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      導流洞龍?zhí)ь^改造頂拱襯砌空中臺車施工技術

      2016-09-12 08:01:49徐楠楠河南省沙潁河流域管理局
      河南水利與南水北調(diào) 2016年7期
      關鍵詞:龍?zhí)ь^導流洞側(cè)墻

      □徐楠楠(河南省沙潁河流域管理局)

      導流洞龍?zhí)ь^改造頂拱襯砌空中臺車施工技術

      □徐楠楠(河南省沙潁河流域管理局)

      導流洞龍?zhí)ь^改造頂拱襯砌空中臺車開辟了相似工程施工的先河,填補了隧洞襯砌曲線段變高差頂拱施工技術國內(nèi)空白,施工方案新穎,臺車結構合理,移動方便快捷,循環(huán)時間短,施工效率高,頂拱混凝土成型后表面光潔、曲線符合設計要求,施工技術具有較強的推廣價值。

      導流洞;龍?zhí)ь^;襯砌

      1 概述

      水庫和水電站建設初期,為滿足工程建設需要而修建導流洞,當大壩填筑至一定高程、泄洪洞具備過水條件時,導流洞的導流使命完成,需進行封堵。但若把導流洞廢棄不用,會產(chǎn)生巨大的浪費,因此在導流洞保留大部分洞體的情況下,在封堵段末端重新開孔,向上繞過封堵段形成另外一條泄洪洞,其形狀猶如一條昂首巨龍,簡稱龍?zhí)ь^段。由于導流洞改造成泄洪洞后承擔了部分泄洪能力,原有的泄洪洞就可以減小泄洪斷面,在保證總泄洪能力不變的前提下降低了工程投資。

      改造后的龍?zhí)ь^段由拋物線段、直線連接段和反弧段組成,由于整體向上,分倉線垂直于洞軸線呈傾斜狀態(tài),施工難度較大。

      河口村水庫導流洞改造龍?zhí)ь^段按分倉線共分15段,前6段與進口進水塔相連,為拋物線段,全部位于新開洞段內(nèi),后9段位于導流洞拆除襯砌洞段內(nèi),其中后面的7段為反弧段,前面的兩段為拋物線與反弧段的連接段。斷面為城門洞形,襯砌厚度2 m,襯砌后標準段過水斷面b×h=7.50 m×13.50 m,縱向最大坡比1:2.50。

      導流洞龍?zhí)ь^改造一般在水庫和水電站建設的后期進行,面臨著蓄水發(fā)電經(jīng)濟效益發(fā)揮的時間壓力,工期要求極為苛刻,成為考量建設工期的重要指標,為縮短建設工期,龍?zhí)ь^襯砌可分為兩部分進行:前段可在導流洞封堵前進行,后段在導流洞封堵和拆除改造后進行。這樣,龍?zhí)ь^改造建設工期僅體現(xiàn)后段施工上。

      2 方案的形成

      與普通隧洞襯砌一樣,導流洞龍?zhí)ь^改造襯砌部位也分為側(cè)墻、頂拱和底板,不同之處是龍?zhí)ь^改造為曲線襯砌,需要符合設計的曲線方程才能滿足高速水流的過流要求,因此襯砌后形成的頂拱和底板澆筑面必須平順且符合設計曲線,不得有曲折存在。

      側(cè)墻與底板混凝土施工相對容易,側(cè)墻可采用大塊鋼模板以減少錯臺和保證表面平整度,底板可采用拉模進行跳倉澆筑,問題的關鍵是采用何種措施既能滿足頂拱的設計曲線,又能在較短的時間內(nèi)快速完成襯砌任務。若頂拱襯砌采用滿堂腳手架,一是阻斷交通,人員及設備無法通過,材料無法運輸;二是腳手管搭設在斜坡底板上容易滑動而出現(xiàn)安全事故;三是腳手架搭設量巨大,施工進度緩慢無法保證按期完成襯砌任務。若采用在側(cè)墻上安裝埋件并鋪設簡支梁作為支撐,由于減少了腳手架使用量,故施工進度較滿堂腳手架方案加快許多,但仍不能按期完成襯砌任務。如果能夠采用普通隧洞臺車襯砌方案則問題均可解決,關鍵是整段臺車剛性較大,不易滿足曲線方程,且臺車行走在坡面底板上,牽引與固定問題很難解決,設計的過流斷面寬度不變但高差不一,普通的隧洞全斷面襯砌臺車顯然不能使用。若把簡支梁方案與普通臺車方案有機地結合起來,把臺車分段設計置于空中柔性相連,前端用滑輪組和卷揚機牽引,則問題迎刃而解。

      設計的頂拱分倉長度為7.49~12 m,若每節(jié)臺車長度3m,最多只需加工4節(jié)即可。組裝后,頂拱曲率最大處的弦高誤差4.10 mm,滿足設計曲線要求,板縫最大寬度46 mm,采用加環(huán)形木條方式解決。

      3 安全計算

      一倉頂拱混凝土約350 m3,加上臺車和埋件重量,一倉頂拱總重量近千噸,臺車在斜坡道放置的情況下,需同時考慮臺車構件及預埋件的強度與剛度,以及臺車抗滑與抗傾等問題。

      加工前,根據(jù)《路橋施工計算手冊》與《結構力學》,借助清華大學結構力學求解器對臺車進行結構計算,臺車所受的混凝土壓力以坡面停置時最不利情況設定,受力模型采用偏于安全的簡化方法。計算中分析了臺車主要受力部件和容易破壞的部位,經(jīng)計算,各部件和整個臺車均能滿足施工受力要求,臺車本身能夠承受4m厚的混凝土壓力,安全系數(shù)2,臺車單節(jié)重量16 t。

      經(jīng)計算選用的側(cè)墻埋件為:250×250×9×14×16 H型鋼,間距0.75 m,埋入深度0.60 m,外露0.50 m,外漏部分焊接雙拼18 a工字鋼斜支撐,支撐與腳板相連,H型鋼上鋪設43 kg/m重型鋼軌且與埋件相焊接。

      空中臺車正視如圖1,側(cè)視如圖2。

      圖1 空中臺車正視圖

      圖2 空中臺車側(cè)視圖

      4 安全裝置

      坐落于1:2.50斜坡上的空中臺車,使用過程中的防滑至關重要,故本臺車每節(jié)均設置了8個卡軌器,為增加卡軌器與軌道的摩阻力,接觸面上銑出間距10 mm的凹凸條帶,輪子處設置止輪器,各節(jié)相連后前端用兩個32 t的滑輪組相牽引,經(jīng)計算,采取以上措施能夠保證臺車使用過程中的安全,卡軌器見圖3。

      圖3 卡軌器簡圖

      5 埋件安裝及軌道鋪設

      空中臺車軌道埋件事先按曲線方程預埋在側(cè)墻上,H型鋼上平面平行于頂拱曲線,腳板預埋件緊貼模板安裝,模板拆除后焊接支撐,形成牛腿。因頂升油缸系統(tǒng)總行程只有300 mm,為保證板面能夠達到設計高程,牛腿的埋置高度比理論值提高100 mm。單根長度12.50 m、單位重量43 kg/m重型鋼軌在車間按曲線方程彎曲成型,標注編碼后運至現(xiàn)場,按相應的順序吊裝并焊接在牛腿上,牛腿安裝高程出現(xiàn)局部偏差時,在H型鋼和重軌之間加裝鋼墊塊。重軌安裝時,嚴格控制軌距及與側(cè)墻的間距,以防臺車運行過程中碰到側(cè)墻或出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。

      6 引軌的設計與安裝

      因頂拱襯砌厚度為2 m,小于汽車吊吊鉤高度與千斤繩長度之和,因此不能把臺車吊放在工作軌上,此時需降低軌道高度,另外設置水平引軌,臺車經(jīng)引軌進入工作軌,期間部分工作軌埋件阻擋了臺車的前行,故該部分埋件可事先暗埋,臺車通過后再接長并安裝工作軌。經(jīng)計算,引軌埋件間距2.00 m,仍使用前述H型鋼,但其下部不設支撐,引軌與工作軌布置見圖4。

      圖4 引軌與工作軌布置圖

      7 臺車安裝

      拼裝完成的臺車用拖板逐節(jié)運至現(xiàn)場,并用50 t汽車吊吊放在引軌上,人工用撬杠輕輕撥動輪子使其緩慢前行,進入工作軌后,由于單節(jié)臺車高度較大(5.10 m)、長度只有4 m,斜坡之上容易傾翻,故用兩個10 t倒鏈拉著臺車中部的托架梁,另外兩個10 t倒鏈拉著下部的門架大梁,緩慢地放長四個倒鏈,臺車靠自重在斜坡軌道上前行,當?shù)规溸_到行程后,更換倒鏈使臺車繼續(xù)前行至工作位置,旋緊卡軌器后摘除倒鏈進行后面三節(jié)臺車的安裝。

      各節(jié)臺車就位后,為增加整體性,在橫向門架大梁上焊接30 mm厚的鋼板并用直徑50 mm的8.80級高強螺栓進行活連接,然后在最上游一節(jié)臺車的橫向門架大梁上掛兩組32t滑輪組,并用8 t卷揚機牽引,組合完成后的空中臺車以某一段頂拱襯砌為例,其形式見圖5。

      圖5 空中臺車組合圖

      8 臺車使用

      與普通的隧洞襯砌臺車使用一樣,臺車就位后,啟動液壓泵站使板面上升至設計高程,再啟動橫移油缸系統(tǒng)使襯砌符合設計軸線,最后人工旋轉(zhuǎn)頂升千斤頂以支撐和加固,對于水利水電工程導流洞龍?zhí)ь^改造曲線空中臺車,頂模面板間的縫隙在頂模撐開至設計位置后,拋物線段頂模的縫隙可用弧形木條予以填塞。

      9 襯砌施工

      9.1襯砌順序

      如前所述,襯砌從第6段開始,自下游往上游推進,前6段完成后,臺車暫時停留在第2段,等后9段邊墻澆筑完畢后,把臺車移至第15段,繼續(xù)從下游往上游推進。頂拱全部澆筑完成后,臺車經(jīng)引軌至第2段,然后用50 t汽車吊拆除并運出洞外,完成導流洞龍?zhí)ь^改造襯砌施工。

      9.2泵送施工

      泵送進料口設置在上游擋頭模頂部,人工倉內(nèi)擺動軟管使兩側(cè)混凝土均衡上升,人員和設備撤出倉面后,從上游擋頭模頂部的觀察窗向內(nèi)觀察混凝土充盈情況,為保證臺車安全,需要時及時停止泵送作業(yè),絕不超泵澆筑,頂部留下的小空腔在下一段頂拱澆筑時流入至飽滿或進行回填灌漿。

      9.3臺車移動

      空中臺車板面收回后,松開卡軌器,四節(jié)臺車在兩套32 t滑輪和兩臺8 t卷揚機的牽引下順工作軌共同移至上游作業(yè)面,進行下一段頂拱襯砌施工。

      采用該空中臺車澆筑一段導流洞龍?zhí)ь^改造頂拱混凝土的循環(huán)周期為5.50 d,而采用滿堂腳手架方案時需要40 d,施工效率提高6倍左右。

      10 結語

      導流洞龍?zhí)ь^改造頂拱襯砌空中臺車開辟了相似工程施工的先河,填補了隧洞襯砌曲線段變高差頂拱施工技術國內(nèi)空白,施工方案新穎,臺車結構合理,移動方便快捷,循環(huán)時間短,施工效率高,頂拱混凝土成型后表面光潔、曲線符合設計要求,施工技術具有較強的推廣價值。

      (責任編輯:劉長垠韋詩佳)

      U 455.91

      B

      1673-8853(2016)07-0086-03

      2016-05-01

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