• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      漣鋼280m2燒結(jié)機(jī)跑偏的治理

      2016-10-10 01:47:03賀謙思中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院湖南長沙40083華菱漣源鋼鐵有限公司檢修中心湖南婁底47009
      科技傳播 2016年17期
      關(guān)鍵詞:機(jī)尾燒結(jié)機(jī)輪齒

      戴 敏,譚 青,賀謙思.中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,湖南長沙 40083 .華菱漣源鋼鐵有限公司檢修中心,湖南婁底 47009

      漣鋼280m2燒結(jié)機(jī)跑偏的治理

      戴 敏1,譚 青1,賀謙思2
      1.中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,湖南長沙 410083 2.華菱漣源鋼鐵有限公司檢修中心,湖南婁底 417009

      漣鋼280m2燒結(jié)機(jī)長期存在嚴(yán)重跑偏現(xiàn)象,經(jīng)過多次反復(fù)治理,摸索了一些經(jīng)驗(yàn),但是調(diào)整效果不夠持久。因?yàn)闊Y(jié)機(jī)中心的校正、頭尾星輪齒板的更換等幾大造成跑偏的根本因素,在時(shí)間上暫時(shí)不具備治理的條件。為此,我們提出了設(shè)計(jì)跑偏調(diào)整器輔助調(diào)偏的設(shè)想。

      燒結(jié)機(jī)臺(tái)車跑偏;原因分析;治理經(jīng)驗(yàn);跑偏調(diào)整器

      漣鋼280m2燒結(jié)機(jī)自2006年投產(chǎn)以來,便存在跑偏現(xiàn)象。由于只是造成臺(tái)車損壞,對(duì)燒結(jié)機(jī)的運(yùn)行和生產(chǎn)影響不大,所以車間以修復(fù)車的處理方式為主。直到2012年底,燒結(jié)機(jī)跑偏和打尖的程度迅速惡化,最多的時(shí)候一個(gè)月要修復(fù)90多個(gè)臺(tái)車時(shí),大家才意識(shí)到問題的嚴(yán)重性。于是從2013年初開始摸索燒結(jié)機(jī)跑偏和打尖的原因,并采取了多種措施進(jìn)行重點(diǎn)整治,取得了顯著的改善效果,保證了燒結(jié)機(jī)較高的日歷作業(yè)率。但相比我廠的360m2燒結(jié)機(jī)的運(yùn)行情況,仍然不夠理想。多次治理的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,一些影響因素?zé)o法得到根治,跑偏問題已經(jīng)不能再用常規(guī)的辦法來治理,需要借助輔助設(shè)施。

      1 燒結(jié)機(jī)跑偏的原因分析及治理的經(jīng)驗(yàn)

      從2013年初到2015年底,我們一直在想方設(shè)法地處理燒結(jié)機(jī)的跑偏。其中主要的整治有3次。

      1.1工作面臺(tái)車S形跑偏的治理[1-2]

      2012年底時(shí),280燒結(jié)機(jī)在工作面的跑偏程度迅速加劇,燒結(jié)機(jī)臺(tái)車的運(yùn)行軌跡成不穩(wěn)定的S形,燒結(jié)機(jī)運(yùn)行電流大多時(shí)候保持在40A以上(設(shè)計(jì)正常值20A~36A),不時(shí)跳出超過50A的報(bào)警值。每周因軸承損壞車輪掉落導(dǎo)致更換臺(tái)車多達(dá)十?dāng)?shù)臺(tái)。生產(chǎn)頻繁中斷,燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量波動(dòng)較大。

      經(jīng)過檢查,我們發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)重要的情況。

      其一是燒結(jié)機(jī)機(jī)尾擺架前后擺動(dòng)不平衡。原因是北側(cè)下部有一個(gè)托輪卡死不轉(zhuǎn),另外兩邊配重不對(duì)等,南面約6t,北面約5.5t。而且積礦較多,不但將下部托輪卡住,而且將北部配重墊起來,導(dǎo)致擺架不能及時(shí)復(fù)位。

      其二是臺(tái)車車輪磨損嚴(yán)重,而且所有的車輪都是新舊混搭在一起。車輪軸承大多潤滑不良,因?yàn)樵佑涂滓讶慷氯\囕喤c定距環(huán)之間大小不一的間隙,反映出跑偏強(qiáng)大的擠壓破壞力。

      于是在接下來的3個(gè)月內(nèi),我們利用3次小檢修和日常維護(hù),先后減少了機(jī)尾擺架南側(cè)的配重0.5t,更換了北側(cè)卡死的托輪,清理了積礦,修復(fù)了130多個(gè)臺(tái)車(在線121個(gè)臺(tái)車),燒結(jié)機(jī)跑偏現(xiàn)象顯著好轉(zhuǎn),不再成S形跑偏,只是略微整體往南面跑偏。但是返回道臺(tái)車打尖現(xiàn)象明顯加劇。

      1.2返回道臺(tái)車打尖的治理[2-3]

      到2013年8月時(shí),返回道臺(tái)車打尖的程度越來越嚴(yán)重,最終北側(cè)車輪爬上軌道,南側(cè)車輪跌落軌道后卡死導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)。在查閱了相關(guān)資料,并測量一些數(shù)據(jù)后,我們發(fā)現(xiàn)燒結(jié)機(jī)存在3個(gè)明顯的問題。一是機(jī)尾配重重量偏大,兩邊各4t左右比較合適;二是機(jī)尾壓軌北側(cè)磨損比南面嚴(yán)重很多,南面壓軌與返回道臺(tái)車水平軌道的間隙為375mm,北側(cè)為384mm(標(biāo)準(zhǔn)的車輪直徑為360mm);三是返回道兩邊軌道都有變形,直線度都存在較大的問題,局部位置用肉眼便可看出,尤其是掉落臺(tái)車的位置,北側(cè)向外偏離近30mm,南側(cè)偏離近20mm。

      于是我們立即將機(jī)尾配重各減少了2塊約1.2t。然后利用檢修更換了南北兩側(cè)的壓軌,并將其間隙調(diào)整到365mm。同步將返回道水平軌道進(jìn)行了初步調(diào)整,將偏差控制在了10mm以內(nèi)。檢修完后,臺(tái)車打尖現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn),再也沒有出現(xiàn)過臺(tái)車爬軌道或跌落軌道的情況。但是工作面和返回道的臺(tái)車的跑偏現(xiàn)象也略微有所好轉(zhuǎn)。

      2014年年初,返回道臺(tái)車南面打尖變得嚴(yán)重起來,同時(shí)往南面跑偏擠壓軌道,甚至偶爾會(huì)造成頭部星輪卡車輪定距環(huán),將臺(tái)車軸承強(qiáng)行擠松。此時(shí)的壓軌和水平軌道是出于正常狀態(tài),不需要調(diào)整。后來,一次河北鋼企的同仁過來考察,建議我們調(diào)整尾部星輪,于是我們將尾部星輪南面軸承座往頭部星輪方向移動(dòng)了4mm。效果簡直立竿見影,南面后車輪脫離軌道的高度由20mm~30mm降低到10mm以內(nèi),車輪輪沿與軌道間隙由0mm增加到5mm~10mm,只有個(gè)別臺(tái)車有啃軌現(xiàn)象。

      2015年上半年,返回道臺(tái)車北面打尖變得嚴(yán)重起來,于是我們又將尾部星輪北面軸承座往頭部星輪方向移動(dòng)了3mm,沒有什么效果。2個(gè)月后又移了6mm,打尖和跑偏程度減輕一半。但是并沒有得到根治,幾個(gè)月后又逐步惡化。下半年時(shí)我們將尾部星輪北面軸承座又墊高了4mm。后來因?yàn)橛幸淮挝古_(tái)車時(shí)發(fā)現(xiàn)臺(tái)車飛車事故,將頭部星輪南面軸承座頂出了底座滑槽,脫離了原有位置。于是在恢復(fù)軸承座半年后,嘗試往機(jī)尾前移了3mm,但是燒結(jié)機(jī)的運(yùn)行狀況基本沒有變化。

      1.3工作面的臺(tái)車往北跑的治理[4-5]

      2014年上半年,工作面的臺(tái)車往北跑偏,我們將尾部擺架兩邊都用千斤頂頂起來,讓擺架不再處于自由狀態(tài)。并經(jīng)過長達(dá)2個(gè)月的反復(fù)跟蹤,調(diào)整兩邊的千斤頂?shù)拈L度,終于找到了一個(gè)較好的平衡點(diǎn),即北面比南面多頂出8mm~10mm。在此過程中,我們找到了跑偏的主要原因。

      2013年底更換工作面水平軌道時(shí),標(biāo)高的校正出現(xiàn)較大的問題。固定滑道和水平軌道的標(biāo)高差,北面絕大部分大于176mm,而南面絕大部分小于176mm。標(biāo)高差過大,導(dǎo)致臺(tái)車北面的活動(dòng)密封板與固定滑道之間的摩擦成倍增加,出現(xiàn)了固定滑板的油槽幾乎磨平、偶爾有臺(tái)車車輪懸空等情況。臺(tái)車運(yùn)行時(shí),北面阻力大于南面阻力,是往北跑偏的主要原因之一。

      另外頭部星輪和尾部星輪齒板磨損嚴(yán)重,最大的磨損量單邊達(dá)到50mm,而且磨損量彎曲不對(duì)稱,兩邊相差最少的10mm,最大的接近20mm。

      于是我們利用9月份年檢更換了全套固定滑板,并重新調(diào)整了水平軌道,將標(biāo)高差調(diào)整到了比較合適的范圍之內(nèi)。同時(shí),我們制作了合適的焊接平臺(tái)和齒形模板,對(duì)頭尾星輪各34個(gè)輪齒進(jìn)行了在線堆焊耐磨材料處理。由于檢修時(shí)間臨時(shí)被壓縮,原本通過堆焊打磨基本恢復(fù)原有齒形的計(jì)劃,改為少焊20mm。打磨完后,經(jīng)過檢查,北面頭部星輪齒板比南面的略寬2mm~5mm。尾部齒板基本一致。

      檢修完后,我們將機(jī)尾擺架兩邊的千斤頂卸下,檢驗(yàn)治理效果。結(jié)果整個(gè)燒結(jié)機(jī)前后、上下的跑偏和打尖現(xiàn)象處于歷史最好的狀態(tài)。但是這個(gè)狀態(tài)持續(xù)性并不讓人滿意,2個(gè)月后,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぷ髅嫱吓?,返回道往北跑的狀態(tài)。

      2 跑偏調(diào)整器設(shè)計(jì)的初步設(shè)想

      經(jīng)過反復(fù)的跑偏治理,280m2燒結(jié)機(jī)存在的問題變得很清晰,但是治理卻越來越難。因?yàn)楝F(xiàn)在的燒結(jié)機(jī),頭尾星輪中心線嚴(yán)重偏離原有軌道,不再空間平行,由于建廠時(shí)的基準(zhǔn)定位塊只找到了3塊,很難找到燒結(jié)機(jī)的中心線。頭尾星輪齒板磨損嚴(yán)重,而且不對(duì)稱。由于在線星輪齒板螺栓孔與圖紙偏差多達(dá)10mm,且毫無規(guī)律,要更換齒板最少要6天時(shí)間。跑偏和打尖造成臺(tái)車不斷地大量損壞,機(jī)頭機(jī)尾彎軌磨損變形,等等諸多問題,相互影響,并形成惡性循環(huán)。以目前漣鋼的生產(chǎn)需求,檢修時(shí)長是幾年內(nèi)無法具備的硬性條件。而只要以上因素不能在同一時(shí)段得到同步的處理,跑偏打尖現(xiàn)象又會(huì)卷土重來。

      借鑒皮帶跑偏的調(diào)整思路,我們嘗試設(shè)計(jì)一種輔助裝置——燒結(jié)機(jī)跑偏調(diào)整器,用于處理影響因素復(fù)雜而短時(shí)間無法根治的燒結(jié)機(jī)跑偏。

      由于280燒結(jié)機(jī)跑偏很嚴(yán)重,絕大多數(shù)臺(tái)車跑偏擠壓軌道,因此臺(tái)車的受力情況如圖1所示。

      圖1 

      圖2 

      至此,我們?cè)O(shè)想,如果設(shè)計(jì)一個(gè)由液壓油缸提供動(dòng)力,通過滾輪將力傳遞給臺(tái)車跑偏一側(cè)的裝置,用于輔助調(diào)整跑偏,應(yīng)該可以有效緩解燒結(jié)機(jī)跑偏的困擾,其大致外形結(jié)構(gòu)如圖3所示(液壓站和電控柜未畫出)。

      圖3 

      3 結(jié)論

      燒結(jié)機(jī)非單臺(tái)設(shè)備,而是一套龐大的設(shè)備系統(tǒng)。治理燒結(jié)機(jī)跑偏,效果最長久的是從根源上去治理。我們摸索出的各種調(diào)整辦法,只能作為臨時(shí)處理措施。否則,很可能使問題復(fù)雜化,變得越來越難以治理。

      [1]赫曉飛,高鳳利,胡宗元.180m2燒結(jié)機(jī)臺(tái)車跑偏調(diào)整實(shí)踐[J].河北冶金,2012(4).

      [2]謝斌,孫立行.帶式燒結(jié)機(jī)臺(tái)車運(yùn)行跑偏原因分析及處理方法[J].金屬材料與冶金工程,2010,38(2):34-36.

      [3]呂云.淺析燒結(jié)機(jī)跑偏的故障原因及其處理[J].南鋼科技,2001(4):44-46.

      [4]熊朝亮,楊鐵衛(wèi).燒結(jié)機(jī)跑偏的檢測、分析和處理[J].燒結(jié)球團(tuán),2005,30(1):31-34.

      [5]徐福玉.燒結(jié)機(jī)臺(tái)車跑偏的原因分析及處理方法[C]//2006年全國燒結(jié)球團(tuán)技術(shù)交流年會(huì)論文集,2006.

      TD464

      A

      1674-6708(2016)170-0161-03

      戴敏,工程師,中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,研究方向?yàn)橐苯饳C(jī)電設(shè)備技術(shù)和管理。譚青,中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院。賀謙思,華菱漣源鋼鐵有限公司檢修中心。

      猜你喜歡
      機(jī)尾燒結(jié)機(jī)輪齒
      曳引式電梯蝸輪輪齒失效原因分析及預(yù)防措施
      盾構(gòu)機(jī)尾盾加工工藝研究
      刮板輸送機(jī)伸縮機(jī)尾的研制
      齒輪發(fā)生隨機(jī)斷裂的原因和預(yù)防措施
      燒結(jié)機(jī)布料器的改進(jìn)優(yōu)化
      山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:36
      電梯蝸輪輪齒失效原因分析及警示
      燒結(jié)機(jī)自動(dòng)卸灰控制系統(tǒng)的改進(jìn)
      山東冶金(2018年5期)2018-11-22 05:12:32
      降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率的技術(shù)改造
      風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪箱輪齒斷裂原因分析
      105 m2燒結(jié)機(jī)技術(shù)改造實(shí)踐
      山東冶金(2015年5期)2015-12-10 03:27:42
      白沙| 明溪县| 渭南市| 托克托县| 黑山县| 昌吉市| 金华市| 崇州市| 奈曼旗| 望奎县| 茌平县| 平乐县| 杭锦后旗| 大新县| 临泉县| 永平县| 邹平县| 景洪市| 宣汉县| 锡林浩特市| 岗巴县| 开原市| 商丘市| 吉木乃县| 宝坻区| 周口市| 油尖旺区| 玉屏| 邢台县| 安龙县| 文安县| 绥中县| 平南县| 海晏县| 涪陵区| 东兰县| 桃源县| 玉龙| 阆中市| 沧州市| 西峡县|