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      某300MW電站機(jī)組低氮燃燒器改造研究

      2016-09-09 06:15:14幸雙喜鄭海國(guó)劉亮亮
      發(fā)電技術(shù) 2016年3期
      關(guān)鍵詞:含碳量噴口飛灰

      幸雙喜, 鄭海國(guó),張 健, 劉亮亮

      發(fā)電技術(shù)

      某300MW電站機(jī)組低氮燃燒器改造研究

      幸雙喜1, 鄭海國(guó)2,張 健2, 劉亮亮2

      (1.國(guó)電科學(xué)技術(shù)研究院太原電力技術(shù)分院,山西太原030000;2.西安格瑞電力科技有限公司,陜西西安719400;3.西安交通大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,陜西西安710094)

      太原某300MW機(jī)組采用SCR后,NOx排放還是不能滿足國(guó)家要求。使用新型燃燒器和分級(jí)燃燒等技術(shù)對(duì)機(jī)組進(jìn)行了低氮改造,在上游降低了NOx的生成量,在下游脫硝裝置和之前相同的情況下,NOx排放量降低了約70%。改造后,通過(guò)燃燒調(diào)整試驗(yàn),機(jī)組的排煙溫度較改造前降低了6℃左右,飛灰含碳量變化不大,鍋爐效率略有提高。

      低氮燃燒器; NOx; 分級(jí)燃燒技術(shù)

      0 引言

      電站機(jī)組通過(guò)煙囪排到大氣中的污染物主要有氮氧化物、硫氧化物、粉塵顆粒,為處理這些污染物,電站設(shè)有相應(yīng)的設(shè)備SCR或SNCR、脫硫塔、除塵器。但有些電廠單靠這些設(shè)備并不足以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的污染物排放濃度[1~5],本文探討了太原某300MW電廠通過(guò)低氮燃燒器改造在上游減少氮氧化物生成量的可行性。

      1 鍋爐概況

      太原某電廠#12鍋爐由波蘭拉法克公司制造,型號(hào)BP-1025,總體型式為:亞臨界壓力、中間再熱、低倍率全負(fù)荷再循環(huán)、全懸吊、平衡通風(fēng)、單爐膛、四角切圓燃燒、固態(tài)排渣、燃煤鍋爐。該爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),噴燃器為直流,四角切圓布置,假想切圓直徑1514mm。爐膛每個(gè)角上有五組燃燒器,每組燃燒器由上、下兩層二次風(fēng)、周界風(fēng)及一層煤粉燃燒器組成。每

      層煤粉燃燒器配一臺(tái)RP-1043XS中速碗式磨煤機(jī),滿負(fù)荷時(shí)四臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。鍋爐為半塔式布置,本體呈立方體,標(biāo)高87.6 m,前后墻分別布置了6只油槍,分三層布置,第一層標(biāo)高10.5m,第二層標(biāo)高23m,第三層標(biāo)高27.7m,每層沿爐墻寬度均勻布置2只,每只油槍配一只電弧點(diǎn)火器,油系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為20%MCC。

      機(jī)組原采用SCR進(jìn)行脫銷,改造前進(jìn)行了鍋爐性能試驗(yàn),各負(fù)荷下NOx排放濃度均較高,不能滿足目前的環(huán)保要求。各負(fù)荷NOx排放折算濃度具體為:300MW負(fù)荷下,為990.8mg/m3;270MW負(fù)荷下,為963.5mg/m3;225MW負(fù)荷下,為766.5mg/m3。

      鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。

      表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)

      2 改造方案

      針對(duì)該電廠鍋爐及其他系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況,采用新型燃燒器和分級(jí)燃燒技術(shù)對(duì)該機(jī)組進(jìn)行了低氮改造。

      改造后各燃燒器的變化為:A層一次風(fēng)點(diǎn)火燃燒器“下淡上濃”;B層一次風(fēng)點(diǎn)火燃燒器“下濃上淡”;C層一次風(fēng)燃燒器“下濃上淡”;D層一次風(fēng)燃燒器“下淡上濃”;E層一次風(fēng)燃燒器“下濃上淡”。A、B一次風(fēng)燃燒器相臨同項(xiàng)親和,C、D、E一次風(fēng)燃燒器相臨同項(xiàng)親和,總體保持基本均等布置,熱容量單元相對(duì)獨(dú)立,相互支持燃燒,高效穩(wěn)定燃燒,能夠起到優(yōu)化燃燒、降低NOx排放的目的。改造示意圖如圖1所示。改造過(guò)程中使用的措施有:

      (1)采用高位燃盡風(fēng)技術(shù)。

      高位燃盡風(fēng)技術(shù)可以使得燃燒風(fēng)量沿爐膛垂直方向分級(jí)供入,主燃區(qū)空氣量與理論空氣量的比值由原來(lái)的λp=1.25變?yōu)棣藀=0.84~0.92。在距主燃燒器上層一次風(fēng)噴口中心線約7669mm處布置3層12只燃盡風(fēng)噴口,采用角部布置方式,燃盡風(fēng)量約占總空氣量的21%,燃盡風(fēng)噴口風(fēng)速較高,約為40~50m/s,所有燃盡風(fēng)噴口均可以垂直、水平方向上擺動(dòng)。根據(jù)鍋爐運(yùn)行狀況(燃盡、NOx排放、過(guò)熱器汽溫偏差等)進(jìn)行噴口角度的適當(dāng)調(diào)整,有效調(diào)節(jié)爐膛出口煙溫偏差,并保證過(guò)熱器管壁不出現(xiàn)超溫問(wèn)題。

      (2)主燃燒器區(qū)二次風(fēng)噴口的設(shè)計(jì)。

      重新設(shè)計(jì)、更換全部主燃燒器區(qū)二次風(fēng)噴口。主燃燒器區(qū)二次風(fēng)噴口面積根據(jù)主燃燒器區(qū)有組織二次風(fēng)減少的設(shè)計(jì)思想進(jìn)行相應(yīng)縮小,保證出口的二次風(fēng)達(dá)到較高風(fēng)速。保證最下層較大二次風(fēng)的噴口面積,使其具有較大的出口動(dòng)量,起到在最下層托粉的作用,減少爐膛底部的掉渣量和大渣的含碳量。

      (3)采用高效燃燒的新一代垂直濃淡煤粉燃燒技術(shù)對(duì)主燃燒器進(jìn)行改造。

      新一代高濃縮比濃淡一次風(fēng)煤粉燃燒器主要在高效煤粉濃縮技術(shù)上有了大幅度的改進(jìn)。改造的噴口周圍保留適當(dāng)大小的周界風(fēng)風(fēng)量,同時(shí)設(shè)置偏置周界風(fēng)。一次風(fēng)濃淡噴口之間采用水平V型隔板,推遲濃淡一次風(fēng)的混合速度。采用這樣的措施,可以有效地推遲濃淡煤粉氣流的混合,減少燃燒過(guò)程中含N基團(tuán)與O2反應(yīng)機(jī)會(huì),有效降低NOx生成量。高濃度的濃一次風(fēng)煤粉氣流,強(qiáng)化一次風(fēng)的著火和穩(wěn)燃性能,利用早期快速析出揮發(fā)分有效降低NOx生成量,可保持高的煤粉顆粒的燃盡度。主燃燒器平面布置如圖2所示。

      (4)高濃縮比、低阻力煤粉濃縮技術(shù)。

      新一代煤粉濃縮器具有非常優(yōu)異的氣固流動(dòng)和煤粉濃縮特性濃縮器具有優(yōu)異的低流動(dòng)阻力特性,局部阻力系數(shù)小于2,并具有較高的煤粉濃縮比,濃縮率可達(dá)1.4~1.8以上;在保證高濃縮比的條件下,濃淡噴口出口氣流流量分配更為均勻,濃淡一次風(fēng)風(fēng)量比在0.8~1.2以內(nèi);濃縮器葉片相互搭配結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步的優(yōu)化,使?jié)饪s器內(nèi)氣固流動(dòng)特性和出口氣流速度分布更為合理,有效減輕對(duì)易磨損部位的沖刷強(qiáng)度和葉間局部阻力損失。

      (5)采用延遲混合型一、二次風(fēng)布置以及側(cè)二次風(fēng)的周界風(fēng)噴口偏置設(shè)計(jì)。

      燃燒器二次風(fēng)噴口采用收縮型結(jié)構(gòu),推遲一二次風(fēng)的混合,減少燃燒過(guò)程中含N基團(tuán)與O2反應(yīng)機(jī)會(huì),有效降低NOx生成量。一次風(fēng)噴口出口四周設(shè)計(jì)有偏置型周界風(fēng)噴口,對(duì)運(yùn)行或停運(yùn)的一次風(fēng)噴口起到冷卻保護(hù)作用,一次風(fēng)在向火側(cè)和上下兩側(cè)設(shè)有小扳邊,推遲周界風(fēng)與一次風(fēng)的混合,在一次風(fēng)噴口背火側(cè)設(shè)計(jì)較大出口動(dòng)量的側(cè)二次風(fēng),對(duì)爐膛水冷壁面起到防止結(jié)渣、防止高溫腐蝕的保護(hù)作用。

      3 低氮改造效果

      機(jī)組采用新型燃燒器和分級(jí)燃燒技術(shù)改造后,通過(guò)燃燒調(diào)整,在燃煤未發(fā)生變化的基礎(chǔ)下,使得鍋爐出力和運(yùn)行參數(shù)達(dá)到基準(zhǔn)值。對(duì)300MW、270MW、225MW負(fù)荷工況下的鍋爐效率、飛灰含碳量、排煙溫度和空預(yù)器入口NOx進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 改造前后鍋爐運(yùn)行參數(shù)變化

      從表2可以看出,低氮改造后,鍋爐的NOx排放濃度大幅減少:300MW負(fù)荷下,改造前NOx濃度為990.8mg/m3,改造后為273.72mg/m3,下降了72.4%;270MW負(fù)荷下,改造前NOx濃度為963.5mg/m3,改造后為204.78mg/m3,下降了78.7%;225MW負(fù)荷下,改造前NOx濃度766.5mg/m3,改造后為250.79mg/m3,下降了67.3%。

      改造后,燃燒風(fēng)量分級(jí)送入爐膛,爐膛頂部增加燃盡風(fēng)噴口,主燃燒區(qū)的空氣量變少,氮氧化物生成量降低,在后部脫銷裝置不變的情況下,NOx排放濃度平均降低了70%以上。新型燃燒器和二次風(fēng)噴口的設(shè)置也使?fàn)t膛內(nèi)的燃燒工況得到了優(yōu)化。燃燒調(diào)整后,機(jī)組的排煙溫度平均降低6℃左右,飛灰含碳量總體變化不大,鍋爐效率平均提高了1%左右。低氮改造達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能減排效果。

      由此可見(jiàn),通過(guò)上游的低氮改造降低NOx生成濃度,可以有效減輕脫硝裝置的減排壓力,適應(yīng)國(guó)家的環(huán)保要求。

      4 結(jié)語(yǔ)

      (1)機(jī)組采用新型燃燒器和分級(jí)燃燒技術(shù)進(jìn)行低氮改造后,爐膛內(nèi)生成的NOx大幅減少,有效減輕了脫硝裝置的減排壓力,NOx排放濃度下降了70%以上。

      (2)新設(shè)計(jì)的燃燒器和二次風(fēng)噴口優(yōu)化了爐膛內(nèi)的燃燒工況,進(jìn)行燃燒調(diào)整后,鍋爐排煙溫度平均下降了6℃左右,飛灰含碳量變化不大,效率提高了1%左右。但燃燒調(diào)整試驗(yàn)也表明,NOx生成濃度、飛灰含碳量、鍋爐效率相互制約,如果想續(xù)降低NOx生成濃度,將造成飛灰含碳量提高、鍋爐效率降低。

      (3)在低氮改造過(guò)程中,能夠針對(duì)性地解決燃煤鍋爐在運(yùn)行中存在的各種問(wèn)題。通過(guò)采取不同的燃燒器和二次風(fēng)噴口設(shè)計(jì),在降低NOx的同時(shí),保證鍋爐燃盡、燃燒穩(wěn)定性好、爐內(nèi)避免、減緩結(jié)渣和高溫腐蝕,提高鍋爐效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能和減排。

      [1]焦林生,薛曉壘,金理鵬.600MW機(jī)組低氮燃燒器改造效果分析[J].科技視界,2013,36:340~342.

      [2]魯鵬飛.某600MW機(jī)組煙煤鍋爐低NOx改造及效果分析[J].陜西電力,2013,41(2):84~87.

      [3]陳輝,黃啟龍,戴維葆,等.國(guó)內(nèi)300MW等級(jí)電站鍋爐低氮燃燒器性能比較與評(píng)價(jià)[J].華東電力,2013,(05):1116~1119.

      [4]單錦宏.480t/h鍋爐低氮燃燒器改造與運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整 [J].江蘇電機(jī)工程,2014,(11):76~78.

      [5]張圣偉,陳繼學(xué),洪民,等.低氮燃燒器改造及應(yīng)注意的問(wèn)題[J].發(fā)電設(shè)備,2013,(11):432~435.

      Study on Low NOx Burner Retrofit for a 300MW Unit Boiler

      XING Shuang-xi1, ZHENG Hai-guo2, ZHANG Jian2, LIU Liang-liang2
      (1.China Electric Power Research Institute of Science and Technology of Taiyuan Electric Power Technology Branch,Shanxi 030000,China
      2.Xi'an Green Power Technology Co.,Ltd,Xi'an 710094,China)

      TheNOxemissionconcentrationofa300MW unitBoilerinTaiyuanexceednational standardsthoughSCR wasused.Thus,weusedthenewtypeburnerandthewholefurnacestagedcombustiontechnologytoconducetedthelowNOx combustionsystem.IntheupstreamdecreasedtheproductionofNOx,theNOxemissionsdecreasedby about70%.Afterthe transformation,theexhaustgastemperatureoftheunitwasreducedbyabout6℃comparedwiththatbeforethetransformation,thecarboncontentofflyashwasnotchangedmuch,andtheboilerefficiencyisincreasedslightly.

      lowNOxburner; NOx; stagedcombustiontechnology

      TK227.1

      B

      2095-3429(2016)03-0040-03

      10.3969/J.ISSN.2095-3429.2016.03.009

      2016-03-01

      修回日期:2016-05-09

      幸雙喜(1984-),男,江西高安人,本科,工程師,從事火電廠鍋爐燃燒優(yōu)化方面的試驗(yàn)、研究工作。

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