蓋小廠,吳 鵬
(東營市??迫鹆只び邢薰?,山東 東營 257000)
新型油漿蒸汽發(fā)生器在催化裂化裝置的應(yīng)用
蓋小廠,吳 鵬
(東營市??迫鹆只び邢薰?,山東 東營 257000)
對公司內(nèi)催化裂化裝置新型油漿蒸汽發(fā)生器的使用及運轉(zhuǎn)情況進行簡要闡述,新型油漿蒸汽發(fā)生器采用撓性焊接密封環(huán),設(shè)備投用后,運行平穩(wěn)性良好。
催化裂化;油漿蒸汽發(fā)生器;撓性焊接密封環(huán)
油漿蒸汽發(fā)生器在石油煉化企業(yè)催化裂化裝置中節(jié)能方面有著重要的地位;它主要是利用催化工藝過程中產(chǎn)生的高溫液體的能量轉(zhuǎn)化為蒸汽中的能量生產(chǎn)蒸汽的目的。來自催化分餾塔底部的高溫油漿自油漿蒸汽發(fā)生器的管層流過,與殼層通過的軟化水進行熱量交換,軟化水吸收高溫油漿的熱量,產(chǎn)生蒸汽,達到節(jié)能的目的。
油漿蒸汽發(fā)生器屬于管殼式換熱器;管殼式換熱器是一種標準的換熱設(shè)備,在煉油、化工、動力等各領(lǐng)域中均勻普遍應(yīng)用,尤其是在高溫高壓及大型換熱設(shè)備中應(yīng)用更為明顯。常用的管殼式換熱器油有兩種:固定式、浮頭式。
(1)固定式換熱器:換熱器、管板與外殼的連接均為剛性連接;換熱器的換熱管束連接在官板上,管板分別焊在外殼的兩段。固定式管板換熱器具有結(jié)構(gòu)簡單、制造成本低的優(yōu)勢;但是由于剛性連接,此類換熱器溫差應(yīng)力承受力稍差,一般僅適用于殼層壓降及溫差應(yīng)力范圍不高的工況下。
(2)浮頭式換熱器:此類換熱器的換熱管束一端固定于管板上面,另一端固定在浮頭管板上,由于浮頭管板與浮頭蓋之間的螺栓連接,使得殼體內(nèi)部形成可自由移動的浮頭。因此在換熱器各部分不會因溫差增大而產(chǎn)生溫差應(yīng)力;浮頭式換熱器常用于壓力及溫度波動較大的工況,但制造稍微復(fù)雜,成本相對較高。
2.1 油漿蒸汽發(fā)生器泄露原因簡介
油漿蒸汽發(fā)生器發(fā)生泄露主要有兩類原因:操作條件(使用狀態(tài))造成影響及產(chǎn)制造過程的失誤造成影響。
操作條件造成影響主要包括:(1)溫差應(yīng)力影響:由于使用過程中,油漿蒸汽發(fā)生器由于管層、殼層使用溫度計壓力差異過大,不同部位換熱膨脹量不同,管頭焊縫受力不均會產(chǎn)生溫差應(yīng)力;(2)硫腐蝕:油漿中的硫會對設(shè)置造成高溫硫腐蝕,影響設(shè)備正常使用;(3)高溫腐蝕:高溫工況下,會造成管板及焊縫的過氧化,消弱了管板及焊縫強度,產(chǎn)生微小裂紋。
生產(chǎn)制造過程中主要為制造不規(guī)范、沒有嚴格按照相關(guān)標準進行制造引起的制作缺陷。
在催化裂化裝置實際開工過程中,油漿蒸汽發(fā)生器泄露事宜的主要因為:
(1)催化裂化裝置開工過程中,中壓系統(tǒng)壓力波動太大,易造成封頭泄露。
(2)現(xiàn)場泄露時,開工保運人員未能及時處理,出現(xiàn)問題。
(3)催化裂化裝置開工過程中,油漿蒸汽發(fā)生器熱勁處理不到位。
2.2 新型油漿蒸汽發(fā)生器介紹
東營市海科瑞林化工有限公司160萬t/a清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置,采用中國石油大學(xué)(華東)專利技術(shù),由中國石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計分公司設(shè)計。其中油漿蒸汽發(fā)生器為該裝置關(guān)鍵設(shè)備,由于熱應(yīng)力作用,管板容易開裂;浮動管板各管程之間溫差梯度比較大,尤其是進口與出口間溫差較大,溫度應(yīng)力比較大,變形量較大,普通墊片難以有效進行補償,最終難以密封。若蒸汽發(fā)生器發(fā)生泄露,則會導(dǎo)致殼層水進入管程油漿內(nèi),水汽化產(chǎn)生的蒸汽隨之進入催化裂化分餾塔內(nèi),引起分餾塔壓力波動,影響裝置的正常操作。
為降低油漿蒸汽發(fā)生器泄露的風險,東營市??迫鹆只び邢薰?60萬t/a清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置的油漿蒸汽發(fā)生器中采用專利產(chǎn)品撓性焊接密封環(huán)。撓性焊接密封環(huán)與其他密封環(huán)相比有如下優(yōu)勢:
(1)焊接密封可以保證100%密封效果,避免引起殼層水進入油漿,產(chǎn)生氣化進入分餾塔,引起塔內(nèi)壓力波動,從而在一定程度上保障催化裂化裝置的操作連續(xù)性。
(2)撓性焊接密封環(huán)在油漿蒸汽發(fā)生器的使用,發(fā)揮了密封環(huán)的優(yōu)勢,其本身具有撓性,可以更好的補償浮動管板的變形,起到密封的作用。
2.3 油漿蒸汽發(fā)生器結(jié)構(gòu)
東營市??迫鹆只び邢薰?60萬t/a清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置油漿蒸汽發(fā)生器結(jié)構(gòu)示意圖見圖1所示。圖1中右側(cè)為撓性焊接密封環(huán)位置,通過在油漿蒸汽發(fā)生器中使用撓性焊接密封環(huán),減少應(yīng)力的產(chǎn)生,發(fā)揮撓性焊接密封環(huán)的密封優(yōu)勢,使得設(shè)備密封效果增強,與不采用撓性密封環(huán)常規(guī)蒸汽發(fā)生器相比,新型油漿蒸汽發(fā)生器降低的了工作過程中應(yīng)力的產(chǎn)生,增強了設(shè)備密封效果,減少裝置運行過程中設(shè)備泄露情況的發(fā)生,延長設(shè)備操作周期,以保證催化裂化裝置長周期運行的需要。
圖1 油漿蒸汽發(fā)生器結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 60萬t/a清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置油漿蒸汽發(fā)生器現(xiàn)場設(shè)備照片
新型油漿發(fā)生器為釜式換熱器,為華東設(shè)計分公司專利設(shè)備,區(qū)別于常規(guī)的換熱器,消除了汽液相變對于換熱管、管板等部位的膨脹和應(yīng)力沖擊。具有操作更加靈活,調(diào)整速度快等特點。
3.1 工藝參數(shù)
160萬噸/年清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置油漿蒸汽發(fā)生器工藝參數(shù)見表1。
表1 160萬t/a清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置油漿蒸汽發(fā)生器工藝參數(shù)
表1(續(xù))
3.2 運行情況簡介
160萬t/a清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置油漿蒸汽發(fā)生器實際運行效果如圖3所示:
圖3為東營市??迫鹆只び邢薰?60萬噸/年清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置油漿蒸汽發(fā)生器最近一年內(nèi)運行數(shù)據(jù)變化趨勢(2015年10月停工檢修,設(shè)備未運行)。由圖3容易看出在較長時間范圍內(nèi)油漿蒸汽發(fā)生器運轉(zhuǎn)平穩(wěn)性較好,油漿工作溫度、工作壓力到水的工作溫度、工作壓力,均保持了良好的穩(wěn)定性,從而滿足的裝置長周期運行的需要。
圖3 160萬t/a清潔油品聯(lián)產(chǎn)烯烴裝置油漿蒸汽發(fā)生器運行效果統(tǒng)計
通過使用新型蒸汽發(fā)生器,降低了催化裂化裝置油漿蒸汽發(fā)生器泄露情況的發(fā)生,新型蒸汽運轉(zhuǎn)效果良好,裝置運行平穩(wěn),增強了設(shè)備的可靠性,延長設(shè)備運行周期,對保證催化裂化裝置長周期運行起到了積極的作用。
[1] 林罡明.油漿蒸汽發(fā)生器管板開裂原因分析及技術(shù)改造[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2012,12(7):1603-1606.
[2] 賀大偉.油漿蒸汽發(fā)生器熱應(yīng)力計算及密封性能研究[D].大連:大連理工大學(xué):2007.
(本文文獻格式:蓋小廠,吳 鵬.新型油漿蒸汽發(fā)生器在催化裂化裝置的應(yīng)用[J].山東化工,2016,45(14):77-78,80.)
2016-05-18
TE624.4+1
A
1008-021X(2016)14-0077-02