陳玲 孔令雷(化學(xué)工業(yè)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心)
尿素合成塔泄漏失效案例分析
陳玲 孔令雷(化學(xué)工業(yè)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心)
針對一起尿素合成塔襯里泄漏事故,制定了檢驗方案,按方案實施檢驗,發(fā)現(xiàn)缺陷和泄漏原因;并對缺陷產(chǎn)生原因進行了分析。尿素級不銹鋼中的夾雜物部位發(fā)生孔蝕,是本次泄漏的根本原因。
尿素合成塔;襯里;泄漏;夾雜物;孔蝕
某化工有限責(zé)任公司尿素合成裝置(水溶液循環(huán)法)所屬2#尿素合成塔在2013年4月開車期間,巡檢人員發(fā)現(xiàn)上數(shù)第三筒節(jié)檢漏管口有大量物料噴出,尿塔襯里發(fā)生泄漏,隨即緊急停車。由公司設(shè)備管理部門委托我中心進行查漏并進行定期檢驗。以下結(jié)合查漏、檢驗過程對本次泄漏事故進行案例分析。
尿素合成塔是尿素生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵設(shè)備,水溶液全循環(huán)型工藝中的尿素合成塔的化學(xué)反應(yīng)主要分兩步,第一步是二氧化碳和液氨自下封頭進入塔內(nèi),在自下向上流動的過程中反應(yīng)生成甲銨,反應(yīng)式為:2NH3(液)+CO2(氣)==NH4COONH2+ Q ,該反應(yīng)為可逆、放熱反應(yīng);第二步是甲銨在自下向上流動的過程脫水生成尿素,反應(yīng)式為:
NH4COONH2== CO(NH2)2+H2O-Q ,該 反 應(yīng) 為 可 逆、吸熱反應(yīng)。該臺尿素合成塔的主要技術(shù)資料如下:
設(shè)計單位:南京化學(xué)工業(yè)集團有限公司化工機械廠
設(shè)計規(guī)范:GB9842-88、JO306(IV)、GB150-1998、《容規(guī)》
制造單位:南京化學(xué)工業(yè)集團有限公司化工機械廠
制造規(guī)范:GB9842-88、JO306(IV)、GB150-1998、《容規(guī)》
容器內(nèi)徑:Φ1400mm 容積:48.2m3
封頭型式:球形 支座型式:裙座
主體材質(zhì):筒體—Q235A(盲層板)+16MnR(多層層板)
封頭—19Mn6
主體厚度:筒體—12+6×1+8×10(層) mm(由內(nèi)到外)
封頭—110mm
內(nèi) 襯:X2CrNiMo18.14.3 mod (筒體 襯 里) 25-22-2LMn(帶極堆焊層)
內(nèi)襯厚度:8mm
設(shè)計壓力:21.57MPa實際操作壓力:20.0MPa
設(shè)計溫度:195℃ 實際操作溫度:180±2℃
工作介質(zhì):尿液、氨基甲酸液(甲銨) 投用日期:2006年8月
內(nèi)部檢驗主要內(nèi)容:宏觀腐蝕檢驗、襯里壁厚測定、內(nèi)件壁厚測定、宏觀異常部位鐵素體測定、接管角焊縫滲透檢測等;外部檢驗主要內(nèi)容:壁厚測定、磁粉檢測等;查漏方案:初次查漏時,檢漏系統(tǒng)通入0.1MPa壓縮空氣,內(nèi)部焊縫及襯里母材刷涂肥皂水檢查漏點??紤]到漏點大小不明,不推薦氨滲漏,否則影響檢驗檢測、作業(yè)人員的安全;漏點查明,返修后,檢漏系統(tǒng)通入0.05MPa氣氨,內(nèi)部焊縫粘貼試紙,噴涂酚酞試劑查漏。
(1)宏觀腐蝕檢驗主要發(fā)現(xiàn)以下缺陷:
A.筒體襯里母材存在多處腐蝕缺陷,主要為制造時襯里點補焊處腐蝕發(fā)黑,補焊焊肉腐蝕,補焊收弧腐蝕針孔等。(見圖1、圖2)
圖1 襯里母材腐蝕坑, ?28×6mm深(不是漏點)
圖2 襯里母材補焊點腐蝕發(fā)黑、疏松
B.襯里環(huán)、縱焊縫存在刀口腐蝕(局部形成蝕坑)、局部腐蝕針孔(包括塔盤座耳角焊縫)等。(見圖3、圖4)
(2)滲透檢測:下封頭液氨管內(nèi)壁存在18條裂紋,長5.0~10mm。(見圖5)
(3)鐵素體測定:襯里補焊點發(fā)黑部位及蝕坑部位鐵素體含量≥0.6% ,遠大于正常部位(≤0.2%)。
(4)漏點檢查:經(jīng)氣密檢查,發(fā)現(xiàn)上數(shù)第三筒節(jié)襯里距環(huán)焊縫200mm處一微型針孔泄漏,此部位宏觀無異常,也不是補焊部位,針孔直徑很小,幾乎不可見,只在氣密刷涂肥皂水時有氣泡產(chǎn)生。
圖3 襯里環(huán)焊縫腐蝕針孔
圖4 塔盤座耳角焊縫腐蝕針孔
圖5 液氨進口管內(nèi)壁裂紋
(5) 其他檢驗檢測項目:襯里均勻腐蝕速率正常,減薄量在0.15mm/年左右;其他均未見異常。
(1)襯里母材腐蝕缺陷:主要是由于襯里板在運輸、吊裝、儲運、卷制、組對、焊接過程中由于保護措施不利,造成襯里表面劃傷、碰傷、焊接飛濺損傷,制造單位對表面劃傷、碰傷、飛濺損傷進行焊接修復(fù),由于未能嚴(yán)格執(zhí)行控制焊接工藝,甚至于焊接材料錯用,造成補焊點焊縫金屬鐵素體超標(biāo),在腐蝕性極強的氨基甲酸銨溶液中,補焊部位耐蝕性顯著下降。以?28×6mm深的腐蝕坑為例,鐵素體測定最高達到5%左右,大大超過了0.6%的合格標(biāo)準(zhǔn),此處制造時焊接修復(fù)采用的焊材很可能是用來焊接過渡層的焊接材料,屬于焊接材料誤用;其他處腐蝕發(fā)黑疏松、腐蝕坑部位鐵素體基本上也超過0.6%的合格標(biāo)準(zhǔn),屬于未嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝。 這些缺陷說明制造單位在制造過程中對于一些細節(jié)問題處理不當(dāng)。
(2)液氨進口管內(nèi)壁裂紋:塔內(nèi)部液氨管端部與下封頭帶極堆焊層表面基本持平,相關(guān)研究資料表明,這種結(jié)構(gòu)存在較大的焊接應(yīng)力,另外,溫度較低的液氨自液氨管進入后與溫度較高的物料相混合,液氨管角焊縫溫差較大,存在較大的溫差應(yīng)力。在多種應(yīng)力的共同作用及液氨流體的沖刷作用下,造成液氨管內(nèi)壁裂紋?,F(xiàn)行設(shè)計對此處結(jié)構(gòu)進行了改進,液氨管深入容器內(nèi)的部分不再與封頭內(nèi)表面平齊,而是高出封頭內(nèi)表面20~30mm,這樣使得焊接應(yīng)力與溫差應(yīng)力部位錯開,這種結(jié)構(gòu)的液氨管在檢測時未發(fā)現(xiàn)過裂紋。
(3) 針孔腐蝕及漏點:孔蝕是尿素合成塔腐蝕缺陷中危害較嚴(yán)重的缺陷,一般發(fā)生在焊接金屬部位,如襯里環(huán)縱焊縫、帶極堆焊層、焊接飛濺等部位??孜g直徑可以從零點幾毫米到數(shù)毫米,有的孔蝕一旦形成,發(fā)展速度很快,可以在較短時間內(nèi)造成腐蝕穿孔泄漏。孔蝕的腐蝕機理是:介質(zhì)中含有硫化物或氯離子,尿液中的氨基甲酸根離子,吸附在滯留區(qū)的金屬鈍化膜表面,取代表面吸附的氧,產(chǎn)生可溶性金屬化合物,破壞了鈍化膜??孜g的發(fā)生部位一般在:
A. 不銹鋼中的夾雜物和析出相部位;
B. 焊縫表面和近表面氣孔(皮下氣孔)。
對于表面氣孔,一般在出廠時可以基本上檢出并處理,而對于近表面氣孔,一般不易檢出。在使用過程中,隨著焊縫金屬表面鈍化膜的腐蝕消耗,此類氣孔逐步暴露在腐蝕介質(zhì)中,形成微電池腐蝕;對于一些孔蝕,由于氯離子、硫化物、氨基甲酸根離子在氣孔尖端富集,孔蝕可以加速發(fā)展,短時間內(nèi)造成腐蝕穿孔泄漏。
本臺尿素合成塔漏點應(yīng)是產(chǎn)生在襯里板材的夾雜物部位。雖然尿素級不銹鋼板材制造要求極高,但也無法杜絕夾雜物的形成,近表面夾雜物部位很容易成為孔蝕產(chǎn)生的根源。
對于漏點部位:切除部分板材,檢查碳鋼盲層板的腐蝕情況。由于漏點發(fā)現(xiàn)、處理及時,盲層板腐蝕情況不嚴(yán)重,不需修復(fù);原部位用新板材焊接修復(fù)。對泄漏的檢漏空間內(nèi)殘余的物料進行沖洗。其他缺陷打磨消除,檢測合格后采用氬弧焊進行修復(fù)。
[1]強天鵬.壓力容器腐蝕[J].壓力容器檢驗,2015.
[2]水溶液全循環(huán)法尿素合成塔維護檢修規(guī)程[P],SHS05026-2004.
陳玲(1968- ),女 ,工程師,主要從事壓力容器、壓力管道定期檢驗,無損檢測工作。