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      江油輕烴回收裝置C3收率的影響因素分析及其改進措施探討

      2016-09-12 05:27:08王治紅吳明鷗伍申懷林雪松
      石油與天然氣化工 2016年4期
      關鍵詞:脫乙烷石油氣分離器

      王治紅 吳明鷗 伍申懷 李 濤 林雪松

      1.西南石油大學 2.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院 3.中國石油西南油氣田公司川西北氣礦

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      江油輕烴回收裝置C3收率的影響因素分析及其改進措施探討

      王治紅1吳明鷗2伍申懷3李 濤3林雪松3

      1.西南石油大學2.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院3.中國石油西南油氣田公司川西北氣礦

      江油天然氣凝液回收裝置采取低溫分離法回收天然氣中C3及以上組分,設計處理量為45×104m3/d,現(xiàn)天然氣處理量40×104m3/d。目前,中壩須二氣藏呈高壓氣量逐步降低、低壓氣量逐步增加的趨勢。原料氣壓力波動也較大,高壓氣壓力由3.65 MPa降至約2.8 MPa,輕烴廠主要生產參數(shù)與設計值存在較大偏差。此外,GB 11174-2011《液化石油氣》于2012年7月1日正式實施后,新增對液化氣中(C3+C4)烴類組分體積分數(shù)不小于95%的規(guī)定,對裝置的生產操作參數(shù)、液化氣產量及C3收率將產生一定的影響。目前,液化氣氣質在滿足新國標要求的前提下,C3收率僅61.12%。為此,在不改變現(xiàn)有裝置的條件下,借助計算機模擬軟件分析相關參數(shù)的敏感性,針對裝置現(xiàn)狀及主要敏感因素,提出提高原料氣壓力、降低原料氣溫度、穩(wěn)定脫乙烷塔再沸器溫度、參數(shù)優(yōu)化及進行工藝改造等措施,以提高裝置C3收率。

      輕烴回收敏感性收率

      1 裝置現(xiàn)狀及主要問題

      1.1工藝流程

      江油天然氣輕烴回收裝置工藝流程如圖1、圖2

      所示,包括原料氣增壓及凝液回收兩部分。

      來自井口的高壓天然氣與來自部分井口的低壓天然氣經增壓后匯合,進入原料氣臥式分離器,分離出原料氣中夾帶的游離液體、雜質等后進入立式分離器,利用離心力的作用進一步分離,再進入分子篩干燥器以除去其所含的氣相飽和水。

      經干燥過濾后的天然氣進入冷箱與干氣換冷。該混合相流體導入膨脹機進口低溫分離器;氣相進入透平膨脹機降溫,此時又有部分液烴析出,該部分液烴與氣相一同進入脫乙烷塔塔頂分離空間,分離出的液烴作為該塔的頂部回流。從低溫分離器底部來的液相通過節(jié)流閥降溫,再經冷箱與原料氣復熱作為脫乙烷塔中部進料。出脫乙烷塔頂部的氣相經冷箱復熱后,被膨脹機組同軸的增壓機增壓。出脫乙烷塔塔底的液體利用壓差直接進入脫丙、丁烷塔中部,塔頂液化石油氣經液化氣冷卻器冷卻后,進入液化氣回流罐,再用回流泵將其從液化氣回流罐中抽出一部分,通過頂溫調節(jié)閥進行控制,返回脫丙、丁烷塔頂部作回流。另一部分則經過回流罐液位控制閥調節(jié)后送往液化氣貯配站。塔底輕油送往輕烴儲罐。

      1.2天然氣組成及運行現(xiàn)狀

      1.2.1天然氣組成

      目前,裝置高壓氣處理量(20 ℃,101.325 kPa,下同):23×104m3/d;低壓氣處理量:17×104m3/d;高壓氣壓力:2.8 MPa;低壓氣壓力:0.7 MPa;原料氣進冷箱前壓力:2.75 MPa;溫度:25 ℃。進裝置原料天然氣組成如表1所列。

      表1 原料氣組成(干基)Table1 Feedgascomposition(drybasis)y/%C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C+6CO2N2HeH290.796.201.560.340.330.10.070.000.590.020.000.00

      1.2.2生產運行參數(shù)

      輕烴處理裝置主要節(jié)點運行參數(shù)列于表2。

      由表2可知,目前裝置主要參數(shù)與設計值存在一定偏差,如:天然氣進冷箱壓力低于設計值3.6 MPa,膨脹端進氣溫度高于設計值。

      1.2.3收率及產品現(xiàn)狀

      2012年7月1日,GB 11174-2011《液化石油氣》取代GB 11174-1997正式實施,新增對液化石油氣中(C3+C4)烴類組分體積分數(shù)不小于95%的規(guī)定。目前,LPG產品氣氣質不滿足該標準的要求。

      表2 主要節(jié)點運行與設計參數(shù)表

      表3 裝置產品組成

      1.3裝置存在的問題

      裝置目前存在以下問題:

      (1) 井口來氣呈高壓氣逐步降低、低壓氣逐步增加的趨勢,裝置僅配備了低壓氣增壓機組,排氣量(20 ℃,101.325 kPa,下同)為16×104~17×104m3/d,低壓氣增壓能力不足。

      (2) 執(zhí)行GB 11174-2011《液化石油氣》后,新增對液化石油氣中(C3+C4)烴類組分體積分數(shù)不小于95%的規(guī)定,導致裝置C3收率下降。

      (3) 高壓氣壓力由3.65 MPa降至2.8 MPa,導致裝置C3收率下降。此外,近年來裝置原料氣處理量變化較大,波動頻繁,最高處理量約51×104m3/d,最低處理量約34×104m3/d,總體呈下降趨勢。

      2 影響裝置C3收率的因素分析

      2.1膨脹機運行參數(shù)

      膨脹機入口壓力對C3收率的影響如圖4所示。由圖4可知,在膨脹比為2和2.5時,裝置的C3收率隨膨脹機入口壓力的增大而相應增大,但當天然氣進膨脹機壓力達到3.5 MPa時,收率隨壓力的變化趨勢變緩,此時,再增大膨脹機入口壓力,不僅會加大壓縮機組的負荷,且C3收率并無顯著增加[2]。

      2.2低溫分離器溫度

      原料氣進冷箱壓力為2.8 MPa時,低溫分離器溫度對各組分冷凝率的影響如圖6所示。

      2.3脫乙烷塔工藝參數(shù)

      目前,脫乙烷塔采用鮑爾環(huán)散裝填料,由4段填料構成,填料層高度分別為:兩段精餾5 100 mm+5 000 mm;兩段提餾4 800 mm+4 800 mm;脫乙烷塔填料層高度折算為理論塔板數(shù)約為33塊,優(yōu)化要求理論塔板數(shù)為10,現(xiàn)脫乙烷塔填料層高度能滿足優(yōu)化參數(shù)的需要。

      2.4原料氣溫度

      2.5產品質量標準變化的影響

      2012年7月1日,GB 11174-2011《液化石油氣》取代GB 11174-1997《液化石油氣》正式實施,新增對液化石油氣的(C3+C4)烴類組分體積分數(shù)不小于95%的規(guī)定。

      采用原工藝及主要運行參數(shù),僅改變塔的操作參數(shù),若液化石油氣氣質分別執(zhí)行新標準和舊標準的要求,所對應的液烴產量見表4。

      由表4可知,在滿足GB 11174-2011《液化石油氣》的氣質要求時,新標準對脫丙、丁烷塔提出了更高的分離要求,需要從脫丙、丁烷塔塔頂液化石油氣回流罐中分離出更多的液化石油氣,返回脫丙、丁烷塔頂部作為回流,對液烴產量影響顯著[5]。

      表4 新舊國標要求下液烴產量對比Table4 Comparisonofliquidhydrocarbonyieldineffectiveandrescindednationalstandards項目GB11174-1997《液化石油氣》GB11174-2011《液化石油氣》C3收率/%65.1761.12C+3收率/%78.7878.28液化石油氣/(t·d-1)16.1513.32輕油/(t·d-1)5.106.01液烴總產量/(t·d-1)21.2519.33

      3 提高C3收率的措施

      3.1提高原料氣壓力

      須二氣藏壓力由3.65 MPa降至約2.8 MPa,且壓力波動較大,導致膨脹機膨脹比、制冷效率下降,低溫系統(tǒng)平衡溫度上升,影響裝置的C3收率。通過對膨脹機運行參數(shù)的分析可知,原料氣進裝置壓力對裝置C3收率較為明顯。因此,需要對原料氣進行增壓,總的增壓工藝改造方案見圖13。

      在總增壓方案中,更換性能更好的低壓氣壓縮機組,將低壓原料氣增壓至2.8 MPa后與高壓氣一起增壓到3.6 MPa,從總體上提高原料氣進入冷箱時的壓力,給膨脹機提供了足夠的壓差。由圖4可知,在膨脹比為2、原料氣進裝置壓力為3.6 MPa時,C3收率可達約73%。

      3.2降低原料氣溫度

      通過對低溫分離器運行參數(shù)的分析可以看出,低溫分離器溫度越低,C3收率越高。而裝置低壓氣壓縮機組采用空冷方式,使得壓縮后天然氣溫度偏高。因此,更換低壓氣壓縮機組時冷卻設備選擇水冷方式(見圖13),或增加丙烷制冷對原料氣進行預冷,將原料氣進裝置溫度控制在約20 ℃時,C3收率為58%;將原料氣進低溫分離器時的溫度控制在約-50 ℃時,C3收率為73%。

      3.3穩(wěn)定脫乙烷塔再沸器溫度

      在裝置目前的PID控制方案中,脫乙烷塔重沸器溫度通過控制蒸汽冷凝水的量進行控制,此方案對塔底溫度穩(wěn)定性的控制有一定影響,易導致塔底再沸器溫度波動較大,控制不夠靈敏。而在脫乙烷塔的工藝參數(shù)中,再沸器溫度的穩(wěn)定性對裝置C3收率有一定的影響。因此,PID控制方案可改為控制蒸汽進氣量,以提高控制靈敏性。改造方案見圖14。

      蒸汽流量的控制閥門若設在再沸器蒸汽進口管道上,控制更為直接靈敏、可靠、穩(wěn)定,換熱器不需要很大的余量。但換熱器出口需配備良好的疏水系統(tǒng),一旦疏水系統(tǒng)出現(xiàn)問題,將影響換熱器的換熱效率,且凝結水將夾帶大量蒸汽排出,引起水擊,造成浪費。

      3.4參數(shù)優(yōu)化

      通過對裝置C3收率的影響因素分析可知,天然氣膨脹比、低溫分離器的溫度及脫乙烷塔塔釜溫度對C3收率影響較大。據(jù)此,對裝置運行參數(shù)進行優(yōu)化,在原料氣進裝置壓力3.6 MPa、原料氣進冷箱溫度22 ℃、進低溫分離器溫度-50 ℃、脫乙烷塔塔釜溫度59 ℃時,C3收率為74.29%,較優(yōu)化前提高了13.17%。

      4 結 論

      (1) 將低壓氣、高壓氣均增壓至3.6 MPa,在膨脹比為2時,C3收率可達約73%。

      (2) 對增壓后的高溫原料氣進行水冷或采用丙烷制冷,控制原料氣進低溫分離器的溫度在-50 ℃。

      (3) 為了穩(wěn)定脫乙烷塔再沸器溫度,將PID控制方案中,對脫乙烷塔重沸器控制蒸汽冷凝水量的方案改為控制蒸汽進氣量,可提高控制靈敏性。

      (4) 對裝置主要參數(shù)進行優(yōu)化,可使C3收率達到74.29%,較參數(shù)優(yōu)化前提高了13.17%。

      [1] 蔣洪, 朱聰. 膨脹制冷輕烴回收工藝技術[J]. 油氣田地面工程, 1999, 18(2): 1-3.

      [2] 王治紅, 吳明鷗, 王小強, 等. 富含CO2天然氣低溫分離防凍堵工藝研究[J]. 天然氣與石油, 2012, 30(4): 26-29.

      [3] 蘇欣, 張琳, 池翠薇, 等. 油田氣冷凝分離法中壓力和溫度的確定[J]. 天然氣與石油, 2008, 26(1): 12-15.

      [4] 陳敏恒, 叢德滋, 方圖南, 等. 化工原理[M]. 化學工業(yè)出版社, 1986.

      [5] 朱炬輝, 趙金洲, 祝溟, 等. 壓裂凝析氣井產能影響因素模擬分析[J]. 天然氣勘探與開發(fā), 2004, 27(4), 91-93.

      Influencing factors analysis and improvement measures of the C3yield of Jiangyou light hydrocarbon recovery unit

      Wang Zhihong1, Wu Mingou2, Wu Shenhuai3, Li Tao3, Lin Xuesong3

      (1.SouthwestPetroleumUniversity,Chengdu610500,China; 2.ResearchInstituteofNaturalGasTechnology,PetroChinaSouthwestOil&GasfieldCompany,Chengdu610213,China; 3.NorthwestSichuanGasDistrict,PetroChinaSouthwestOil&GasfieldCompany,Jiangyou610000,China)

      light hydrocarbon recovery, sensitive, yield

      王治紅(1974-),男,副教授,1998年畢業(yè)于西南石油大學化工專業(yè),現(xiàn)在西南石油大學從事天然氣處理與加工、石油煉制與加工方向教學和科研工作。E-mail:wzhswpu@swpu.edu.cn

      TE868

      A

      10.3969/j.issn.1007-3426.2016.04.003

      2016-02-02;編輯:溫冬云

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