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      加爾金內(nèi)什氣田漏失井堵漏及固井技術(shù)

      2016-09-20 01:55:36魏周勝王大權(quán)楊佐英
      西部探礦工程 2016年9期
      關(guān)鍵詞:漏層固井低密度

      魏周勝,王大權(quán),李 波,楊佐英

      (1.川慶鉆探長慶固井公司,陜西西安710018;2.長慶油田分公司,陜西西安710018)

      加爾金內(nèi)什氣田漏失井堵漏及固井技術(shù)

      魏周勝*1,王大權(quán)1,李波1,楊佐英2

      (1.川慶鉆探長慶固井公司,陜西西安710018;2.長慶油田分公司,陜西西安710018)

      土庫曼斯坦加爾金內(nèi)什氣田屬典型的海相沉積地質(zhì)構(gòu)造,其產(chǎn)層非?;钴S,地層泥巖、砂巖巖性疏松易垮塌,氣層段存在多套壓力體系;今年以來,先后有216井、228井、230井、226井這4口井,在氣層鉆進時出現(xiàn)了惡性井漏和溢流復(fù)雜,鉆遇儲層裂縫時常表現(xiàn)為“漏噴同層、漏噴同存”。針對上述技術(shù)難題,我們采取了快凝與低密度水泥漿堵漏技術(shù)措施,實現(xiàn)了漏失井的堵漏并順利完鉆;應(yīng)用了控制全井當量密度、平衡壓力固井、分段憋壓、反擠施工預(yù)案等技術(shù)措施完成了漏失井的固井,成功解決了井控風險高、惡性漏失井的固井技術(shù)難題。

      惡性漏失;噴漏同層;快凝;低密度水泥漿

      “100產(chǎn)能建設(shè)”鉆井項目先后4口井在進入產(chǎn)層鉆進階段陸續(xù)發(fā)生井漏失返并迅速伴生溢流復(fù)雜等復(fù)雜情況(表1為漏失井的資料統(tǒng)計情況)。在多次堵漏漿、3H和緩凝水泥漿堵漏無果的情況下,我們大膽采用了快凝水泥漿和漏層壓力相應(yīng)的低密度水泥漿進行復(fù)合堵漏,確保了堵漏效果和堵漏施工作業(yè)安全,已成功解決了226井、216井、228井、230井惡性井漏溢流復(fù)雜。并應(yīng)用隔離液技術(shù)控制全井當量密度,平衡壓力固井技術(shù)實現(xiàn)固井全過程防漏壓穩(wěn)。

      1 漏失井堵漏技術(shù)

      表1 4口典型井井漏復(fù)雜統(tǒng)計表

      1.1主要技術(shù)難點

      (1)地層孔隙度極高,含有大型裂縫和溶洞發(fā)育,如216井在4412~4445.61m之間共有11個放空井段,最長達到1.51m。常規(guī)堵漏材料、3H進入漏層后“暢通無阻”,根本無法起到封堵作用。

      (2)牛津—卡洛夫階各層之間地層壓力存在差異,地層安全密度窗口很小,致使鉆進和復(fù)雜處理期間的密度和壓力控制難度非常大。

      (3)由于儲層厚度大、能量足,快速的漏失和置換作用使關(guān)井套壓迅速超過10MPa,正壓井很難實現(xiàn)壓力平衡;采用反推壓井實現(xiàn)壓力平衡,但損失泥漿量巨大。

      1.2主要技術(shù)措施

      面對這些難題,我們制定了一系列有針對性的措施,確保了堵漏效果和堵漏施工作業(yè)安全,已成功解決了這4口井的惡性井漏溢流復(fù)雜難題。

      (1)依據(jù)泥漿儲備情況和地層發(fā)育情況盡可能多強鉆,更多地暴露漏層。同時在環(huán)空用小排量連續(xù)吊灌,維持環(huán)空液柱高度,避免由于環(huán)空壓力下降過大造成的大量氣體涌入井筒。

      (2)安裝旋轉(zhuǎn)防噴器,在出現(xiàn)復(fù)雜情況下,快速地進行帶壓起下鉆和避免卡鉆。

      (3)采用注快凝水泥漿進行堵漏,并保證每次施工的水泥量大于1.5倍裸眼段容積,使水泥漿在流動過程中稠化、凝結(jié),在漏層能“站住腳”。

      (4)采取“鉆一段堵一段”的技術(shù)措施,逐步完成對漏層的封固。

      1.3低密度堵漏技術(shù)

      從堵漏施工分析,漏層的承壓當量密度在1.30~1.33g/cm3,采用常規(guī)密度水泥漿不能有效平衡漏層壓力,水泥漿存在從漏層流失,堵漏不成功。因此,這里我們提出等同于漏層壓力的低密度堵漏技術(shù)。制定以下低密度堵漏施工方案:

      (1)注裸眼容積2倍以上低密度水泥漿。

      (2)關(guān)井頂替水泥漿,使水泥漿不斷填充漏層縫隙,在漏層段形成有效的水泥泥餅,漏層通道慢慢變小且被不斷填塞。

      (3)根據(jù)水泥漿稠化時間,采取間歇式頂替,當水泥漿初凝時,憋壓使具有初期膠凝強度水泥漿擠入漏層,逐漸在漏層前端形成致密的水泥墻,實現(xiàn)漏層“封門”。最終達到堵塞漏失通道的目的。

      2 漏失井固井技術(shù)

      4口井經(jīng)過水泥堵漏順利鉆至設(shè)計井深,但依然存在微漏情況。固井方案及技術(shù)措施不得當,可能會造成更大事故,導(dǎo)致整井的報廢。因此采取以下技術(shù)措施確保漏失井固井的順利完成。

      2.1漏失井固井工藝技術(shù)

      (1)下套管過程觀察管內(nèi)外液面及泥漿返出量,尾管進入裸眼后,要求以0.2m/s速度下放套管。避免井下激動再次壓漏地層。

      (2)采用尾管懸掛固井工藝,懸掛器重合段長100~150m。預(yù)留上塞100~150m。設(shè)計多返10m3水泥漿提高接觸時間,如果固井時出現(xiàn)漏失,多注的這部分水泥漿能夠起到一定的堵漏效果。

      (3)根據(jù)不同漏失井完井數(shù)據(jù),指導(dǎo)現(xiàn)場固井參數(shù)的制定和精確計算相關(guān)的固井數(shù)據(jù)(包括當量密度、施工排量、施工壓力等)。

      (4)應(yīng)用隔離液技術(shù),調(diào)整全井液注壓力,實現(xiàn)固井全過程防漏壓穩(wěn)。

      (5)在快凝、緩凝水泥漿初凝時分階段進行憋壓,彌補壓力損失,提高裸眼段封固質(zhì)量。

      (6)固井全過程采用人工正返計量的方式,通過正返計量的比對,能夠及時指導(dǎo)調(diào)整現(xiàn)場技術(shù)措施,盡可能降低井漏風險。

      (7)若漏失量大于水泥漿多返量,水泥漿未返至喇叭口,關(guān)井進行環(huán)空反推鉆井液至漏層,進行擠水泥補救施工。

      2.2水泥漿體系

      4口井鉆進過程中發(fā)生了惡性漏失,因此水泥漿選擇既要考慮壓穩(wěn)地層,又要兼顧不發(fā)生漏失。所以選擇水泥漿密度大小及配方體系是固好這口異常復(fù)雜井的關(guān)鍵所在。

      (1)針對這4口漏失井根據(jù)不同漏失情況,選擇合理水泥漿密度控制壓力平衡,達到控漏防噴雙贏的目的。通過精確計算水泥漿的全井當量密度,控制其范圍在1.48~1.50g/cm3之間。

      (2)采用加砂抗鹽耐高溫防竄降失水水泥漿體系,緩凝水泥漿密度1.75~1.80g/cm3封固套管重合段;快凝水泥漿密度1.70~1.75g/cm3封固裸眼氣層段。

      圖1為不同密度水泥漿體系在井底靜止溫度150℃/20.8Pa條件水泥石強度發(fā)展曲線圖。

      圖1 不同密度下水泥石強度發(fā)展圖

      圖2為1.70g/cm3緩凝水泥漿體系在循環(huán)溫度130℃/40MPa條件稠化曲線圖。

      經(jīng)過室內(nèi)大量研究實驗,1.80g/cm3、1.70g/cm3密度體系下的水泥石48h強度能夠達到14MPa,能夠滿足固井的需要。且水泥漿體系具有抗高溫、零析水、低失水、近直角稠化等性能,能夠有效地減少氣侵量;同時水泥漿初凝后形成的早期靜膠凝強度高,避免井漏的發(fā)生。

      3 現(xiàn)場施工

      根據(jù)這4口疑難井的技術(shù)難點,我們從固井工藝與水泥漿體系2方面深入研究,制定了合理的現(xiàn)場施工措施是井漏施工預(yù)案。隔離液技術(shù)應(yīng)用調(diào)整全井液注壓力,固井全過程人工正返計量,精確計算水泥漿入井后的各項施工數(shù)據(jù),指導(dǎo)現(xiàn)場技術(shù)措施的調(diào)整;通過這些嚴謹而周密的技術(shù)措施,實現(xiàn)固井全過程防漏壓穩(wěn),順利完成了4口漏失井的固井施工。并采取分段憋壓技術(shù)提高了產(chǎn)層段的固井質(zhì)量。

      圖2 130℃/50MPa水泥漿的稠化曲線圖

      現(xiàn)以漏失最嚴重的216井為例,其現(xiàn)場施工步驟及效果如下:

      (1)泥漿泵注超細顆粒1.38g/cm3隨堵堵漏漿8m3;

      (2)泥漿泵注密度1.2g/cm3GLY隔離液10m3;

      (3)水泥車注緩凝1.75g/cm3密度水泥漿13m3;

      (4)水泥車注快干1.85g/cm3密度水泥漿11m3;

      (5)壓膠塞3m3(1m3水泥漿+2m3配液水);

      (6)以0.8~1.0m3/min頂替泥漿46m3,碰壓壓力7.1↗13.6MPa;

      (7)放壓檢查回流,拆卸水泥頭,拔出中心管,起鉆4柱;

      (8)循環(huán)1周,排出1.70g/cm3水泥漿3m3,喇叭口水泥塞120m;

      (9)為確保鉆具井下安全,再起鉆5柱循環(huán),待快干水泥漿初凝后憋壓1.6MPa,緩凝水泥漿初凝后繼續(xù)補壓1.5MPa。

      從圖3統(tǒng)計對照注入量與返出量,水泥漿出套管鞋后,返出量比注入量少3.8m3,證明喇叭口處有水泥封固。

      從固井施工整個過程分析,未出現(xiàn)井漏與溢流。這說明采取的固井工藝技術(shù)得當,應(yīng)用的水泥漿體系可靠。后期銑喇叭口試壓15MPa無壓降,證明氣層段封固良好。

      4 結(jié)論

      通過對這4口惡性漏失井的堵漏及固井順利施工,掌握了“漏噴同存”這種疑難井的固井關(guān)鍵技術(shù),得出以下幾點結(jié)論:

      圖3 施工注入量與返出量統(tǒng)計圖

      (1)等同于漏層壓力的低密度堵漏技術(shù),其堵漏效果好,能夠節(jié)約大量成本。

      (2)制定合理的固井工藝與水泥漿體系,是這類復(fù)雜井成功與失敗的關(guān)鍵所在。

      (3)分段憋壓候凝彌補回壓方式,確保地層的壓力平衡,并且提高了產(chǎn)層段固井質(zhì)量。

      [1]張發(fā)展.復(fù)雜鉆井工藝技術(shù)[M].石油工業(yè)出版社,2006.

      [2]劉汝山.鉆井井下復(fù)雜問題預(yù)防與處理[M].中國石化出版社,2005.

      [3]劉崇建.油氣井注水泥理論與應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001.

      [4]牟月清.高溫高壓固井技術(shù)研究[J].西部探礦工程,2006(4);104-105.

      TE2

      B

      1004-5716(2016)09-0074-03

      2015-09-20

      2015-10-08

      魏周勝(1966-),男(漢族),甘肅榆中人,高級工程師,現(xiàn)從事固井工藝技術(shù)研究工作。

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