液氨水,氨水濃度為20%,由泵送入吸收塔內(nèi)。(5)硫銨后處理裝置包設(shè)有離心機、水利旋流器、流化床干燥機等設(shè)備,制成成品硫酸銨后外賣。(6)脫硫設(shè)備年利用8000h,與鍋爐同步運行。
2.3環(huán)境評估
2.3.1環(huán)境空氣影響分析
項目運營后SO2對敏感保護目標(biāo)造成環(huán)境空氣污染均有所減輕,敏感保護目標(biāo)區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀因本項目運營將會得到改善。年減排549.72t。
(1)煙塵影響分析。項目煙囪出口處粉塵的排放濃度為23.25 mg/m3,年排放粉塵量為312.48 t/a,排氣筒高度為70m和120m,粉塵排放濃度和排放速率符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996),對大氣環(huán)境影響很小。
(2)NH3和霧滴濃度影響分析。經(jīng)過與設(shè)計單位進行核實,本項目改造后煙囪出口NH3濃度小于10 mg/m3,霧滴濃度小于75 mg/m3,滿足《火電廠煙氣脫硫工程技術(shù)規(guī)范·氨法》中要求,對周邊環(huán)境影響較小。
(3)硫酸銨煙霧影響分析。項目改造后煙囪出口硫酸銨排放速率小于91kg/h和120 kg/h,滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)現(xiàn)有污染源大氣污染物排放限值要求。
2.3.2水環(huán)境影響分析
項目產(chǎn)生的脫硫水大部分回用,不外排,只有少量水分以蒸汽形式揮發(fā),對周圍環(huán)境影響較小。
2.3.3噪聲環(huán)境影響分析
項目新增噪聲來源于工藝水泵、過濾泵、壓濾機等設(shè)備,設(shè)備產(chǎn)生的噪聲聲級范圍85~95 dB(A),運行過程均在密閉房間內(nèi),設(shè)備經(jīng)過廠房隔聲衰減、距離衰減,可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中3類標(biāo)準(zhǔn),
2.3.4固體廢物環(huán)境影響分析
項目建成后,除塵器收集的粉塵和硫酸銨成品全部外售,不會對外環(huán)境造成負(fù)面影響。
2.4經(jīng)濟評估
項目總投資2509萬元,建設(shè)主要基于保護環(huán)境的角度出發(fā),解決脫硫效果不穩(wěn)定,且凈化煙氣帶液量較大,煙氣帶液量大、煙氣拖尾嚴(yán)重的問題,雖然經(jīng)濟效益不是十分明顯,但是,環(huán)境效益和社會效益十分顯著。
2.5評估結(jié)論
該項目技術(shù)先進、成熟,可有效解決本公司脫硫效果不穩(wěn)定,且凈化煙氣帶液量較大,排放煙氣拖尾嚴(yán)重,裝置周圍地面布滿銨鹽結(jié)晶等帶來的環(huán)境問題,環(huán)境效益和社會效益十分顯著。
3.1技術(shù)評估
公司現(xiàn)有3臺220t/h鍋爐煙氣脫硝采用SNCR工藝,設(shè)計脫硝效率40%,NOx排放濃度減少到180mg/Nm3以下,2臺410t/h鍋爐煙氣脫硝采用“低溫燃燒+SNCR”工藝,低溫燃燒系統(tǒng)將NOx排放濃度控制到270mg/Nm3以下,再經(jīng)SNCR脫硝后,NOx排放濃度減少到162mg/Nm3以下,綜合設(shè)計脫硝效率46%。
3.1.1220t/h鍋爐脫硝改造
(1)SNCR是在沒有催化劑作用下向830℃~950℃爐膛中噴入還原劑,還原劑迅速熱解成NH3與煙氣中NOx反應(yīng)生成N2。爐膛中會有一定量氧氣存在,噴入的還原劑選擇性的與NOx反應(yīng),基本不與氧氣反應(yīng)。SNCR的還原劑一般為氨、氨水或尿素等。本項目采用氨水作為還原劑。
(2)整個SNCR系統(tǒng)可分為:還原劑存儲系統(tǒng)、霧化系統(tǒng)及噴射系統(tǒng)。還原劑存儲系統(tǒng)主要是儲藏、稀釋還原劑,通過計量泵將一定濃度的還原劑輸送給SNCR噴槍,再噴入爐膛。SNCR反應(yīng)的化學(xué)原理如下:
SNCR工藝設(shè)計脫硝效率40%,氮氧化物排放濃度由300mg/Nm3降至180mg/Nm3。
3.1.2410t/h鍋爐脫硝改造
采用低溫燃燒系統(tǒng)+SNCR脫硝工藝改造
(1)SNCR工藝與220t/h鍋爐脫硝相同
(2)低溫燃燒系統(tǒng)改造
氮氧化物是指一氧化氮、二氧化氮以及少量的氧化二氮,燃燒任何化石燃料由于溫度高氧氣存在與空氣和燃料中的氮都會產(chǎn)生一定量的NOx。
燃燒過程中排放出來的NOx約90%是NO,5%~10%是NO2,1%是N2O。氮氧化物主要是通過三種路徑形成的:熱力型、快速型及燃料型。
熱力型NOx的形成對溫度有很強的依賴關(guān)系,在溫度超過1200℃時隨溫度的增加NOx的形成按指數(shù)規(guī)律增加,降低熱力型NOx可以通過對燃燒系統(tǒng)的控制來實現(xiàn),通過控制燃料與空氣的混合來控制燃燒速度,從而降低燃燒最高溫度點的溫度以來降低熱力型NOx的形成。
快速型NOx是通過空氣中的氮和碳氫原子軒的反應(yīng)生成的,快速型NOx產(chǎn)生量很少。
燃料型NOx是煤燃燒時產(chǎn)生NOX的主要來源,煤燃燒時約75%~90%的NOx是燃料型NOx。
循環(huán)流化床的NOx排放比傳統(tǒng)煤粉爐和爐排爐要低很多,主要是由于循環(huán)流化床鍋爐床溫一般情況下為870℃,而其它爐型則超過1100℃。此外循環(huán)流化床鍋爐采用分級燃燒也有效地降低了NOx的生成。
增加爐膛內(nèi)屏式受熱面。經(jīng)過計算采用增長水冷屏的技術(shù)方案,6片水冷屏每片長度增加3.1m可滿足要求。
低溫燃燒后的氮氧化物排放濃度由300mg/Nm3降至270mg/Nm3,SNCR工藝設(shè)計脫硝效率40%,經(jīng)SNCR脫硝后,氮氧化物排放濃度由270mg/Nm3降至162mg/Nm3。
3.2環(huán)境評估
3.2.1廢氣
工程為現(xiàn)有工程的環(huán)保改造工程,項目建成后,熱電分公司廢氣污染物NOx得到了大幅度削減,改善了周圍環(huán)境空氣質(zhì)量。
3.2.2廢水
本期脫硝改造工程正常工況下沒有廢水排放,但如果在事故狀態(tài)下,如卸氨時不慎泄漏,或氨儲罐故障檢修時,均有可能緊急排放氨氣,排放入氨氣稀釋槽中,將采取大量水噴淋稀釋,通過熱電公司雨排管網(wǎng)進入污水處理站進行初步處理,處理后的廢水進入華錦集團污水處理廠處理,一部分經(jīng)深度處理后回用于集團,一部分達標(biāo)后經(jīng)六里河最后匯入雙臺子河。
3.2.3噪聲
本期脫硝改造工程中新建SNCR系統(tǒng),新增氨水泵、除鹽水泵等高噪聲設(shè)備,脫硝裝置距離現(xiàn)有的南廠界最近,約為130m,氨水存儲區(qū)距離南廠界為210m,除鹽水泵房距離南廠界最近距離約60m。
經(jīng)預(yù)測,脫硝裝置對南廠界噪聲影響值為30.7dB(A),不會導(dǎo)致西廠界噪聲超標(biāo);氨水存儲區(qū)設(shè)備噪聲對南廠界噪聲影響值為31.3dB(A),除鹽水泵房設(shè)備噪聲對南廠界噪聲影響值為32.4dB (A),不會導(dǎo)致南廠界噪聲超標(biāo)。
3.3經(jīng)濟評估
項目總投資2105萬元,建設(shè)主要基于保護環(huán)境的角度出發(fā),為了減輕NOX污染,滿足電廠大氣污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)中NOX排放限值200mg/Nm3的要求,雖然經(jīng)濟效益不是十分明顯,但是,環(huán)境效益和社會效益十分顯著。
3.4評估結(jié)論
項目實施后,現(xiàn)有NOx排放量及最大落地濃度均有大幅度削減,環(huán)境效益顯著。
通過鍋爐煙氣脫硫、脫硝方案的實施,可以大大減少二氧化硫、氮氧化物的排放,改善了環(huán)境空氣質(zhì)量,對人群健康做出較大貢獻,實現(xiàn)了環(huán)境效益、社會效益的統(tǒng)一。
[1]盤錦遼河富騰熱電有限公司清潔生產(chǎn)審核報告.2015,10.
[2]曾德醒.SNCR脫硝技術(shù)在循環(huán)流化床鍋爐中的應(yīng)用.科技與生活,2010(20).
[3]魏清高.“低氮燃燒+SNCR”工藝在燃煤鍋爐煙氣脫硝處理工程中的應(yīng)用.廣東化工,2011(7).