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      淺析四川通南巴地區(qū)涪陽壩構(gòu)造噴漏同存復(fù)雜情況的處理

      2016-09-18 11:10:38張海軍
      西部探礦工程 2016年8期
      關(guān)鍵詞:漏層套壓壓井

      張海軍,張 濤

      (中石化西南石油工程有限公司重慶鉆井分公司新疆指揮部,新疆輪臺(tái)841600)

      淺析四川通南巴地區(qū)涪陽壩構(gòu)造噴漏同存復(fù)雜情況的處理

      張海軍*,張濤

      (中石化西南石油工程有限公司重慶鉆井分公司新疆指揮部,新疆輪臺(tái)841600)

      涪陽壩構(gòu)造位于中國石化四川盆地川東北酸性氣藏通南巴構(gòu)造帶通江縣,地質(zhì)情況復(fù)雜,屬“三高”氣藏。母家1井是該區(qū)域的第一口預(yù)探井(直井),位于涪陽壩構(gòu)造母家梁高點(diǎn),該井在嘉陵江組五四段2次鉆遇同一垂直裂縫,與目的層嘉陵江組二段連通,地層壓力高、天然氣高含H2S、地層大量出水污染泥漿、發(fā)生同層噴漏、上噴下漏、泥漿加重劑沉降、卡鉆等復(fù)雜情況,風(fēng)險(xiǎn)高處理難度大。通過多次橋漿堵漏,損失大量泥漿、加重材料和堵漏材料,因地層水活躍常規(guī)堵漏失效,最后采用智能凝膠和速凝水泥漿堵漏成功,對(duì)井底進(jìn)行暫閉,提前下入?273.1mm套管封隔漏層上部井段,為后續(xù)安全鉆井創(chuàng)造條件。

      通南巴構(gòu)造帶;嘉陵江組;噴漏同存;高含硫;堵漏;壓井;智能凝膠;水泥漿

      涪陽壩構(gòu)造位于中國石化四川盆地川東北酸性氣藏通南巴構(gòu)造帶通江縣,該區(qū)域地層壓力高、有斷層、硫化氫含量高、地層水活躍、地質(zhì)情況復(fù)雜,屬“三高”氣藏。母家1井是該區(qū)域的第一口預(yù)探井(直井),位于涪陽壩構(gòu)造母家梁高點(diǎn)。

      1 母家1井的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

      母家1井設(shè)計(jì)井身結(jié)構(gòu)見表1??碧介_發(fā)嘉陵江組二段、飛仙關(guān)組三段油氣層,須家河組承壓能力低(壓力系數(shù)1.5),嘉二段、飛三段存在異常高壓(壓力系數(shù)2.16~2.28),設(shè)計(jì)二開?273.1mm技術(shù)套管下深3560m,封隔嘉二段產(chǎn)層以上地層。二開?311.2mm井眼2次鉆遇裂縫發(fā)生噴漏同存等復(fù)雜情況,為控制風(fēng)險(xiǎn)提前下?273.1mm封隔上部地層。

      表1 母家1井設(shè)計(jì)井身結(jié)構(gòu)

      1.1漏層上部地層出水情況

      二開鉆至井深1870.13m地層出水,Cl-:11360↗14200mg/L,泥漿密度1.65↘1.58g/cm3,逐漸上提密度提至1.85g/cm3平衡水層。

      1.2漏層上部主要?dú)鈱忧闆r

      二開鉆至嘉五四段2969.00~2972.00m井段鉆遇氣層,氣測∑C:2.79%↗99.43%、C1:2.14%↗91.56%、H2S:0↗3ppm,泥漿密度1.84↘1.82g/cm3、粘度55s↗56s,pH值11。之后循環(huán)加重提泥漿密度至1.95g/cm3發(fā)生井漏,漏速2.5m3/h,加入隨鉆堵漏劑LF-1和ZD-1堵漏成功,提泥漿密度至2.06g/cm3壓穩(wěn)氣層。

      1.3上層套管數(shù)據(jù)

      ?339.7mm套管下深1862.37m,鋼級(jí)110TS,壁厚10.92mm,抗內(nèi)壓強(qiáng)度42.5MPa。

      1.4鉆具結(jié)構(gòu)

      ?311.2mmHJT537GK(噴嘴組合:?33.3mm×3)× 0.29m+雙母630×730×0.64m+731×730回壓凡爾× 0.78m+? 228.6mm鉆鋌6根×55.31m+731×630× 1.08m+?209.6mmDC 6根×56.54m+631×631雙公短節(jié)×0.64m+?203mm震擊器×7.25m+631×410×0.78m+ ?177.8mmDC7根×63.61m+411×520×0.64m+521×520旁通閥×0.48m+?139.7mm(SS105,壁厚10.54mm)防硫鉆桿+3只?205mm套管防磨接頭×2.22m+1只?240mm套管防磨接頭×0.83m+下旋塞521×520×0.41m+保護(hù)接頭521×520×0.59m。

      2 噴漏同存復(fù)雜情況

      二開2次鉆遇嘉陵江組五四段同一垂直裂縫,該裂縫貫通目的層嘉陵江組二段(三開完鉆測井得到驗(yàn)證),地層壓力高、天然氣中高含H2S、地層大量出水污染泥漿、發(fā)生同層噴漏、上噴下漏、泥漿加重劑沉降、卡鉆等復(fù)雜情況,風(fēng)險(xiǎn)高處理難度大。

      (1)用2.06g/cm3泥漿鉆井,井深3323.66m鉆遇垂直裂縫,出現(xiàn)失返性井漏,上提四柱鉆桿,第一次橋漿堵漏后鉆柱內(nèi)泥漿被氣侵,井底發(fā)生“噴漏同存”、卡鉆等復(fù)雜情況。經(jīng)過3次橋漿堵漏成功堵住漏層,然后節(jié)流壓井壓穩(wěn)氣層,泡解卡劑處理卡鉆無效、最后酸浴成功解卡。

      (2)在處理完第一次“噴漏同存”復(fù)雜情況后,及時(shí)將井內(nèi)鉆桿全部更換為SS105防硫鉆桿,并在2.06g/cm3井漿中加入10%堵漏劑恢復(fù)鉆進(jìn)。井深3325.01m第二次鉆遇同一垂直裂縫,出現(xiàn)放空鉆壓瞬間由80kN突降至0,再次發(fā)生失返性井漏,懸重由1330kN上升至1440kN,據(jù)此計(jì)算環(huán)空液面下降約1244m左右。因揭開裂縫程度比第一次多,地層大量出水、出氣嚴(yán)重污染泥漿,發(fā)生“噴漏同存”、“泥漿與地層水置換”、“加重劑沉降”等復(fù)雜情況。經(jīng)過5次橋漿堵漏,消耗大量泥漿、加重劑、堵漏材料未堵住漏層,最后采取智能凝膠和速凝水泥漿堵漏成功。

      3 噴漏同存復(fù)雜情況處理

      3.1第一次復(fù)雜情況的處理

      此次“噴漏同存”、卡鉆復(fù)雜情況處理,采取先堵漏后壓井的思路。前2次橋漿堵漏使用泥漿密度高(2.06g/cm3),堵漏材料無法在漏層“站穩(wěn)”,堵漏失效;第三次使用較低密度,在允許少量地層流體溢出的情況下先建立循環(huán)、然后控制回壓節(jié)流壓井,泥漿密度恢復(fù)到2.06g/cm3壓穩(wěn)氣層、先泡解卡劑處理卡鉆無效、再酸浴成功解卡。此次井漏共漏失泥漿406m3,耗時(shí)7d。

      作為全球領(lǐng)先的汽車座椅及電子電氣系統(tǒng)供應(yīng)商,李爾在2018年取得了不俗的業(yè)績。盡管目前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)了一些不確定性,但李爾還是表現(xiàn)出了強(qiáng)大的發(fā)展態(tài)勢(shì),一如既往持續(xù)專注于創(chuàng)新、人才和運(yùn)營。在展望李爾2019年發(fā)展之際,本刊記者采訪到了來自李爾公司亞太區(qū)座椅副總裁兼中國區(qū)總經(jīng)理昌宏順先生和李爾公司亞太區(qū)電子電氣副總裁兼東盟國總經(jīng)理艾漢緣(Hans-J?rg Ehlers)先生,聽聽他們對(duì)目前汽車市場發(fā)展的理解,汽車座椅和電子電氣方面的最新技術(shù)以及李爾對(duì)未來發(fā)展所懷有的堅(jiān)定信心和美好期待。

      (1)考慮鉆頭水眼小,使用低濃度、細(xì)顆粒材料堵漏。堵漏漿配方{密度2.06g/cm3井漿26m3+SDL× 1.0t+DF-1(粗)×0.5t+DF-1(細(xì))×0.5t+KSY×0.5t+ZD-1×0.75t},堵漏泥漿濃度15%。先從鉆具內(nèi)泵入堵漏漿19m3,替井漿36m3(排量11.04L/s,立壓0.8~1MPa),環(huán)空未返漿;之后環(huán)空吊灌泥漿3m3見液面,靜止候堵30min,立壓上漲至6.5MPa,套壓為0,鉆具內(nèi)泥漿被水污染、氣侵,井底發(fā)生“同層噴漏”——井底即是漏層也是氣水同層。之后采取鉆具內(nèi)注井漿0.5m3立壓不降反上漲至7MPa,然后從回漿管線泄壓、環(huán)空吊灌井漿1.0m3,立壓迅速上漲至10MPa,套壓為0,進(jìn)一步驗(yàn)證了井下復(fù)雜情況。為避免情況惡化,先從鉆具內(nèi)泵入密度2.06g/cm3泥漿40m3、再環(huán)空泵入泥漿17m3進(jìn)行壓井,立壓從10↗11↘0MPa,套壓0,井口一直未返漿,未檢測到H2S。

      (2)考慮第一次堵漏失效分析鉆遇裂縫較大,第二次堵漏作業(yè)加大堵漏泥漿量、增大堵漏材料粒度、提高漏漿濃度。堵漏漿配方{密度2.04g/cm3泥漿57m3+粒棉籽殼(粗)×0.5t+DF-1(中)×2.0t+DF-1(細(xì))×2.5t+ KSY×1.0t+SDL×1.0t+FDJ-2×2.0t+云母片×1.0t+ XK-1×0.5t+鋸木×0.25t},堵漏泥漿濃度19%。從鉆具內(nèi)注入堵漏漿40m3,替漿37m3(排量11.04L/s,立壓:1~3.6MPa),之后從環(huán)空灌入泥漿61.98m3,此過井口未返漿,未檢測到H2S。

      (3)前2次堵漏作業(yè)失效,主要是第一次使用高密度泥漿堵漏,環(huán)空液面持續(xù)下降,堵漏漿入井即被漏失,未能停留在近井壁漏失通道內(nèi),導(dǎo)致堵漏材料進(jìn)入漏層不能“搭橋”;第二次堵漏施工,環(huán)空液面高度已經(jīng)達(dá)到一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡,部分堵漏材料能夠停留在近井壁漏失通道內(nèi),能起到一定的堵漏效果,漏速減小,但還不能達(dá)到建立循環(huán)的效果。因此,第三次選用較低密度泥漿、繼續(xù)增大堵漏材料粒度、提高堵漏漿濃度,在低漏失情況下先建立循環(huán),然后再節(jié)流控壓堵漏壓井作業(yè)。堵漏漿配方{密度1.85g/cm3泥漿28m3+FDJ-Ⅱ×0.8t+SDC× 2.0t+DF-1×1.4t+云母×1.0t+核桃殼×0.8t+LF-1× 0.6t},堵漏泥漿濃度24%。從鉆具內(nèi)注入堵漏漿20.88m3,替入密度1.95g/cm3泥漿32m3,井口返漿建立循環(huán),出口密度1.70g/cm3,檢測到可燃?xì)怏w含量100%。

      3.1.1節(jié)流循環(huán)壓井

      為確保堵漏材料進(jìn)入漏層能“搭橋”、并有時(shí)間膨脹、提高封堵效果,分3個(gè)階段節(jié)流循環(huán)壓井,第一階段控制入口泥漿密度1.95g/cm3控制較低回壓循環(huán)排氣(套壓1.7MPa、立壓0),允許少量地層流體進(jìn)入井筒;第二階段逐級(jí)提高回壓循環(huán)排氣(套壓12MPa、立壓2.9MPa);第三階段控制入口泥漿密度2.04g/cm3,根據(jù)泥漿池體積增減變化控制回壓,并逐漸上調(diào)排量至13.8L/s(期間在分離器出漿口監(jiān)測到硫化氫濃度540ppm),隨著泥漿的泵入立壓0↗8.7MPa、套壓12↘4.5MPa,套壓呈明顯下降趨勢(shì),之后逐漸將泥漿密度提高到2.06g/cm3節(jié)流控壓循環(huán)15h、放噴口火焰由高變低最后熄滅,此時(shí)入口泥漿密度2.06g/cm3,出口密度2.02~2.04g/cm3,立壓5MPa,套壓0.5MPa,泥漿池體積無明顯變化,未檢測到硫化氫,堵漏、壓井成功。

      3.1.2卡鉆故障處理

      在堵漏、壓井成功后,開井活動(dòng)鉆具,發(fā)現(xiàn)卡鉆。先后通過強(qiáng)力活動(dòng)鉆具、泡解卡劑均無效,最后采取酸浴處理成功解卡。酸液配方[20%HCl+2.5%緩蝕劑WLD31A+1.0%助排劑WLD27+2.5%鐵離子穩(wěn)定劑WLD28A+3.0%抗鈣穩(wěn)定分散劑WLD21,酸液密度1.15g/cm3]。根據(jù)提拉法測算卡點(diǎn)位置在鉆鋌井段3094~3197m,確定酸浴2994~3197m井段,為確保井底壓力不變,首先泵入密度2.5g/cm3的重漿21.3m3和注前置CMC隔離液1m3(加5%除硫劑量)、然后注酸10m3和后置CMC隔離液1.5m3(加5%除硫劑)、再泵入密度2.06g/cm3泥漿31.8m3,下壓鉆具浸泡10min懸重突然上升至1400kN解卡。

      3.2第二次復(fù)雜情況處理

      3.2.1常規(guī)橋漿堵漏

      總結(jié)分析第一次鉆遇該裂縫堵漏施工經(jīng)驗(yàn),在建立循環(huán)的基礎(chǔ)上允許少量井內(nèi)地層流體進(jìn)入井筒、同時(shí)通過節(jié)流控制回壓保持井內(nèi)滲漏狀態(tài)讓少量泥漿漏失,在這樣一個(gè)相對(duì)的動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)下邊循環(huán)邊加入堵漏劑的進(jìn)行堵漏,綜合考慮井控、H2S等安全因素,該循環(huán)堵漏方法可行。但是該方法堵漏施工周期長,泥漿損失量大,對(duì)泥漿泵等設(shè)備要求高。

      (1)第一次堵漏漿配方[密度2.06g/cm3井漿30m3+核桃殼(細(xì))×0.9t+棉籽殼×0.9t+FDJ-Ⅱ×2.1t+DF-1×2.1t+KSY×1.2t+SDL×2.4t+云母片×0.9t],堵漏漿濃度35%。注堵漏漿23.66m3,替井漿35.51m3,排量10.1L/s,立壓0,出口槽未返漿,無H2S顯示,懸重1440kN下降至1380kN,分析堵漏漿起到一定效果,環(huán)空液面上升。之后采取靜止候堵,環(huán)空間斷吊灌泥漿28m3,期間頂通鉆具水眼一次。此過程漏失泥漿90.74m3。

      (2)第二次堵漏漿配方[井漿60m3密度2.06g/cm3+ FDJ-Ⅱ×4.8t+FDJ-Ⅲ×3.6t+DF-1×1.8t+云母片× 1.2t+蛭石×0.6t+SDL×3.6t+棉籽殼×0.6t+核桃殼(5~8mm)×1.8t],堵漏漿濃度30%。注堵漏漿36m3,替漿33m3,排量13L/s,立壓0,井口未返漿,鉆具懸重1420kN。起鉆3柱靜止候堵3h,期間環(huán)空吊灌泥漿7m3;然后保持入口泥漿密度2.06g/cm3小排量循環(huán)(4.7L/s,立壓0)并上下活動(dòng)鉆具,環(huán)空間斷返漿,漏失泥漿15.18m3。之后,發(fā)現(xiàn)泥漿出口流量增大,停泵后不斷流,關(guān)井節(jié)流循環(huán),分離器出口火焰高10m左右(期間監(jiān)測到氯根含量8500↗12780mg/L,返出的泥漿密度大幅度下降2.06↘1.41g/cm3),通過氯根含量上升判斷地層出水,大部分地層水來自井底漏層,也有一部分地層水來源于井深1870m的水層。由于環(huán)空液面下降,同時(shí)泥漿與地層水發(fā)生置換進(jìn)一步導(dǎo)致當(dāng)量泥漿密度降低,引發(fā)上部井段2969~2972m氣侵,井底大量天然氣和地層水進(jìn)入井筒,此時(shí)建立的節(jié)流循環(huán)是一種假象,越循環(huán)地層出水和出氣量越大、泥漿置換越快、環(huán)空當(dāng)量密度降得也越快、環(huán)空氣水涌入井筒上返量越多,節(jié)流循環(huán)向井筒補(bǔ)充的泥漿提高環(huán)空當(dāng)量密度的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于地層出水出氣降低環(huán)空當(dāng)量密度的速度。此過程漏失泥漿136.03m3。

      (3)第三次堵漏漿配方[密度1.95g/cm3泥漿30m3+核桃殼(5~8mm)×3.6t+FDJ-Ⅱ×0.6t+SDL×2.4t+ DF-1×1.2t+棉籽殼×0.6t+蚌殼粉×0.6t],堵漏泥漿濃度30%。注堵漏漿26.9m3,回收泥漿13.9m3,排量8.8L/s,立壓0~3MPa,套壓3.5~4.3MPa,出口密度降至1.10g/cm3,分離器出口監(jiān)測到H2S濃度20ppm,放噴口火焰高10m左右。繼續(xù)泵入泥漿30m3(密度2.0g/cm3),回收泥漿20m3,出口密度恢復(fù)至1.61g/cm3。在保持低漏失情況下,后續(xù)3d采取邊節(jié)流循環(huán)除氣、邊循環(huán)堵漏,保持入口泥漿密度大于2.0g/cm3;隨著地層出水量增大氯根含量12780↗16330mg/L,為維持泥漿入口密度高于2.0g/cm3、pH值大于11,在泥漿中累計(jì)加入[鐵礦粉加重劑×213.0t+SMP-2×9.0t+KOH×12.5t+SPC×8.0t+CMC×5.0t+Zn2(OH)2CO3×13.0t]、以及堵漏材料[GD-1×3.0t+SDL×4.0t+FDJ-3×3.0t+FDJ-2×11.0t+ FDJ-3×11.0t+LF-1×4.0t+核桃殼×12.0t]。之后,出口泥漿密度逐漸上漲,基本維持在1.80~1.92g/cm3。

      (4)第四次堵漏配方[泥漿60m3、密度2.06g/cm3+4% FDJ-Ⅱ+3%FDJ-Ⅲ+2%QP-1+2%云母+4%SDL+6%核桃殼(3~5mm)+2%蚌殼粉+2%GD-1],堵漏漿濃度25%。8月7日17:10注入堵漏漿22.13m3、替漿10m3、關(guān)閉手動(dòng)平板閥擠注25m3,排量5.6L/s,立壓0,套壓3.7↗6.5MPa,靜停候堵2h(立壓0、套壓6.5MPa),因重晶石沉降堵鉆具水眼、堵環(huán)空,憋壓19MPa憋通水眼,關(guān)環(huán)形防噴器,開半封閘板防噴器,活動(dòng)鉆具暢通環(huán)空。后續(xù)5d保持入口泥漿密度2.0~2.06g/cm3節(jié)流循環(huán)累計(jì)排出地層水312m3、出口泥漿密度恢復(fù)至1.87~1.93g/cm3、分離器出氣口火焰高度:15m↘5m;消耗加重劑1006t、重漿300m3,仍無法壓住氣層、水層。

      (5)第五次堵漏泥漿配方[泥漿80m3密度2.06g/cm3+ FDJ-2×2.4t+FDJ-3×4.0t+橡膠顆粒(3~5目)×2.4t+橡膠顆粒(5~7目)×4.8t+QP-1×1.6t+蛭石×1.8t+核桃殼(3~5目)×2.4t],堵漏漿濃度27%。先注堵漏漿32m3關(guān)平板閥、擠注堵漏漿20m3、頂替泥漿36m3,排量9~13.8L/s,立壓2.0~5MPa,套壓1.2MPa,密度2.06g/cm3,停泵后立壓迅速下降至0,套壓1.2MPa無變化。堵漏、節(jié)流壓井無效。

      3.2.2智能凝膠加速凝水泥漿堵漏

      經(jīng)過近11d的節(jié)流控壓循環(huán)堵漏,進(jìn)一步認(rèn)清楚了井下情況的復(fù)雜性:(1)井底3325.01m既是漏層,也是含氣水層,不僅含有H2S,而且地層水非?;钴S,對(duì)泥漿污染嚴(yán)重,該垂直裂縫連通目的層嘉二段,壓力窗口極窄或者沒有穩(wěn)定的壓力窗;(2)循環(huán)加重堵漏不僅耗間,也損耗大量物資,而且地層水與泥漿的置換造成重晶石沉降增加堵鉆具水眼、埋鉆具的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也增加了井控風(fēng)險(xiǎn);(3)通過5次常規(guī)橋漿循環(huán)堵漏的效果來看,無論如何優(yōu)化堵漏漿配方,選擇不同級(jí)配的堵漏材料和大量剛性堵漏材料,常規(guī)的橋堵漿是堵不住該漏失層的。(4)由于漏層中地層水非常活躍,堵漏漿進(jìn)入漏層即被稀釋無法架橋,應(yīng)改變堵漏工藝和方法,在堵漏漿的前沿加入隔水效果較好的材料進(jìn)行堵漏,成功幾率會(huì)大幅提高。因此選擇智能凝膠+速凝水泥漿堵漏,聚合物凝膠體具有良好的驅(qū)替地層水能力,其后跟注速凝水泥漿,避免水泥漿受到鹽水污染、稀釋影響水泥漿固結(jié)和固結(jié)強(qiáng)度,讓水泥漿在漏失通道中快速凝固,達(dá)到了封堵漏層的作用。

      先充分水化配置好密度1.0g/cm3、濃度1.2%智能凝膠70m3,并選擇密度1.97g/cm3的速凝水泥漿。(1)施工前先關(guān)環(huán)形防噴器在開半封起鉆4立柱、鉆頭井深3057.08m,然后大排量節(jié)流循環(huán),排出環(huán)空受污染泥漿及地層水,以確保注水泥漿施工、候凝期間的安全;(2)關(guān)平板閥,注智能凝膠68m3,排量6.9L/s,施工壓力由3.2MPa逐漸上升至35MPa,停泵壓力降至32MPa,套壓由0.6 MPa逐漸上升至2.8MPa,停泵套壓2.6MPa;(3)然后替清水隔離液1.9m3,排量7.9L/s,立壓34MPa,套壓2.8MPa;(4)接著注水泥漿45m3,排量9.9L/s,壓力由34MPa逐漸下降至1.5MPa,套壓2.8MPa上升至2.9MPa;(5)再替隔離液凝膠2m3,排量5.6L/s,壓力4~6MPa,套壓2.8MPa;(6)替密度2.06g/cm3泥漿35m3,排量22.7L/s,立壓18.5MPa降至0,套壓由2.9MPa逐漸上升至3.7MPa;(6)環(huán)空替密度2.06g/cm3泥漿5.1m3,排量5L/s,套壓3.7MPa,停泵套壓降至0;(7)關(guān)井候凝24h,立壓0,套壓由1.3MPa逐漸上升至1.8MPa后穩(wěn)壓;(8)候凝期間關(guān)閉環(huán)形防噴器間斷活動(dòng)鉆具預(yù)防卡鉆;(9)候凝24h泄壓,維持入口泥漿密度2.06g/cm3節(jié)流循環(huán)6h,出口泥漿密度恢復(fù)到2.04g/cm3,分離器出氣口火焰熄滅,立壓3.5MPa,套壓降至0,堵漏、壓井成功。

      4 經(jīng)驗(yàn)與建議

      (1)成功處理噴漏同存復(fù)雜情況,首先得益于生產(chǎn)組織得當(dāng),分工明確,責(zé)任清楚。

      (2)在川東北地區(qū)施工“三高”氣井,重漿、加重材料、除硫劑等物資要儲(chǔ)備充足。

      (3)處理此類噴漏同存復(fù)雜情況,應(yīng)該先堵漏后壓井。

      (4)在常規(guī)橋漿堵漏無效的情況,要及時(shí)改變堵漏方式、方法,智能凝膠和速凝水泥漿的堵漏方法適用于含水含氣的漏層。

      (5)本井處理噴漏同存復(fù)雜情況過程中,通過關(guān)閉環(huán)形封井器采取間斷上下活動(dòng)鉆具有效預(yù)防了卡鉆故障、避免了地層水與泥漿置換造成重晶石沉降堵水眼、埋鉆具的風(fēng)險(xiǎn)。

      TD82.72

      A

      1004-5716(2016)08-0053-04

      2015-07-23

      2015-07-29

      張海軍(1974-),男(漢族),重慶人,工程師,現(xiàn)從事鉆井工程技術(shù)及管理工作。

      [1]蒲洪江,蘭凱,劉明國,等.元壩101-1H酸性氣藏超深水平井優(yōu)快鉆井技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2015,37(2):12-15.

      [2]張希文,李爽,張潔,等.鉆井液堵漏材料及防漏堵漏技術(shù)研究進(jìn)展[J].鉆井液與完井液,2009,26(6):1001-5620.

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